馮成杰,閆鎮(zhèn)梟,劉孟博
(維爾利環(huán)??萍技瘓F股份有限公司,江蘇 常州 213000)
隨著我國城市化進程的不斷加快和經(jīng)濟的持續(xù)快速發(fā)展,垃圾焚燒處理的無害化、減量化、資源化效果顯著[1]。隨著環(huán)境保護加大力度、生態(tài)文明建設(shè)深入發(fā)展以及《中華人民共和國環(huán)境保護法》《水污染防治行動計劃》(簡稱“水十條”)的頒布,水資源高效回收利用及污染防治被提到了新的高度[2]。廢水處理工藝的設(shè)計與研究已從簡單的限制、處理轉(zhuǎn)變?yōu)樘幚?、回用,以滿足新時代對污染的治理要求[3]。此外,伴隨著不斷增強的公眾污染防范意識,使得垃圾焚燒發(fā)電廠選擇的建設(shè)地址距離市區(qū)越來越遠,其缺少市政設(shè)施、取水排水困難。
垃圾焚燒廠各系統(tǒng)用水對水質(zhì)的要求區(qū)別較大,若能在廠內(nèi)分類處理、分級使用,消耗內(nèi)部的廢排水,既能達到廢水的高效回收利用,又能節(jié)約用水量,可獲得“環(huán)境、社會、經(jīng)濟”多重效益[4]。廢水的資源化利用常采用生化處理、超濾和反滲透等方式,在達到城鎮(zhèn)污水排放水質(zhì)標準的同時,還可高效去除鹽類物質(zhì),真正實現(xiàn)水資源的高效利用,減輕水源供給壓力[5]。據(jù)此,本文針對某焚燒廠水處理要求進行了工藝設(shè)計及分析,以期對該行業(yè)的廢水處理提供一定的指導(dǎo)。
某焚燒廠為全面提升整體營運效能、妥善處理垃圾以及提升廢棄物處理品質(zhì)、并長期解決垃圾處理問題,引進了先進的焚化及污水處理技術(shù)與設(shè)備。為達成焚化減量、節(jié)能減碳、污染減排等多重目標,由維爾利環(huán)保科技集團對純水處理和污水處理項目進行工藝設(shè)計等相關(guān)工作,純水處理設(shè)計產(chǎn)水規(guī)模為152 m3/d;污水處理包括無機和有機廢水處理,無機廢水設(shè)計處理規(guī)模為130 m3/d,有機廢水設(shè)計處理規(guī)模為70 m3/d。
純水處理所用原水來源于焚燒廠所在市區(qū)的自來水,純水處理規(guī)模按240 m3/d 進行設(shè)計,設(shè)計條件下的產(chǎn)水能力為152 m3/d,出水水質(zhì)要求達到廠內(nèi)軟化水水質(zhì)要求,其水質(zhì)情況如表1 所示。
表1 純水處理水質(zhì)數(shù)據(jù)
除表1 中要求外,純水處理進水水質(zhì)濁度為0.25(0.25~2)NTU;出水水質(zhì)中油的含量為不得檢出。根據(jù)進水水質(zhì)數(shù)據(jù),總硬度范圍為139~300 mg/L,且各項數(shù)據(jù)變化浮動較大,為滿足廠內(nèi)軟化水水質(zhì)要求,出水水質(zhì)的總硬度<0.01 mg/L,因此純水處理過程中需設(shè)計軟化除硬環(huán)節(jié)。
污水處理主要包括無機廢水和有機廢水處理。無機廢水處理系統(tǒng)的最大流量應(yīng)為90 m3/d,應(yīng)廠家要求按130 m3/d 進行設(shè)計;有機廢水處理系統(tǒng)的最大流量應(yīng)為53 m3/d,應(yīng)廠家要求按70 m3/d 進行設(shè)計。
無機廢水主要來源為鍋爐排污系統(tǒng)(28 m3/d)、純水系統(tǒng)(43 m3/d)、實驗室廢水(1 m3/d)、暖通空調(diào)系統(tǒng)(11 m3/d)以及廠內(nèi)其他廢水來源(7 m3/d);有機廢水主要來源為員工生活污水(12 m3/d)、垃圾傾倒閘門清洗廢水(20 m3/d)、車輛清洗廢水(21 m3/d)。
如表2 所示,根據(jù)水質(zhì)數(shù)據(jù),無機廢水中含有大量重金屬。由于重金屬的毒性及其生物放大效應(yīng),廢水處理過程中排水管道中沉積的重金屬會威脅人體健康安全,是受到廣泛關(guān)注的涉及致畸、致癌等有害影響的健康問題[6]。因此,在無機廢水處理過程中,應(yīng)設(shè)計優(yōu)先去除廢水中的重金屬,防止其影響后續(xù)的處理工藝。有機廢水具有較好的可生化性(B/C>0.3),可進行生化處理。
表2 污水處理水質(zhì)數(shù)據(jù)
針對工業(yè)用水,常見的除硬技術(shù)包括藥劑軟化法、膜處理法、離子交換法、電化學法等。
藥劑軟化法是運用化學沉淀法原理,即難溶鹽類在水中的溶度積原理,使水中物質(zhì)離子轉(zhuǎn)化為難溶性化合物而被除去[7]。但該方法設(shè)備占地面積大,且若藥劑反應(yīng)不充分,會導(dǎo)致產(chǎn)生的礬花沉降性能差,并且污泥產(chǎn)量大[8]。
膜分離技術(shù)是以壓力、電壓等為推動力,依靠膜的選擇性進行分離、純化與濃縮的技術(shù),其中用于軟化水質(zhì)的膜處理技術(shù)主要是納濾和電滲析技術(shù)[9]。電滲析是以電位差為動力,利用離子交換膜的選擇透過性,把電解質(zhì)從溶液中分離出來,實現(xiàn)其濃縮、淡化、精制和提純。
為滿足廠內(nèi)軟化水水質(zhì)要求(總硬度<0.01 mg/L),設(shè)計采用“活性炭過濾器+超濾+反滲透+EDI”工藝,其高質(zhì)量產(chǎn)水可進行較大程度的回用,具體工藝流程如圖1 所示。
圖1 純水處理工藝流程圖
原水首先進入給水儲箱,將原水均質(zhì)均量后進入活性炭過濾器中以去除SS、膠體、余氯等?;钚蕴窟^濾器沖洗水取自濾后水箱,沖洗后廢水至現(xiàn)場指定外排點。濾后水箱中的水泵送至超濾裝置處理,以去除原水中幾乎所有的細菌、微生物、病毒、大腸桿菌以及一些大分子的有機物和水中所有不溶解性的膠體等,使處理出水濁度≤0.5 NTU、SDI ≤3,延長后續(xù)反滲透膜元件的使用壽命,并且保證穩(wěn)定的產(chǎn)水量和脫鹽率。超濾反沖洗水取自超濾產(chǎn)水箱,沖洗后廢水至現(xiàn)場指定外排點。
超濾產(chǎn)水泵送至反滲透裝置處理,該系統(tǒng)包含兩級反滲透單元,即一級反滲透的產(chǎn)水再經(jīng)二級反滲透處理,以得到更高品質(zhì)的產(chǎn)水,設(shè)計整體回收率約70%(含EDI 裝置濃水及二級反滲透濃水回流),二級反滲透的產(chǎn)水至中間水箱,一級反滲透的濃水至指定外排點,二級反滲透濃水回流至超濾產(chǎn)水箱。
為進一步提高產(chǎn)水水質(zhì),反滲透產(chǎn)水泵送至EDI裝置,設(shè)計回收率90%,產(chǎn)水至EDI 產(chǎn)水箱,濃水回流至一級反滲透產(chǎn)水箱。該系統(tǒng)設(shè)計總進水量為240 m3/d,產(chǎn)水量≥152 m3/d。純水處理各工藝段水質(zhì)情況如表3 所示。
表3 純水處理各工藝段水質(zhì)
無機廢水處理應(yīng)優(yōu)先設(shè)計去除廢水中的重金屬,含有重金屬廢水的處理方法有氧化還原法、化學沉淀法、電化學法、離子交換法、吸附法等[10]。在本次工藝設(shè)計中,基于化學沉淀法使用一體化沉淀裝置去除無機廢水中的重金屬。無機廢水進行預(yù)處理后與有機廢水混勻一同進行生化處理,具體工藝流程如圖2 所示。產(chǎn)水水質(zhì)滿足廠內(nèi)節(jié)水用水要求與當?shù)貜U水處理后水質(zhì)保證。
圖2 污水處理工藝流程圖
無機廢水先進入一體化沉淀裝置,對水中懸浮物和金屬離子等污染物進行去除;有機廢水與無機廢水一體化沉淀裝置出水一同進入生物進水均質(zhì)池進行水質(zhì)與水量的均化,然后輸送至生物接觸氧化池,生物接觸氧化池出水至二次沉淀池,二次沉淀池出水溢流至中間水池,生化出水繼續(xù)經(jīng)多介質(zhì)過濾裝置處理,濾后出水至濾后水池,為保障出水COD 達標,預(yù)留深度處理位置,投加次氯酸鈉后至回用水池。污水處理各工藝段水質(zhì)情況如表4 所示。
表4 污水處理各工藝段水質(zhì)
純水處理設(shè)置1 座給水水箱,將原水進行均值均量,有效容積為10 m3,水力停留時間為1 h。配置過濾器給水泵3 臺,流量(Q)=5 m3/h,揚程(H)=20 m,功率(Pn)=1.1 kW,2 用1 備。
活性炭過濾器既有上層特效過濾又有下層高效吸附等功能,大大提高產(chǎn)水凈化程度,可有效保證后級設(shè)備的使用壽命。純水處理設(shè)置2 臺活性炭過濾器,單臺處理規(guī)模為5 m3/h,設(shè)計最大濾速為10 m/h,水洗強度為10 L/(m2·s)。配置濾后水箱,有效容積為10 m3,停留時間為1 h。
設(shè)計超濾系統(tǒng)兩套,總處理規(guī)模為232.8 m3/d,平均通量約為50 L/(m2·h),單套凈產(chǎn)水量約為4.5 m3/h,系統(tǒng)的回收率可達90%,每套系統(tǒng)的膜元件有4 個,超濾系統(tǒng)配置超濾給水泵3 臺,Q=5 m3/h,H=45 m,Pn=1.1 kW,2 用1 備;自清洗過濾器規(guī)格Q=5 m3/h,過濾精度150 μm,配套濾芯;超濾產(chǎn)水箱有效容積為10 m3,停留時間為1 h。
設(shè)計一級反滲透兩套,單套產(chǎn)水量為91 m3/d,膜通量約為18 L/(m2·h),單套膜元件數(shù)為30 支,設(shè)計為一級兩段直流式,增大其處理能力和提高清液回收率,一級反滲透系統(tǒng)回收率可達75%。配置反滲透給水泵3 臺,Q=6 m3/h,H=25 m,Pn=0.75 kW,2 用1 備;一級反滲透高壓泵3 臺,Q=6 m3/h,H=150 m,Pn=4 kW,變頻;保安過濾器規(guī)格Q=6 m3/h;一級反滲透產(chǎn)水箱有效容積為10 m3,停留時間為1 h。
設(shè)計二級反滲透兩套,單套產(chǎn)水量為84.5 m3/d,膜通量約為25 L/(m2·h),為提高回收率,設(shè)計為一級兩段,系統(tǒng)回收率可達85%,單套膜元件數(shù)為18 支。配置二級反滲透給水泵3 臺,Q=4 m3/h,H=45 m,Pn=1.1 kW,2 用1 備;高壓泵3 臺,Q=4 m3/h,H=150 m,Pn=4 kW,變頻;保安過濾器規(guī)格Q=4 m3/h,二級反滲透產(chǎn)水箱有效容積為10 m3,停留時間為1 h。
設(shè)計EDI 脫鹽系統(tǒng)2 套,每套采用2 組E-CELL-3 元件,并配置EDI 電源2 套,單個電源模塊功率300 W,2 個模塊功率合計600 W,EDI 回收率在90% 以上;保安過濾器規(guī)格Q=4 m3/h,配套濾芯,過濾精度2~5 μm;EDI 產(chǎn)水箱有效容積為10 m3,停留時間為1 h。
無機廢水均質(zhì)池有效容積為130 m3,停留時間為1 d,配置一體化裝置給水泵2 臺,Q=6 m3/h,H=20 m,Pn=1.5 kW,1 用1 備;有機廢水均質(zhì)池有效容積為70 m3,停留時間為1 d,配置生化進水均質(zhì)池給水泵2 臺,Q=3 m3/h,H=20 m,Pn=1.5 kW,1 用1 備。均配置微孔曝氣盤,通氣量1.5 m3/h。
在本次工藝設(shè)計中,基于化學沉淀法使用一體化沉淀裝置去除無機廢水中的重金屬。一體化沉淀裝置處理規(guī)模130 m3/d,pH 調(diào)節(jié)池容積為3 m3,停留時間為30 min;混凝池容積為1.8 m3,停留時間為20 min;絮凝池容積為3 m3,停留時間為30 min;沉淀池容積為11 m3,停留時間為120 min;中和池容積為3 m3,停留時間為30 min。配置相應(yīng)攪拌機,配置污泥排放泵2 臺,Q=200 L/h,H=30 m,Pn=1.5 kW,1 用1 備。
設(shè)置生化進水均質(zhì)池,可以將各股廢水充分均勻混合,有效容積為35 m3,停留時間為4 h,配置攪拌機。
生物接觸氧化池總處理規(guī)模為200 m3/d,設(shè)計填料容積負荷為0.5 kg BOD5/(m3·d),設(shè)計填料填充率為80%,水力停留時間約為16 h,有效容積約為135 m3。二沉池設(shè)計表面負荷為1~1.5 m3/(m2·h),沉淀時間大于3 h。配置刮泥機,配置污泥回流泵2 臺,Q=8 m3/h,H=12 m,Pn=1.1 kW,1 用1 備。
多介質(zhì)過濾器1 臺,單臺處理量8.6 m3/h,設(shè)計濾速小于10 m/h,水洗強度為10 L/(m2·s),過濾周期為24 h。配置多介質(zhì)過濾器給水泵2 臺,Q=10 m3/h,H=30 m,Pn=2.2 kW,1 用1 備。濾后水池有效容積為35 m3,停留時間為4 h,配置反沖洗水泵2 臺,Q=25 m3/h,H=30 m,Pn=3.7 kW,1 用1 備。為保障出水COD 達標,預(yù)留深度處理位置,投加次氯酸鈉后至回用水池。
純水處理規(guī)模為240 m3/d,直接運行費用包括藥劑費、電費和壓縮空氣費等,如表5 所示。
表5 純水處理運行成本
通過對純水處理運行成本估算,綜合藥劑費用為0.87 元/m3,消耗電量費用為1.50 元/m3,壓縮空氣費為0.01 元/m3,人工費用為2.70 元/m3。綜上,直接運行費用約為5.08 元/m3,不含設(shè)備維修費及污泥處置費。
無機廢水處理規(guī)模為130 m3/d,有機廢水處理規(guī)模為70 m3/d,總處理規(guī)模為200 m3/d,其運行費用包括藥劑費、電費和壓縮空氣費等,如表6 所示。
表6 污水處理運行成本
通過對污水處理運行成本的估算,綜合藥劑費用為0.43 元/m3,消耗電費費用為1.94 元/m3,壓縮空氣費用為0.01 元/m3,人工費用約為3.60 元/m3。綜上,污水處理直接運行費用為5.98 元/m3,不含設(shè)備維修費及污泥處置費。
(1)根據(jù)某垃圾焚燒廠所提供的水質(zhì)數(shù)據(jù)及現(xiàn)場情況,工藝分為純水處理和污水處理,純水處理使用“活性炭過濾器+超濾+反滲透+EDI”工藝,經(jīng)處理后高質(zhì)量的產(chǎn)水能夠作為生產(chǎn)用水進行回用;污水處理中使用一體化沉淀裝置對無機廢水進行預(yù)處理,去除廢水中的重金屬,防止重金屬對后續(xù)處理造成。影響,經(jīng)預(yù)處理后與有機廢水混勻一同進行生化處理。使用“生化處理+多介質(zhì)過濾器”工藝,產(chǎn)水水質(zhì)滿足廠內(nèi)節(jié)水用水要求。
(2)該焚燒廠進行水處理的綜合直接運行成本為11.06 元/m3,其中純水處理費用為5.08 元/m3,污水處理費用為5.98 元/m3。
綜上,結(jié)合廠內(nèi)各環(huán)節(jié)水量和標準等情況,應(yīng)采取科學、有效的措施處理廢水,設(shè)計合理的工藝流程。對于該行業(yè)水處理,使用組合工藝處理效果好,投資和運行成本較低,達到廠內(nèi)節(jié)水用水要求的同時,還可高效去除鹽類物質(zhì),減輕水源供給壓力,實現(xiàn)了廢水處理低耗能的資源化利用。