范智勇,張國民,賀改玲,王東亮,黃付強(qiáng)
(河南煤業(yè)化工集團(tuán) 鶴煤公司煤化工甲醇廠,河南 鶴壁 458000)
汽輪機(jī)是利用蒸氣做功的一種旋轉(zhuǎn)式原動(dòng)機(jī),具有熱效率高,輸出功率大,結(jié)構(gòu)簡單,運(yùn)行安全可靠,調(diào)速方便,振動(dòng)少,噪音少,防暴等優(yōu)點(diǎn),因而被廣泛應(yīng)用于電力、石油、化工等行業(yè),作為發(fā)電機(jī),壓縮機(jī),給水泵等大型動(dòng)設(shè)備的原動(dòng)機(jī)。
蒸氣在汽輪機(jī)內(nèi)主要進(jìn)行兩次能量轉(zhuǎn)化,使汽輪機(jī)對(duì)外做功。第一次能量轉(zhuǎn)化是熱能轉(zhuǎn)化為動(dòng)能,中壓蒸汽經(jīng)過噴嘴靜葉柵后壓力降低,通過產(chǎn)生高速氣流而實(shí)現(xiàn)內(nèi)能轉(zhuǎn)化為動(dòng)能;第二次能量轉(zhuǎn)換時(shí)動(dòng)能轉(zhuǎn)化為機(jī)械能。高速蒸氣的沖擊力施加給動(dòng)葉片使葉輪高速旋轉(zhuǎn),并傳遞力矩,通過汽輪機(jī)軸輸出機(jī)械功,完成動(dòng)能到機(jī)械功的轉(zhuǎn)換。
汽輪機(jī)內(nèi)作過功的乏氣離開汽輪機(jī)末端后進(jìn)入凝汽器,凝汽器內(nèi)的列管內(nèi)流通著由冷凝液循環(huán)泵提供的冷卻介質(zhì),將汽輪機(jī)內(nèi)排出的乏氣凝結(jié)為水。由于蒸氣凝結(jié)為水時(shí),在體積上發(fā)生了驟然縮小的變化,使原來由蒸氣充滿的凝汽器封閉空間內(nèi)形成了真空。為保持所形成的真空,抽汽器不斷將漏入凝汽器的空氣抽出,以防不凝結(jié)氣體在凝汽器內(nèi)積累增多,從而使凝汽器壓力上升。集中在凝汽器底部和熱井中的凝結(jié)水,通過凝結(jié)水泵送往脫鹽水回收單位,作為鍋爐給水循環(huán)使用。
我們知道,提高汽輪機(jī)工作時(shí)蒸氣的初始參數(shù)和降低蒸氣的終壓都能提高循環(huán)的熱效率,隨著蒸氣終壓的降低蒸氣的可用焓降得以增加,同時(shí),乏氣溫度也相應(yīng)降低,因此,傳給冷卻介質(zhì)的熱量也減少,熱量損失減少,這樣就使循環(huán)的熱效率在其他條件不變的情況下相應(yīng)提高。
凝汽器是凝汽式汽輪機(jī)的重要組成部分,其工作性能直接影響到整個(gè)裝置的熱經(jīng)濟(jì)性和運(yùn)行可靠性,在凝汽式汽輪機(jī)運(yùn)行時(shí),經(jīng)常會(huì)遇到凝汽系統(tǒng)真空下降的問題,影響系統(tǒng)真空的因素是多方面的,當(dāng)發(fā)現(xiàn)真空下降時(shí)根據(jù)現(xiàn)象查明原因,采取相應(yīng)措施及時(shí)處理,下面是運(yùn)行中常見的故障及其處理方法。
運(yùn)行中真空表指示回零,冷卻循環(huán)水回水管側(cè)壓力急劇降低,汽輪機(jī)排氣溫度急劇升高,此時(shí)應(yīng)迅速降掉汽輪機(jī)負(fù)荷,并投用備用冷卻水源。當(dāng)真空降低到最低允許值時(shí)進(jìn)行故障停機(jī)。由于冷卻水中斷使凝汽器超過正常溫度時(shí),應(yīng)當(dāng)停機(jī)并關(guān)閉冷卻水入口閥門,等到凝汽器冷卻到50℃以下時(shí),方可向凝汽器送水,否則,將因急劇冷卻造成冷凝器換熱管脹接口松動(dòng)泄漏。
真空逐步降低,冷卻水出口和入口溫度差增大,由于引起冷卻水量不足的原因不同,還有其不同的特征,因此,要分別判斷并解決。
2.2.1 凝汽器冷卻水進(jìn)出口壓差增大,冷卻水泵出口和凝汽器進(jìn)口冷卻水壓均增高,噴水池噴水高度降低,則可斷定是凝汽器內(nèi)管板堵塞,此時(shí)可采用停機(jī)清掃或停止凝汽器一半(雙流道式凝汽器可用)進(jìn)行清掃處理。
2.2.2 凝汽器冷卻水進(jìn)出口壓差減少,冷卻水泵出口和凝汽器出口循環(huán)水壓均增高,噴水池噴水高度降低,則可斷定是凝汽器冷卻水出口部分堵塞,如出口閥未全開或噴水池噴嘴堵塞等,此時(shí)可以全開出口閥以及清理噴水池噴嘴。
2.2.3 對(duì)排水利用虹吸作用的系統(tǒng),若此時(shí)凝汽器中流體阻力減小,同時(shí)表現(xiàn)出凝汽器出口冷卻水真空降低,則可斷定是排水虹吸作用被破壞[3]。如排水管中聚集空氣或排水管插入虹吸進(jìn)水面太少,這時(shí)應(yīng)用冷卻水系統(tǒng)的輔機(jī)抽氣器恢復(fù)出口處真空,并迅速消除引起虹吸作用破壞的原因。
2.2.4 冷卻水泵供水量減少,泵入口真空表指示的吸入高度增大,出口壓力不穩(wěn)有噪聲和沖擊聲,此時(shí)應(yīng)根據(jù)真空降低情況降低負(fù)荷,并迅速消除缺陷。
凝汽器中凝結(jié)水液面超出熱井水位計(jì)上限,淹沒部分冷凝管,減少了凝汽器的冷卻面積,使部分作過功的乏氣不能及時(shí)冷凝成液體,從而使真空緩慢下降,當(dāng)嚴(yán)重時(shí)如水位升高凝結(jié)水進(jìn)入抽氣管,則真空迅速下降,抽氣器排氣管冒水。水位過高同時(shí)會(huì)使凝結(jié)水過冷度增加,造成水位過高的原因有:(1)凝結(jié)水泵故障:泵出口側(cè)壓力降低,電機(jī)電流減少等,此時(shí)應(yīng)啟動(dòng)備用凝結(jié)水泵,停下故障水泵;(2)冷卻水管破裂或管子與管板結(jié)合不嚴(yán)密,循環(huán)水漏入凝汽器汽側(cè),造成凝結(jié)水水質(zhì)變壞。對(duì)于雙流道凝汽器可降低負(fù)荷,停下一凝汽器,尋找并堵死漏水的管子;(3)備用凝結(jié)水泵出口止逆閥損壞,水從備用泵倒流回凝汽器內(nèi),處理更換止逆閥;(4)正常運(yùn)行中誤將凝結(jié)水再循環(huán)閥門開大,將其恢復(fù)至正常閥位。
汽輪機(jī)排氣溫度與冷卻水出口溫度的差值增大:抽氣器抽出的蒸氣空氣混合物溫度增高,凝汽器內(nèi)流體阻力增大。作真空嚴(yán)密性實(shí)驗(yàn)證明抽氣器漏氣并未增加,其主要原因是冷卻水水質(zhì)不良,可以改善水質(zhì),當(dāng)積垢過多,真空過低時(shí),就必須停機(jī)進(jìn)行清洗。
漏入凝汽器汽側(cè)的空氣量增多,抽氣器超負(fù)荷工作引起真空下降。真空下降時(shí),短時(shí)間關(guān)閉抽氣器的空氣閥門,時(shí)間小于1min,若抽氣器真空升高而凝汽器真空繼續(xù)下降,則表明真空降低是由于漏入空氣量增加所致。負(fù)荷降低時(shí)真空下降,負(fù)荷升高時(shí)真空又恢復(fù)正常,一般真空降低是由于汽輪機(jī)排汽端連接管道的接合面漏氣引起的。真空系統(tǒng)可能發(fā)生漏氣的地方很多,諸如排汽端與接管法蘭,接管焊口,排汽安全閥,疏水閥,閥門,接口等,可根據(jù)具體泄露點(diǎn)采取不同方法予以消除。
軸封蒸汽壓力過低,大量空氣從汽輪機(jī)軸端吸入而引起真空下降,可以重新調(diào)整軸封蒸汽壓力,以汽輪機(jī)兩端上升管有連續(xù)不斷的少量蒸汽冒出為宜。
抽氣器是將漏入凝汽器內(nèi)的空氣和蒸汽中的不凝汽氣體連續(xù)不斷的抽出,保持凝汽器始終在高度真空下運(yùn)行,抽氣器運(yùn)行狀態(tài)的優(yōu)劣,影響凝汽器真空度的大小。
(1)抽氣器驅(qū)動(dòng)蒸氣參數(shù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)偏離正常值,使抽氣器效率降低,聯(lián)系低壓蒸氣管網(wǎng),盡快恢復(fù)蒸氣參數(shù)。
(2)抽氣器凝汽器的疏水器故障或疏水旁路閥未關(guān),此時(shí)可以調(diào)整其旁路閥或者更換疏水器。
(3)抽氣器冷卻器列管堵塞或冷凝液中斷或冷卻器水管破裂,冷卻器滿水如二級(jí)滿水,排氣管會(huì)有汽水混合物排除。如果是冷凝液中斷,可及時(shí)調(diào)整冷凝液泵以及向冷卻器供水的閥門的開度,如果確定是冷卻器列管堵塞或者破裂,則可停機(jī)處理。
(4)抽氣器工作不正常,噴嘴堵塞,噴嘴接頭墊片紕漏或抽氣器系統(tǒng)有泄漏,此時(shí)應(yīng)切換至備用組抽氣器,并檢查噴嘴,抽氣系統(tǒng)查漏消漏。
通過以上分析可知,凝汽器的真空度對(duì)凝汽式汽輪機(jī)裝置的效率、功率有重大影響,而在凝汽器日常運(yùn)行維護(hù)中及時(shí)排除所發(fā)現(xiàn)的故障及隱患,檢測(cè)好真空度才能使凝汽器在最佳真空狀態(tài)下運(yùn)行。