武夏寧 ,侯曉暾 ,江 燕
1.中國(guó)水電建設(shè)集團(tuán)國(guó)際工程有限公司,北京 100044 2.中國(guó)科學(xué)院生態(tài)環(huán)境研究中心,北京 100101
巴貢水電站位于馬來西亞東部(加里曼丹島)的沙撈越州BALUI河上,是馬來西亞目前最大的工程項(xiàng)目,號(hào)稱東南亞的“三峽工程”。水利樞紐總庫容440億m3,電站裝機(jī)容量2400mW,保證出力1771 mW,年發(fā)電量155.17億kW·h。工程主要由面板堆石壩、左岸引水發(fā)電系統(tǒng)、泄洪建筑物和右岸導(dǎo)流建筑物組成。土建工程分為前后兩個(gè)標(biāo)段,CW1標(biāo)為導(dǎo)流洞施工與截流,已于2001年完成;CW2標(biāo)主要為電站主體土建施工,包括面板堆石壩(高度為205m,目前居世界第二)、進(jìn)水口、引水隧洞、廠房、溢洪道,由馬中水電聯(lián)營(yíng)體(簡(jiǎn)稱MCHJV)作為總承包商以EPC模式于2002年中標(biāo),截止2009年8月已完成總工程的95%。
為滿足巴貢水電站水庫蓄水期間下游居民生活和河道生態(tài)基本需水,在正式蓄水前一年,先將3個(gè)運(yùn)行的導(dǎo)流洞中的1#導(dǎo)流洞關(guān)閉改建,在洞內(nèi)安裝可控制流速針閥和蝶閥,然后在蓄水時(shí)啟用放水洞并關(guān)閉另外兩個(gè)導(dǎo)流洞。本文主要闡述為改建1#導(dǎo)流洞而實(shí)施的下閘封堵過程、施工方法和應(yīng)急措施,其中包括在下閘前用試探門檢查導(dǎo)流洞進(jìn)口的門槽狀況,現(xiàn)場(chǎng)調(diào)整平板閘門、應(yīng)急處理導(dǎo)流洞出口疊梁下放受阻和洞內(nèi)意外漏水等問題。
1#導(dǎo)流洞進(jìn)、出口底板高程分別為EL45.5和EL42.5m,隧洞長(zhǎng)度為1356.8m,洞內(nèi)坡降約為0.0023。進(jìn)口呈喇叭口形用于放置攔污柵,曲線段后的斷面呈矩形,高12m、寬14m;在門槽前約19.52m開始,設(shè)有2m厚的中墩,將1#導(dǎo)流洞的進(jìn)口分為兩個(gè)寬6m的洞道。洞道逐漸縮窄,在門槽處縮為4.75m。門槽內(nèi)放置平板閘門。在門槽后4m,中墩截止,斷面由矩形漸變?yōu)橹睆?2m的圓形,圓形隧洞在臨近出口時(shí),斷面由圓形漸變?yōu)榫匦?。出口門槽為豎直斷面,用于沉放混凝土疊梁門。
由于導(dǎo)流洞運(yùn)行長(zhǎng)達(dá)9年,為確保導(dǎo)流洞進(jìn)口閘門成功下放,在下閘前,需對(duì)門槽埋件和混凝土結(jié)構(gòu)進(jìn)行全面檢查,必要時(shí)還需修理和加固。檢查設(shè)備采用自行設(shè)計(jì)的門槽探測(cè)裝置(簡(jiǎn)稱“試探門”)。
1.1.1 試探門結(jié)構(gòu)
借鑒漫灣水電站試探門的成功經(jīng)驗(yàn),本工程的試探門結(jié)構(gòu)型式主框架分上下兩節(jié),由箱型邊柱、工作艙、箱型橫梁、鋼滑塊、反向滑塊及側(cè)向擋動(dòng)塊組成。其中,上部設(shè)計(jì)為斜形過水面的整體式的工作艙,與兩側(cè)箱形邊柱體焊接成為一個(gè)整體,形成“封閉”穩(wěn)流水區(qū)。
1)試探門總高度9800mm,其中,工作艙高1800mm,上部的廂柱體高8000mm,斷面1090mm×900mm。在試探門兩側(cè)頂部加焊80mm×50mm的角鋼,以限制試探門向兩側(cè)游移擺動(dòng)。
2)廂柱兩側(cè)約400mm寬的擋水面設(shè)計(jì)成斜面以減少水流阻力。
3)在不影響滾輪及支撐件的情況下,在工作艙門槽段下游側(cè)增設(shè)300mm×400mm的觀測(cè)窗,便于潛水員觸摸檢查下游側(cè)。
4)將工作艙迎、背水面下端約600mm高度的面板設(shè)計(jì)成鉸鏈、插銷固定的可推開形式,用于檢查底檻預(yù)埋鋼板外側(cè)的混凝土狀況。
1.1.2 試探門使用
先用門機(jī)逐漸空放試探門至底檻,然后再提至導(dǎo)流洞平臺(tái)。確認(rèn)兩次空放安全后,潛水員進(jìn)入工作艙,檢查門槽的側(cè)向?qū)к壓拖掠蝹?cè)二期砼以及底檻的上下游40cm范圍內(nèi)的砼。
2008年1月10日~12日期間,在導(dǎo)流洞進(jìn)口水位達(dá)到57m的情況下,多次嘗試空放試探門。因水深流急,摩阻增大,試探門下放呈不連續(xù)狀態(tài),在離底檻約0.7m處受阻,無法放至底檻。在隨后的試探門快速起吊過程中,發(fā)生兩次卡阻并伴有異常響聲,尤其在第二次卡阻時(shí),2400kN的門機(jī)鋼絲繩發(fā)生較強(qiáng)烈振顫。在緩慢提出門槽后,發(fā)現(xiàn)試探門受到嚴(yán)重?fù)p傷。初步分析是限制試探門擺動(dòng)的80mm×50mm角鋼所考慮的余量不足,以及試探門在門洞部位(此處門槽未布設(shè)導(dǎo)軌)失去導(dǎo)向控制,造成箱柱頂部角鋼與門洞頂部發(fā)生碰撞。為此,對(duì)籠式增高段重做,進(jìn)一步加高加固,使試探門總高達(dá)到12 500mm,并在兩側(cè)頂部設(shè)置導(dǎo)軌槽,即使落至門槽底部也不脫離兩側(cè)導(dǎo)軌。在原設(shè)計(jì)限位角鋼部位增設(shè)高度120mm的限位導(dǎo)塊,使試探門不會(huì)在門槽內(nèi)擺動(dòng)。重新準(zhǔn)備一條鋼絲繩。修補(bǔ)加固其他受損部位。
在試探門重新改造后,空放順利完成。2008年1月17日~20日,門槽內(nèi)水深只有6m左右,非常適宜潛水員工作,于是抓緊時(shí)機(jī)完成上下游側(cè)的不銹鋼軌道板、兩側(cè)輪軌、底檻及下游混凝土澆筑面的探摸檢查。檢查發(fā)現(xiàn),除混凝土有少量沖壞外,鋼結(jié)構(gòu)總體正常,已具備閘門下閘條件。
導(dǎo)流洞進(jìn)口的閘門為平板閘門,每扇門由5節(jié)門葉拼裝焊接,節(jié)間用連接板加銷軸連接。閘門橡膠水封在下游側(cè),依靠上游水壓力預(yù)壓縮。其中,上邊緣為“Ω”水封,下邊緣為水平水封,并伸出下邊緣10mm,兩側(cè)為“P”型水封(見圖1)。
在現(xiàn)場(chǎng)拼裝閘門時(shí),發(fā)現(xiàn)閘門滾輪與滑塊的相對(duì)間隙距離最大值達(dá)5.5mm,而設(shè)計(jì)值只有3mm,減小了2.5mm的橡膠水封預(yù)壓縮量(而設(shè)計(jì)的橡膠水封預(yù)壓縮量只有5mm),嚴(yán)重影響水封止水效果。另外,閘門水封的設(shè)計(jì)工況是100m以上水頭的高水位,而在1#導(dǎo)流洞關(guān)閉且另兩條導(dǎo)流洞繼續(xù)過水時(shí),上下游水頭差一般不超過12m,無法滿足設(shè)計(jì)工況。為避免發(fā)生嚴(yán)重漏水和下閘失敗,考慮到在現(xiàn)場(chǎng)調(diào)整滾輪極其困難和無法更換水封,采取如下措施:1)在水封與其座板之間增加3~5mm的鋼(銅)平墊,以使水封的預(yù)壓縮量從原來的5mm增加到8~10mm;2)在閘門迎水面上,輪子對(duì)應(yīng)處加焊螺桿、螺母,下閘后由潛水員在水下使用扳手施加外力向下游頂壓閘門,使輪子緊貼下游門槽,確保水封形成預(yù)壓縮工作狀態(tài)。
圖1 進(jìn)口閘門的滾輪和滑塊及兩側(cè)的“P”型水封示意圖
由于前期檢查的門槽狀況良好,1#導(dǎo)流洞進(jìn)口閘門在2狀00況8年良3好月,211日#導(dǎo)順利流關(guān)洞閉進(jìn)??诮?jīng)潛閘水門員在在2閘0門08背年后的3檢月查2,1水日
封工作良好,只有極少量漏水??砷_始下放導(dǎo)流洞出口的疊梁。
導(dǎo)流洞出口的閘門為混凝土疊梁,由23塊組成,水封安裝在每塊疊梁的背水面,其中,上邊緣無水封,下邊緣為水平水封,并伸出疊梁下邊緣10mm,與下面的一塊疊梁搭接密封,兩側(cè)為“P”型水封。
采用150t吊車和掛脫自如式自動(dòng)抓梁下放疊梁,同時(shí)洞內(nèi)開始抽水。由于導(dǎo)流洞出口的水位高、流速大以及回流等原因,門槽內(nèi)外有大量泥砂淤積,最高達(dá)4m以上,疊梁無法放至底檻。在用真空吸泵處理后,疊梁仍不能順利下放,最后決定在疊梁下方安放55cm高的鋼支座,并在支座下部澆筑水下混凝土。在安放鋼支座后,疊梁順利下放,隨后在鋼支座底部澆筑水下混凝土約65m3。由于門槽底部有不同程度的細(xì)砂淤積,水下混凝土的澆筑厚度不等(見圖2),但無法確定水下混凝土是否與門槽底檻連接。為防止可能漏水,還進(jìn)行了少量灌漿。對(duì)澆筑的水下混凝土,擬將在拆除時(shí)改成挑流坎。
此外,用塊石和沙袋包圍導(dǎo)流洞出口,并在出口回填土料,形成小圍埝,以防止河水回流對(duì)疊梁支座底部河沙的沖刷。在門槽內(nèi),將由鋼筋網(wǎng)鋪掛的帆布放置在疊梁的迎水面,加強(qiáng)疊梁門的防滲性。對(duì)疊梁塊之間的局部漏水,加焊金屬板進(jìn)行封
圖2 水下混凝土澆筑粗略分布
在順利封堵導(dǎo)流洞進(jìn)口和出口后,將水泵固定在浮箱上,放至維修豎井內(nèi),進(jìn)行洞內(nèi)抽水,但經(jīng)過幾日抽水,洞內(nèi)水位下降不顯著。通過分析上、下游閘門漏水量和現(xiàn)有的抽水能力,認(rèn)為洞內(nèi)可能存在其它未預(yù)知的漏水通道。經(jīng)核查,在CW1標(biāo)的竣工圖上有一處不明確標(biāo)注,顯示在施工支洞兩邊分別有6個(gè)80mm連通孔。后來從曾參與導(dǎo)流洞施工建設(shè)的業(yè)主人員獲悉,確有6個(gè)直徑80mm的連通孔未封堵,而且最初封堵導(dǎo)流洞的次序是先封堵2、3#洞,后封堵1#洞,而不是目前的先封堵1#,后封堵2、3#洞。由于6個(gè)連通孔可能的漏水量800~900m3/h,為徹底查清可能存在的其他漏水通道,調(diào)集現(xiàn)場(chǎng)可利用的全部水泵到出口進(jìn)行抽水,總排水量達(dá)到1450m3/h。隨后,水位開始緩慢下降。在洞內(nèi)水位距洞頂2m后,潛水員坐由汽車內(nèi)胎和木板做成的簡(jiǎn)易木筏進(jìn)洞檢查,隨著水位的不斷下降和多次檢查,最終確認(rèn)1#洞內(nèi)存在6個(gè)與2#洞連通的漏水孔,但發(fā)現(xiàn)其樁號(hào)、位置、孔徑均與圖紙標(biāo)注有很大的出入。因在小船上封堵困難,只能采用木屑和膨脹螺栓對(duì)連通孔進(jìn)行臨時(shí)封堵,以后仍需采取其他措施進(jìn)行加固。在臨時(shí)封堵后,洞內(nèi)水位很快下降到EL45.6m,浮箱和水泵吸入管到達(dá)原澆筑的水下混凝土面,然后調(diào)整水泵吸入管向洞內(nèi)延伸并下降到接近洞底部EL43~EL42.7m,繼續(xù)抽水。同時(shí),調(diào)整一臺(tái)水泵的出水管由洞外排水改向洞內(nèi)放水,以將洞內(nèi)的泥漿攪亂,由其他泵將淤泥排出洞外。在洞內(nèi)排水基本結(jié)束后,浮箱和水泵被作為永久排水系統(tǒng)一直工作到導(dǎo)流洞改建工程完成。抽水工作于2008年5月上旬基本完成。
導(dǎo)流洞下閘封堵是一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)很大的工作,尤其是在其他導(dǎo)流洞繼續(xù)過流的情況下,封堵更加困難。在下閘封堵過程中,獲得幾點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)體會(huì):在采用試探門進(jìn)行門槽探查時(shí),為避免試探門在門洞內(nèi)被卡阻和受損,試探門應(yīng)足夠高,并且試探門兩側(cè)限制塊不脫離門槽兩側(cè)軌道;對(duì)于高水頭水封在蓄水初期無法被壓緊的情況,可在閘門迎水面的輪子對(duì)應(yīng)位置加焊螺桿、螺母,下閘后由潛水員在水下使用扳手等工具施加外力向下游頂壓閘門,壓緊輪子,確保水封形成預(yù)壓縮工作狀態(tài);對(duì)于出口疊梁門槽外有回流和大量淤積導(dǎo)致疊梁無法下放的情況,在門槽內(nèi)下放鋼支座和在支座底部澆水下混凝土和灌漿,然后將疊梁安放在鋼支座上。另外,為減少回流淤積和疊梁的滲水,在門槽外,用塊石和粘土形成臨時(shí)圍堰。本次施工的最大問題,就是CW1標(biāo)原施工承包商未封堵連通孔和業(yè)主在CW2招標(biāo)階段未及時(shí)告知封堵方案變更,給此次下閘封堵施工帶來很大的困難和風(fēng)險(xiǎn),為此也向業(yè)主提出交涉,以避免類似事情再次發(fā)生。
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