鄭圓成
(陜西延長中煤榆林能源化工有限公司,榆林 718500)
FFS 一體化包裝機(jī)是應(yīng)用聚乙烯(Polyethylene,PE)膜包材對粉料、顆粒料等進(jìn)行全自動制袋灌裝、封口的包裝裝置,包裝過程干凈高效,已被廣泛應(yīng)用于各產(chǎn)品加工領(lǐng)域。與傳統(tǒng)包裝裝置相比,PE 膜包材成本更低,防潮性能更好,可以有效減輕物料的運(yùn)輸存儲負(fù)擔(dān)。通過分析該一體化包裝機(jī)的機(jī)械構(gòu)成,研究利用可編程邏輯控制器(Programmable Logic Controller,PLC)技術(shù)實(shí)現(xiàn)包裝機(jī)的電氣系統(tǒng)控制功能。
自動包裝機(jī)基本構(gòu)成包括機(jī)架、供料機(jī)構(gòu)、供膜機(jī)構(gòu)、封裝機(jī)構(gòu)、輸送機(jī)構(gòu)及PLC 電控箱等。其中,封裝機(jī)構(gòu)多為雙曲柄機(jī)械結(jié)構(gòu),通過彈簧相連做圓周運(yùn)動,兩封裝器在回轉(zhuǎn)中心的垂直平分線上相互擠壓一段垂直軌跡實(shí)現(xiàn)包裝袋封裝剪切過程;供料機(jī)構(gòu)包括固定在機(jī)架上的支座、進(jìn)料倉及儲料機(jī)構(gòu)等,其中儲料機(jī)構(gòu)通過容積法計(jì)量;供膜機(jī)構(gòu)由固定在機(jī)架上的平行立柱、轉(zhuǎn)軸、摩擦盤、傳動桿、光電傳感器及供膜電機(jī)等構(gòu)成;封裝機(jī)構(gòu)安裝于供膜機(jī)構(gòu)下側(cè)封口支座處,包括橫封、縱封兩種方式,并安裝有切刀裝置[1]。
FFS 一體化包裝機(jī)主要用于對粉料、顆粒料或類型相近物料的包裝,可以有效簡化設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)、降低成本,通過更換部分配件擴(kuò)大適用范圍。包裝機(jī)設(shè)計(jì)過程中,包裝材料的選取十分關(guān)鍵。包材受牽引時(shí)速率越快,會產(chǎn)生越大的張力,也更容易破損,因此包材抗拉強(qiáng)度不符合要求會大幅降低包裝速率。動作頻繁、執(zhí)行器件復(fù)雜是包裝機(jī)裝置顯著特征,以往包材傳動依靠連桿機(jī)構(gòu)進(jìn)行拉帶,當(dāng)需要更換物料或包裝袋尺寸時(shí)需要停機(jī)調(diào)節(jié),效率較低。現(xiàn)階段,引入PLC或人工操控界面實(shí)現(xiàn)電機(jī)拉帶,由光電傳感器檢測袋長、色標(biāo)實(shí)現(xiàn)包材循環(huán)供送,大幅提升了效率。在系統(tǒng)啟動后,走袋電機(jī)驅(qū)動包材并打印日期,經(jīng)過縱封裝置加熱封閉、經(jīng)橫封裝置形成袋筒等待供料電機(jī)進(jìn)行裝料,期間由各檢測信號控制,溢出物料由刮板刮平,并進(jìn)行上橫封,完成包裝作業(yè)??梢钥闯觯麄€(gè)包裝工藝中輸入信號包括PE 膜位置、縱封橫封溫度、料滿情況等,輸出信號包括各電機(jī)轉(zhuǎn)速、加熱管溫度等。
基于PLC 技術(shù)設(shè)計(jì)控制方案時(shí),首先確定控制系統(tǒng)整體方案,由各傳感器將檢測信號上傳PLC。其次,由PLC 控制各執(zhí)行機(jī)構(gòu),并進(jìn)行過載檢測。需要利用光電傳感器采集膜信號、動盤到位、日期標(biāo)號等多個(gè)信號,利用溫度傳感器檢測橫封、縱封溫度,利用顏色傳感器檢測色標(biāo)位置。最后,利用24 V 電源模塊為控制電路中傳感器、電磁閥及模數(shù)轉(zhuǎn)換模塊供電,在干加熱管熱封中熱繼電器對電機(jī)進(jìn)行過載保護(hù),具體包裝機(jī)系統(tǒng)循環(huán)工藝流程如圖1 所示。為不間斷持續(xù)作業(yè)工藝,供送下一個(gè)包裝袋前要確保橫封機(jī)構(gòu)能夠截?cái)喈?dāng)前包裝袋[2]。
圖1 包裝機(jī)循環(huán)作業(yè)工藝流程
由圖1 可以看出,包裝機(jī)運(yùn)行時(shí)需要供送薄膜,將膜卷放置在支撐機(jī)構(gòu)上,在不斷供給被裝貨物后,進(jìn)行高效自動的包裝并牽引到封口位置,然后進(jìn)行后續(xù)縱封、橫封工序,最后在熱封截?cái)嘞滦纬瑟?dú)立包裝,完成一個(gè)循環(huán)作業(yè)工序,將產(chǎn)品輸送至存儲點(diǎn)。
系統(tǒng)運(yùn)行分為手動、聯(lián)鎖自動兩種模式。其中:手動模式下,按動按鈕將手動開關(guān)閉合啟動程序,主要用于故障檢修維護(hù)作業(yè);聯(lián)鎖自動模式下,按動按鈕后程序?qū)⒆詣勇?lián)鎖循環(huán)作業(yè),各機(jī)構(gòu)完成一個(gè)循環(huán)后將自動回到初始狀態(tài)進(jìn)行下一循環(huán)。在實(shí)際運(yùn)行過程中,需要結(jié)合實(shí)際工況考慮不同停止運(yùn)行方式,包括正常停運(yùn)、緊急停運(yùn)及暫時(shí)停運(yùn)3 種,確保包裝機(jī)不間斷作業(yè)過程中,只有當(dāng)作業(yè)任務(wù)完成后或操作人員停運(yùn)指令、設(shè)備運(yùn)行異常情況下才會停車,此時(shí)控制系統(tǒng)將直接切斷電源,包裝機(jī)停止工作[3]。
控制系統(tǒng)總體框圖如圖2 所示,包含中央處理器(Central Processing Unit,CPU)、輸入輸出(Input Output,IO)單元、檢測元件、控制元件、執(zhí)行元件等。操作人員可根據(jù)觸摸屏、啟停按鈕對設(shè)備下達(dá)指令,如機(jī)器啟停、功能切換等。檢測元件將對物料位置、各機(jī)構(gòu)動作信號燈進(jìn)行檢測??删幊炭刂破髯詣友h(huán)掃描IO 點(diǎn)實(shí)時(shí)狀態(tài),依據(jù)編寫程序中的確定控制關(guān)系不斷更新輸出點(diǎn)狀態(tài),并在觸摸屏上實(shí)時(shí)顯示設(shè)備運(yùn)行狀態(tài),進(jìn)行位置檢測、故障報(bào)警等。通過接通斷開交流接觸器的觸點(diǎn)和電磁閥來控制電機(jī)啟停,從而實(shí)現(xiàn)從包材運(yùn)輸?shù)轿锪涎b入包裝的控制[4]。
圖2 系統(tǒng)控制
2.3.1 PLC 分類
基于各行業(yè)的發(fā)展需要,PLC 各類特殊功能擴(kuò)展模塊及設(shè)備型號也較多,可以結(jié)合IO 點(diǎn)數(shù)的差異,將PLC 分為3 類:一是256 點(diǎn)以下的小型機(jī),無模擬量;二是256~2 048 點(diǎn)的中型機(jī),有64~128 路的模擬量;三是2 048 點(diǎn)以上的大型機(jī),有128~512 路模擬量。因此,在一體化包裝機(jī)的設(shè)計(jì)中,要關(guān)注對PLC 的設(shè)計(jì)選擇,在基于實(shí)際需要對不同模板進(jìn)行配置組合后,提高PLC 應(yīng)用效果。當(dāng)前常見部分小型機(jī)做成配置模板固定的一體機(jī),便于成套設(shè)備的選用。
2.3.2 PLC 結(jié)構(gòu)框架
結(jié)合FFS 一體化包裝機(jī)的需要,其PLC 主要包含CPU、存儲器、IO 系統(tǒng)及其他可選部件4 部分,其中CPU、存儲器及IO 系統(tǒng)是PLC 實(shí)現(xiàn)基本控制功能的必需組件,其他可選部件包括編程器、外部儲存、通信組件、擴(kuò)展接口、測試設(shè)備等其他功能模塊。依據(jù)實(shí)際使用工況,可自行開發(fā)其他功能模塊,如輸入輸出模塊、計(jì)數(shù)器等。
該包裝機(jī)PLC 結(jié)構(gòu)框圖如圖3 所示,在結(jié)合實(shí)際應(yīng)用情況后開發(fā)各特殊功能,其中包含內(nèi)置24 V、400 mA 直流電源對接近開關(guān)、傳感器供電,其他執(zhí)行機(jī)構(gòu)需外接直流電源。
圖3 PLC 結(jié)構(gòu)
2.3.3 PLC 設(shè)計(jì)流程
第一,結(jié)合控制方案需要進(jìn)行硬件選型工作,然后基于容易擴(kuò)充的原則,確保PLC 控制系統(tǒng)具有領(lǐng)域應(yīng)用廣泛性、成熟可靠性。
第二,確保系統(tǒng)的軟硬件搭配與設(shè)備控制功能相協(xié)調(diào),在工業(yè)設(shè)計(jì)中做好IO 點(diǎn)數(shù)估算和擴(kuò)展模塊功能完善工作,進(jìn)一步優(yōu)化選擇高性價(jià)比的PLC 系統(tǒng)。
第三,在開展IO 點(diǎn)的估算工作時(shí),需要留有一定的余量,在數(shù)量統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)上增加余量,一般將擴(kuò)充15%~25%作為最后選型的依據(jù)。
第四,結(jié)合本包裝機(jī)的工藝過程及具體點(diǎn)數(shù)的統(tǒng)計(jì),綜合設(shè)計(jì)的經(jīng)濟(jì)性和控制系統(tǒng)PLC 的應(yīng)用性能,決定本包裝機(jī)選用FX2n-32MR-E/UL 型PLC,選用交流電源,輸入輸出點(diǎn)各16 個(gè),繼電器輸出。該P(yáng)LC 為高性能小型PLC,附帶高速計(jì)數(shù)器,運(yùn)算能力強(qiáng),程序容量達(dá)到16 k 步[5],且具有執(zhí)行程序更快、通信功能更強(qiáng)和多功能擴(kuò)展模塊等特點(diǎn),利于后期優(yōu)化該自動包裝系統(tǒng)。
完成一體化包裝機(jī)電氣控制設(shè)計(jì)后,分析其計(jì)量和走袋精度。分別選取由2 個(gè)包裝機(jī)完成包裝的青豆2 組(Ⅰ組和Ⅱ組),每組10 袋,通過標(biāo)尺測算袋長、天平稱量單包質(zhì)量,分析包裝機(jī)計(jì)量和走袋精確度,其中數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果如表1 所示。
表1 包裝機(jī)包裝參數(shù)結(jié)果統(tǒng)計(jì)表
從測算結(jié)果來看,包裝粒徑較小青豆時(shí),兩組總質(zhì)量和單包質(zhì)量基本相同,極差、方差差值很小,可以看出包裝機(jī)計(jì)量穩(wěn)定,包裝機(jī)電氣改造效果良好。3 個(gè)月的設(shè)備試應(yīng)用情況顯示,設(shè)備的穩(wěn)定性較高,能夠保障自動化包裝精度和質(zhì)量,能滿足企業(yè)的發(fā)展需要。此外,在應(yīng)用中包裝機(jī)可視觸摸控制效果良好,不僅能實(shí)時(shí)了解包裝進(jìn)度和工況,還能通過人為操作提高包裝安全性。
文章介紹FFS 一體化包裝機(jī)機(jī)械結(jié)構(gòu),結(jié)合PLC 控制技術(shù)進(jìn)行包裝機(jī)整體設(shè)計(jì),以可靠實(shí)用為原則設(shè)計(jì)出功能齊全、易于操作的控制系統(tǒng)。對包裝機(jī)進(jìn)行控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)后,進(jìn)行計(jì)量及走袋精度測試,從走袋質(zhì)量、袋長統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看,該包裝機(jī)控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)合理,可以保障包裝走袋的精度與質(zhì)量。