于敏晶
作者通聯(lián):中國石油吉林石化公司合成樹脂廠機動科 吉林吉林市 132021
吉林石化分公司合成樹脂廠ABS裝置是引進日本合成橡膠公司(JSR)生產(chǎn)技術(shù),采用乳液接枝—連續(xù)本體SAN摻混法生產(chǎn)技術(shù),于1997年10月建成投產(chǎn),于2002年、2003年兩次對裝置進行擴能改造,目前生產(chǎn)能力達18萬t/a。ABS聚合釜是進行乳液接枝聚合反應(yīng)的場所,是ABS裝置的核心設(shè)備。聚合釜采用的是螺帶式攪拌,在生產(chǎn)過程中存在死區(qū),攪拌器、釜壁非常容易掛膠結(jié)垢,需要經(jīng)常人工清釜,每次運轉(zhuǎn)周期短,成為制約裝置生產(chǎn)、單耗、質(zhì)量的“瓶頸”。
圖1 改造前攪拌器結(jié)構(gòu)示意圖
聚合釜攪拌器結(jié)構(gòu)如圖1所示,生產(chǎn)時其攪拌轉(zhuǎn)速為13r/min,攪拌介質(zhì)為含膠量60%的ABS膠乳。攪拌器在生產(chǎn)過程中存在死區(qū),攪拌器本身、釜壁非常容易掛膠結(jié)垢,需要經(jīng)常人工清釜,每次運轉(zhuǎn)周期不足30批,每次清膠需要12h,使生產(chǎn)負荷受到嚴重影響。由于清膠頻繁,造成ABS膠乳不足,常需降低后部生產(chǎn)負荷,這不僅造成物料、水、人工損失,同時對連續(xù)生產(chǎn)和保證質(zhì)量穩(wěn)定產(chǎn)生嚴重影響,是制約連續(xù)穩(wěn)定高負荷生產(chǎn)的主要“瓶頸”。每次清釜大約損失0.5t粉料,且檢修清釜費用較高,造成產(chǎn)品單耗升高,清膠后產(chǎn)生的高濃度COD廢水,使廢水預(yù)處理單元出水COD波動較大,影響了ABS膠乳的產(chǎn)品單耗和質(zhì)量、產(chǎn)量。
攪拌器的選型既要考慮攪拌效果,還應(yīng)考慮動力消耗,而且必須安全、經(jīng)濟?;谝陨弦蛩兀_發(fā)一種結(jié)構(gòu)合理的攪拌形式,以增加聚合釜的有效容積,并使返混能力增強,提高攪拌效率進而降低釜內(nèi)附件上聚合物的聚結(jié)程度,延長反應(yīng)釜的清膠周期及反應(yīng)釜的有效運轉(zhuǎn)時間。
根據(jù)國內(nèi)外ABS生產(chǎn)廠家聚合釜攪拌器的結(jié)構(gòu)特點,反復(fù)查閱相關(guān)資料,經(jīng)過近百次小試,摸索出最佳技術(shù)方案,將原來螺帶式攪拌改造為新型平面框式攪拌,同時在釜內(nèi)采用S形的漿葉、設(shè)置折流擋板,結(jié)構(gòu)如圖2所示。
圖2 改造后攪拌器結(jié)構(gòu)示意圖
新型框式攪拌器結(jié)構(gòu)簡單,增加了聚合釜的有效容積,且具有最佳的剪切、循環(huán)、混合能力,不結(jié)垢掛膠,清洗徹底等特點。
(1)采用平面型框式攪拌,使反應(yīng)釜的高壓清洗管定位更容易,清洗徹底。
(2)采用S形的槳葉結(jié)構(gòu),具有增強剪切和循環(huán)作用,混合效果最佳。
(3)在釜內(nèi)新設(shè)置了兩塊折流擋板,增強了混合效果。
因聚合釜配置了自動清洗單元,在每批反應(yīng)結(jié)束后,由自動清洗單元完成對釜內(nèi)壁的掛壁膠乳的自動清洗。由于清洗單元的操作是根據(jù)原螺帶式攪拌而設(shè)計的,清洗頭與攪拌器采用90°定位。在攪拌器型式改造后,存在清洗單元與新的框式攪拌在安裝上不匹配的問題,無法完成正常清洗操作,需解決改造后自動清洗單元清洗頭定位問題。經(jīng)分析研究,把清洗頭與攪拌器定位改為180°,圓滿解決了這一難題,使清洗管的定位更容易。
經(jīng)過上述改造后,聚合釜在新型攪拌器的攪拌作用下,聚合物的穩(wěn)定性較好,聚合過程中產(chǎn)生的凝聚物極少,運行效果良好。延長ABS聚合釜的清膠周期至110天,年減少人工清膠次數(shù)66次,ABS粉料收率提高0.77%;提高了聚合轉(zhuǎn)化率,減少清膠損失,年減少COD較高的清膠廢水排放6600t。改造后平均每年可增加ABS聚合批數(shù)66批,增產(chǎn)ABS粉料1108t,每年為工廠增創(chuàng)直接效益697.64萬元,消除了制約ABS裝置生產(chǎn)、單耗、質(zhì)量的“瓶頸”,為裝置的連續(xù)穩(wěn)定高負荷生產(chǎn)奠定了基礎(chǔ)。