周曉軍
(中海油氣(泰州)石化有限公司,江蘇泰州 225300)
石油煉制常減壓裝置節(jié)能探析
周曉軍
(中海油氣(泰州)石化有限公司,江蘇泰州 225300)
文章匯總了“十一五”期間針對降低常減壓裝置主要耗能工質(zhì)而采用的各種節(jié)省燃料油、蒸汽和電力的節(jié)能技術(shù)應(yīng)用實例,闡述了各項節(jié)能技術(shù)的機理和實施效果,進一步佐證了節(jié)能技術(shù)的良好運用對降低常減壓裝置能耗的助推作用。
節(jié)能技術(shù);節(jié)省燃料油;蒸汽;電力;降低能耗
“十一五”期間我公司在中國海洋石油總公司及油氣開發(fā)利用公司的領(lǐng)導(dǎo)下,認真落實科學(xué)發(fā)展觀,貫徹節(jié)能減排、科學(xué)發(fā)展的理念,在現(xiàn)有150萬噸/年常減壓裝置上不斷采用節(jié)能技術(shù),挖掘裝置節(jié)能潛力,大大降低了常減壓裝置能耗,取得了良好的節(jié)能減排效果。下面列舉了我公司常減壓裝置在節(jié)省燃料油、蒸汽和電力方面幾個成功的節(jié)能案例。
我公司常減壓裝置的能耗構(gòu)成中燃料油約占65%,因此降低燃料油消耗是降低裝置能耗的重中之重。圍繞加熱爐降低燃料油消耗,我公司加熱爐輻射段采用在線清灰,對流段和空氣預(yù)熱器采用激波吹灰,停車期間采用化學(xué)清灰等節(jié)能技術(shù),及時消除加熱爐管結(jié)灰?guī)淼募訜釥t傳熱效果降低的現(xiàn)象,降低了燃料油消耗。
采用CH-2化學(xué)藥劑,用2-4kg/cm2工業(yè)風(fēng),負壓吸入。由于CH-2化學(xué)藥劑在高溫、催化劑的作用下分解為堿性氧化物、氮氣及氧氣等,促使燃料燃燒完全,減少一氧化碳、硫及固體碳的生成。同時,堿性氧化物與煙氣中的酸性氣體反應(yīng),生成質(zhì)脆且無粘性的無機鹽,阻止酸性氣體被吸附到受熱面上而腐蝕設(shè)備。融熔的硝酸鹽具有清除硬質(zhì)灰垢的作用,硝酸鹽分解產(chǎn)生的亞硝酸鹽還對受熱面起到鈍化作用,使設(shè)備受熱面和煙道等經(jīng)常保持良好的狀態(tài)。一次在線清灰后,在同等處理量下可降低加熱爐爐膛溫度120℃-140℃。根據(jù)加熱爐熱負荷,清灰劑一次使用量為10噸(2萬元/噸),其中常壓加熱爐使用6噸,減壓加熱爐使用4噸,使用成本一次為20萬元。而在相同爐膛溫度下,可多加工10t/h,3個月共可多加工原油21600噸,按噸原油收益109元計算,可多收益235.44萬元??梢?,以3個月使用一次清灰劑估算,僅多加工原油一項就可增加效益235.44-20=215.44萬元。另外,在爐膛達同等溫度的情況下,由于爐管清除了灰垢,可減少燃料油用量,降低裝置的能耗和成本。
我公司常減壓裝置加熱爐燃料油為重質(zhì)燃料油,而重質(zhì)燃料油含雜質(zhì)、灰分,易在加熱爐對流段形成積灰,增加熱阻,影響加熱爐熱效率。原設(shè)計采用的聲波吹灰器達不到預(yù)期效果,加熱爐對流段積灰較為嚴重,實際運行中需要人工不定期對對流段進行蒸汽吹掃,既浪費了蒸汽,又受對流段人孔位置限制,只能清除有限的幾層爐管,覆蓋率低,不能完全達到效果。而激波吹灰由于吹灰的能量大,對于重質(zhì)燃料油燃燒產(chǎn)生的粘性灰吹灰效果好。它利用乙炔和空氣混合爆燃,產(chǎn)生強烈的瞬時高壓壓縮波,以沖擊波的形式震蕩、撞擊和沖刷受熱面管束,使其表面積灰、沉積硬塊破碎脫落。激波吹灰器每隔3-7天運行一次,每次吹灰器運行時間30-60分鐘,可手動和自動運行,并在常壓加熱爐、減壓加熱爐、水熱媒以及減粘加熱爐分布激波吹灰器,吹灰覆蓋率達95%以上。
加熱爐停車檢修時可以對加熱爐對流段爐管進行清洗,而通常采用的干冰清洗存在對釘頭管清理不徹底的現(xiàn)象。2010年我公司常減壓裝置大修期間采用了化學(xué)清灰,采用預(yù)清洗和清洗、沖洗相結(jié)合的清洗方式。預(yù)清洗將滲透劑和潤濕劑通過加藥泵和專用噴頭噴淋到設(shè)備的表面,使預(yù)清洗藥劑逐步潤濕污垢的表面,滲透到污垢內(nèi)部,從而使污垢疏松和易于溶解。專用噴頭見圖1。清洗的工藝流程如圖2所示。
清洗是在對設(shè)備進行預(yù)清洗后,使用清洗藥劑對設(shè)備進行噴淋,利用清洗藥劑的分散、乳化性能,使污垢分散、溶解在清洗液中并隨之流出,從而達到清除污垢的目的。
沖洗是將剝離劑通過自動計量加藥設(shè)備和專用噴頭噴淋到設(shè)備的表面,利用剝離劑的剝離作用將設(shè)備表面殘留的污垢剝離、沖洗干凈,進一步提高清洗效果。
通過此次化學(xué)清洗,徹底清除了加熱爐對流段結(jié)灰,提高了加熱爐熱效率。清洗效果對比見圖3、圖4。
公司在2009年、2010年陸續(xù)在減壓加熱爐、常壓加熱爐更換LGH強化傳熱型燃燒器。該燃燒器為國家專利產(chǎn)品,能在相同的熱負荷下,降低爐膛溫度,降低排煙溫度;在相同的爐膛溫度下,提高加熱爐熱負荷,相對減少表面散熱損失,是一種既強化燃燒又強化傳熱、節(jié)約動力又節(jié)約燃料的燃燒器。
加熱爐使用新舊燃燒器的對比:使用舊燃燒器火苗高而散,爐膛溫度上升較快,而在使用節(jié)能燃燒器后,火焰短而有力,爐膛溫度略有下降(見圖5、圖6)。使用節(jié)能燃燒器前后的燃料油耗用量對比見表1。
表1 使用節(jié)能燃燒器前后燃料油單耗對比表
常、減爐更換LGH強化傳熱型節(jié)能燃燒器在燃料油裝置開車投運后達到預(yù)期目的,提高了熱負荷和熱效率,在相同的處理量下,自用燃料油單耗可下降1kg/t,燃燒器的霧化蒸汽公稱消耗量為0.3kg/kg,即蒸汽消耗量可減少0.3kg/t,有明顯的節(jié)能效果。
我公司常減壓裝置原設(shè)計中,對全局能量系統(tǒng)優(yōu)化及換熱流程柔性考慮不夠,換熱網(wǎng)絡(luò)對多原油品種、多產(chǎn)品方案的適應(yīng)性較差,特別是原油三段換熱負荷分配控制方面存在明顯不足,極大制約了裝置能量利用效率的提高。2010年通過請中山大學(xué)專家對多方案進行換熱網(wǎng)絡(luò)模擬分析和數(shù)據(jù)核算,最終形成公司換熱流程系統(tǒng)優(yōu)化改造方案,使得裝置用能在確保產(chǎn)品質(zhì)量的前提下進一步優(yōu)化,改善了裝置操作彈性,提高了原油換熱終溫,實現(xiàn)了全局的能量綜合利用優(yōu)化,有效降低了裝置綜合能耗。包括將自產(chǎn)蒸汽發(fā)熱量(常二線、減二線、減渣油)全部或部分用于提高換熱終溫,降低燃料油用量;在自產(chǎn)蒸汽流程調(diào)整的同時調(diào)整一次換熱,提高一次換熱溫度,提高電脫鹽系統(tǒng)運行效果;減四線增加一組原油換熱,熱量利用的同時降低外送溫度;部分中段回流流程加以調(diào)整。
換熱流程優(yōu)化后取得明顯的節(jié)能效果:原油進裝置溫度55℃,在170t/h處理量下,通過流程優(yōu)化改造,原油進脫鹽罐溫度提高了15℃,由原來的124℃上升到139℃;脫后原油進閃蒸塔溫度提高了9℃,由原來的 190℃上升到199℃;原油換熱終溫提高了13℃,由295℃提高到308℃。一次換熱溫度的上升有效提高了電脫鹽系統(tǒng)運行效果。由于原油進閃蒸塔溫度提高了9℃,減少了閃底油的出量,使得原油中的輕組分盡可能在閃蒸塔汽化,同時提高閃底油換熱終溫,減少常壓爐加熱負荷,有效地增加熱量回收,從而降低裝置能耗。
表2 優(yōu)化前后原油換熱三段溫度對比表
經(jīng)測算,此次改造可降低加熱爐熱負荷約191.3×104kcal/h,如加熱爐效率按照89%計算,則可節(jié)省燃料油214.9kg/h,折裝置能耗約1.26kgEo/t原油,同時減少蒸汽用量約64.5kg/h,折裝置能耗約0.03kgEo/t原油,最終可降低裝置能耗 1.29kgEo/t。
我公司常減壓裝置減壓抽真空系統(tǒng)原采用一級增壓,二、三級蒸汽抽真空,蒸汽用量較大,占裝置用汽量的50%以上。由于蒸汽噴射器是兩股流體(蒸汽與被抽氣體)混合進行能量交換而工作,在混合過程中有較大的能量損失,因此效率低。而機械抽真空技術(shù)所用設(shè)備為水環(huán)真空泵,屬于容積式泵,在不同壓力下吸入的體積數(shù)基本一致,即在壓力高時吸入的質(zhì)量多,因此在低真空時效率較高。為降低裝置蒸汽消耗,2010年12月我公司對減壓抽真空系統(tǒng)進行改造,采用混合抽真空,即利用水環(huán)真空泵代替最后一級蒸汽噴射器。
2011年3 月水環(huán)真空泵投用后,原來的三級蒸汽抽真空系統(tǒng)完全停用,真空度在-98.5-99kPa之間,完全能夠達到減頂抽空的技術(shù)要求,同時每小時可以節(jié)約1.5噸1.0MPa蒸汽,大大降低了蒸汽消耗,機組運行平穩(wěn),無振動,噪聲低。
水環(huán)真空泵增加1臺55kWh的電機,但極大減少了抽真空系統(tǒng)的蒸汽消耗。經(jīng)測算使用水環(huán)真空泵后可降低裝置能耗0.587kg標油/t。
表3 改造前后抽真空系統(tǒng)能耗數(shù)據(jù)對比表
傳統(tǒng)的循環(huán)水冷卻系統(tǒng)采用風(fēng)機驅(qū)動,雖采用變頻電機,但仍消耗大量的電力,而水輪機可以利用循環(huán)水的回水壓力驅(qū)動水輪機帶動風(fēng)機,取消了電機,減少了電耗。高效率水輪機把循環(huán)水進入布水器時直接釋放而浪費的能量收集利用,驅(qū)動風(fēng)機,省去原來的為風(fēng)機提供動力的電機,達到節(jié)能目的,是“系統(tǒng)能量的二次利用或回收”。因此將循環(huán)水風(fēng)機改水力驅(qū)動可以實現(xiàn)裝置能耗的下降和大大降低生產(chǎn)運行成本。2010年4月我公司通過對循環(huán)水冷卻系統(tǒng)中1臺1500m3/h冷卻塔實施改造,對上塔水管進行調(diào)整,使循環(huán)水在經(jīng)過水輪機以后再流入布水系統(tǒng)進行布水。該項目4月底完成,5月1日投用。經(jīng)過6個月的運行,循環(huán)水場電力單耗從2009年平均1.71kWh/t下降至目前的1.4kWh/t,裝置電力單耗從2009年的6.01kWh/t下降至5.14kWh/t。經(jīng)過夏季循環(huán)水用電高峰期的運行,循環(huán)水進出口溫差保持在5度以上,循環(huán)水系統(tǒng)運行正常,節(jié)電效果明顯。
通過對2009年1-12月裝置電力單耗進行統(tǒng)計,可以看出其節(jié)電效果(見圖7)。
圖7 裝置電力單耗曲線對比
“十一五”期間我公司通過對常減壓裝置各種能源介質(zhì)的技術(shù)挖潛,采用降低蒸汽、自用燃料油、電能等節(jié)能新技術(shù),使常減壓裝置能耗逐年下降,目前我公司常減壓裝置能耗為10.40Kg標油/噸,完全達到石油煉制行業(yè)清潔生產(chǎn)二級標準,在油氣開發(fā)利用系統(tǒng)內(nèi)同類裝置中處于先進行列?;仡櫋笆晃濉比〉玫墓?jié)能減排成果,可以深刻了解到節(jié)能新技術(shù)的應(yīng)用所發(fā)揮的節(jié)能效果。
“十二五”節(jié)能減排任重而道遠,隨著節(jié)能空間的日益縮小,企業(yè)單純依靠管理節(jié)能已很難實現(xiàn)節(jié)能質(zhì)的飛躍,只有依靠節(jié)能新技術(shù)才能實現(xiàn)節(jié)能減排新突破,因此成功應(yīng)用各種節(jié)能技術(shù)應(yīng)該是今后降低常減壓裝置能耗的必由之路。
[1]錢家麟.管式加熱爐[M].北京:中國石化出版社出版社,2003.[2]張錫鵬.煉油工藝學(xué)[M].北京:石油工業(yè)出版社,1989.
Oil Refining often Pressure-relief Device Energy-saving Probing
ZHOU Xiao-jun
(CNOOC GAS(Taizhou)Petrochemical Co.,Ltd.,Taizhou Jiangsu 225300,China)
This paper summarizes during the"eleventh five-year plan"for reducing the pressure-relief devices often adopted by an intermittent energy mainly various save fuel oil,steam and power of energy-saving technology application examples,this paper expounds the mechanism and the energy saving technology,further illustrates the implementation effect of energy-saving technology to reduce often use good pressure-relief devices.
energy-saving technology;save fuel oil;steam;power;reduce energy consumption
C975
B
1671-0142(2011)03-0105-04
周曉軍(1969-),女,江蘇泰州人,工程師.
(責(zé)任編輯李冠楠)