遼寧紅沿河核電有限公司 紀(jì)雄飛
近年來,隨著我國核電安全有序快速發(fā)展,具有操作便利、動(dòng)作可靠、檢修方便等多方面優(yōu)勢的低壓開關(guān)柜在配電網(wǎng)中廣泛使用[1]。低壓開關(guān)柜抽屜一次回路的接通是通過動(dòng)、靜觸頭的配合來實(shí)現(xiàn)的[2],然而在實(shí)際使用中,由于大容量負(fù)荷抽屜動(dòng)、靜觸頭接觸不良,電動(dòng)機(jī)啟動(dòng)瞬間電流達(dá)2000A 以上,引起抽屜觸頭插接部位過熱[3]、拉弧、三相短路,甚至導(dǎo)致配電盤燒毀。本文簡要說明事故經(jīng)過、故障排查,闡述了低壓開關(guān)柜抽屜三相短路的原因,并提出解決措施。
某廠常規(guī)島低壓配電系統(tǒng)由6.6kV/0.4kV 干式變壓器、380V 低壓開關(guān)柜及相應(yīng)的二次設(shè)備組成,380V 母線與變壓器低壓側(cè)直接連接,未配置低壓總進(jìn)線斷路器。變壓器型號為SCB10-1000/6.6,額定容量1000kVA,空載電壓變比6.6±2×2.5%/0.4kV,接線組別Dyn11,變壓器低壓側(cè)配置零序過流保護(hù)(定值3200A,0.5s)。低壓開關(guān)柜共計(jì)8面盤柜,主要為汽輪發(fā)電機(jī)組重要負(fù)荷供電,抽屜內(nèi)配置塑殼斷路器(T5S630 3P)、接觸器(AF460-30)、熱繼電器(EF460-500)及接地保護(hù)(定值30A,0.15s)。頂軸油泵電動(dòng)機(jī)銘牌額定功率為160kW,額定電流304A,啟動(dòng)電流2050A。系統(tǒng)一次接線圖如圖1所示。
圖1 系統(tǒng)一次接線圖
2020年11月26日,5號機(jī)組潤滑及頂軸油泵啟動(dòng)時(shí),380V 低壓開關(guān)柜抽屜起火,變壓器上游6.6kV中壓開關(guān)保護(hù)裝置反時(shí)限過流保護(hù)動(dòng)作跳閘,導(dǎo)致整列配電盤失電。
現(xiàn)場查看不斷有煙霧從第五列盤柜冒出,使用滅火器撲滅后,煙霧逐漸消散。經(jīng)查油泵電源抽屜嚴(yán)重?zé)龘p,抽屜內(nèi)元器件嚴(yán)重受損,抽屜母線側(cè)觸頭組件及銅排熔毀,抽屜負(fù)荷側(cè)觸頭組件及銅排無異常,檢查頂軸油泵電纜絕緣正常,電動(dòng)機(jī)絕緣、直流電阻正常,下游油泵檢查無異常,為此判斷抽屜與配電盤垂直母排連接部位,發(fā)生三相短路造成低壓開關(guān)柜抽屜燒毀,如圖2所示。
圖2 正常抽屜與故障抽屜背面
由于抽屜與配電盤垂直母排連接部位熔毀,因此無法直接判定故障原因。通過調(diào)取動(dòng)作時(shí)序、保護(hù)裝置故障錄波、對抽屜進(jìn)行解體檢查,綜合分析確定故障原因。
查詢主控室動(dòng)作時(shí)序,油泵啟動(dòng)240ms 后抽屜內(nèi)塑殼斷路器(T5S630 3P)故障跳閘,2751ms 后6.6kV 中壓開關(guān)保護(hù)裝置反時(shí)限過流保護(hù)動(dòng)作跳閘,見表1。
表1 主控室動(dòng)作時(shí)序
由于380V 母線與變壓器低壓側(cè)直接連接,未配置低壓總進(jìn)線斷路器,因此380V 母線短路只能通過變壓器上游6.6kV 中壓開關(guān)保護(hù)裝置實(shí)現(xiàn)。中壓開關(guān)保護(hù)裝置反時(shí)限過流保護(hù)定值131A,電流互感器變比為150/1,調(diào)取故障錄波,三相電流波形如圖3所示,根據(jù)波形特征,可分為4個(gè)階段。
圖3 故障波形
2.2.1 階段1:T0至T0+185ms 潤滑及頂軸油泵啟動(dòng)T0時(shí)油泵啟動(dòng),最大啟動(dòng)電流178A,大于保護(hù)裝置設(shè)定值,保護(hù)啟動(dòng),T0+185ms 電流衰減至117A,保護(hù)返回,如圖4所示。
圖4 階段1、2波形
2.2.2 階段2:T0+185ms 至T0+784ms 三相短路
T0+185ms 電流開始突變,三相電流幅值在700~1100A 波動(dòng),相位角相差120°,由此可判斷變壓器低壓側(cè)配電盤發(fā)生三相短路故障,保護(hù)啟動(dòng),但由于故障電流持續(xù)600ms 小于反時(shí)限過流保護(hù)動(dòng)作時(shí)間1s,保護(hù)返回,如圖4所示。
2.2.3 階段3:T0+784ms 至T0+1289ms
三相電流波動(dòng),分析為三相短路電弧熄滅與復(fù)燃,保護(hù)多次啟動(dòng)與返回,如圖5所示。
圖5 階段3、4波形
圖6 一次觸頭組件
2.2.4 階段4:T0+1289ms 至T0+2593ms 三相短路
三相短路故障電流持續(xù)時(shí)間大于1s,保護(hù)動(dòng)作出口跳閘,如圖5所示。
抽屜額定電流630A,單個(gè)觸頭組件額定電流400A,因此每相使用兩個(gè)觸頭組件并聯(lián)。抽屜背視圖右側(cè)為母線側(cè),左側(cè)為負(fù)荷側(cè),為提高一次觸頭穩(wěn)定性,進(jìn)出線觸頭組件安裝在連通的金屬殼內(nèi),如圖7所示。
圖7 抽屜
檢查抽屜母線側(cè)觸頭組件及銅排熔毀,從燃弧灼燒抽屜元件情況和電流波形分析判斷,短路故障起于抽屜與配電盤垂直母排連接的觸頭組件金屬殼內(nèi),如圖8所示。
圖8 故障抽屜
根據(jù)抽屜解體檢查情況分析,認(rèn)為有以下幾種原因造成三相短路事故:一是金屬異物落入或遺留。三相銅排之間及對地之間如搭接金屬異物,會造成短路。從設(shè)備結(jié)構(gòu)、故障錄波及現(xiàn)場模擬試驗(yàn),排除了金屬異物形成短路故障的可能。二是三相觸頭組件之間及對地絕緣間隙不足。實(shí)測裸露銅排與金屬框架之間最小距離為9.5mm,國標(biāo)要求最小距離為8mm,三相之間絕緣間隙滿足要求。三是一次觸頭組件設(shè)計(jì)存在不足。對于小容量抽屜,由于電流較小,相對可靠性高,對于大容量抽屜,負(fù)荷電流大,一次觸頭組件接觸不良會引起電弧故障,且抽屜三相進(jìn)出線觸頭組件之間未使用絕緣件完全隔離,共同安裝在連通的金屬殼內(nèi),極容易發(fā)展成三相短路,相對可靠性低。
綜合上述分析,確定故障原因?yàn)槌閷弦淮斡|頭組件設(shè)計(jì)存在不足,三相觸頭組件之間未使用絕緣件完全隔離,共同安裝在連通的金屬殼內(nèi),一次觸頭組件在多次起動(dòng)電流作用下導(dǎo)電性能劣化,在累積效應(yīng)達(dá)到一定程度后,再次啟動(dòng)電動(dòng)機(jī)過程中拉弧,造成金屬殼內(nèi)三相弧光短路。
為確保系統(tǒng)安全、穩(wěn)定運(yùn)行,防止此類事故發(fā)生,決定采取以下措施:一是將75kW 以上容量的電動(dòng)機(jī)抽屜改為抽出式框架斷路器,如圖9所示。抽出式框架斷路器并不等于沒有觸頭組件,只是把原來的抽屜觸頭組件轉(zhuǎn)移到了框架式斷路器上,而框架式斷路器與其底座的接觸遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于抽屜一次觸頭組件,改造完成后,大容量負(fù)荷回路運(yùn)行良好。
二是優(yōu)化干式變壓器及配電盤保護(hù)配置。380V母線與變壓器低壓側(cè)直接連接,未配置低壓總進(jìn)線斷路器,造成380V 母線發(fā)生三相短路故障2.7s 后6.6kV 開關(guān)跳閘,故障沒有被及時(shí)切除,導(dǎo)致抽屜燒毀嚴(yán)重。經(jīng)過分析變壓器及配電盤的保護(hù)配置雖然符合規(guī)范,但保護(hù)動(dòng)作的靈敏度低,由于增加低壓總進(jìn)線斷路器存在困難,因此通過增加變壓器低壓側(cè)三相過流保護(hù),以確保低壓開關(guān)柜母線發(fā)生短路故障的情況下能迅速切斷上游電源,減小事故的后果。
低壓開關(guān)柜是核電廠低壓配電系統(tǒng)的重要設(shè)備,其正常運(yùn)行與否直接影響到機(jī)組的安全運(yùn)行,為提高核電廠低壓開關(guān)柜運(yùn)行的可靠性,避免類似問題在后續(xù)核電項(xiàng)目發(fā)生,建議電動(dòng)機(jī)功率大于75kW 時(shí)采用抽出式框架斷路器代替抽屜式結(jié)構(gòu)、低壓開關(guān)柜配置低壓總進(jìn)線斷路器或母線短路保護(hù)。