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      神背嘴灘整治方案與治理效果分析

      2010-07-16 08:10:44解中柱
      水道港口 2010年5期
      關(guān)鍵詞:河床淤積沖刷

      解中柱

      (長江重慶航運工程勘察設(shè)計院,重慶401147)

      長江上游神背嘴灘地處四川省瀘縣彌沱鎮(zhèn)附近,下距重慶朝天門212 km,上離瀘州41 km,為枯水淺險灘,具有彎淺險的礙航特征,礙航機理復(fù)雜,是制約提高瀘州至重慶河段航道等級、航道通過能力的關(guān)鍵河段,歷史上曾對該灘進行過多次整治,整治以治理改善左槽為目的,但治理后效果難以維持。

      1 灘險概況

      長江上游神背嘴灘險距宜昌航道里程約871 km,呈約70°的回頭急彎(圖1)。灘段中枯水河槽寬約600 m,河心有長約1 200 m的窄長卵石磧壩將河道分為左右兩槽。左槽為彎曲汊道,進口彎窄,河底縱坡起伏大;中下段較為窄深,枯期水面寬度約150 m。本次治理前左槽仍為枯水航槽,航道維護尺度為1.8 m×40 m×220 m(航深×航寬×彎曲半徑,下同)。右槽較為順直,枯水期水面寬度約260 m。進口河底為9.5%陡急的倒坡,中下段河床縱斷面較平順,平均河底縱坡為1.35‰。設(shè)計最低通航水位時,右槽中上段航深僅1.7 m左右,入口處右側(cè)有青蛙石等礁石,設(shè)計最低通航水位2 m時右槽通航。在低水位時,左槽分流較大,而右槽分流較小,如2 899 m/s流量時,左槽分流比為71.3%,右槽分流比為28.7%。右岸為寬1 000~1 500 m的平坦開闊古河床階地,設(shè)計最低通航水位10 m以上時,水面寬增至1 500~2 000 m。中低水河岸有彌沱石壁,大、小罐口漏浩,九條龍、豬兒石、青蛙石等巖盤,以及大中壩卵石磧壩,岸線極不規(guī)則。

      由于神背嘴灘河床地形與灘情較為復(fù)雜,1985年進行了整治方案的河工模型試驗。試驗分析結(jié)論:右槽下口急、上口仍易出淺,故確定整治左槽,在稱桿磧建磧頭壩1座,攔截沖向左岸的橫流,同時拓寬左汊航槽。整治后,疏浚區(qū)流速由1.5 m/s增至2.5 m/s,航寬70 m,航深3 m,但彎曲半徑僅增大至420 m,仍達不到設(shè)計要求,不過在左槽上口有一河床寬深、水流平穩(wěn)的緩流區(qū),可供下行船舶調(diào)順船向,安全進入左槽,航行條件有較大改善。由于左槽灘脊為推移質(zhì)輸沙帶所處位置,浚深后的航槽淤淺,航線又逐漸上提,彎曲半徑減小,目前已基本恢復(fù)至整治前的狀況。

      2 灘險演變及礙航原因分析

      2.1 灘險演變分析

      2.1.1 左槽的河床演變

      圖1 神背嘴灘勢圖Fig.1 Sketch of Shenbeizui Shoal

      神背嘴灘段河勢平面上呈約70°的急彎,左槽進口位于神背嘴突嘴下方,汛期上游泥沙進入彎曲河段后,受彎道環(huán)流的影響,推移質(zhì)大量進入左槽。左槽汛期分流比相對較小,進口比降小,流速與枯期相當(dāng),水深較大,故推移質(zhì)易在該區(qū)域落淤。由于汛期神背嘴突嘴下方存在大范圍回流區(qū),懸移質(zhì)也會在此落淤。2003年4月、7月、9月河床地形圖顯示,處于神背嘴下方回流區(qū)的左槽進口部位汛期淤積量大;汛期大部分推移質(zhì)泥沙沿神背嘴下方回流區(qū)外緣、經(jīng)秤桿磧磧腦進入左槽,左槽進口汛期落淤的泥沙在汛末未能全部往下游輸移而大量淤積;神背嘴下方回流區(qū)的淤積主要與懸移質(zhì)落淤有關(guān),從而造成汛期左槽進口淤高。汛期進入左槽的推移質(zhì)沿秤桿磧左側(cè)向下游輸移,下段出口水深淺、比降、流速較大,下段呈現(xiàn)沖刷趨勢。

      汛后上游來沙減少,左槽分流比增加,水流動力軸線挫彎,進入左槽的流線轉(zhuǎn)彎半徑減小,神背嘴突嘴附近回流區(qū)位置上提,回流區(qū)面積增大,進口比降、流速增大。由于汛后主流挫彎上提,主流帶位置不再位于進口左槽秤桿磧磧腦處,該區(qū)域沖刷不力而出淺;進入左槽的橫流沿回流區(qū)邊緣沖刷出彎淺航槽。汛后左槽內(nèi)上段淤積的泥沙被沖刷向下推移進入下段深槽,使下段產(chǎn)生泥沙淤積。

      綜上所述,左槽呈現(xiàn)上段洪淤枯沖、下段洪沖枯淤的演變規(guī)律,年際間基本平衡。

      2.1.2 右槽的河床演變

      右槽汛期分流量大于左槽,但進入右槽的推移質(zhì)量較少,泥沙顆粒粒徑小,且航槽順直、汛期流速較大,推移質(zhì)不會在汛后大量落淤。隨著流量的降低,右槽分流量逐漸減小,流速降低,輸沙能力逐漸減弱,且從地質(zhì)鉆探資料知,河床質(zhì)中值粒徑達150 mm,并為中度密實,因此年內(nèi)汛期淤積的推移質(zhì)沖刷完畢后,河床也不能繼續(xù)下切,故右槽年內(nèi)沖淤變化幅度較小。1979年和2003年實測地形表明右槽汛期有少量淤積,汛后又有少量沖刷,但總的來說年內(nèi)沖淤變化不大。

      2.2 礙航特性及原因分析

      2005年整治前左槽仍為枯水航槽,左槽進口航道維護尺度為1.8 m×40 m×220 m,滿足不了該河段規(guī)劃設(shè)計的2.7 m×50 m×560 m尺度要求;加之進口橫流強、流態(tài)紊亂,滿足不了船舶安全航行要求。枯水期下水船舶必須繞神背嘴往左大轉(zhuǎn)彎進入左槽,隨即需向右轉(zhuǎn)沿秤桿磧翅下駛,若轉(zhuǎn)向操作不當(dāng)則容易在磧腦擱淺或左岸掃彎觸礁。

      在設(shè)計最低通航水位上2 m時,對應(yīng)流量為4 500 m3/s左右,此時右岸小罐口開始少量泄流。右岸大罐口、九條龍階地高程約為設(shè)計最低通航水位上4 m,當(dāng)流量大于7 800 m3/s(多年平均流量)時,右岸大小罐口、九條龍上分流,水位漫過石梁,產(chǎn)生強烈的滑梁水,而水流受凹岸石梁的反擊下切,沿石梁邊緣形成深約40 m、寬約200 m的深槽,底流至江中上翻而形成巨泡,且神背嘴處有大面積回流。通航船舶左怕漩流,右怕滑梁跨浩,對航行造成威脅。隨水位升高,泡水加強與神背嘴下的回流連成一片,此時泡水與九條龍之間僅有一線水流,航行困難,操作不當(dāng)即有跨浩和觸礁的危險。

      其礙航主要原因為[1-2]:神背嘴河段呈明顯的急彎河勢,受彎道環(huán)流的影響,汛期輸移質(zhì)輸沙帶主要位于秤桿磧左槽灘脊,而細顆粒的懸移質(zhì)則在神背嘴突嘴下游、左槽進口上游的大面積回流區(qū)、秤桿磧磧腦部位大量淤積。汛后左槽入口處流速較小,不能將淤積物全部帶走,僅沖出一條狹窄的航槽,水流又受磧頭擠壓形成橫流,使左槽進口變得彎淺而礙航。山區(qū)河流洪水水位陡漲陡落,對于洪水期流態(tài)紊亂的礙航特征,由于歷時較短,加之本灘的河床地形特點,治理難度大,不作為主要治理目標(biāo)。

      3 整治方案的確定

      從歷史治理效果和模型試驗方案來看,枯水期對左槽進行治理后,由于泥沙的落淤,經(jīng)過一段時間后左槽又變得彎、窄,不能滿足Ⅲ級航道的尺度要求。加之在左槽入口處易形成攔門沙,且有沖向左槽的橫流。從右槽入口河床的倒坡看,水流也有沖刷右槽的趨勢,只是河床質(zhì)為較緊密的較大卵石,可以推測右槽的淤填為罕見豐沙年形成,且多年未改變,難于沖刷。由此考慮開右槽的方案進行治理,借助物理模型定床及動床試驗確定如下措施[3-4](圖2):(1)沿右槽深泓線挖槽以增加航深。槽深為設(shè)計最低通航水位下3.5 m,寬80 m,長約1 300 m,挖槽邊坡為1:3;(2)在左槽筑壩增加右槽枯期分流量。在左槽修筑3道潛壩,頂高程為設(shè)計最低通航水位下4 m。同時對潛壩右側(cè)與稱桿磧?yōu)┘归g采取護灘措施,防止沖刷;(3)在右槽進口、中部修筑丁壩束水攻沙。原稱桿磧江心順壩是以左槽作為整治汊道而布置的,右槽青蛙石附近枯水河面相對較寬。動床試驗表明,右槽挖槽上中段淤積量相對較大,故在中上段布置3道短丁壩,束水攻沙。右槽進口流速較小,故布置4#勾頭丁壩,動床試驗表明丁壩勾頭能明顯減輕壩頭沖刷;(4)江心順壩加高至設(shè)計高程,凹岸小罐口建堵壩阻擋小罐口分流。

      圖2 右槽整治方案平面圖Fig.2 Plan layout of the right channel regulation scheme

      4 整治效果分析

      4.1 左右汊分流比變化

      方案實施后測流斷面取在河床相對順直的稱桿磧近磧頭處,測時水位為215.377 m,比設(shè)計最低通航水位(213.77 m)高出1.607 m,測得左汊流量為2 085 m3/s,占總流量的51%;右汊流量為2 025 m3/s,占總流量的49%。與整治前及模型試驗研究的比較結(jié)果見表1。

      表1 分流比變化Tab.1 Variation of diversion ratio

      由表1可以看出,方案實施后,右汊流量明顯增加,增加的幅度大于物理模型試驗研究數(shù)據(jù),一方面因為實測流量小于試驗流量,另一方面與右槽實際水深大于3.5 m(施工有超挖0.4 m)有關(guān),這樣更利于對右槽在洪水期落淤泥砂的沖刷。

      4.2 沖淤變化分析

      (1)2006年5月疏浚后交工測圖與2006年8月汛后測圖分析比較。

      疏浚以后汛期前2006年5月16日測圖和汛后2006年8月31日測圖分析表明,挖槽進口段有所淤積,從0+000~0+360斷面總體呈淤積趨勢,其中0+140斷面淤積較明顯,淤積0.4 m,而0+300斷面有所沖刷,沖深約0.3 m,航槽中心線的水深均大于3.5 m;0+440斷面之下,總體呈現(xiàn)沖刷現(xiàn)象,其中0+880沖深約0.5 m。0+120、0+300及0+360斷面挖槽右側(cè)有所淤積,淤積寬度約15 m,但在2.9 m水深條件下能保證70 m寬度[5]。

      動床輸沙試驗表明,右槽疏浚后在1974年的水沙條件下進口將淤積0.46 m,而在連續(xù)實驗1980年、1974年、1980年這3個水沙年組合后,右汊挖槽沖淤基本平衡,右槽上段最大淤積0.34 m,挖槽中下段河床有所沖刷。該次測圖與模型試驗結(jié)果基本一致。

      圖3 右槽中心線河床縱斷面圖Fig.3 Longitudinal centerline of the right channel bed

      (2)2008年1月測圖分析。

      在2006年8月測圖經(jīng)過了1個水文年之后,于2008年1月枯水期再次進行了本河段的地形觀測。測圖分析發(fā)現(xiàn),新開航槽穩(wěn)定良好,航槽中心線的最小水深達3.8 m(位于0+120和1+140斷面),與2006年2次測圖比較,0+440斷面之上,河床地面線低于前2次測圖,有約0.2 m的沖深,該斷面之下,河床地面線高于2006年8月測圖而低于2006年5月測圖,即基本介于2006年汛前測圖和汛后測圖之間。分析認為,該圖是在汛后2008年1月所測,河床已經(jīng)歷了較長時間的沖刷,上深槽已較少有卵石輸移到新開航槽,而新開航槽段的上段則被沖刷移至下段,導(dǎo)致下段較汛后有所淤高。從新開航槽縱斷面分析(圖3),航槽左側(cè)在開挖基線內(nèi)0+780和0+860斷面有最淺3.3 m的水深點,航槽右側(cè)在開挖基線內(nèi)0+180斷面有最淺2.9 m的水深點,但滿足2.9 m水深的區(qū)域?qū)挾染笥?0 m。

      以上分析表明,航槽穩(wěn)定良好,達到預(yù)期目標(biāo)。

      4.3 水流條件變化分析

      由2003年4月測圖(測時水位為設(shè)計最低通航水位上0.8 m)看,工程實施前,右槽表面最大流速為2.65 m/s,位于右岸青蛙石對出的江中;右槽尾部的流速在1.9 m/s左右。左槽最大流速2.9 m/s,位于稱桿磧中部位置。

      新開航槽后,航槽內(nèi)水流流態(tài)較好,從2008年1月測圖(測時水位為設(shè)計水位上1.7 m)看,右槽表面最大流速3.27 m/s,位于右岸青蛙石對出的江中;疏浚區(qū)尾部的流速在2.5 m/s左右,比降在0.5‰左右;平均流速2.12 m/s左右,既保證航槽的沖刷力度,又滿足船舶航行要求。模型試驗研究結(jié)果為在青蛙石附近的航槽中(Q=4 500 m3/s)最大流速為3.01 m/s,疏浚區(qū)尾部流速在2.7 m/s左右,總體上接近[5]。

      從實船適航看,2008年3月31日(Q=4 110 m/s)千t級船舶渝申2502順利過灘,其主機功率2×300 kW、實際載量1 200 t,上行最小航速3 km/h,最大航速11 km/h;滿足設(shè)計船型正常航行的要求[6]。

      5 結(jié)語

      在總結(jié)歷史治理經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,借助模型試驗手段,確定了神背嘴灘新開右槽、建整治建筑物調(diào)整分流比和束水攻沙等整治措施,切實改善了枯水彎、淺、險的礙航問題,且有力保證了航槽的穩(wěn)定,整治方案合理有效,為改善瀘州至重慶河段航行條件,提高貨運通過能力提供了有力支持。

      [1]謝遠華,趙志舟,周華君.長江上游城背嘴灘險成因分析[J].水道港口,2005,26(1):26-29.XIE Y H,ZHAO Z Z,ZHOU H J.Genetic Analysis of Chengbeizui Rapids in the Upper Reach of the Yangtze River[J].Journal of Waterway and Harbor,2005,26(1):26-29.

      [2]趙志舟,周華君.長江城背嘴灘險成因分析與整治技術(shù)[J].水利水運工程學(xué)報,2008(3):58-63.ZHAO Z Z,ZHOU H J.Regulation Measures and Effect Analysis for the Chengbeizui Shoal in Yangtze River[J].Hydro-science and Engineering,2008(3):58-63.

      [3]周華君,趙志舟,鄧桂香,等.長江上游神背嘴灘險航道整治工程河工模型試驗研究[R].重慶:重慶交通學(xué)院,2003.

      [4]蔡汝哲,蔡創(chuàng),李曉飚,等.長江斗笠子、神背嘴河段灘險整治船模通航試驗研究報告[R].重慶:重慶西南水運工程科學(xué)研究所,2003.

      [5]長江重慶航運工程勘察設(shè)計院.長江上游瀘州納溪至重慶婁溪溝航道建設(shè)工程航道整治效果觀測分析報告[R].重慶:長江重慶航運工程勘察設(shè)計院,2008.

      [6]實船試驗工作組.長江干線瀘州納溪至重慶婁溪溝航道建設(shè)工程實船適航試驗報告[R].重慶:長江航道局,2008.

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