駱沛垚,車 平
(中國電力建設(shè)集團(tuán)/四川水電開發(fā)有限公司,四川 樂山 614000)
四川某水電站1F 機(jī)組是裝機(jī)容量為44 MW 混流式水輪發(fā)電機(jī)組,2022 年該機(jī)組進(jìn)行A 級檢修,機(jī)組回裝、無水試驗(yàn)完成,進(jìn)入有水試驗(yàn)階段,根據(jù)啟動(dòng)試運(yùn)行大綱有水試驗(yàn)正常,機(jī)組短路升流試驗(yàn)完成后,立即進(jìn)入純機(jī)械過速試驗(yàn),在該試驗(yàn)過程中,機(jī)組轉(zhuǎn)速下降至接近額定轉(zhuǎn)速時(shí),機(jī)組高轉(zhuǎn)速加閘。本文對此進(jìn)行背景介紹及原因分析,并提出防范措施。
該水電站1號機(jī)組制動(dòng)裝置由4個(gè)制動(dòng)閘組成,結(jié)構(gòu)如圖1 所示?;钊麨闅鈴?fù)位形式,最大直徑Φ220 mm,最大行程35 mm,制動(dòng)氣壓0.7 MPa。
圖1 制動(dòng)閘結(jié)構(gòu)圖
該水電站1 號機(jī)組采用電氣制動(dòng)和機(jī)械制動(dòng)相結(jié)合的方式,正常停機(jī)時(shí),在80%額定轉(zhuǎn)速至20%額定轉(zhuǎn)速投入電氣制動(dòng),故障情況下(滅磁開關(guān)跳閘)不投入電氣制動(dòng),在20%額定轉(zhuǎn)速下直接投入機(jī)械制動(dòng)。
該電站采用齒盤測速和殘壓測速裝置,正常情況下以齒盤測速為準(zhǔn),齒盤信號故障則切換至殘壓測速。測速裝置輸出開關(guān)量接點(diǎn)分別送監(jiān)控、勵(lì)磁等系統(tǒng),作用于報(bào)警、投電制動(dòng)、加閘和起勵(lì)等作業(yè)。
2022 年度,該水電站1 號機(jī)組A 修施工完成并完成回裝,機(jī)組無水試驗(yàn)完成,進(jìn)入有水試驗(yàn)階段,根據(jù)啟動(dòng)試運(yùn)行大綱有水試驗(yàn)正常,機(jī)組短路升流試驗(yàn)完成。
升壓完成后立即進(jìn)入純機(jī)械過速試驗(yàn),機(jī)組手動(dòng)升速至140%,轉(zhuǎn)速達(dá)到140%后,轉(zhuǎn)速信號正常,純機(jī)械過速裝置未動(dòng)作,手動(dòng)關(guān)閉導(dǎo)葉,機(jī)組轉(zhuǎn)速開始下降。接近額定轉(zhuǎn)速115%時(shí),測速裝置轉(zhuǎn)速信號消失2~3 s,制動(dòng)閘投入,機(jī)組高轉(zhuǎn)速加閘。操作人員立即手動(dòng)退出風(fēng)閘,停機(jī)檢查發(fā)現(xiàn)4 塊閘板磨損量超6 mm。
機(jī)組制動(dòng)閘加閘條件:停機(jī)令+機(jī)組轉(zhuǎn)速20%以下。
(1)測速系統(tǒng)分析
因該電站采用齒盤測速和殘壓測速,根據(jù)制動(dòng)閘加閘條件,當(dāng)純機(jī)械過速試驗(yàn)過程中,機(jī)組轉(zhuǎn)速達(dá)到140%額定轉(zhuǎn)速后,轉(zhuǎn)速信號正常,但在手動(dòng)關(guān)閉導(dǎo)葉,轉(zhuǎn)速下降接近115%額定轉(zhuǎn)速后,轉(zhuǎn)速信號消失,可以初步判斷齒盤測速探頭損壞或機(jī)械測速滑塊、鋼帶斷裂,從而導(dǎo)致機(jī)械測速信號消失。
殘壓測速是采集發(fā)電機(jī)出口PT 殘壓計(jì)算轉(zhuǎn)速。本次事故中,機(jī)組在高轉(zhuǎn)速下加閘,表明未采集到發(fā)電機(jī)出口PT 殘壓,可以初步判斷采集裝置損壞,或發(fā)電機(jī)出口PT 無壓,導(dǎo)致測速裝置無法檢測到殘壓測速信號,監(jiān)控系統(tǒng)判定機(jī)組狀態(tài)為停機(jī)態(tài),遂投入制動(dòng)閘,導(dǎo)致高轉(zhuǎn)速加閘[1]。
(2)監(jiān)控系統(tǒng)分析
加閘指令一般由監(jiān)控系統(tǒng)發(fā)出,而監(jiān)控系統(tǒng)的轉(zhuǎn)速輸入由測試裝置提供。在純機(jī)械過速試驗(yàn)過程中,機(jī)組轉(zhuǎn)速下降至接近額定轉(zhuǎn)速時(shí),轉(zhuǎn)速信號消失,監(jiān)控未接收轉(zhuǎn)速信號,則判斷機(jī)組由“空轉(zhuǎn)至停機(jī)”,監(jiān)控在收到“投入電氣制動(dòng)”轉(zhuǎn)速接點(diǎn)后,先向機(jī)組保護(hù)1 裝置發(fā)“閉鎖差動(dòng)保護(hù)”命令,再投入機(jī)組出口刀閘,之后向勵(lì)磁系統(tǒng)發(fā)“投入電氣制動(dòng)”命令,勵(lì)磁系統(tǒng)跳開陽極刀閘,合上制動(dòng)變高壓側(cè)開關(guān)后,電氣制動(dòng)正式發(fā)揮作用,但是監(jiān)控系統(tǒng)在電氣制動(dòng)和機(jī)械制動(dòng)兩步之間沒有設(shè)置硬性時(shí)間條件,僅靠轉(zhuǎn)速信號條件滿足即從電氣制動(dòng)進(jìn)入機(jī)械制動(dòng),因此,測速裝置信號接點(diǎn)誤動(dòng)作導(dǎo)致機(jī)組高轉(zhuǎn)速加閘。
(1)機(jī)組檢修完,第一次開機(jī)有水試驗(yàn)時(shí),機(jī)組加閘和反充氣必須手動(dòng)完成,以避免因測速裝置、監(jiān)控系統(tǒng)以及其他原因引起的高轉(zhuǎn)速加閘。
(2)手動(dòng)加閘試驗(yàn)正常后,必須先將加閘和反充氣氣源關(guān)掉、電磁閥投至自動(dòng),由監(jiān)控系統(tǒng)流程進(jìn)行自動(dòng)開停機(jī)試驗(yàn)。
(3)機(jī)組檢修完后,需檢查齒盤測速探頭是否完好,齒盤測速鋼帶安裝牢固無變形、位置合適,所有動(dòng)片無彎曲變形,轉(zhuǎn)動(dòng)盤磁鋼位于探頭中間且與兩探頭之間深度以擋住探頭為宜,以避免機(jī)組轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)動(dòng)片碰撞探頭和因間距過大影響測速。
(4)裝置出口邏輯、定值、輸入及輸出回路試驗(yàn)完成后,應(yīng)仔細(xì)檢查裝置的撥輪開關(guān)位置,在正常情況下電壓測頻、機(jī)械測頻撥輪開關(guān)應(yīng)在“有效”位置。
(5)檢修后,應(yīng)檢查相關(guān)安全措施是否已全部恢復(fù),短接銅牌是否拆除,二次短接線是否恢復(fù)等[2]。
(6)優(yōu)化監(jiān)控系統(tǒng),增加監(jiān)控程序中電氣制動(dòng)和機(jī)械制動(dòng)兩個(gè)步驟間的強(qiáng)行等待時(shí)間。
對于同時(shí)采用電氣制動(dòng)和機(jī)械制動(dòng)的水輪機(jī)組,在齒盤測速裝置出現(xiàn)問題時(shí),則通過采集發(fā)電機(jī)出口PT 殘壓測速,在本次事件中,機(jī)組高轉(zhuǎn)速加閘,即監(jiān)控?zé)o法接收轉(zhuǎn)速信號,則判定齒盤測速裝置探頭損壞或鋼帶斷裂,同時(shí)殘壓測速采集發(fā)電機(jī)出口PT 也無殘壓。機(jī)組在檢修后,應(yīng)檢查安全措施恢復(fù)情況,按照試驗(yàn)流程按部就班有序進(jìn)行,完成一個(gè)試驗(yàn)結(jié)束一個(gè)流程及恢復(fù)措施,方可進(jìn)入下一個(gè)流程,確保機(jī)組試驗(yàn)過程安全可靠,防止對機(jī)組形成破壞性試驗(yàn)。