楊勇
(神華國華北京熱電設(shè)備維護(hù)部熱工,北京 100025)
1 引言:某熱電廠裝有兩臺德國ABB公司生產(chǎn)的DKEH-1DN31型200MW凝汽抽汽式汽輪機(jī),每個單元設(shè)置為兩爐一機(jī),兩臺機(jī)組于1999年底投產(chǎn),四臺哈爾濱鍋爐廠產(chǎn)HG-410/9.8-YM1型鍋爐。2007年7月27日14時左右#2機(jī)跳機(jī),事后檢查發(fā)現(xiàn)一塊70BT01模件故障,并且兩組88QT03通訊配置的信號不是完全冗余。為了消除因為通訊信號不冗余而再次出現(xiàn)事故,我們有必要進(jìn)行P13、P14系統(tǒng)間通訊信號冗余的優(yōu)化工作。
2 P13 /P14通訊結(jié)構(gòu)
從下圖我們可以看出,DCS與DEH的通訊是通過P14的通訊模件88QT03、88QB03及P13的通訊模件70BT01實(shí)現(xiàn)的,DCS側(cè)的兩塊通訊模件88QT03、88QB03分別位于兩個多功能處理站CJK01、CJK02的站內(nèi)總線上,兩個多功能控制站又分別通過站通訊模件實(shí)現(xiàn)與P14遠(yuǎn)程總線的通訊。DEH側(cè)的兩塊通訊模件70BT01再分別通過P13的站總線實(shí)現(xiàn)與其CPU模件70PR05的通訊。
3 未冗余信號的查找與故障分析
在#2機(jī)由于P13和P14之間的通訊模件故障造成跳機(jī)事件后,我們對兩個QT通訊列表的信號清單進(jìn)行了比較,發(fā)現(xiàn)了如表1、表2所示的未能冗余配置的信號。除清單中所列的信號外,其他所有信號均已經(jīng)進(jìn)行了QT列表的冗余配置。
表1 P13至P14未冗余配置信號
表2 P14至P13未冗余配置信號
如表1所示,P13送給P14的所有信號中有5個信號未冗余配置,即只有在一個88QT03的列表清單中找到了該信號;如表2,所示P14送給P13的所有信號中有11個信號未冗余配置。這就需要分別對P14和P13邏輯進(jìn)行修改。
為了進(jìn)一步查找故障原因,進(jìn)行模擬通訊故障試驗:在P14側(cè)和P13側(cè)分別監(jiān)視信號狀態(tài),此時將與CJK01站通訊的70BT01模件拔出,監(jiān)視信號狀態(tài)變化。將模件恢復(fù)正常狀態(tài)后,將與CJK02站通訊的70BT01模件拔出,監(jiān)視信號狀態(tài)變化。確定模件故障對冗余信號的影響。記錄數(shù)據(jù)如下:
表3 拔出QT/BT時,P13狀態(tài)變化記錄
表4 拔出QT/BT時,P14狀態(tài)變化記錄
從以上的列表中我們可以得出這樣的結(jié)論:拔出QT或者BT01時,P13中經(jīng)由該模件通訊的開關(guān)量信號變?yōu)?0",發(fā)ST故障位"F";模擬量信號變?yōu)?0.000%",發(fā)ST故障位"SB"。P14中經(jīng)由該模件通訊的開關(guān)量信號變?yōu)?0",發(fā)故障位信號;模擬量信號不變,發(fā)故障位信號。
4 優(yōu)化方案
4.1 P13至P14的未冗余信號邏輯優(yōu)化。如表1所示,P13至P14未冗余的信號共有5個,1-3為開關(guān)量,4-5為模擬量,需要修改QT1和QT2的列表清單,將這幾個信號分別送到兩個QT通訊列表當(dāng)中。并對P14中的邏輯進(jìn)行相應(yīng)的修改。
4.1.1 根據(jù)即防止保護(hù)誤動又防止拒動的原則,將P13至P14的三個轉(zhuǎn)速故障信號做成冗余,在原來三個轉(zhuǎn)速故障信號基礎(chǔ)上再在P14增加三個新地址,使每個轉(zhuǎn)速信號都通過不同的QT傳輸。然后修改P14保護(hù)邏輯,修改方案如上圖所示。
3.1.2 主蒸汽壓力的優(yōu)化方案采取類似的方法,在P14中增加兩個新地址,然后依據(jù)在一個變送器故障或者一個QT/BT故障這兩種情況下均能準(zhǔn)確反映實(shí)際壓力的要求,確定了如上圖所示的優(yōu)化方案。其中MVN功能塊為取均值塊,該功能塊具備故障自動剔除壞質(zhì)量點(diǎn)的功能。
4.2 P14至P13的未冗余信號邏輯優(yōu)化
4.2.1 對于上表2中1-4、7-10八個信號,由于其被測對象相同,且分別已經(jīng)經(jīng)由兩個QT傳遞,當(dāng)其中一個故障時可以剔除掉壞點(diǎn),因此可以不作改動。
4.2.2 對于第11個信號因其不是進(jìn)行主汽門嚴(yán)密性試驗的唯一條件,因此可以不必修改。
4.2.3 對于第5、6項信號需要因涉及到主保護(hù),因此需要改動P13邏輯。因這兩個數(shù)值在正常情況下是負(fù)值,又由于若QT/BT故障后模擬量數(shù)值變?yōu)?%,而0%又是保護(hù)動作跳機(jī)值,因此需要進(jìn)行小選處理。具體邏輯優(yōu)化方法如:
4.2.3.1 將這兩個信號分別配置為冗余信號,并分別分配至在QT1、QT2中;
4.2.3.2 在P13中將該信號分別由QT1、QT2送入的信號取小值進(jìn)行判斷,因這兩個值在正常情況下為負(fù)值,若QT故障時,該點(diǎn)變?yōu)?%,這樣取小值后壞點(diǎn)將被剔除掉,不會造成保護(hù)誤動作。具體邏輯如下圖:
4.3 優(yōu)化后試驗結(jié)果
在確定了以上優(yōu)化方案以后,我們利用機(jī)組檢修機(jī)會進(jìn)行了優(yōu)化方案的實(shí)施工作,在實(shí)施以后進(jìn)行了靜態(tài)試驗,試驗記錄數(shù)據(jù)如表5、表6所示。
結(jié)論:從以上試驗結(jié)果可以看出,在一個通訊模件QT或BT故障的情況下,DCS與DEH的通訊仍然能夠正確反映機(jī)組的正常參數(shù)情
?
表5拔出QT/BT時,P13狀態(tài)變化記錄況,不會因為一路通訊信號故障而發(fā)生保護(hù)誤動作及誤調(diào)整,從而改善了控制系統(tǒng)的安全性,使控制功能更加優(yōu)化,控制更加準(zhǔn)確、安全。
表6 拔出QT/BT時,P14狀態(tài)變化記錄
[1]PROCONTROL P維護(hù)手冊,ABB,1999.11