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      水泥三氧化硫測定中質(zhì)控圖的應用

      2010-09-13 08:19:08王曉卉
      四川水泥 2010年3期
      關鍵詞:三氧化硫硫酸鋇極差

      王曉卉

      (成都市質(zhì)檢院建材檢驗中心,四川崇州611230)

      水泥三氧化硫測定中質(zhì)控圖的應用

      王曉卉

      (成都市質(zhì)檢院建材檢驗中心,四川崇州611230)

      2008年汶川大地震后,災后重建任務十分艱巨,為了從源頭確保建筑工程質(zhì)量,防止假冒偽劣原料進入建筑市場,各監(jiān)管部門加強了對建材的監(jiān)督檢查力度。作為承擔監(jiān)督檢驗任務的質(zhì)檢機構,為了充分履職,切實保證檢驗數(shù)據(jù)的準確性,我們對所開展的分析項目,運用質(zhì)量控制圖進行質(zhì)量控制,取得了良好效果?,F(xiàn)以三氧化硫(基準法)這個項目為例,說明工作程序如下。

      1 方法原理及影響因素分析

      采用質(zhì)量控制圖,只是按照規(guī)定的程序和方法來處理數(shù)據(jù)、分析趨勢、判斷偶因或異因。而查找異因,則必須依靠專業(yè)判斷、專業(yè)知識。因此在運用質(zhì)控圖之前,應首先對該項目的分析原理及對結果的影響因素了然于胸,制訂標準工作程序,列出影響因素排列圖。

      1.1 方法原理

      試樣經(jīng)酸溶解后,一次分離不溶殘渣,加入適量沉淀劑氯化鋇溶液,使SO42-和Ba2+生成BaSO4沉淀,經(jīng)陳化、過濾、洗滌、灰化、灼燒后,以硫酸鋇形式稱量,測定結果以三氧化硫計。

      1.2 影響因素

      (1)溶樣時應充分攪拌溶液,以使反應完全,硫化物逸出;嚴格按照標準規(guī)定的溶樣時間進行操作。

      (2)過濾應遵照少量多次的原則,充分洗滌沉淀。

      (3)為減少共存離子的干擾,硫酸鋇沉淀應當在稀溶液及加熱煮沸的條件下進行,即按標準規(guī)定,在250m l微沸的溶液中,逐滴加入氯化鋇溶液,并繼續(xù)煮沸3~5分鐘,取下后在溫熱處靜置4h或過夜陳化,以得到純凈的粗大硫酸鋇晶體;為防止溶液濺出,煮沸時加入一小片定量濾紙,以玻棒壓住。

      (4)洗滌硫酸鋇沉淀時,應及時檢查Cl-是否冼凈,避免過多洗滌使沉淀部分溶解,結果偏低。

      (5)沉淀在灼燒前應將濾紙充分炭化,如有未燃盡的炭粒存在,將沉淀直接置于高溫爐中灼燒時,會有部分硫酸鋇被還原成硫化鋇,使測定結果偏低。

      (6)所采用標準樣品應放置于干燥器中,避免吸潮。

      (7)分析天平及高溫爐應在檢定周期內(nèi)并且狀態(tài)正常。

      2 原始數(shù)據(jù)的采集

      按照GB/T 4091-2001推薦的方法,采用性質(zhì)穩(wěn)定的有證標準物質(zhì)(GBW 03205a普通硅酸鹽水泥成分分析標準物質(zhì)),與分析試樣同步(每周二批次),每次插入二個標準樣,累積22個子組,原始數(shù)據(jù)見表1所示。

      3 用Excel工作表繪出質(zhì)控圖

      采用表1數(shù)據(jù),用Excel的函數(shù)及圖表處理功能,分別繪出極差和均值質(zhì)控圖,見圖1、圖2。

      圖1 三氧化硫極差質(zhì)控圖(一)

      圖2 三氧化硫均值質(zhì)控圖(一)

      表1 三氧化硫測量數(shù)據(jù)

      按照控制圖的作圖準則,首先R應判穩(wěn),才能進行均值分析。

      分析R圖,第二組數(shù)據(jù)已超出控制限,第三組數(shù)據(jù)雖在控制限內(nèi),但按GB/T176-2008《水泥化學成分分析》規(guī)定,平行分析的重復性限不能超出0.15%,因此根據(jù)方法原理及影響因素,查明超差原因,采取糾正措施后,剔除第二和第三組數(shù)據(jù),重新整理數(shù)據(jù)如表2所示。分析新的質(zhì)控圖,見圖3。極差圖已判穩(wěn),且符合GB/T176-2008之重復性限規(guī)定;再做三氧化硫均值質(zhì)控圖見圖4,平均值控制圖也無變差可查明的八種模式。

      延長統(tǒng)計控制狀態(tài)下的X-R圖的控制限,進入控制用控制圖階段,實現(xiàn)對過程的日??刂啤?/p>

      圖3 三氧化硫極差質(zhì)控圖(二)

      圖4 三氧化硫均值質(zhì)控圖(二)

      4 過程能力評估

      選用的標準樣品其三氧化硫值為2.33±0.10(k=2),而控制圖中心線為2.292,當過程處于統(tǒng)計控制狀態(tài)后,可計算有偏移的過程能力指數(shù),即可將2.33作為中心值,±0.2作為容差限,計算過程能力指數(shù):

      上式計算結果表明,過程能力充分滿足質(zhì)量控制要求,合格品率高于99.997%。

      5 一點體會

      GB/T 27404-2008《實驗室質(zhì)量控制規(guī)范食品理化檢測》7.1條款“內(nèi)部質(zhì)量控制”提出:隨同樣品測試做控制樣品的測定,用統(tǒng)計方法對控制樣品的測定結果進行評價。繪制質(zhì)量控制圖,觀察測試工作的穩(wěn)定性、系統(tǒng)偏差及趨勢,及時發(fā)現(xiàn)異?,F(xiàn)象。但對如何利用標準物質(zhì)來作圖,目前未見報道,因此我們進行了一些嘗試。

      作為內(nèi)部質(zhì)量控制的一種方法,與用標準物質(zhì)比對相比較,控制圖不是單純的判斷是否超差,而是能顯示趨勢,從而及時發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)變壞的跡象。如比對幾次均未超差,但在控制圖上卻顯示了變差模式,則這時就該引起警惕,“查明異因,采取措施,予以消除,納入規(guī)范,不再出現(xiàn)”。

      什么樣的項目適于采用控制圖呢?比如我室水泥中三氧化硫這個指標,分析的頻率高,平均每周均要進行二批次以上的測定,而且在進行樣品分析時,插入二個標樣不至于顯著增大檢驗員的工作量,稱取的標樣量也少,比較經(jīng)濟。如采用移動極差法,則只需一個樣即可。

      采用標準物質(zhì)作為內(nèi)控樣,不能當作標準值已知的情形來作圖,因為標準證書上給出的是平均值和不確定度,不確定度和標準偏差從概念上來說是不同的;另外,作為標準物質(zhì)研制單位,其設備性能、人員能力、質(zhì)量控制能力肯定和一般單位是有差別的,所以也不能把標準物質(zhì)給定值簡單作為標準值已知情形來處理。標準物質(zhì)的給定值可作為分布中心,標準分析方法中規(guī)定的重復性限可作為極差控制限參考,再現(xiàn)性限可作為平均值控制限的參考,如在均值控制圖上出現(xiàn)了超出控制限的情形,而沒有超出再現(xiàn)性限,就要分析是否是由于δ過小,出現(xiàn)第一類誤判,避免花精力去尋找不存在的異因。

      采用控制圖,使我們在檢測過程中出現(xiàn)異常數(shù)據(jù)能及時查找原因,保證了檢驗數(shù)據(jù)的準確性,提高了工作效率,也使我們的監(jiān)督檢驗能力上了一個更高的臺階。

      (編輯:張煢鶯)

      表2 三氧化硫測量數(shù)據(jù)

      TQ172.16 文獻標識碼:B 文章編號:1007-6344(2010)03-0042-03

      2009-10-09】

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