李天軍 汪 宇 路 鵬
(遼寧省鐵嶺市調(diào)兵山市鐵煤集團大平礦,遼寧 鐵嶺112700)
大平礦位于三臺子煤田西部,屬低瓦斯礦井。煤塵具有爆炸危險性,爆炸指數(shù)為47.12%。煤層具有自燃傾向性,發(fā)火期為1~3個月。煤質(zhì)工業(yè)牌號為長焰煤,黑色,瀝青光澤,條帶狀結(jié)構(gòu),塊狀構(gòu)造,貝殼狀斷口或平坦?fàn)顢嗫冢|(zhì)脆,以亮煤為主,暗煤次之,在亮煤條帶中常見兩組垂直層面的內(nèi)生裂隙,煤層與頂板一般為整合接觸。煤層透氣性差。直接頂:黑褐色油頁巖,19.0~24.0,油頁巖結(jié)構(gòu)致密,細(xì)膩,無裂隙,以泥質(zhì)成分為主,層狀結(jié)構(gòu),易風(fēng)化,風(fēng)化后呈餅狀,干后粉碎崩解。直接底:砂巖、泥巖。
N1S2綜放工作面走向長度1327.5m,傾斜長度259m。煤層傾角6~9度。本工作面采用走向長壁綜采放頂煤采煤法。采高2.9m,截深0.8m,1煤層單采段放煤高度5.38m,采放比1:1.9,1、2層煤合采段放煤高度不超過8.7m,采放比不大于1:3,放煤步距0.8m。放煤方式一刀一放、三輪、循環(huán)、順序、等量的放煤方法。全部垮落法管理采空區(qū)。
圖1 N1S2綜放面下隅角頂板預(yù)置鉆孔布置圖
N1S2綜放工作面進風(fēng)巷標(biāo)高-331.7m,回風(fēng)巷標(biāo)高-357.2m,工作面傾角6~9度,屬下行通風(fēng)。工作面于2008年11月開始回采,回采過程中絕對瓦斯涌出量為8.5m3/min。工作面開采后,發(fā)現(xiàn)1號過渡支架至10號支架段頂板存在瓦斯積聚超限現(xiàn)象。經(jīng)現(xiàn)場檢查分析,瓦斯來源于采空區(qū),由于工作面下行通風(fēng),瓦斯在采空區(qū)內(nèi)由下至上向機頭方向移動,再通過頂板裂隙通道由1號過渡支架至10號支架段頂板滲出,造成此段頂板出現(xiàn)瓦斯積聚超限現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)此問題后,先后采用了風(fēng)障法和架間風(fēng)水混合噴霧法進行處理,但效果均不理想。經(jīng)過現(xiàn)場勘查與研究分析,決定采用工作面下隅角頂板預(yù)置鉆孔瓦斯抽采技術(shù),解決了機頭段頂板瓦斯積聚超限問題。
在工作面下隅角每隔20m向頂板垂直施工一個瓦斯抽采鉆孔。鉆孔距下幫煤壁500mm,直徑∮108mm鉆孔,長度3~5m,鉆孔終孔位置在采空區(qū)冒落帶內(nèi),插入直徑∮89mm帶花孔鐵管,外接∮108mm鐵管做為采空區(qū)預(yù)置瓦斯抽采管路,通過分支管與抽采干管連接,待其進入采空區(qū)后進行抽采。采空區(qū)內(nèi)始終保持2趟管路進行抽采,每根支管均有獨立控制閥門和觀測孔。鉆孔施工布置見圖1。
為避免下隅角向采空區(qū)大量漏風(fēng),造成高濃瓦斯帶發(fā)生飄移,影響瓦斯抽采效果,在下隅角端1號支架與下幫間建筑封堵墻。封堵墻采用裝碎矸石的編織袋砌筑,要求與幫頂接嚴(yán)接實,不留孔洞。工作面每推進一個循環(huán)重新砌筑一次,保證建筑質(zhì)量,減小下隅角向采空區(qū)漏風(fēng)。
在工作面進風(fēng)巷接設(shè)一趟瓦斯抽采管路與井下瓦斯抽放泵連接,管路長1200m,直徑∮200mm,管材為PE管。管路末端分出2路∮108mm支管,支管與采空區(qū)預(yù)置抽采管路連接。支管分別設(shè)置獨立控制閥門和觀測孔,可根據(jù)每路支管內(nèi)瓦斯?jié)舛日{(diào)整瓦斯抽采量,保證瓦斯抽采效果。
N1S2綜放工作面采用下隅角頂板預(yù)置鉆孔抽采瓦斯后,徹底解決了工作面機頭段頂板瓦斯積聚超限問題。由于下隅角頂板預(yù)置鉆孔的瓦斯抽采,提高了工作面的瓦斯抽采率,降低了工作面的風(fēng)排瓦斯量,有效地保證了工作面的安全、高效生產(chǎn)。
(1)解決了工作面機頭段頂板瓦斯積聚超限問題。采用下隅角頂板預(yù)置鉆孔抽采瓦斯后,工作面機頭段頂板瓦斯?jié)舛扔?.5%~1.8%降至0.3%~0.6%,徹底解決了工作面機頭段頂板瓦斯積聚超限問題,保證了采煤工作面安全生產(chǎn)。
(2)提高了工作面的瓦斯抽采率。下隅角頂板預(yù)置鉆孔抽采瓦斯量達(dá)到2.9~3.8m3/min,工作面抽采總量達(dá)到4.8~6.5m3/min,增加了工作面的瓦斯抽采量,使工作面的瓦斯抽采率達(dá)到35%以上。
(3)降低了工作面的回風(fēng)流瓦斯?jié)舛?。由于抽采量的增加,工作面的風(fēng)排瓦斯量減小,使工作面回風(fēng)流瓦斯?jié)舛冉档?,工作面回風(fēng)流瓦斯?jié)舛扔稍瓉淼?.5%~0.6%降為0.2%~0.3%,促處了采煤工作面安全生產(chǎn)。
(4)提高了工作面產(chǎn)量。采用下隅角頂板預(yù)置鉆孔抽采瓦斯前,工作面日產(chǎn)量為1.1~1.2萬噸,而采用下隅角頂板預(yù)置鉆孔抽采瓦斯后,工作面日產(chǎn)量為1.5~1.6萬噸,大大提高了工作面產(chǎn)量。
N1S2綜放工作面在采用下隅角頂板預(yù)置鉆孔瓦斯抽采技術(shù)后,徹底解決了下行風(fēng)采煤工作面機頭段頂板瓦斯積聚超限問題,有效地保證了工作面的安全、高效生產(chǎn)。
(1)下行風(fēng)采煤工作面下隅角頂板預(yù)置鉆孔瓦斯抽采技術(shù),要確保鉆孔的終孔位置處于采空區(qū)冒落帶內(nèi),采空區(qū)內(nèi)抽采步距保證在10~30m之間。
(2)根據(jù)支管內(nèi)瓦斯?jié)舛日{(diào)整支管瓦斯抽采流量,即能保證最佳的抽采效果,又能防止過度抽采引起采空區(qū)煤炭自然發(fā)火。
[1]王海鋒,程遠(yuǎn)平,沈永銅,劉海波.高產(chǎn)高效工作面頂板走向鉆孔瓦斯抽采技術(shù)[J].采礦與安全工程學(xué)報,2008-06-15.