孟憲強(qiáng),易 漾
(中國石油化工股份有限公司煉油事業(yè)部,北京 100728)
中壓加氫裂化裝置部分設(shè)備的腐蝕與防護(hù)
孟憲強(qiáng),易 漾
(中國石油化工股份有限公司煉油事業(yè)部,北京 100728)
自加工高含硫原油后,中壓加氫裂化裝置的腐蝕問題日趨嚴(yán)重,先后出現(xiàn)高壓換熱器管束腐蝕穿孔、分餾塔加熱爐進(jìn)料線大小頭腐蝕減薄、石腦油塔頂空冷器管束腐蝕穿孔和脫硫后干氣 H2S超標(biāo)等問題。針對上述腐蝕情況和腐蝕機(jī)理進(jìn)行了簡要分析,結(jié)合裝置實(shí)際應(yīng)用情況,闡述了解決方案并簡要提出了進(jìn)一步降低風(fēng)險(xiǎn)的方法。
中壓加氫 腐蝕 防護(hù)
中國石化某企業(yè) 1.0 Mt/a中壓加氫改質(zhì)裝置在“優(yōu)化乙烯原料、提高加工深度、實(shí)現(xiàn)整體效益最大化”的背景下,利用中國石化石油化工科學(xué)研究院的中壓加氫裂化 (RMC)技術(shù),擴(kuò)能改造為 1.3 Mt/a中壓加氫裂化裝置 (以下簡稱加氫裝置)。近年來,原油性質(zhì)日趨劣質(zhì)化,常減壓裝置開始加大進(jìn)口高硫高酸原油加工比例,以替代逐年降低進(jìn)廠量的大慶原油。這些進(jìn)口原油屬中間基含硫原油,其硫含量遠(yuǎn)高于大慶原油。隨著摻煉比例的不斷提高,加氫裝置濾后原料的硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)基本維持在 2500μg/g以上,氯質(zhì)量分?jǐn)?shù)也超過了 1μg/g的工藝指標(biāo)。循環(huán)氫中 H2S質(zhì)量分?jǐn)?shù)上升到 3500μg/g左右,最高值超過 5000μg/g。隨著原料中硫、氯含量的不斷增加,反應(yīng)部分和分餾部分不同程度出現(xiàn)了設(shè)備腐蝕問題。為了確保加氫裝置安全、穩(wěn)定、長周期運(yùn)轉(zhuǎn),有必要對腐蝕問題進(jìn)行總結(jié)和分類,從中總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、汲取教訓(xùn),為今后的防腐工作提供參考和依據(jù)。
2009年 7月 6日 15:10由于新氫大幅度波動(入口壓力最高 1.92MPa,最低降到 1.7MPa)造成新氫壓縮機(jī) (K501B)的壓縮比瞬間增加,導(dǎo)致壓縮機(jī)二段排氣溫度超高而聯(lián)鎖停機(jī)。反應(yīng)系統(tǒng)壓力由 9.3 MPa降到 6.3 MPa,立即啟動備機(jī),反應(yīng)系統(tǒng)緩慢升壓。16:40加氫裝置脫丁烷塔 (C-601)壓力突然上升,安全閥起跳都無法阻止壓力上升,當(dāng)班操作人員迅速打開脫丁烷塔頂回流罐 (D-601)安全閥副線向火炬系統(tǒng)泄壓,以保證 C-601系統(tǒng)壓力正常。通過分析,認(rèn)定是 E-504內(nèi)漏導(dǎo)致脫丁烷塔壓力超高,聯(lián)系調(diào)度和瓦斯班后,反應(yīng)系統(tǒng)向火炬泄壓,加氫裝置緊急停工。7月 8日打開反應(yīng)生成油 /低分油高壓換熱器 E-504管箱,殼程灌水后E-504就有 5根管束漏水并將管束堵死。之后陸續(xù)發(fā)現(xiàn)管板滲水并重復(fù)多次后,又堵管 33根。
E-504管束材質(zhì)為 10號鋼,對硫、氯腐蝕非常敏感。從 2008年 1月到 2009年 1月,加氫裝置濾后原料中硫含量不斷增加,氯質(zhì)量分?jǐn)?shù)也大大超過了 1μg/g的工藝指標(biāo)。特別是從 2009年 3月采用重質(zhì)氯分析儀進(jìn)行分析后,分析結(jié)果大幅度升高(分析結(jié)果更加接近實(shí)際情況),具體變化見圖 1。
加氫反應(yīng)生成的 H2S,HCl與 NH3反應(yīng)生成NH4HS和 NH4Cl,后者比 NH4HS更容易在系統(tǒng)中析出,據(jù)文獻(xiàn)記載[1]NH4Cl在低于 350℃的部位就會析出結(jié)晶而堵塞管道。而 E-504的操作溫度在190~140℃,為了保證循環(huán)氫純度、防止銨鹽結(jié)晶造成系統(tǒng)壓降上升,在 E-504管程入口 (備用注水點(diǎn))增注了 2.5 t/h軟化水,從而形成了典型的H2S—H2O—HCl—NH3腐蝕環(huán)境。在較低溫度下,NH4Cl和 NH4HS會在管束中析出結(jié)晶形成垢下腐蝕,注水沖洗后 NH4Cl在有水的情況下能形成一種強(qiáng)酸,加速了設(shè)備的腐蝕[2]。另外,HCl溶于水生成鹽酸使設(shè)備產(chǎn)生酸腐蝕。生成的 FeS保護(hù)膜由于 NH4HS和 HCl的存在而被破壞,使得腐蝕進(jìn)一步加劇,腐蝕的產(chǎn)物溶于油品中被帶走導(dǎo)致腐蝕不斷發(fā)生。再加上裝置改造增上熱高分流程后,生成油進(jìn)入 E-504流量由 120 t/h降到 8 t/h,導(dǎo)致物料在管束中分配不均勻,酸性水沉積在換熱器下部死角沒有流動加速了設(shè)備腐蝕。
2010年 11月裝置停工,將 E-504管束進(jìn)行了整體更換,但由于材質(zhì)沒有升級,今后的腐蝕問題依然存在。為了減免腐蝕,取消了 E-504前連續(xù)注水,在沒有水的干燥環(huán)境下 NH4Cl和 NH4HS不會發(fā)生腐蝕。由于銨鹽結(jié)晶導(dǎo)致的壓降上升、換熱效率下降等問題可定期注水溶解。E-504取消注水后,將造成腐蝕后移,反應(yīng)產(chǎn)物空冷器 (A-501)的腐蝕會相應(yīng)加劇。為了進(jìn)一步做好防腐工作,需要加強(qiáng)對反應(yīng)注水系統(tǒng)的氮?dú)獗Wo(hù),防止氧氣進(jìn)入反應(yīng)系統(tǒng)加速腐蝕;更換大功率的注水泵以降低銨鹽的垢下腐蝕;加強(qiáng)對高、低分含硫污水鐵離子、氯離子含量的監(jiān)測力度;密切注意 E-504換熱后溫度及補(bǔ)充氫流量變化,以便及早發(fā)現(xiàn)腐蝕泄漏前兆及時(shí)處理。另外,導(dǎo)致E-504大面積突然泄漏另一個(gè)原因是系統(tǒng)壓力的大幅度波動,因此今后要控制好開停工升降壓速度、減少非計(jì)劃停工次數(shù),從而避免類似事故發(fā)生。
自加工含硫原油后,為了掌控腐蝕情況,加氫裝置定期對分餾系統(tǒng)部分管線進(jìn)行了壁厚檢測。2006年 11月檢測數(shù)據(jù)見表 1。從表 1看出分餾塔進(jìn)料加熱爐 (F-602)四路進(jìn)料前后彎頭大小頭和對流室爐管腐蝕最為嚴(yán)重。
表 1 進(jìn)料線和對流室爐管壁厚檢測Table 1 The feed line and the convection chamber of furnace tube wall thickness testing
隨著原料硫含量的增加,循環(huán)氫中的 H2S質(zhì)量分?jǐn)?shù)由 300μg/g上升到 3 500μg/g以上,溶解在生成油中的 H2S也相應(yīng)增加。再加上擴(kuò)量改造后原料處理量增加,脫丁烷塔不能充分滿足分離的需要,有相當(dāng)一部分 H2S經(jīng)分餾塔加熱爐進(jìn)入產(chǎn)品分餾塔。分餾塔進(jìn)料溫度控制在 300℃左右,正好處在高溫 H2S腐蝕 (240~340℃)和磨損腐蝕 (280~400℃)范圍內(nèi)。
由于對流段彎頭及進(jìn)料彎頭大小頭處流速過大,腐蝕產(chǎn)物 FeS難以附著在金屬表面,從而達(dá)不到應(yīng)有的保護(hù)效果,金屬始終處在裸露狀態(tài)下,結(jié)果腐蝕會不斷向縱深發(fā)展,導(dǎo)致管線不斷減薄。
2010年 4月將 FV-6108和 FV-6109自控閥前后彎頭及 F602對流室北側(cè)三根爐管進(jìn)行了更換。由于管束材質(zhì)仍為 20號鋼,今后的腐蝕問題依然存在。為了詳細(xì)了解腐蝕情況,應(yīng)加強(qiáng)對分餾塔進(jìn)料管線的壁厚監(jiān)測。為了有效控制腐蝕,首先要優(yōu)化脫丁烷塔操作,最大限度地脫除溶解在生成油中的H2S以減少對下游設(shè)備的影響。其次,分餾塔四路進(jìn)料的流量調(diào)節(jié)不應(yīng)過于頻繁,以減小流速變化對加熱爐進(jìn)料彎頭帶來的磨損腐蝕。最后,由于此部位操作溫度高,油品一經(jīng)泄漏就會引發(fā)火災(zāi),為確保裝置的安全運(yùn)行,必須制訂好應(yīng)急預(yù)案并精心演練。
自 2008年以來,石腦油分餾塔頂空冷器 (A-603)曾先后三次發(fā)生管束腐蝕泄漏的事故。檢測分析石腦油塔頂回流罐 (D-603)含硫污水中的鐵離子質(zhì)量濃度最高達(dá)到 600 mg/L。在日常生產(chǎn)中,D-603切水線經(jīng)常出現(xiàn)堵塞問題,裝置停工檢修時(shí)從D-603中清理出大量的硫化鐵廢渣。
加氫裝置在擴(kuò)能改造過程中,沒有對分餾系統(tǒng)進(jìn)行相應(yīng)改造,分餾塔頂回流罐容積偏小、油品停留時(shí)間不足,油水分離效果變差,石腦油分餾塔 (C-605)進(jìn)料帶水嚴(yán)重 (從進(jìn)料線采樣可見明水)。有相當(dāng)一部分含硫污水被帶到石腦油分餾塔,塔底加熱后進(jìn)入空冷 A-603,空冷管束中介質(zhì)的溫度為 30-70℃,形成典型的濕硫化氫腐蝕環(huán)境。
H2S對碳鋼的腐蝕速率受溫度的影響顯著,在80℃以下溫度越高腐蝕速率越大,隨著油品中 H2S的溶解度增加腐蝕性加強(qiáng)。在腐蝕剛開始時(shí),腐蝕速率很大,隨著硫化亞鐵保護(hù)膜的生成,腐蝕速率顯著減慢[3]。由于實(shí)際生產(chǎn)中石腦油分餾塔塔底溫度控制不嚴(yán)格,導(dǎo)致塔頂回流量在 15~40 t/h波動 (全回流)??绽滹L(fēng)機(jī)開關(guān)不對稱,使空冷管束溫度、流量分配不均,局部管束流量過大或過小難以形成硫化亞鐵保護(hù)膜,或酸性水沉積不流動,加速了管線的腐蝕。再加上回流罐脫水不及時(shí),含硫污水在塔頂循環(huán),造成重復(fù)腐蝕。
加強(qiáng)管線測厚數(shù)據(jù)匯總分析工作;加強(qiáng)對 D-603含硫污水中鐵離子等分析監(jiān)測;加強(qiáng)重點(diǎn)腐蝕區(qū)域的檢查力度,特別是 A-603區(qū)域;盡量減少明水從而減小腐蝕,發(fā)現(xiàn)腐蝕嚴(yán)重的部位及時(shí)處理。為了盡量減小由于操作原因引起的腐蝕,在今后的工作中一方面要優(yōu)化脫丁烷塔的操作,最大限度地減少石腦油分餾塔進(jìn)料帶水;另一方面要精細(xì)石腦油分餾塔的操作,控制好塔底溫度在指標(biāo)范圍內(nèi),從而避免塔頂負(fù)荷大幅度的波動;及時(shí)調(diào)整運(yùn)轉(zhuǎn)風(fēng)機(jī),使各組空冷器溫度分布均勻;加強(qiáng)塔頂回流罐水包脫水,以便杜絕循環(huán)腐蝕的發(fā)生。
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隨著干氣脫硫塔進(jìn)料負(fù)荷及干氣中 H2S含量的大幅度增加,干氣脫硫塔 (C-702)的處理能力明顯不足。脫硫后干氣 H2S質(zhì)量分?jǐn)?shù)達(dá) 2000μg/g以上,大大超過了 100μg/g的控制指標(biāo),加速了下游燃料氣管線的腐蝕,燃料氣分液罐切液線被腐蝕物堵塞。為了降低干氣產(chǎn)品中 H2S含量,C-702乙醇胺循環(huán)量由 17 t/h提高到 22 t/h,貧乙醇胺質(zhì)量分?jǐn)?shù)也由 20%提高至 23%,如此仍不能使干氣產(chǎn)品中 H2S含量合格。
為了徹底解決脫硫后干氣 H2S超標(biāo)問題,將脫硫系統(tǒng)進(jìn)行了改造,改造流程見圖 2。由于改造成中壓加氫裂化裝置 (RMC)后,沒有液化氣產(chǎn)品產(chǎn)出,液化氣脫硫塔 (C-701)閑置不用。
2010年 4月 18日將 C-701和 C-702并聯(lián)使用發(fā)現(xiàn)效果不明顯。4月 25日將 C-701和 C-702串聯(lián)使用取得了很好的效果,雖然進(jìn)入 C-701的干氣量較小,只有總量的 1/3左右,但是脫硫效果比較明顯,脫硫后的 H2S質(zhì)量分?jǐn)?shù)完全滿足廠控 100 μg/g的要求。
在原油價(jià)格高位震蕩和大慶優(yōu)質(zhì)原油供給量的不斷減少的情況下,既要保證加工負(fù)荷,又要確保生產(chǎn)經(jīng)營效益,煉油廠摻煉進(jìn)口劣質(zhì)原油的比例將逐年增加。加工含硫原油后加氫裝置的腐蝕問題亦將日趨嚴(yán)重,如不加強(qiáng)管理和監(jiān)測可能引發(fā)災(zāi)難性的事故。因此,在確保裝置正常生產(chǎn)的同時(shí),要加強(qiáng)對重點(diǎn)腐蝕部位的監(jiān)測力度,對出現(xiàn)的腐蝕前兆要認(rèn)真對待、及時(shí)分析原因并制定好預(yù)防措施,以確保加氫裂化裝置安、穩(wěn)、長、滿、優(yōu)運(yùn)轉(zhuǎn)。
[1] 韓崇仁 .加氫裂化工藝與工程[M].北京:中國石化出版社,2001:101-104.
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[4] 凌逸群,張強(qiáng),張富平 .中壓加氫裂化技術(shù)的工業(yè)應(yīng)用[J].煉油設(shè)計(jì),2002,8(32):1-5.
Equipment Corrosion in M edium Pressure Hydrocracking Un it and Protection
M eng X ianqiang,Yi Yang
(SINOPEC Petroleum Refining Departm ent,B eijing100728)
Ever since the high sulfur crude oilwas processed,the corrosion in the medium pressure hydrocracking unit is becoming increasingly seriouswith each passing day.The high pressure heat exchanger tubes have failed,the fractionator furnace feed line reducers became thinner,naphtha column overhead air cooler tubes experienced corrosion failure after desulfurization and H2S in dry gas after desulfurization was over specification.The corrosion and corrosion mechanisms are analyzed.The measures for reduction of risks are described,which provides good information for effective operation management.
medium pressure hydrocracking,corrosion,protection
TE 986
A
1007-015X(2011)06-0018-03
2011-09- 02;修改稿收到日期:2011-12-01。
孟憲強(qiáng) (1975-),男,1998年畢業(yè)于四川大學(xué)化工機(jī)械專業(yè),工程師,現(xiàn)任中國石油化工股份有限公司煉油事業(yè)部綜合處處長。E-mail:menxq@sinopec.com
(編輯 張向陽)