殷國富 宋亞龍 張?zhí)靽[
摘要:通過對影響燒結(jié)礦返礦率的因素進(jìn)行分析,研究不同燃料粒級燒結(jié)杯實驗得出,焦粉粒級分布對燒結(jié)轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度、燃耗、成品率的影響,隨著1-3 mm焦粉占比的增加,燒結(jié)轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度呈總體上升的趨勢,在其占比在50%左右時燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度最高達(dá)到81.47%、燒結(jié)成品率最高,達(dá)到88.0%,且固體燃耗最低,但隨著其量的進(jìn)一步提高,固體燃耗開始上升;當(dāng)返焦和燒結(jié)煤經(jīng)過燃料預(yù)篩分后再經(jīng)過破碎并加強(qiáng)燃料破碎控制后,燒結(jié)固體燃耗由49.8 kg/t降低至48.6 kg/t,燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓指數(shù)由77.8%提升至78.4%,燒結(jié)內(nèi)返率降低0.5%,燒結(jié)礦槽返率降低0.4%;經(jīng)過崗位精細(xì)化操作以及燒結(jié)風(fēng)箱結(jié)構(gòu)的優(yōu)化改造,燒結(jié)兩側(cè)大煙道風(fēng)量差得到有效緩解,且燒結(jié)返礦率降低0.7%;經(jīng)過對燒結(jié)綜合控制專家系統(tǒng)的優(yōu)化調(diào)整,燒結(jié)生產(chǎn)過程穩(wěn)定性得到顯著提升,燒結(jié)固體燃耗降低0.4 kg/t,燒結(jié)礦返礦率降低0.5%,燒結(jié)綜合控制專家系統(tǒng)優(yōu)化調(diào)整后燒結(jié)生產(chǎn)過程更加平穩(wěn),燃料消耗和燒結(jié)礦成品質(zhì)量得到有效提升。
關(guān)鍵詞:燃料粒級結(jié)構(gòu);燃料預(yù)篩分;精細(xì)化操作;風(fēng)箱結(jié)構(gòu)改造;燒結(jié)綜合控制專家系統(tǒng)
0 引言
目前國內(nèi)燒結(jié)機(jī)內(nèi)返率普遍偏高,據(jù)統(tǒng)計國內(nèi)燒結(jié)機(jī)內(nèi)返率平均在14%-27%的范圍內(nèi),且大部分燒結(jié)廠內(nèi)返率處于較高水平,因此各個燒結(jié)廠也就如何降低內(nèi)返率進(jìn)行了研究和技術(shù)改進(jìn)。包鋼萬騰鋼鐵有限責(zé)任公司一臺360 m2燒結(jié)機(jī)內(nèi)返率高達(dá)22.56%,總返礦率30.87%,在同行業(yè)屬較差水平,韓建[1]等對燒結(jié)設(shè)備及工藝進(jìn)行改良改善,通過調(diào)整一、二混加水比例,調(diào)整原料結(jié)構(gòu),改進(jìn)松料器,提高料層厚度,降低返礦中+5 mm粒級含量,改善焦粉粒度組成等措施后,燒結(jié)內(nèi)返率下降4%。謝旭研究通過對漢鋼燒結(jié)廠265 m2燒結(jié)機(jī)從原料結(jié)構(gòu)、水分控制、燃料粒度優(yōu)化,改善布料偏析效果和點火質(zhì)量,對燒結(jié)機(jī)密封進(jìn)行設(shè)備改造,加強(qiáng)設(shè)備管控措施,使燒結(jié)工藝參數(shù)更趨合理,提高燒結(jié)礦成結(jié)性和強(qiáng)度,有效降低了燒結(jié)返礦率。賈占民[2]研究通過對唐山德龍一臺230 m2燒結(jié)機(jī)返礦率高的原因作了分析,通過治理設(shè)備漏風(fēng)、調(diào)整原料結(jié)構(gòu),采取高料溫、厚料層燒結(jié)和嚴(yán)控終點溫度等技術(shù)措施,使返礦率降低2%。李崇貴[3]等研究昆鋼本部燒結(jié)廠 300 m2燒結(jié)機(jī)通過技改技措及強(qiáng)化設(shè)備管理,提高燒結(jié)料層厚度、燒結(jié)機(jī)臺車漏風(fēng)率治理及槽車改板式給礦機(jī),高爐配合采用燒結(jié)礦分級入爐措施,使得燒結(jié)返礦率明顯降低。劉燊輝[4]等研究燃料中<1 mm粒級占比為20%,1 ~3 mm粒級占比為80%燃料中1 ~3 mm粒級占比為100%的實驗結(jié)果得出:當(dāng)焦粉粒度組成為1 ~3 mm時,燒結(jié)礦成品率、10-40 mm粒級占比最高,固體燃料消耗最低,燒結(jié)礦還原度指數(shù)RI和低溫還原粉化率RDI+3最高,各燒結(jié)生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)以及燒結(jié)礦冶金性能最佳。王永紅[5]等研究通過優(yōu)化燃料粒級結(jié)構(gòu)可以使燒結(jié)礦中鐵酸鈣數(shù)量增加,磁鐵礦和硅酸鹽含量減少,針狀鐵酸鈣明顯增多,且相互交織,形成較為致密的結(jié)構(gòu),有利于提高燒結(jié)礦冷強(qiáng)度。劉建波[6]等人研究表明燒結(jié)礦成品率隨著粒徑≥1~<3 mm焦粉占比的增加呈先增后降的趨勢,其質(zhì)量分?jǐn)?shù)為46%時燒結(jié)成品率最高,達(dá)到80%,質(zhì)量分?jǐn)?shù)提高到61%,成品率有所下降。
1 影響燒結(jié)礦質(zhì)量的因素分析
隨著鋼鐵行業(yè)利潤空間的不斷收緊,鋼鐵行業(yè)形勢也越發(fā)嚴(yán)峻,特別是受全國房地產(chǎn)行業(yè)的持續(xù)低迷,建材市場利潤空間進(jìn)一步被壓縮,面對嚴(yán)峻的市場行情,鋼鐵企業(yè)面臨著嚴(yán)峻的降本壓力,鐵前系統(tǒng)是鋼鐵企業(yè)降本的關(guān)鍵環(huán)節(jié),其中燒結(jié)的降本占比較大。2023年南通燒結(jié)礦內(nèi)返加槽返返礦率一直處于較高水平,返礦率較高導(dǎo)致燒結(jié)加工成本居高不下,為從生產(chǎn)工藝自身出發(fā)攻關(guān)燒結(jié)降本工作,南通燒結(jié)廠針對綜合返礦率偏高的問題進(jìn)行詳細(xì)的研究,通過對實際生產(chǎn)過程中影響燒結(jié)礦質(zhì)量的因素進(jìn)行研究,首先從生產(chǎn)過程的穩(wěn)定控制以及設(shè)備穩(wěn)定性方面來解決造成實際內(nèi)返率偏高的問題,然后研究不同燃料以及粒級結(jié)構(gòu)對燒結(jié)返礦率的影響,通過對原燃料和輔料質(zhì)量的優(yōu)化來進(jìn)一步實現(xiàn)降低燒結(jié)內(nèi)返率的目的。
2023年南通燒結(jié)綜合返礦率如表1所示。
從表1中的數(shù)據(jù)可以看出,2023年燒結(jié)礦返礦率處于逐步降低的趨勢,但是浮動較大,為進(jìn)一步穩(wěn)定和降低燒結(jié)綜合返礦率,對影響燒結(jié)礦質(zhì)量的關(guān)鍵因素進(jìn)行綜合分析,分別研究燃料粒級結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)操作工藝等方面對燒結(jié)礦返礦率的影響。
2.1 研究方法
為研究清楚影響燒結(jié)礦返礦率的因素,燒結(jié)廠通過開展燒結(jié)杯實驗研究不同燃料粒級結(jié)構(gòu)以及布料操作、風(fēng)量分配等方面對燒結(jié)礦質(zhì)量的影響。
1、利用燒結(jié)杯研究不同燃料結(jié)構(gòu)對燒結(jié)礦質(zhì)量的影響進(jìn)行研究,確定出燒結(jié)礦質(zhì)量指標(biāo)最佳的燃料粒級搭配結(jié)構(gòu),燒結(jié)杯實驗采用的礦粉以及燃輔料配比如表2和表3所示。
燒結(jié)試驗在直徑為 200 mm 的燒結(jié)杯中進(jìn)行,料層厚度800 mm,鋪底料厚度為 50 mm。具體試驗條件: 點火溫度1050 ℃ 、點火時間為2 min、點火負(fù)壓為7 kPa,燒結(jié)負(fù)壓為12 kPa,到達(dá)燒結(jié)終點以后,將抽風(fēng)負(fù)壓調(diào)整至7 kPa,冷卻5 min后將燒結(jié)礦卸出在空氣中自然冷卻,根據(jù)不同實驗方案開展不同燃料粒級結(jié)構(gòu)下的燒結(jié)杯實驗,對比不同燃料粒級結(jié)構(gòu)下燒結(jié)礦質(zhì)量指標(biāo)的變化。
2、根據(jù)燒結(jié)杯實驗結(jié)果,采用燃料預(yù)篩分設(shè)備對燃料進(jìn)行提前篩分,減少小顆粒燃料破碎時的過粉碎情況,優(yōu)化燃料破碎效果,提高1 mm-3 mm粒級占比,同時降低小于0.5 mm粒級占比,燃料預(yù)篩分流程如圖3.1所示。
將高爐返焦經(jīng)過燃料預(yù)篩分系統(tǒng)進(jìn)行篩分,篩下物即<3 mm部分經(jīng)過皮帶轉(zhuǎn)運至燒結(jié)配料倉,>3 mm部分經(jīng)過燃料破碎系統(tǒng)進(jìn)行破碎,避免來料中<3 mm燃料再次經(jīng)過破碎系統(tǒng)從而減少該部分燃料的過粉碎情況,提高燃料破碎效率和優(yōu)化燃料粒級組成;同時對燃料破碎設(shè)備以及崗位人員制定詳細(xì)的維護(hù)和操作使用書冊,提高燃料破碎效果。通過對比燃料預(yù)篩分使用前后燒結(jié)燃料消耗以及成品質(zhì)量情況,以達(dá)到在提高燃料利用率的同時改善燒結(jié)過程,提高燒結(jié)成品率降低內(nèi)返率。
3、燒結(jié)機(jī)實際生產(chǎn)過程中存在布料高度較高后會出現(xiàn)脫硫入口煙道震動的情況,從而導(dǎo)致燒結(jié)料層厚度偏低無法實現(xiàn)超厚料層生產(chǎn)的情況,料層厚度偏低不僅會導(dǎo)致燒結(jié)燃料消耗增高,還會對燒結(jié)礦強(qiáng)度產(chǎn)生影響;另外由于崗位員工新員工偏多,技能操作水平偏低,生產(chǎn)過程調(diào)整隨意性較高,導(dǎo)致實際生產(chǎn)過程波動情況時有發(fā)生,生產(chǎn)的不穩(wěn)定性不僅導(dǎo)致消耗升高還導(dǎo)致燒結(jié)礦質(zhì)量下滑。對此,通過對燒結(jié)布料系統(tǒng)進(jìn)行和風(fēng)箱煙道系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化改善,實現(xiàn)兩側(cè)大煙道風(fēng)量的均衡分配,穩(wěn)定燒結(jié)終點溫度和位置,提高燒結(jié)料層厚度,實現(xiàn)1000 mm以上厚料層生產(chǎn)操作,提高燒結(jié)料層自動蓄熱能力,進(jìn)而提高燒結(jié)礦整體強(qiáng)度,實現(xiàn)降低燒結(jié)內(nèi)返率。
4、燒結(jié)機(jī)配備燒結(jié)綜合控制專家系統(tǒng),通過過程數(shù)據(jù)的分析和處理,數(shù)學(xué)模型進(jìn)行計算,使系統(tǒng)在最經(jīng)濟(jì)、最優(yōu)化的狀態(tài)下穩(wěn)定運行,減小中間操作影響,生產(chǎn)出高質(zhì)量的產(chǎn)品,提高勞動生產(chǎn)率,降低生產(chǎn)成本和能耗。
主要實現(xiàn)功能包括:燒結(jié)配料優(yōu)化控制、混合加水優(yōu)化控制、物料平衡控制系統(tǒng)、燒結(jié)過程優(yōu)化控制系統(tǒng)、質(zhì)量和產(chǎn)量優(yōu)化控制、燒結(jié)燃耗優(yōu)化控制、數(shù)據(jù)優(yōu)化分析管理系、報表管理等。
但是燒結(jié)綜合控制專家系統(tǒng)存在操作反應(yīng)慢、調(diào)整幅度不合理的情況,導(dǎo)致生產(chǎn)投用過程中出現(xiàn)頻繁的調(diào)整上料量、加水量以及燒結(jié)機(jī)速等問題,導(dǎo)致實際使用過程中生產(chǎn)波動較大,為進(jìn)一步完善該智能控制系統(tǒng),提高自動控制穩(wěn)定率保障燒結(jié)過程的穩(wěn)定從而提高燒結(jié)成品率,對智能加水、智能上料和智能燒結(jié)和自動布料等控制系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化,從實際操作控制角度出發(fā),結(jié)合主控崗位工的實際操作理念進(jìn)行優(yōu)化調(diào)控,實現(xiàn)智能控制的穩(wěn)定性,從而減少因調(diào)整波動而帶來的生產(chǎn)過程出現(xiàn)大范圍的波動,提高燒結(jié)礦成品率。
2 研究結(jié)果分析
2.1 燃料粒級結(jié)構(gòu)對燒結(jié)礦質(zhì)量的影響
使用表2配礦結(jié)構(gòu)和表3的不同燃料粒級組成的實驗方案開展燒結(jié)杯實驗,研究不同燃料粒級結(jié)構(gòu)對燒結(jié)礦質(zhì)量的影響,實驗結(jié)果如圖2所示。
從燒結(jié)杯實驗結(jié)果來看,焦粉粒級分布對燒結(jié)轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度、燃耗、成品率的影響,隨著1-3 mm焦粉占比的增加,燒結(jié)轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度呈總體上升的趨勢,在其占比在50%左右時燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度最高達(dá)到81.47%,但隨著其占比的繼續(xù)提高,燒結(jié)轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度開始逐步下降;成品率隨著1-3 mm焦粉占比的增加呈先增后降的趨勢,其占比在50%時燒結(jié)成品率最高,達(dá)到88.0%,隨著其占比的機(jī)速提高,燒結(jié)礦成品率開始有所下降,但處于相對較好水平;固體燃耗隨著1-3 mm焦粉占比的增加呈先降后升的趨勢,在其占比在50%左右時固體燃耗最低,但隨著其粘的進(jìn)一步提高,固體燃耗開始上升。
出現(xiàn)上述現(xiàn)象的原因是:隨著1-3 mm焦粉占比的提高,焦粉燃燒速度慢,燃燒帶變寬,燒結(jié)過程透氣性變差,垂直燒結(jié)速度降低,燒結(jié)利用系數(shù)降低,當(dāng)其占比達(dá)到合適范圍時,可有效改善燒結(jié)料層的透氣性,增強(qiáng)燒結(jié)過程中的氧化氣氛,使得燃料能夠得到充分的燃燒,為針狀鐵酸鈣液相的形成和發(fā)展提供有利的條件。在提高燒結(jié)礦的產(chǎn)質(zhì)量的同時也起到了降低了固體燃料的消耗和返礦率的效果。但是隨著1-3 mm粒級比例的繼續(xù)提升,大顆粒燃料比例占比提高,燃料偏析現(xiàn)象會逐步加劇,燃料燃燒時間增長,使得燃燒帶變厚,針狀鐵酸鈣含量開始下降,燒結(jié)礦強(qiáng)度開始變差,燒結(jié)各項指標(biāo)開始下降。
2.2 燃料預(yù)篩分系統(tǒng)使用對燒結(jié)礦質(zhì)量的影響
燃料預(yù)篩分系統(tǒng)的基本流程為:高爐返焦由高爐礦槽下皮帶輸送至燒結(jié)區(qū)域燃料破碎室、燒結(jié)用無煙煤由料場運至燃料破碎室,在燃料進(jìn)燒結(jié)區(qū)域的輸送線路上設(shè)置在線篩(棒條篩,分級點3 mm),3 mm以下的直接到破碎后出料皮帶,3 mm以上的進(jìn)入對輥或錘破、四輥進(jìn)行破碎,破碎后的返焦和燒結(jié)煤直接經(jīng)皮帶運送至燒結(jié)配料室,同時根據(jù)燃料破碎效果對破碎系統(tǒng)進(jìn)行及時調(diào)整,進(jìn)一步優(yōu)化燃料破碎效果。
返焦和燒結(jié)煤經(jīng)過燃料預(yù)篩分前后粒級變化情況如表4.1所示。
經(jīng)過燃料預(yù)篩分后,返焦和燒結(jié)煤破碎效果得到明顯改善,其中破碎后返焦小于3mm比例由原先的65.35%提升至70.72%,1-3mm占比由33.61%提升至52.01%,且大于3mm占比明顯下降;燒結(jié)煤小于3mm比例由原先的69.77%提升至75.34%,1-3mm占比由44.67%提升至52.12%,且大于3mm占比也明顯下降。經(jīng)過燃料預(yù)篩分之后,返焦和燒結(jié)煤的粒級分布基本接近于燒結(jié)杯實驗的最佳燃料粒級分布范圍。
返焦和燒結(jié)煤經(jīng)過燃料預(yù)篩分前后燒結(jié)礦質(zhì)量變化如表4.2所示。
從表4.2數(shù)據(jù)可以看出,當(dāng)返焦和燒結(jié)煤經(jīng)過燃料預(yù)篩分后再經(jīng)過破碎,燒結(jié)固體燃耗由49.8 kg/t降低至48.6 kg/t,燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓指數(shù)由77.8%提升至78.4%,燒結(jié)內(nèi)返率降低0.5%,燒結(jié)礦槽返率降低0.4%。經(jīng)過燃料預(yù)篩分不僅可以有效的優(yōu)化燃料粒級結(jié)構(gòu),還能起到降低燒結(jié)固體燃耗、內(nèi)返率和槽返率的作用。
2.3 工藝操作優(yōu)化以及大煙道風(fēng)量平衡對燒結(jié)礦質(zhì)量的影響
由于燒結(jié)主控崗位新員工較多且其操作技能水平和對燒結(jié)生產(chǎn)的整體把控能力的不足,再加上風(fēng)箱煙道系統(tǒng)的震動問題導(dǎo)致實際生產(chǎn)過程中燒結(jié)機(jī)速調(diào)整頻次以及終點控制效果不理想,導(dǎo)致燒結(jié)過程不穩(wěn)定情況時有發(fā)生,燒結(jié)礦質(zhì)量不穩(wěn)定。
針對技能操作問題,經(jīng)過加強(qiáng)燒結(jié)配料、混料、主控以及看火崗位員工的技能培訓(xùn),制定詳細(xì)的異常問題處理措施,并根據(jù)實際生產(chǎn)情況對混合料水分、燒結(jié)終點溫度控制區(qū)間、燒結(jié)料層控制范圍等重點燒結(jié)過程參數(shù)制定規(guī)范和要求,從生產(chǎn)過程管理角度穩(wěn)定燒結(jié)過程,從而實現(xiàn)燒結(jié)礦質(zhì)量的穩(wěn)定。
針對燒結(jié)系統(tǒng)風(fēng)量問題,從設(shè)計角度出發(fā),通過研究對比其它同類型燒結(jié)機(jī)的風(fēng)箱結(jié)構(gòu)設(shè)計和使用效果,對燒結(jié)機(jī)風(fēng)箱結(jié)構(gòu)進(jìn)行技改升級,將燒結(jié)機(jī)風(fēng)箱間隔板距離臺車高度增加20 mm如圖3所示,提高透過料層的風(fēng)量在兩側(cè)大煙道的均衡分配,降低因風(fēng)量分布不均而導(dǎo)致的氣流在脫硫入口產(chǎn)生的震動現(xiàn)象,從而減少對生產(chǎn)過程的調(diào)整頻次提高燒結(jié)生產(chǎn)過程的穩(wěn)定性。
通過以上調(diào)整燒結(jié)過程變化以及燒結(jié)礦質(zhì)量變化情況如表4.3所示。
從表6數(shù)據(jù)可以看出,經(jīng)過崗位精細(xì)化操作以及燒結(jié)風(fēng)箱結(jié)構(gòu)的優(yōu)化改造,燒結(jié)兩側(cè)大煙道風(fēng)量差得到有效緩解,且燒結(jié)返礦率由24.8%降低至24.1%降低0.7%,燒結(jié)生產(chǎn)過程和燒結(jié)礦質(zhì)量得到顯著改善
2.4 智能燒結(jié)系統(tǒng)優(yōu)化對燒結(jié)礦質(zhì)量的影響
燒結(jié)綜合控制專家系統(tǒng)主要是通過燒結(jié)配料優(yōu)化控制、混合加水優(yōu)化控制、物料平衡控制系統(tǒng)、燒結(jié)過程優(yōu)化控制系統(tǒng)、質(zhì)量和產(chǎn)量優(yōu)化控制、燒結(jié)燃耗優(yōu)化控制、數(shù)據(jù)優(yōu)化分析管理系等功能,以實現(xiàn)整個燒結(jié)過程的自動智能控制,從而減少人為操作失誤導(dǎo)致的燒結(jié)生產(chǎn)過程波動,最終實現(xiàn)燒結(jié)礦質(zhì)量的穩(wěn)定同時降低崗位員工勞動輕度達(dá)到優(yōu)質(zhì)降耗的目的。但是該燒結(jié)綜合控制專家系統(tǒng)在通用過程中存在調(diào)整滯后和調(diào)整精度偏大的情況,不僅無法實現(xiàn)以上功能,反而需人工頻繁干預(yù),導(dǎo)致使用過程中生產(chǎn)出現(xiàn)較大波動,影響燒結(jié)礦質(zhì)量的穩(wěn)定。
通過對該燒結(jié)綜合控制專家系統(tǒng)的研究和使用情況統(tǒng)計,結(jié)合崗位員工的實際操作理念,對燒結(jié)綜合控制專家系統(tǒng)的物料平衡、智能加水和燒結(jié)過程控制等方面進(jìn)行調(diào)整優(yōu)化升級,改進(jìn)后燒結(jié)整體生產(chǎn)過程較為穩(wěn)定,優(yōu)化前后使用效果對比如表7所示。
從燒結(jié)綜合控制專家系統(tǒng)優(yōu)化前后的實際生產(chǎn)數(shù)據(jù)來看,通過對該燒結(jié)綜合控制專家系統(tǒng)的優(yōu)化調(diào)整,燒結(jié)終點溫度位置達(dá)標(biāo)率提升18%,燒結(jié)終點溫度波動區(qū)間降低9℃,燒結(jié)機(jī)班調(diào)整頻次下降16次,燒結(jié)固體燃耗降低0.4 kg/t,燒結(jié)礦返礦率降低0.5%,燒結(jié)綜合控制專家系統(tǒng)優(yōu)化調(diào)整后燒結(jié)生產(chǎn)過程更加平穩(wěn),燃料消耗和燒結(jié)礦成品質(zhì)量得到有效提升。
2.5 小結(jié)
通過燃料預(yù)篩分優(yōu)化燃料破碎粒級結(jié)構(gòu)、工藝操作優(yōu)化和風(fēng)箱結(jié)構(gòu)整改以及智能燒結(jié)系統(tǒng)的升級完善等一系列措施的實施,截至2024年3月份,燒結(jié)內(nèi)返率由去年的平均降低15.05%降低至13.85%,燒結(jié)礦槽返率由去年平均9.9%降低至8.55%,燒結(jié)礦凈入爐率得到明顯提升。
3 結(jié)論
通過燃料預(yù)篩分和燃料破碎系統(tǒng)的嚴(yán)格管控、燒結(jié)操作的精細(xì)化管理、風(fēng)箱結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級改造以及燒結(jié)綜合控制專家系統(tǒng)的完善升級,燒結(jié)礦返礦率得到明顯改善。
(1)從燒結(jié)杯實驗結(jié)果來看,焦粉粒級分布對燒結(jié)轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度、燃耗、成品率的影響,隨著1-3mm焦粉占比的增加,燒結(jié)轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度呈總體上升的趨勢,在其占比在50%左右時燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度最高達(dá)到81.47%,但隨著其占比的繼續(xù)提高,燒結(jié)轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度開始逐步下降;成品率隨著1-3 mm焦粉占比的增加呈先增后降的趨勢,其占比在50%時燒結(jié)成品率最高,達(dá)到88.0%,隨著其占比的機(jī)速提高,燒結(jié)礦成品率開始有所下降,但處于相對較好水平;固體燃耗隨著1-3 mm焦粉占比的增加呈先降后升的趨勢,在其占比在50%左右時固體燃耗最低,但隨著其粘的進(jìn)一步提高,固體燃耗開始上升。
(2)當(dāng)返焦和燒結(jié)煤經(jīng)過燃料預(yù)篩分后再經(jīng)過破碎并加強(qiáng)燃料破碎控制后,燒結(jié)固體燃耗由49.8kg/t降低至48.6kg/t,燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓指數(shù)由77.8%提升至78.4%,燒結(jié)內(nèi)返率降低0.5%,燒結(jié)礦槽返率降低0.4%。
(3)經(jīng)過崗位精細(xì)化操作以及燒結(jié)風(fēng)箱結(jié)構(gòu)的優(yōu)化改造,燒結(jié)兩側(cè)大煙道風(fēng)量差得到有效緩解,且燒結(jié)返礦率由24.8%降低至24.1%降低0.7%,燒結(jié)生產(chǎn)過程和燒結(jié)礦質(zhì)量得到顯著改善。
(4)經(jīng)過對燒結(jié)綜合控制專家系統(tǒng)的優(yōu)化調(diào)整,燒結(jié)終點溫度位置達(dá)標(biāo)率提升18%,燒結(jié)終點溫度波動區(qū)間降低9℃,燒結(jié)機(jī)班調(diào)整頻次下降16次,燒結(jié)固體燃耗降低0.4kg/t,燒結(jié)礦返礦率降低0.5%,燒結(jié)綜合控制專家系統(tǒng)優(yōu)化調(diào)整后燒結(jié)生產(chǎn)過程更加平穩(wěn),燃料消耗和燒結(jié)礦成品質(zhì)量得到有效提升。
(5)燒結(jié)內(nèi)返率由去年的平均降低15.05%降低至13.85%,燒結(jié)礦槽返率由去年平均9.9%降低至8.55%,燒結(jié)礦凈入爐率得到明顯提升。
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