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      重金屬工業(yè)有機(jī)廢水回用技術(shù)

      2011-05-31 06:15:32費(fèi)俊民任曉哲
      電子與封裝 2011年12期
      關(guān)鍵詞:反滲透膜反滲透廢液

      費(fèi)俊民,任曉哲

      (浙江東洋環(huán)境工程有限公司,浙江 湖州 313017)

      1 前言

      重金屬工業(yè)有機(jī)廢水是一種成分非常復(fù)雜的工業(yè)廢水,廢水中主要含多種重金屬、油脂、酸堿、有機(jī)物等。目前大多工業(yè)企業(yè)仍是采用處理后排放至污水處理廠的方式,這樣水資源未得到充分利用,加劇了水資源的短缺,同時廢水中的各種污染物依然對環(huán)境有所污染。隨著國家節(jié)能減排政策的實施,多數(shù)企業(yè)受到排放總量的限制,嚴(yán)重制約了企業(yè)的發(fā)展。目前很多工業(yè)企業(yè)迫切希望在原產(chǎn)能或擴(kuò)大產(chǎn)能的基礎(chǔ)上仍縮減排放總量,把廢水和重金屬進(jìn)行回收利用,為公司節(jié)省運(yùn)行成本,實現(xiàn)廢水的減排,充分發(fā)揮經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和環(huán)境效益。

      2 工程概況

      以國內(nèi)某重點(diǎn)集成電路封裝測試企業(yè)的廢水回用及處理為例,該公司主要從事半導(dǎo)體集成電路、半導(dǎo)體元器件的封裝測試業(yè)務(wù),其生產(chǎn)線廢水主要包括兩部分:一部分為電鍍錫化廢水,另一部分為減薄劃片廢水。在此主要介紹電鍍錫化廢水的回用及處理。廢水中主要含有Cu、Sn、酸堿、有機(jī)物等,在該項目中首先要做好分質(zhì)分流,把錫化線上的廢水按照水質(zhì)來分流,主要分為漂洗廢水、重污染廢水、有機(jī)槽廢液三路,其水質(zhì)情況見表1。

      表1 進(jìn)水水質(zhì)指標(biāo)

      3 工藝流程

      3.1 兩種廢水回用處理工藝比較

      目前很多相關(guān)企業(yè)其廢水回用采用的工藝比較簡單(如圖1)。

      圖1 常規(guī)廢水回用處理工藝

      這種工藝是把所有廢水集中收集,先經(jīng)過物化或生物處理,然后把上清液進(jìn)行膜系統(tǒng)回收。因在廢水處理過程中,投放了大量的PAC、PAM,這些藥劑主要以陽離子形式存在水中,很容易與回用膜元件結(jié)合堵塞膜元件,從而導(dǎo)致回用系統(tǒng)不能長期穩(wěn)定運(yùn)行,更不能保證很高的回收率,通常回收率最高只能達(dá)到50%;因投加了大量的藥劑,使廢水的含鹽量也大大增加,所以也降低了回用水質(zhì);通?;赜煤蟮臐饪s水重金屬會超標(biāo),不能直接排放,這樣只能回到廢水前處理系統(tǒng)中,從而增加了廢水處理的負(fù)荷,使得占地及土建投資也增大;同時多種離子的共同存在,會互相干擾影響沉淀效果;同時重金屬絡(luò)合物較難破絡(luò),這也是目前電鍍廢水重金屬超標(biāo)的一個主要原因。

      我們采用的工藝流程如圖2所示。其回用理念是“先回用后處理”,把廢水先進(jìn)行分質(zhì)收集,單獨(dú)膜法回用,回收率≥85%,濃縮后的廢水中重金屬離子濃度可提升到100倍以上,對該濃縮廢水可通過電化學(xué)裝置進(jìn)行重金屬的提取,大大提高了重金屬的回收效率,回收重金屬的同時也減輕后序處理的負(fù)荷。從實際工程效果來看,圖2所示工藝較圖1的回用理念更先進(jìn),具有更高的回收率,系統(tǒng)具有更高的穩(wěn)定性,不易堵塞,回用水質(zhì)更高。這一工藝不僅可回收純水,而且同時可以回收貴重金屬,特別對含Au、Ag、Ni等貴重金屬的回收價值更大,回收的重金屬純度可達(dá)到97%,回收效率≥95%。

      圖2 東洋環(huán)境對含重金屬有機(jī)廢水回用采用的工藝

      3.2 電鍍廢水回用及處理工藝詳解

      圖3 電鍍廢水回用及處理工藝

      工藝說明:清洗廢水主要包括酸性清洗廢水及堿性清洗廢水兩大部分,廢水中主要含有硫酸、硫代硫酸鈉、甲基磺酸、堿性液、銅、錫及添加劑等,混合后的清洗水主要偏酸性,多路清洗廢水匯集于調(diào)節(jié)池,通過曝氣攪拌,使水質(zhì)水量達(dá)到調(diào)節(jié)作用,調(diào)節(jié)后的水進(jìn)入多介質(zhì)過濾系統(tǒng)主要是攔截較大顆粒物及膠體,然后進(jìn)入MF/UF,主要去除較小懸浮物、膠體、細(xì)菌微生物等,MF/UF具有自動運(yùn)行、沖洗功能;MF/UF透過液進(jìn)入膜脫鹽系統(tǒng),主要是脫除水中鹽份,該膜元件是根據(jù)電鍍廢水的特性,采用抗污染錯流技術(shù),少量的濃縮水中含有濃度較高的重金屬,進(jìn)行重金屬回收,若較貴重的重金屬可分開收集進(jìn)行回收,回收后的廢水進(jìn)入重污染廢水池。

      錫化廢液中主要包括酸堿槽廢液、去毛刺有機(jī)槽廢液、退鍍酸性廢水,廢水中主要表現(xiàn)在有機(jī)物、銅、錫、重金屬絡(luò)合物含量較高,廢液通過曝氣調(diào)節(jié)后,進(jìn)行破絡(luò)混凝沉淀,上清液再進(jìn)行降COD重金屬回收后進(jìn)入重污染廢水池,通過曝氣調(diào)節(jié)后進(jìn)一步破絡(luò)混凝沉淀,上清液經(jīng)過多介質(zhì)過濾、活性炭過濾、連續(xù)UF后達(dá)標(biāo)排放。本系統(tǒng)的水資源系統(tǒng)回收率≥85%,重金屬等離子的回收率≥95%,金屬純度≥97%。另外,本系統(tǒng)采用公司自行研發(fā)的水處理電化學(xué)裝置,其中陽極是以SnO2-Sb2O3-MnO2為中間層,以PbO2-MnO2-PTFE為活性催化層的鈦基復(fù)合多元金屬氧化物(Ti/SnO2-Sb2O3-MnO2/PbO2-MnO2-PTFE),降解效率最高可達(dá)90%,并且能耗比傳統(tǒng)電解裝置低(對比結(jié)果如表2)。

      表2 電化學(xué)效率對比表

      4 設(shè)施運(yùn)行監(jiān)測結(jié)果

      設(shè)備于2010年7月底開始調(diào)試,2010年8月底達(dá)到穩(wěn)定運(yùn)行,實際運(yùn)行效果見表3、表4、表5。

      表3 漂洗廢水回用的水質(zhì)及水量

      表4 錫化槽廢液各工藝單元出水水質(zhì)

      5 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及效益分析

      電費(fèi)按0.80元/(kW·h)計,費(fèi)用為1.8元/m3;藥劑費(fèi)為1.6元/m3(堿80mg/l,酸20mg/l,混凝劑PAC 50mg/l,助凝劑PAM 2mg/l,金屬捕捉劑DTC 10mg/l);更換配件及維護(hù)費(fèi)用0.18元/m3;人工費(fèi)用0.1元/m3,綜合折舊費(fèi)(設(shè)備折舊按10a、土建按20a計算)0.49元/m3,處理的成本為4.17元/m3。

      表5 終端廢水各工藝單元出水水質(zhì)

      廢水回用系統(tǒng)每年可回收純水為336 600m3,回收的水質(zhì)較好,可供向純水制備系統(tǒng)進(jìn)一步制高純水或充當(dāng)自來水使用;每年可回收重金屬約2400kg;金屬純度≥97%。廢水處理系統(tǒng)每年減排了336 600m3廢水,減少了COD及重金屬的排放量,回用后廢水量大大減小,有效節(jié)省了土建的投資及占地面積,有效減小了對環(huán)境的污染,最終確保出水水質(zhì)達(dá)到污染物排放標(biāo)準(zhǔn)要求。

      6 問題與討論

      (1)分質(zhì)收集后,先回用后處理的理念避免在廢水處理過程中投加大量的PAC、PAM造成二次污染,這些藥劑主要以陽離子型式存在水中,很容易與回用膜元件結(jié)合堵塞膜元件,從而導(dǎo)致回用系統(tǒng)不能長期穩(wěn)定的運(yùn)行。

      (2)耐污染、耐酸堿反滲透膜的選擇。電鍍廢水中往往含有堿性較高的廢水,如氰銀廢水或堿性廢水,其PH值可達(dá)到10以上,一般反滲透膜都不能長期承受,在強(qiáng)堿環(huán)境下反滲透膜通量明顯衰減,其結(jié)果將導(dǎo)致反滲透系統(tǒng)產(chǎn)水量和回收率顯著下降。針對這些特點(diǎn),本系統(tǒng)選擇相關(guān)的反滲透膜元件并與膜生產(chǎn)廠家開發(fā)耐PH值超過12的反滲透膜組件,使之能夠適應(yīng)高PH值電鍍廢水,獲得穩(wěn)定的產(chǎn)水量和高回收率。

      (3)研究影響反滲透膜性能的操作條件。為改善廢水處理時反滲透回收低的問題,我們開發(fā)了一種廢水反滲透回用處理工藝,通過提高反滲透膜表面流速,擴(kuò)大雷諾數(shù),增加膜表面的湍流程度,降低膜面濃差極化,降低鹽類物質(zhì)沉積在膜表面的機(jī)率,從而達(dá)到降低反滲透污堵的效果,減少反滲透膜系統(tǒng)的清洗次數(shù)。并通過回流部分反滲透濃水的方法來提高反滲透裝置的綜合回收率,通過本系統(tǒng)可以將水回收率提高到85%以上,回收率可以通過排放到濃水箱的水量來控制。

      (4)二級或多級反滲透濃縮系統(tǒng)的開發(fā)及運(yùn)行參數(shù)的研究。工業(yè)廢水中重金屬濃度一般在3mg/L~50mg/L,單級反滲透可將廢水濃縮到10mg/L~200mg/L,二級或多級反滲透循環(huán)濃縮可將重金屬濃度提高到1g/L~3g/L以上,高濃度濃縮液可有效降低電解裝置耗電率,需研究高濃度條件下反滲透膜的運(yùn)行情況。

      (5)電化學(xué)裝置(降COD重金屬回收裝置)陽極材料的研發(fā)。在電化學(xué)法處理有機(jī)廢水的過程中,電極不僅起著傳送電流的作用,而且對有機(jī)物的氧化降解起催化作用,電極材料選擇的好壞,直接影響有機(jī)物降解效率的高低。電化學(xué)過程主要是通過陽極反應(yīng)來降解有機(jī)物的,而且電位越高,有機(jī)物的脫除效果越明顯。但電位過高會受到陽極材質(zhì)腐蝕和多種副反應(yīng)的制約,主要副反應(yīng)是陽極氧氣的析出,因此催化電極應(yīng)具有較高的析氧超電勢。在電解過程中,電極作為電催化劑,不同的電極材料可引起電化學(xué)反應(yīng)速度發(fā)生數(shù)量級上的變化,傳統(tǒng)的電極材料如氧化鉛、鉛等,理論上也能使有機(jī)物在發(fā)生析氧反應(yīng)前氧化降解,但反應(yīng)的動力學(xué)速率很慢,實際應(yīng)用價值不大。本公司研發(fā)的陽極材料是以SnO2-Sb2O3-MnO2為中間層,以PbO2-MnO2-PTFE為活性催化層的鈦基復(fù)合多元金屬氧化物(Ti/SnO2-Sb2O3-MnO2/PbO2-MnO2-PTFE),降解效率最高可達(dá)90%,并且能耗低。

      7 總結(jié)

      分質(zhì)收集單獨(dú)回用是廢水高效回用的前提條件?!跋然赜煤筇幚怼钡幕赜美砟钍禽^先進(jìn)的,避免投加的藥劑造成二次污染。

      采用連續(xù)抗污染錯流多級回用廢水,做好預(yù)處理及膜的選擇很關(guān)鍵,連續(xù)抗污染錯流多級是穩(wěn)定、高效的回用方式,回收率≥85%,對重金屬等離子的去除率≥95%,回收的純水水質(zhì)好,可回用制取高純水。

      高濃度有機(jī)廢水可采用降COD重金屬回收裝置對COD強(qiáng)氧化去除,陽極板材料尤為重要,直接影響COD的去除效果,同時陰極回收重金屬,處理后的廢水再與低濃度的廢水混合處理,這樣便降低了高濃度有機(jī)廢水對整個廢水處理系統(tǒng)的負(fù)荷。

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