張發(fā)軍 梁銀祥
(河南濟源鋼鐵 (集團)有限公司)
濟(源)鋼高爐爐缸堆積的處理
張發(fā)軍 梁銀祥
(河南濟源鋼鐵 (集團)有限公司)
對濟源鋼鐵三座高爐爐缸堆積事故的處理進行了總結(jié)。由于入爐原燃料中鈦負荷高,在年修結(jié)束后復風過程中造成高爐群發(fā)性爐缸堆積事故,煉鐵廠減產(chǎn)近 8萬噸鐵,公司損失巨大。通過配加錳礦洗爐,獲得成功,并對以后的爐況處理積累經(jīng)驗。
爐缸 堆積 處理 錳礦
河南濟鋼現(xiàn)有508 m3高爐四座,分別從2004年2月、2006年 8月、2007年5月、2008年3月先后開爐投產(chǎn),四座高爐一列式布置,除4號高爐采用皮帶上料外,其他為雙料車上料,且均為無料鐘爐頂,采用一系列先進技術(shù),陶瓷杯爐缸,鑲磚式冷卻壁,軟水密閉循環(huán),液壓泥炮、開口機,明特法渣處理系統(tǒng),改進式頂燃熱風爐 (風溫可達1250℃),干法布袋除塵等。
四座高爐投產(chǎn)后,運行平穩(wěn),高爐各項經(jīng)濟指標處于全國同級高爐先進水平,單座高爐單月利用系數(shù)一度可達4.0 t/(d.m3),2008年各高爐經(jīng)濟指標(見表1),但2008年12月2日后,由于自產(chǎn)球團中含鈦高,加上公司主線交叉作業(yè),休風三天,復風后高爐風口套頻繁燒爛,3號、5號、6號高爐幾乎在同一時間發(fā)生爐缸堆積事故 (其中4號高爐投產(chǎn)剛一年,由于冷卻壁嚴重燒損,已于2008年11月下旬停爐中修),公司主線全部停產(chǎn),損失慘重,經(jīng)過多半月的處理,各個高爐才逐步恢復正常生產(chǎn)。
表1 2008年高爐主要技術(shù)經(jīng)濟指標
2008年12月1日18:00,歷時三天的公司主線交叉作業(yè)結(jié)束,3號、5號、6號高爐先后復風,按計劃,復風采取常規(guī)操作方式,用鐵口兩邊各四個風口送風。送風后三座高爐均表現(xiàn)為爐溫高,渣鐵黏稠,繼而發(fā)生風口套頻繁燒爛,高爐被迫多次休風更換,送風后再堵風口,直至到最后只用鐵口上方兩個風口送風,渣鐵流動性極差,鐵多渣少,甚至鐵口空噴。從爐況各方面表現(xiàn)看,各高爐爐缸堆積已經(jīng)形成,公司主線生產(chǎn)一時間陷入僵局。12月4日,經(jīng)過生鐵分析,發(fā)現(xiàn)生鐵中含鈦高達0.18%,再追查原料,發(fā)現(xiàn)從11月中旬,高爐大量配吃自產(chǎn)球團,而球團用鐵精粉中含鈦高達3.8%。自此認定,高爐含鐵原料含鈦高,加上長時間休風后,高爐采取常規(guī)操作方式,即高爐溫操作,加劇鈦還原,沉積在爐缸,風口套燒爛后,爐內(nèi)進水多,進而使渣鐵變得粘稠,排放不出來,逐漸形成爐缸堆積。
在確認高爐爐缸堆積系含鈦高造成的后,煉鐵廠一方面緊急購買錳礦,另一方面調(diào)整操作方針,按照爐缸鈦堆積原理進行處理。由于三座高爐爐缸堆積原因基本一致,現(xiàn)以三號高爐爐況的處理為例進行闡述。
12月1日18:55,3號高爐結(jié)束檢修,開始送風,集中堵5#~10#共六個風口。在尚未出第一爐鐵時,就出現(xiàn)風口小套連續(xù)燒爛并放炮,在更換好后再堵4#和11#風口,保留鐵口兩邊各3個風口送風。但在隨后3天內(nèi),高爐不吃風,且小套仍在不斷燒爛,經(jīng)過查找原因,特別是對鐵中含鈦分析,發(fā)現(xiàn)[Ti]高達0.187%,最終確認為屬于爐缸鈦堆積。遂一方面退下含鈦高的自產(chǎn)球團,另一方面緊急聯(lián)系購買錳礦進行洗爐。12月6日錳礦開始入爐,借鑒邯鋼2000m3高爐使用錳礦處理爐缸堆積措施,控制生鐵[Si]0.6%~0.8%,[M n]0.8%~1.0%,[S]0.040%~0.070%,鐵水物理溫度1420℃~1470℃。按照重新制定的操作方針,12月 7日夜班錳礦下達爐缸后,渣鐵流動性好轉(zhuǎn),出鐵順利,高爐恢復進度加快,恢復噴吹煤粉,并富氧。從12月 8日開始捅風口,按每日開一個,穩(wěn)步進行。并且改變原有的從鐵口兩邊依次開風口方案,把渣口兩邊的風口留在最后,避免了渣口兩邊5#、6#風口頻繁燒爛。在風壓控制上以保持合適的風速和鼓風動能為準則,有多少風口送風就用多高的風壓,并保持穩(wěn)定。上部采取開放邊緣、兼顧中心氣流的布料模式,保證雙峰式煤氣分布;爐外精心組織,要求25min內(nèi)必須打開鐵口,鐵前設備維護到位,保證不出現(xiàn)休、慢風事故。至12月14日高爐恢復正常生產(chǎn)。高爐恢復見表2:
表2 2008年12月3號高爐爐缸堆積處理過程
從三座高爐的爐況處理過程,有如下幾條經(jīng)驗可以借鑒:
1)當高爐爐缸堆積,風口套頻繁燒爛,且都爛在下沿時,渣鐵粘稠時,首先應當考慮鈦沉積。此次高爐爐缸堆積事故是濟鋼第一次遇到,憑借專家建議和相關(guān)資料在實踐中摸索進行,學到了很多知識。濟鋼已經(jīng)將生鐵中鈦作為日?;炛笜诉M行工藝監(jiān)督。
2)有長時間檢修時,高爐有計劃的換料柱,并用錳礦洗爐。控制鐵水溫度1430℃~1470℃,[Si]=0.6%~0.8%,[S]=0.040%~0.070%,[M n]=0.8%~1.0%,取玻璃渣相。
3)長時間休風后,將渣口兩邊的風口,可以留到最后開??梢詼p少風口損壞。
4)開風口時果斷拋棄傳統(tǒng)操作方式,不用刻意提高爐溫,按既定爐溫控制方案執(zhí)行即可。
5)增加出鐵次數(shù),要求25min內(nèi)打開鐵口,必要時適當噴吹。
6)操作思路統(tǒng)一,爐前組織到位,勤開鐵口,不斷排放冷凝渣鐵。
當發(fā)生爐況事故時,高爐操作者要統(tǒng)一認識,明確處理目標,調(diào)劑措施得當,才能有效、快速處理爐況;高爐原料定期做有害元素分析,一旦超過控制范圍,高爐要慎重入爐;理論和實踐必須結(jié)合,處理過程中不能拘泥于經(jīng)驗,要有綜合分析,有全方位考慮。
[1]周傳典.高爐煉鐵生產(chǎn)技術(shù)手冊.北京:冶金工業(yè)出版社,2002:113-114.
[2]楊春生.邯鋼2000 m3高爐爐缸堆積的處理.煉鐵,2008,27 (1):35-37.
D ISPOSAL O F HEARTH ACCUM ULAT ION OF THE BFS IN JIYUAN IRON&STEEL CO.,LTD
Zhang Fajun L iang Yinxiang
(Jiyuan Iron&Steel Group Co.,L td)
It is the summ ary for disposal of hearth accum ulation of the three BFs in Jiyuan Iron&Steel Co.,L td.Because of titanium bu rden higher in rawmaterials&fu les,it caused hearth accum u lation of the three BFs in Jiyuan Iron& Steel Co.,L td after annual overhaul.Itwas feasible to addingm anganese ore for disposing hearth accum u lation of the BFs.
BF hearth accum u lation disposalmanganese ore
*聯(lián)系人:張發(fā)軍,工程師,河南.濟源(454650),河南濟源鋼鐵(集團)有限公司煉鐵分廠;
2009—12—9