王新海,毛漢源,秦子明,石兆存
(1.海軍裝備部駐葫蘆島地區(qū)軍事代表室,遼寧葫蘆島 125004;2.武漢第二船舶設(shè)計研究所,武漢 430205)
柱塞泵作為一種容積式泵,具有自吸能力強(qiáng)、高揚(yáng)程、流量穩(wěn)定的優(yōu)點,被廣泛應(yīng)用于船舶消防、艙底水等領(lǐng)域。但由于柱塞泵在原理上會產(chǎn)生低頻振動,在影響泵組可靠性及壽命的同時,還會影響水下艦艇的隱蔽性能[1-9]。因此,有必要研究其壓力脈動特性,并設(shè)計消波器對其進(jìn)行抑制。
NISHIMURA 等[10]研究了各脈動參數(shù)對結(jié)構(gòu)振動響應(yīng)的影響;張?zhí)煜觯?1]根據(jù)液壓柱塞泵系統(tǒng)壓力脈動的產(chǎn)生機(jī)理,建立了描述壓力脈動生成的數(shù)學(xué)模型。
研究者們對抑制壓力脈動的方法開展了大量研究。目前使用最廣泛的方法是在柱塞泵出口安裝蓄能器,部分廠家甚至將其集成到了泵上。王強(qiáng)等[12]針對往復(fù)泵管路振動特性,對比了撓性接管、管路消振器、蓄能器等措施,發(fā)現(xiàn)蓄能器對低頻流體脈動衰減較大,高頻效果較差。LUO等[13]對蓄能器衰減壓力脈動進(jìn)行了理論建模;ZHANG 等[14]將蓄能器集成到一種新型曲軸海水柱塞泵中,通過優(yōu)化預(yù)充能參數(shù),有效減少了工作范圍內(nèi)的壓力脈動和振動加速度。
本文設(shè)計了一種結(jié)合蓄能器組與孔板的新型消波器,通過建立蓄能器組的壓力脈動方程,確定了蓄能器組的預(yù)充能參數(shù),并通過數(shù)值模擬與試驗結(jié)合的方法,驗證了該新型消波器的壓力脈動衰減性能。
柱塞泵屬于容積泵,當(dāng)柱塞泵的活塞在水缸內(nèi)往復(fù)運(yùn)動時,可在吸、排水閥配合下完成吸、排液體工作。
為了減少脈動壓力,一般采用雙作用柱塞泵,其柱塞在吸入和排出沖程中同時移動,即一側(cè)縮回的同時,另一側(cè)伸出,從而產(chǎn)生更連續(xù)的流量,減少流量脈動。圖1 示出流量Q隨曲柄轉(zhuǎn)角?變化的曲線。柱塞泵工作時,周期性排出液體,產(chǎn)生周期性壓力變化,根據(jù)泵的結(jié)構(gòu)和運(yùn)轉(zhuǎn)情況,可估算脈動頻率:
圖1 流量與轉(zhuǎn)角的關(guān)系曲線Fig.1 Relationship between flow rate and angle
式中,N為泵轉(zhuǎn)速,次/min;Z為往復(fù)泵的缸體數(shù);i為諧波次數(shù),i=1,2,3,…。
本文以某雙缸雙作用活塞往復(fù)泵為研究對象,泵速為170 r/min,泵主要流體脈動激勵的基頻較低,為6 Hz 左右。流量脈動率理論值為31%,壓力脈動率至少達(dá)30%以上。
蓄能器對低頻壓力脈動具有較好的衰減效果,對高頻壓力脈動衰減效果較弱,而孔板對高頻壓力脈動衰減效果較好;除此之外,單個蓄能器只能對額定工況的壓力脈動進(jìn)行衰減。而柱塞泵壓力脈動同時具有低頻和高頻特性,且工作壓力會隨背壓的變化而變化。因此,基于以上特性,消波器應(yīng)采用多個蓄能器構(gòu)成蓄能器組,并且結(jié)合孔板,以達(dá)到降低多工況下壓力脈動的目的。
為盡可能緊湊地組合蓄能器組與孔板,節(jié)省空間,降低重量,本文首先對消波器的本體結(jié)構(gòu)進(jìn)行了設(shè)計,如圖2 所示。本體為方形結(jié)構(gòu),四周各加工5 個隔膜蓄能器容腔,共20 個;中間管道加工2 個孔肩以固定孔板;中間管道與隔膜蓄能器容腔通過通孔連接,本體兩端通過法蘭與管路相連。
圖2 消波器本體結(jié)構(gòu)示意Fig.2 Structural diagram of the wave absorber body
孔板的研究目前已經(jīng)較為完善,本文主要針對蓄能器組進(jìn)行設(shè)計、模擬和試驗。蓄能器結(jié)構(gòu)主要由蓄能器蓋板、隔膜、蓋帽、內(nèi)六角螺栓等組成,如圖3 所示。蓄能器蓋板把隔膜緊壓在本體上,由于隔膜材質(zhì)為丁晴橡膠,且其邊沿與蓋板、本體緊密接觸,可達(dá)到較好的密封效果。
圖3 蓄能器結(jié)構(gòu)示意Fig.3 Schematic diagram of the accumulator structure
對蓄能器容積和充氣壓力進(jìn)行理論計算。
蓄能器總?cè)莘e為:
式中,ΔV為一個脈動周期內(nèi),瞬時排出體積與平均排出體積的差值,文中按流量脈動率為30%計算得出,為1.45×10-5m3;δ為允許的壓力脈動率,取0.15;k為充氣氣體多變指數(shù),取1.4。
根據(jù)消波器的設(shè)計方案,共有20 個蓄能器分布在消波器的四周,以更好地調(diào)節(jié)充氣壓力,從而實現(xiàn)不同工況下壓力脈動的衰減。則每個蓄能器的容積為:
式中,n為蓄能器組中蓄能器個數(shù)。根據(jù)計算取近似值,單個蓄能器容積V0為0.075 L。
蓄能器組可以對不同工作壓力下柱塞泵的壓力脈動進(jìn)行衰減,為使蓄能器組衰減效果最佳,通過建立壓力脈動方程,確定了蓄能器組參數(shù),以匹配柱塞泵工作壓力的變化。
首先確定消波器的工作壓力范圍pmin~pmax,然后在此范圍內(nèi)取n個壓力點:
并在每個壓力點設(shè)置蓄能器,使得消波器能夠在泵整個壓力范圍內(nèi)充分吸收脈動。
(1)第1 個壓力點及蓄能器參數(shù)確定。
對應(yīng)pmin的蓄能器氣囊容積為:
式中,δp為允許的壓力脈動率。
蓄能器吸收壓力脈動時,該蓄能器的充氣壓力paq1為:
該蓄能器的有效容積Var為:
式中,Vaq1為該蓄能器初始充氣壓力,Pa。
如果柱塞泵輸出壓力大于pmin,且蓄能器有效容積不低于Var,則泵產(chǎn)生的壓力脈動能被充分吸收。
(2)第2 個壓力點及蓄能器參數(shù)確定。
當(dāng)輸出壓力為pc1=pmin時,蓄能器有效容積為Var,因此第2 個蓄能器的充氣壓力paq2只能為:
由于此時第1 個蓄能器也在該壓力點吸收脈動,只是其容積變小,因此第2 個壓力點pc2滿足:
(3)第i(i>2)個壓力點及蓄能器參數(shù)確定。
根據(jù)第2 個壓力點的充氣壓力,可推得第3~i個蓄能器充氣壓力:
第i個壓力點壓力為:
(4)最終參數(shù)確定。
根據(jù)式(11)(12)不斷迭代計算,直至滿足下列條件:
此時可得n個蓄能器的最佳容積和充氣壓力。經(jīng)計算,20 個蓄能器的容積均為0.075 L,充氣壓力和充氣體積見表1。
表1 蓄能器參數(shù)Tab.1 Accumulator parameters
采用Realizablek-ε模型優(yōu)化了孔板厚度、間距、開孔數(shù)量等,發(fā)現(xiàn)壓力脈動抑制效果隨開孔增多而增大,但增大趨勢變緩。綜合考慮效果和工藝,確定開孔數(shù)為12。優(yōu)化后的孔板厚度為20 mm,間距為100 mm。仿真發(fā)現(xiàn),孔板對低頻壓力脈動的抑制效果較差。
本文采用液壓仿真軟件AMESim 計算蓄能器組壓力脈動吸收特性。在仿真模型中,用正弦變化的入口流量近似模擬柱塞泵產(chǎn)生的流量脈動,入口流量可表示為:
式中,334 為平均流量;50 為流量脈動幅值;125為圓頻率。
消波器中有20 個蓄能器,根據(jù)蓄能器組參數(shù)確定方法計算出蓄能器組的充氣壓力和充氣體積,具體充氣情況如表1 所示。在AMESim 中建立串聯(lián)蓄能器組的仿真模型,并根據(jù)表1 所示參數(shù)對各個蓄能器進(jìn)行參數(shù)設(shè)置。調(diào)節(jié)節(jié)流閥開度,使輸出壓力分別為1.0,1.5,2.0,2.5 MPa,經(jīng)AMESim 仿真,得出輸出壓力消減前、后的壓力脈動曲線,如圖4 所示。
圖4 不同輸出壓力下的壓力脈動消減曲線Fig.4 Pressure pulsation reduction curve under different output pressures
根據(jù)圖4 輸出壓力消減前、后的壓力脈動曲線,獲取消減前、后的壓力平均波峰值、波谷值、平均值,再利用公式計算壓力脈動消減比與壓力脈動插入損失,具體見表2。
表2 消波器脈動消減效果Tab.2 Pulsation reduction effect of wave absorber
式中,δinp,δoutp為進(jìn)、出蓄能器的壓力脈動率;pin,max,pout,max為進(jìn)、出蓄能器的壓力平均波峰值;pin,min,pout,min為進(jìn)、出蓄能器的壓力平均波谷值;pin,pout為進(jìn)、出蓄能器的壓力平均值;λ為脈動消減比;Lp為壓力脈動插入損失。
從表2 的仿真結(jié)果可以看出:采用不同的蓄能器充氣壓力時,柱塞泵各壓力下的壓力脈動均被有效消減,消減比約為50%,插入損失為5.5~6.9 dB。
本文借助柱塞泵系統(tǒng)降噪改進(jìn)試驗裝置對消波器的脈動吸收特性進(jìn)行了對比試驗,通過對比有無消波器的系統(tǒng)在不同背壓下的振動噪聲變化情況,評估了消波器的脈動吸收特性[15-17]。
加裝消波器的柱塞泵系統(tǒng)降噪改進(jìn)試驗原理及測點布置如圖5 所示,不加裝消波器的對比試驗中采用CB855 截止止回閥和剛性管段替換消波器。圖中,壓力傳感器量程0~4 MPa,精度為0.5%,流量計量程0~50 m3/h,精度為1%表示B&K 4514B 加速度傳感器,布置在泵進(jìn)出口管路表示B&K 2250 聲級計,布置在距離泵等被測對象1 m 處,表示PCB 102B16 脈動壓力傳感器,布置在連通帶壓水艙的管路上。
圖5 系統(tǒng)降噪改進(jìn)試驗原理及測點布置Fig.5 The principle of noise reduction test of plunger pump system and the layout of measuring points
在試驗中,通過改變閥門開度,使系統(tǒng)背壓分別為0.5,1.0,1.2,1.5,2.0,2.5 MPa,得到不同背壓下消波器降噪效果頻譜如圖6 所示,脈動消減效果對比見表3。
表3 脈動消減效果對比試驗結(jié)果Tab.3 The results of the pulsation reduction effect comparison experiment
圖6 脈動消減效果頻譜Fig.6 Spectrogram of the pulsation reduction effect
由壓力脈動結(jié)果對比分析可得:柱塞泵排水時,消波器可有效降低流體壓力脈動。針對不同排水背壓,相應(yīng)改變消波器充氣壓力,壓力脈動消減效果更加明顯。從頻譜圖可以看出,系統(tǒng)脈動峰值主要集中在10~250 Hz 的低頻段內(nèi),峰值頻率為柱塞泵固有脈動頻率及其倍頻,在中高頻段內(nèi)壓力脈動峰值較??;由于蓄能器組的存在,在不同工作壓力下,消波器均對低頻壓力脈動有較為明顯的衰減效果。
對比表2 和表3 可以看出,實際插入損失與蓄能器仿真結(jié)果存在1~3 dB 的差別,一方面是由于表2 僅代表~20 Hz 這一主要頻率的消減效果,另一方面反映了孔板的作用。
為了進(jìn)一步提高中高壓力時的降噪效果,研制了水消聲器。
如圖7 所示,消聲器由安裝法蘭、耐壓外筒和阻抗失配消聲結(jié)構(gòu)(橡膠材料)組成。
圖7 消聲器剖視Fig.7 Sectional view of the silencer
在柱塞泵出口管路上設(shè)置消聲器,消聲器的插入損失如表4 所示。
表4 消聲器插入損失試驗結(jié)果Tab.4 Experiment results of the silencer's insertion loss
可以看出,水消聲器對低背壓時的噪聲有很好的抑制效果。
(1)設(shè)計出一種蓄能器組和孔板相結(jié)合的新型消波器,建立了蓄能器組的參數(shù)計算方程,并通過該方程對消波器的蓄能器組結(jié)構(gòu)參數(shù)進(jìn)行了確定。
(2)通過AMESim 軟件對蓄能器組的壓力脈動衰減特性進(jìn)行了數(shù)值仿真,結(jié)果表明,蓄能器組能夠有效衰減不同工況下的壓力脈動,衰減比約為50%。
(3)通過試驗對新型消波器在柱塞泵不同工況下的壓力脈動衰減性能進(jìn)行了驗證,結(jié)果表明,消波器可有效降低流體壓力脈動,尤其在低頻段內(nèi)吸收壓力脈動效果明顯;針對不同排水背壓,相應(yīng)改變消波器充氣壓力,壓力脈動消減效果更加顯著。
(4)通過消波器和消聲器的搭配使用,可在全部背壓下降低柱塞泵的脈動和噪聲。