令狐永久
(山西豐荷三聚氰胺有限公司,山西運城 044000)
淺談變換氣制堿裝置中雙外冷碳化塔的運行總結(jié)
令狐永久
(山西豐荷三聚氰胺有限公司,山西運城 044000)
闡述了自然循環(huán)雙外冷碳化塔的結(jié)構(gòu)及工作原理;通過改造裝置性能得到提升,單塔生產(chǎn)能力由原來的120t/d提高到150t/d,作業(yè)周期也由10天左右提高到30多天,經(jīng)過7年的運行,證明外冷碳化塔優(yōu)勢明顯,前景廣闊。
變換氣制堿;自然循環(huán)雙外冷碳化塔;結(jié)構(gòu);工作原理
在純堿生產(chǎn)中碳化工序是其心臟,而碳化塔又是碳化工序的關(guān)鍵設(shè)備。碳化塔選型一旦確定,直接影響到將來純堿生產(chǎn)的各項指標的完成、消耗的高低、質(zhì)量的優(yōu)劣,甚至是投資的高低。對于準備新建或擴建的純堿廠來說,碳化塔的選型是一個非常重要的決策。目前我國純堿生產(chǎn)企業(yè)大多數(shù)都采用鑄鐵內(nèi)冷式索爾維塔或鋼制碳化塔,而這些碳化塔內(nèi)部表面,特別是冷卻管表面粗糙,易結(jié)疤,一般運行16~24h就需要停塔進行清洗,經(jīng)常性的清洗倒換塔造成生產(chǎn)工藝波動,也給生產(chǎn)實現(xiàn)自動化增加了困難。稷山純堿分公司在2003年建設(shè)15萬t/a純堿項目時,經(jīng)過考察調(diào)研最終采用了中國成達工程有限公司開發(fā)的“自然循環(huán)雙外冷碳化塔”(以下簡稱:外冷碳化塔),經(jīng)過7年的運行,我們認為外冷碳化塔優(yōu)勢明顯,前景廣闊。
外冷碳化塔是由塔體及外冷器兩部分組成,外冷器通過氣動角閥與塔體連接,塔內(nèi)從上到下分別有:10塊篩板、5個菌帽、4個小中心筒、1個大中心筒和1個立帽組成。塔內(nèi)上部篩板結(jié)構(gòu)主要是增強CO2吸收,篩板以下由菌帽和中心管構(gòu)成多個全混反應釜單元。
由結(jié)晶動力學可知,結(jié)晶主要分為兩個過程:第一過程為結(jié)晶核的生成,即溶質(zhì)在過飽和溶液中析出微小的結(jié)晶體;第二過程為結(jié)晶體的成長過程,即不同的結(jié)晶核相互碰撞、結(jié)合成較大的結(jié)晶體;改變影響晶核形成速度和結(jié)晶成長速度的因素,就可控制結(jié)晶體的大小。碳酸氫鈉的結(jié)晶也遵循結(jié)晶的一般規(guī)律,它也受諸多因素影響,其中最主要的是碳化液的過飽和度(S)、碳化溫度(T)及CO2循環(huán)鼓泡程度。晶核生成速度v生成=f(s)3,晶體成長速度v成長=f(t·s)3。碳酸氫鈉在碳化塔內(nèi)析出時,其粒度的大小與過飽和度的關(guān)系極大,因此適當?shù)亟档腿芤旱倪^飽和度使晶核的生成速度不致太快,盡量控制v生成=v成長以得到粒度較大的碳酸氫鈉結(jié)晶。
外冷碳化塔是利用塔內(nèi)含氣液體與外冷器內(nèi)基本不含氣液體之間存在著濃度差進行循環(huán),以濃度差即溶液的過飽和度作為循環(huán)推動力。溶液的過飽和度的大小直接影響成核和晶體成長過程的快慢,而這兩個過程的快慢又影響著晶體產(chǎn)品的粒度分布,因此,過飽和度是結(jié)晶過程中一個極其重要的參數(shù)。這樣把部分塔下部過飽和度低且?guī)в芯Я5乃貉h(huán)到塔的中上部,既可降低塔中上部的過飽和度,又把部分晶粒補充到中上部起到晶核作用,相對延長停留時間,使結(jié)晶長得大而均勻。塔內(nèi)各段的中央循環(huán)管進行本段母液的循環(huán),循環(huán)管外面產(chǎn)生3層環(huán)形氣泡,氣體大部分從底部進入,先經(jīng)過各段的分布器,再到達分氣環(huán)把大氣泡分散為小氣泡,沿中央循環(huán)管外部的環(huán)形間隙上升、分散的氣泡把母液汽化,使母液的密度下降,上升的雙向流體受氣流的推動上升到本段中央循環(huán)管的上端,氣泡離開雙向流體經(jīng)本段上部的分氣裝置進入上一段結(jié)構(gòu),這時氣體形成連續(xù)相,進入中央循環(huán)管喇叭型溢流入口 ,管內(nèi)連續(xù)的液相恢復到原來的密度,靠中央循環(huán)管內(nèi)、外介質(zhì)的密度差推動母液下行,再由管底部流入環(huán)形截面內(nèi)又遇到鼓泡作用強行上升,形成強烈的軸向循環(huán),從而使NaHCO3的過飽和度下降,晶體得以成長,晶粒數(shù)目得到抑制,使晶體逐漸長大,且自上而下形成了均勻的結(jié)合氨(CNH3)濃度梯度。
碳化過程中一次晶核的析出數(shù)量與臨界點的溫度和過飽和度有很大關(guān)系。低溫碳化時,碳化液積累到很高的過飽和度后爆發(fā)產(chǎn)生大量一次晶核,反之,高溫碳化,臨界點溫度高,析出一次晶核的過飽和度低,析出的晶核數(shù)量就少,加快了塔壁的結(jié)疤速度,且增大了熱負荷,還妨礙碳化塔長期連續(xù)運轉(zhuǎn)。外冷碳化塔由于塔內(nèi)液體上下循環(huán),即減低了塔中上部的過飽和度,帶上來的細小結(jié)晶又起到了晶核的作用,全塔過飽和度比較均勻,不存在過飽和度高峰區(qū),也不存在臨界點,有效的解決了臨界點爆發(fā)大量一次晶核的問題。同時,塔液循環(huán)對NaHCO3結(jié)晶有一定的分級作用,粒徑小的結(jié)晶隨循環(huán)液上升到中上部,作為晶種繼續(xù)長大,長大的結(jié)晶則隨著下降的循環(huán)液取出,這有利于小結(jié)晶長大。
外冷碳化塔制堿技術(shù)屬中國成達工程有限公司和鴻化總廠試驗開發(fā),經(jīng)化工部鑒定并加以推廣。我公司在試車過程中,由于經(jīng)驗不足,外冷塔作業(yè)周期僅為10天,單塔生產(chǎn)能力僅為120t/d,經(jīng)多次對碳化裝置進行技術(shù)改造,使外冷塔作業(yè)周期大大延長,單塔生產(chǎn)能力大大提高。
雙外冷碳化塔分中、下兩段進氣,在生產(chǎn)過程中,我公司采用變換氣制堿,取消中段氣,提高生產(chǎn)負荷,提高下段氣進氣量,一方面,生產(chǎn)負荷提高時,塔內(nèi)的進氣量增加,外冷器的循環(huán)推動力也相對提高,這樣,碳化液進出外冷器的溫差就會減小,外冷器結(jié)疤速度也會隨之減小,進一步提高了外冷器的換熱效果和作業(yè)周期。
氣體流量對外冷碳化塔的操作非常重要,我公司CO2濃度高達24.8%~26%,加大氣體流量,整個塔反應上移,在篩板上就有NaHCO3結(jié)晶析出,造成篩板結(jié)疤,影響碳化塔作業(yè)周期。我們對整個碳化系統(tǒng)考慮,采取降低AⅡ液的入塔溫度,控制入塔AⅡ液的溫度在30~35℃,防止碳化反應上移。
2.3.1 角閥
角閥是配置在碳化塔外冷器上的上、下閥門,是為外冷器輪換作業(yè)或清洗而設(shè)計的特殊閥門,因進、出口軸線相交90°角,故稱角閥。它的作用和功能是利用切換閥來控制壓縮空氣的進、出壓差來推動活塞及閥桿做往復運動,連接閥板開啟或閉合。密封結(jié)構(gòu)形式類似截止閥。
原設(shè)計角閥經(jīng)??ㄋ?,這是碳化塔作業(yè)周期短的一個主要原因。我公司針對角閥的結(jié)構(gòu)和工作原理對角閥的結(jié)構(gòu)進行改造,改造后的角閥操作靈活,且延長了使用壽命,滿足了外冷碳化塔生產(chǎn)工藝需要,減少了維修費用和維修工作量,從根本上解決了因角閥而影響碳化塔作業(yè)周期的問題。
2.3.2 外冷器
自然循環(huán)雙外冷碳化塔外掛2個冷卻器,由氣動角閥連接。由于碳鋼列管外冷器采用熱固化防腐,防腐工藝復雜,很難達到防腐要求,防腐層極易脫落而造成外冷器結(jié)疤堵管,同時,脫落了防腐層的地方又因傳熱系數(shù)過大使母液過飽和度消失而產(chǎn)生大量細小晶核,影響結(jié)晶質(zhì)量。因此我公司采用鈦列管外冷器,延長了外冷器的作業(yè)周期。
2003~2010年,經(jīng)過多次技術(shù)改造,基本上完善了外冷碳化塔制堿技術(shù),使單塔生產(chǎn)能力由原來的120t/d提高到150t/d,作業(yè)周期也由10天左右提高到30多天,碳化塔的污水排放量大幅度減少了。
通過多年來的生產(chǎn)運行,我們認為外冷碳化塔有許多優(yōu)勢,特別是單塔生產(chǎn)能力大和結(jié)晶質(zhì)量好,在國內(nèi)屬領(lǐng)先地位,但也存在以下問題:
1)外冷碳化塔對負荷波動比較敏感,還需進一步摸索負荷波動大及低負荷運行的操作方法。
2)作業(yè)周期還未達到設(shè)計值,還需要進一步挖掘外冷碳化塔的潛能。
外冷碳化塔解決了反應液在塔外冷卻問題,塔體可長期連續(xù)作業(yè),提高了碳化塔的利用率,節(jié)省了設(shè)備投資和動力消耗;二氧化碳吸收率高,碳酸氫鈉結(jié)晶質(zhì)量好,平均粒度大,適合于離心過濾技術(shù);單塔生產(chǎn)能力大,既可單塔自成一系統(tǒng),也可多塔編組作業(yè);具有操作方便,占地面積小,能耗低等優(yōu)點?,F(xiàn)該技術(shù)在變換氣制堿中已廣泛采用。
TQ 114.162
B
1005-8370(2010)06-27-03
2010-08-06
令狐永久(1964—),1986年畢業(yè)于太原工業(yè)大學化工系,工程師。現(xiàn)任山西豐荷三聚氰胺有限公司總經(jīng)理。