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    燈泡貫流式電站機組多水頭協(xié)聯(lián)優(yōu)化與負荷尋優(yōu)

    2024-05-12 06:42:28時志能曾輝斌
    水電站機電技術(shù) 2024年4期
    關(guān)鍵詞:導葉槳葉水頭

    時志能,趙 彪,曾輝斌,劉 宇

    (1.湖南五凌哈電能效科技有限公司,湖南 長沙 410004;2.五凌電力有限公司近尾洲水電廠,湖南 衡陽 421200)

    0 引言

    燈泡貫流式機組具有水頭低、流量大的特點[1],運行中導葉、槳葉協(xié)聯(lián)關(guān)系的優(yōu)劣直接關(guān)系到機組運行的效率和穩(wěn)定性。工程實際中,由于模型試驗偏差、水頭測量或給定不準確、真機制造偏差及流道差壓等原因,造成機組并非在最優(yōu)協(xié)聯(lián)關(guān)系下運行,影響水輪機的效率及運行穩(wěn)定性[2],如:原型水輪機與模型水輪機存在相似性偏差,導葉及槳葉加工及安裝存在偏差等,機組協(xié)聯(lián)曲線仍存在修正、調(diào)整的空間。據(jù)不完全統(tǒng)計,在機組協(xié)聯(lián)關(guān)系設置不合理的情況下,水輪機效率可降低2%~8%,A 級檢修間隔縮短2~3 年,部分機組甚至出現(xiàn)額定水頭及以上無法滿足額定出力要求的現(xiàn)象[3,4]。

    某燈泡貫流式電站裝設3 臺機組,額定水頭6.8 m,水頭運行范圍3.0~10.0 m,額定轉(zhuǎn)速75.0 r/min,額定流量361 m3/s,額定功率21.06 MW。受流域水資源分布極不均勻的影響,電站機組長期在中高水頭、低水頭運行工況來回穿越,同時下游電站投運后,機組高水頭運行時間明顯減少,為此有必要驗證并嘗試優(yōu)化中高水頭段的協(xié)聯(lián)關(guān)系,以實現(xiàn)機組安全穩(wěn)定性指標可控、電站發(fā)電量最大化目標。

    1 機組協(xié)聯(lián)優(yōu)化測試方法及評價策略

    1.1 試驗水頭選取

    從2010~2022 年各水頭段統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看水頭8.0~10.0 m 占比約為46%,7.5~8.0 m 占比約為30%,7.0~7.5 m 占比約為10%,電站在高水頭的運行時間超過86%。自2016 年下游電站投運后,8.5 m及以上毛水頭未再出現(xiàn),機組主要運行在6.5~8.5 m毛水頭段區(qū)間,2017~2022 年在該區(qū)間的平均占比達90.67%,且在7.0~8.0 m 毛水頭段區(qū)間的平均占比為88%,為此,協(xié)聯(lián)優(yōu)化水頭選取為7.0 m、7.5 m、8.0 m。

    1.2 協(xié)聯(lián)優(yōu)化測試方法

    真機協(xié)聯(lián)優(yōu)化實踐中,一般采用相對效率試驗對模型換算的協(xié)聯(lián)關(guān)系進行優(yōu)化[5],以調(diào)速器采集水頭、機組有功、主要部件的振動和擺動數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)資料,在兼顧效率和穩(wěn)定性的基礎(chǔ)上予以修正。具體方法為:①將運行水頭調(diào)整至試驗所需水頭,并在測試過程中盡可能的保持發(fā)電機功率因數(shù)為額定值或接近1;②調(diào)速器切現(xiàn)地控制,通過固定導葉開度,在一定范圍內(nèi)改變槳葉開度的方式獲取相對效率和振擺測試結(jié)果,以確定不同水頭、各導葉開度下的最優(yōu)槳葉開度。

    本文采用基于功率特性、效率特性、振動特性的多目標協(xié)聯(lián)優(yōu)化尋優(yōu)方式來確定水輪機的協(xié)聯(lián)關(guān)系,即:在主要振動和擺度測點(以水導X 水頭振動測點為主)峰峰值無較大變化的前提下,綜合考慮水輪機流量和效率對機組功率的聯(lián)合影響,7.0 m 水頭時以機組功率最大為判定依據(jù)、7.5 m 和8.0 m 水頭時以機組效率最優(yōu)為判定依據(jù),確定最終的協(xié)聯(lián)關(guān)系。

    1.3 調(diào)速器協(xié)聯(lián)關(guān)系轉(zhuǎn)化

    調(diào)速器的導葉、槳葉協(xié)聯(lián)關(guān)系為離散數(shù)據(jù),水頭一般為取整或水輪機特征水頭,導葉和槳葉開度一般間隔5%~10%,由于槳葉開度均隨動導葉開度,已知任一水頭及導葉開度,均可按式(1)~式(3)、圖1進行槳葉開度的線性離散計算。

    圖1 水輪機導葉、槳葉協(xié)聯(lián)關(guān)系換算

    其中:GV為導葉開度,BO為槳葉開度,H為水頭。

    2 機組協(xié)聯(lián)優(yōu)化分析

    以2 號機組為試驗對象,3 個水頭的協(xié)聯(lián)優(yōu)化關(guān)系曲線如圖2 所示,從效率最優(yōu)方面考慮,水輪機導葉在小開度工況,槳葉需往開的方向優(yōu)化;在大開度工況,槳葉需往關(guān)方向優(yōu)化。在主要振動測點數(shù)據(jù)變化不大及現(xiàn)有導葉開限不變的前提下,為追求機組功率及效率最大化,相比原協(xié)聯(lián)關(guān)系,試驗結(jié)果表明:

    圖2 3 個水頭下的協(xié)聯(lián)關(guān)系優(yōu)化前、后對比

    (1)7.0 m 水頭時電站處于臨界棄水狀態(tài),此時電站來水充裕,導葉開度大于80%以上工況,機組相對效率適當減少,最大降幅為0.56%,槳葉開度增加后,功率增加0~0.37 MW。導葉開度75%以下工況,槳葉開度增加后,機組相對效率和功率同步增加,其中相對效率最大增幅為1.97%,功率最大增加值為0.36 MW。協(xié)聯(lián)優(yōu)化后,燈泡體X 向水平振動、組合軸承、水導軸承、轉(zhuǎn)輪室振動峰峰值均在規(guī)范允許范圍內(nèi);槳葉開度增加后,除轉(zhuǎn)輪室軸向振動總體呈下降趨勢外(最大降幅為68 μm),主要振動測點峰峰值總體呈波動變化趨勢,且變化值均在±15 μm 以內(nèi),機組穩(wěn)定性指標未見明顯變化。

    (2)7.5 m 水頭時電站為非持續(xù)滿發(fā)狀態(tài),導葉開度75%以上工況,槳葉開度最大降幅為5.12%,相對效率提升為0.09%~2.04%。導葉開度70%以下工況,槳葉開度與機組相對效率同步增加,槳葉最大增幅為7.09%,在7~10 MW 工況范圍內(nèi),機組功率提升值為0.35 MW。協(xié)聯(lián)優(yōu)化后,燈泡體X 向水平振動、組合軸承、水導軸承、轉(zhuǎn)輪室振動峰峰值均在規(guī)范允許范圍內(nèi);槳葉增加或減小后,主要振動測點峰峰值有增有減,機組穩(wěn)定性指標未見明顯變化,其中水導軸承X 向振動總體呈波動變化趨勢,各測點變化值均在±25 μm 以內(nèi)。

    (3)8.0 m 水頭時電站為非持續(xù)滿發(fā)狀態(tài),導葉開度70%以上工況,槳葉開度最大降幅為3.12%,相對效率提升0~0.95%。導葉開度65%以下工況,槳葉增加后,機組相對效率同步增加,在7~11.5 MW工況范圍內(nèi),機組功率提升值約為0.28~0.36 MW。協(xié)聯(lián)優(yōu)化后,燈泡體X 向水平振動、組合軸承、水導軸承、轉(zhuǎn)輪室振動峰峰值均在規(guī)范允許范圍內(nèi),槳葉開度增加或減小后,主要振動測點峰峰值有增有減,總體而言,機組穩(wěn)定性指標未見明顯變化。其中轉(zhuǎn)輪室Y 向振動峰峰值在導葉開度59.73%工況下最大降幅為51 μm,組合軸承Y 向振動在導葉開度54.8%工況下最大降幅44 μm,其余測點波動變化值均在±20 μm 以內(nèi)。

    根據(jù)近5 年2 號機組在各水頭下的出力范圍占比,水輪機經(jīng)協(xié)聯(lián)優(yōu)化后,年平均可實現(xiàn)增發(fā)電量約為17.7 萬kW·h。

    針對軸流轉(zhuǎn)槳式或燈泡貫流式水輪機,根據(jù)水輪機模型特性曲線的單向變化特征,不同水頭對應的導槳葉協(xié)聯(lián)關(guān)系均不存在交叉點,而水頭差值式(1)和式(2)、開度差值式(3)的分母均為正值,故交叉類型的協(xié)聯(lián)關(guān)系不會引起調(diào)速器協(xié)聯(lián)關(guān)系計算的邏輯錯誤,同時在滿足機組穩(wěn)定性的前提下,可根據(jù)實際情況進一步大開度調(diào)整導葉和槳葉的優(yōu)化關(guān)系,達到實現(xiàn)電站發(fā)電量最大的目標。

    3 結(jié)語

    在機組穩(wěn)定性無明顯突變的前提下,從機組效率及功率最大化方面考慮,7.0 m 時電站處于臨界棄水狀態(tài),以追求功率最大化優(yōu)化協(xié)聯(lián)關(guān)系,槳葉開度主要以增加為主;受來水及庫容影響,7.5 m、8 m 時電站無法持續(xù)滿負荷運行,主要以優(yōu)化效率為主,低負荷工況下槳葉開度增加后相對效率同步提升,高負荷工況則降低槳葉開度以提升相對效率。協(xié)聯(lián)關(guān)系優(yōu)化后,主要振動測點峰峰值有增有減且均滿足標準規(guī)范要求,機組穩(wěn)定性指標未見明顯變化。

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