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      變壓吸附脫碳裝置運行探討

      2011-02-09 02:04:16孫照新呂本福孔令永
      河南化工 2011年13期
      關(guān)鍵詞:羅茨程控鼓風機

      孫照新,呂本福,孔令永

      (河南煤業(yè)化工集團開封永大化工有限公司,河南杞縣 475200)

      開封永大化工有限公司原脫碳裝置為濃氨水吸收法,該方法的主要優(yōu)點是可以回收原料氣中的CO2,同時副產(chǎn)NH4HCO3作為農(nóng)用肥料,缺點是必須消耗大量的液氨,導致生產(chǎn)系統(tǒng)商品液氨較少。近幾年來,由于NH4HCO3市場萎縮,價格嚴重下滑,為調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),增加商品液氨產(chǎn)量,適應(yīng)市場需求,我公司于2008年9月份投產(chǎn)了一套設(shè)計能力30 000 Nm3/h的變壓吸附(簡稱PSA)脫碳裝置,與原脫碳裝置并聯(lián)使用,根據(jù)產(chǎn)品銷售價格及時調(diào)整兩種產(chǎn)品的生產(chǎn)量,達到提高企業(yè)經(jīng)濟效益的目的。

      1 PSA裝置介紹

      1.1 工作原理

      PSA的工作原理是利用吸附劑對不同吸附質(zhì)的選擇性吸附及吸附劑對吸附質(zhì)的吸附容量是隨壓力的變化而有差異的特性,在吸附劑選擇吸附條件下,高壓吸附除去原料中的雜質(zhì)組分,低壓下脫附所吸附的這些雜質(zhì)組分而使吸附劑獲得再生。同時,設(shè)計采用多個吸附塔分組變動各組的吸附壓力,可以達到連續(xù)分離原料氣中雜質(zhì)組分的目的,從而實現(xiàn)連續(xù)生產(chǎn)。整個吸附和再生過程是在環(huán)境溫度下進行的。就我公司而言,利用PSA原理和專用的吸附劑,用來脫除變換氣中CO2等雜質(zhì)組分,達到凈化合成氨生產(chǎn)原料氣的目的。

      1.2 主要工藝技術(shù)參數(shù)

      系統(tǒng)設(shè)計能力(處理變換氣量)30 000 Nm3/h。裝置操作彈性,30% ~110%。原料氣為變換氣,輸入流量,30 000 Nm3/h;輸入壓力,1.6 MPa;輸入溫度,約40℃。其組成見表1。凈化氣(脫除CO2后的產(chǎn)品氣體):輸出流量,21 383 Nm3/h;凈化氣質(zhì)量,CO2≤0.2%;輸出壓力,≥1.57 MPa(系統(tǒng)壓差≤0.3 MPa);輸出溫度,≤40℃。解吸氣(脫除掉的雜質(zhì)組分):輸出流量,8 617 Nm3/h;輸出壓力,約0.02 MPa;輸出溫度,≤40℃;有效組分回收率,CO≥96%,H2≥ 99.5%,N2≥97.5%。

      表1 原料氣組成(干基) %

      1.3 主要設(shè)備

      本裝置設(shè)備如表2所示。由于PSA系統(tǒng)運行是靠周期性地切換閥門來實現(xiàn),為使整個工藝過程能連續(xù)穩(wěn)定的運行,要求自動控制系統(tǒng)要具備較高的水平,為此本裝置采用DCS控制系統(tǒng)。

      表2 主要設(shè)備及參數(shù)

      1.4 工藝流程

      我公司PSA裝置是四川天一科技股份有限公司針對我公司現(xiàn)狀進行設(shè)計的。設(shè)計能力為原料氣處理量30 000m3/h。工藝如下:氣體進入氣液分離器分離掉游離水后進入PSA系統(tǒng),3臺吸附器同時在線吸附,每臺吸附器在一次循環(huán)中均需經(jīng)歷吸附(A)、順放(PP)、第1級壓力均衡降(E1D)、第2級壓力均衡降(E2D)、第3級壓力均衡降(E3D)、第4級壓力均衡降(E4D)、第5級壓力均衡降(E5D)、第6級壓力均衡降(E6D)、第7級壓力均衡降(E7D)、第8級壓力均衡降(E8D)、第9級壓力均衡降(E9D)、逆向放壓(分D1和D2兩個階段,其中D1階段氣體送往氣柜回收利用,D2階段放空)、抽空(V)、第9級壓力均衡升(E9R)、第8級壓力均衡升(E8R)、第7級壓力均衡升(E7R)、第6級壓力均衡升(E6R)、第5級壓力均衡升(E5R)、第4級壓力均衡升(E4R)、第3級壓力均衡升(E3R)、第2級壓力均衡升(E2R)、第1級壓力均衡升(E1R)和最終升壓(FR),然后再從吸附開始進入下一個循環(huán)不間斷連續(xù)運行,10臺吸附器在程序上的時間安排相互錯開,從而保證原料氣連續(xù)輸入和產(chǎn)品的不斷輸出,變換氣中的CO2等雜質(zhì)組分被脫除,由PSA系統(tǒng)出來的凈化氣送往壓縮機經(jīng)提升壓力進入下一工段。

      2 裝置運行中存在的問題及解決方法

      2.1 部分程控閥門動作慢

      系統(tǒng)運行由DCS系統(tǒng)控制程控閥的開關(guān),生產(chǎn)運行中來自空壓機的儀表空氣經(jīng)過Φ32管道送往各臺程控閥作為閥門動作的動力源。運行一段時間后,我們發(fā)現(xiàn)部分閥門起落較慢(主要是101、106等系統(tǒng)大閥門和距動力源較遠的閥門),影響時間短時導致系統(tǒng)運行效率降低,嚴重時導致系統(tǒng)停車甚至引發(fā)安全事故。經(jīng)檢查和現(xiàn)場觀察分析,我們認為是由于儀表空氣管徑細,管線長,儀表空氣管中間油霧器型號小,油霧器稍有堵塞(特別是冬季有結(jié)冰現(xiàn)象)就導致前后壓差增大,到達程控閥的儀表空氣壓力低,引發(fā)程控閥開關(guān)動作慢所致。經(jīng)過技術(shù)人員研究后,我們大膽進行了技術(shù)改造:將儀表空氣管由Φ32無縫管換成Φ51無縫管,油霧器型號加大并加旁路(油霧器出現(xiàn)問題時儀表空氣走旁路而對油霧器進行檢修),在油霧器后加設(shè)一臺穩(wěn)壓罐,穩(wěn)壓罐下部加裝一個排污閥,這樣既可排污,又可穩(wěn)定儀表空氣壓力,減少壓差;冬季加強空氣壓縮機管理,及時更換干燥劑并加強出口緩沖罐的排污。改造后,經(jīng)過近一年多來的運行,再未出現(xiàn)同類問題,程控閥運行正常,保證了系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。

      2.2 逆放前期(D1)氣體回收影響脫硫系統(tǒng)運行

      由于逆放前期氣體中的有效成分(H2、CO、N2)含量較多,所以設(shè)計時人為將逆放階段分為前期和后期兩個階段,將逆放前期的氣進行了回收。由于壓力較低(0.1 MPa左右),我們將它回收到了脫硫崗位的羅茨鼓風機進口。但試運行一段時間后,發(fā)現(xiàn)羅茨鼓風機因進口壓力在逆放前期氣體回收時壓力波動較大(羅茨鼓風機進口壓力僅0.003~0.005 MPa),羅茨鼓風機負荷加重,運行聲音不正常,電流劇烈波動,影響羅茨鼓風機的安全運行。對此我們又及時進行了技術(shù)改造,將逆放氣回收羅茨鼓風機移至半水煤氣柜出口,經(jīng)煤冷塔和氣水分離器等設(shè)備緩沖后再進入羅茨鼓風機。改造后在逆放氣正?;厥盏那闆r下,羅茨鼓風機運行平穩(wěn),再未出現(xiàn)異常響聲和電流大幅波動等不正常情況。

      2.3 程控閥程序控制故障

      在2010年8月系統(tǒng)運行正常時,突然吸附塔D塔109 D閥出現(xiàn)開關(guān)不正常,不受DCS系統(tǒng)的控制,經(jīng)儀表檢修人員檢查調(diào)整后仍未解除故障,且運行一段時間后108D、107D等D塔所有的閥門全部出現(xiàn)不正常。經(jīng)我公司儀表人員檢查,未查出問題原因。在這種情況下,操作人員采取果斷措施,切掉D塔,將系統(tǒng)運行模式由10-3-9(即10塔在線3塔同時進料9次均壓)調(diào)整為9-3-8(即9塔在線吸附3塔同時進料8次均壓),保證系統(tǒng)的正常運行。而后經(jīng)廠家技術(shù)人員現(xiàn)場檢查后發(fā)現(xiàn),事故是由DCS控制系統(tǒng)中控制D塔程控閥的一個卡件電源接觸不良引發(fā)的。經(jīng)及時維修后該塔很快投入了正常運行。

      2.4 凈化氣(產(chǎn)品氣)中CO2波動大

      裝置設(shè)計凈化氣中CO2含量在0.2%左右,且氣體成分應(yīng)該比較穩(wěn)定,但在實際運行中,我們發(fā)現(xiàn)PSA出口凈化氣中CO2含量很不穩(wěn)定,經(jīng)常有大幅度的波動。經(jīng)過分析,我們發(fā)現(xiàn)主要有兩個方面的原因:一是由于我們公司氨水法脫除CO2系統(tǒng)和PSA系統(tǒng)兩套脫碳系統(tǒng)同時使用。由于兩套系統(tǒng)運行時氣量平衡不好,如氨水脫碳崗位隨著液位的高低而引起阻力變化、系統(tǒng)加減負荷時氣量調(diào)節(jié)不及時、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整而對兩個系統(tǒng)氣量進行較大幅度調(diào)整、調(diào)整粗甲醇濃度時人為調(diào)節(jié)凈化氣中CO2含量等,導致進入變壓吸附系統(tǒng)的氣量不穩(wěn)定。二是操作人員經(jīng)驗不足,調(diào)節(jié)的預見性較差,不能根據(jù)系統(tǒng)情況進行有預見性的調(diào)節(jié),等到發(fā)現(xiàn)CO2明顯波動再去調(diào)節(jié)為時已晚。對此,我們從管理上制定相關(guān)措施,加強崗位間的溝通,盡量減少PSA系統(tǒng)氣量的波動;加強班組之間的交流學習,不斷總結(jié)經(jīng)驗。經(jīng)過兩年多來的摸索,目前已基本總結(jié)了一套切實可行的經(jīng)驗,杜絕了凈化氣CO2大幅波動的現(xiàn)象。

      3 運行效果分析

      3.1 主要運行指標

      ①原料氣處理量:4 500~26 000 Nm3/h;②原料氣成分:CO227.8%,CO2.9%,H251.7%,N216.5%,O20.2%,CH40.9%;③凈化氣(產(chǎn)品氣)成分:CO20.2% ~0.8%(根據(jù)氣量大小和粗甲醇濃度進行調(diào)節(jié)),CO 4.0% ~4.2%,H271% ~72%,N222% ~23%,O20.2%,CH41.2% ~1.3%;④解吸氣成分:CO292% ~95%。

      根據(jù)兩年多來實際運行效果分析,裝置原料氣處理氣量在4 500~26 000 Nm3/h,顯示了較大的存在彈性;原料氣的轉(zhuǎn)換率為69% ~71.5% ,有效氣體成分回收率97% ~99.5%,基本達到了設(shè)計標準。

      3.2 經(jīng)濟效益分析

      按每天增加液氨產(chǎn)量100 t,減少NH4HCO3產(chǎn)量420 t,液氨平均銷售價格2 400元/t,NH4HCO3平均銷售價格510元/t,全年有效生產(chǎn)時間300 d計算,則:

      300×100×2400-300×420×510=774(萬元)

      即每年可增加經(jīng)濟效益774萬元。

      4 結(jié)語

      該裝置投運兩年多來,經(jīng)過技術(shù)人員和崗位化工人員的不斷摸索調(diào)整,增加經(jīng)驗,目前運行平穩(wěn),達到了良好的運行效果。增加了我公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的力度,產(chǎn)生了較好的經(jīng)濟效益。

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