王漢文 李 毅 白 偉 馬 星 馬 雄 葛 彬
(格力大松(宿遷)生活電器有限公司 宿遷 223800)
隨著現(xiàn)代社會的發(fā)展,各類家用電器智能化也在不斷的提高,隨之而來的各種運動部件也是越來越多,而運動部件之間往往要安裝軸承降低磨損和控制噪音。但家電企業(yè)在批量生產(chǎn)智能家電的過程中,需要大量人工去組裝各類軸承,用于部件化生產(chǎn)。在生產(chǎn)軸承時,組裝鋼珠工作相對枯燥、時間長,人力投入多,勞動強度大、操作繁瑣等因素,嚴重影響軸承的穩(wěn)定性。因此如何實現(xiàn)平面軸承鋼珠的快速、穩(wěn)定組裝,成為了各家電企業(yè)的重點研究課題。本文正是在上述背景下和需求下,研究并設計出一種單工位平面軸承自動裝鋼珠的裝置,實現(xiàn)平面軸承裝鋼珠低人力投入,高效產(chǎn)出及產(chǎn)出質(zhì)量穩(wěn)定可靠。
平面軸承,由1個注塑件(軸承支架)及6 顆鋼珠組成,厚度6 mm。在組裝時需要先將注塑件(軸承支架)固定,再將6 顆鋼珠壓入軸承支架的6個鋼珠槽內(nèi)。
平面軸承實物如圖1所示。
圖1 平面軸承
1)供料難點,原有平面軸承來料為小包來料,每個平面軸承在包裝袋內(nèi)都是隨機散亂的方式。因為平面軸承厚度較?。? mm厚),重量較輕(5 g重),且直徑較大(94 mm),而鋼珠物料為304不銹鋼材質(zhì),通體光滑,直徑較?。? mm),滾動系數(shù)較大。
2)組裝難點,傳統(tǒng)組裝方式為人工拿取單個平面軸承(見圖1中左圖所示),再用雙手配合,通過3次按壓(每次雙手可按壓2 顆),將鋼珠逐步按壓到軸承支架內(nèi),因為軸承支架上的鋼珠槽兩側(cè)防脫落凸臺,間距遠小于鋼珠直徑,因此人工按壓時需要按壓力非常的大,組裝過程動作非常繁瑣和枯燥,組裝效率較差。
3)控制程序設計難點,組裝機構(gòu)、供料機構(gòu)、搬運機構(gòu)這三個機構(gòu)在設計之初,就沒有傳感器檢測,整個控制邏輯全部采用延時控制,因為各機構(gòu)在工作時動作時序需要計算的特別準確,這樣就將程序設計難度增加了一倍。
自動組裝平面軸承裝置硬件主要分為搬運機構(gòu)、供料機構(gòu)、組裝機構(gòu)、控制系統(tǒng)四個部分組成。該套裝置所有的邏輯控制來源于系統(tǒng)控制PLC裝置。
裝置硬件配置清單如表1,整體構(gòu)造如圖2所示。
表1 硬件配置清單
圖2 整體構(gòu)造
2.2.1 搬運機構(gòu)設計
針對平面軸承組裝的動作特殊性,專門設計一套軸承支架自動輸送的機構(gòu),通過搬運機構(gòu)的相關部件動作,實現(xiàn)軸承支架的自動搬運,成品軸承的自動排出,同時具備避讓組裝機構(gòu)的功能。
搬運機構(gòu)見圖3所示。
2.2.2 供料機構(gòu)設計
針對平面軸承鋼珠來料的特殊性(袋裝1000 枚/袋),專門開發(fā)專用的平面軸承供料機構(gòu),可以實現(xiàn)鋼珠的集中供料,并單獨每次6 個分離。
供料機構(gòu)見圖4所示。
圖4 供料機構(gòu)
2.2.3 組裝機構(gòu)設計
針對平面軸承鋼珠組裝的特殊性,開發(fā)專用的平面軸承鋼珠組裝機構(gòu),可以實現(xiàn)協(xié)助供料機構(gòu)一次性定位6 顆鋼珠,并一次性壓入6 顆鋼珠。
組裝機構(gòu)見圖5所示。
圖5 組裝機構(gòu)
2.2.4 控制系統(tǒng)設計
針對平面軸承自動裝鋼珠裝置的動作流程,專門設計一套自動裝鋼珠的硬件電路,可以實現(xiàn)搬運機構(gòu)、供料機構(gòu)、組裝機構(gòu)穩(wěn)定高效運行,從而實現(xiàn)該裝置自動組裝平面軸承鋼珠。
自動裝鋼珠控制電路見圖6所示。
圖6 自動裝鋼珠控制電路
PLC邏輯控制電路集成在控制箱內(nèi)部,控制箱外側(cè)安裝有撥動開關,作為設備啟動信號使用,撥動開關見圖7所示[2]。
圖7 按鈕面板
程序設計邏輯為,當員工將平面軸承支架投放到搬運機構(gòu)定位銷上,撥動設備上的撥動開關,此時表示上料完成。
搬運機構(gòu)接收到啟動信號,送料氣缸前推,將物料送到壓接位置,同時開始計時。在搬運機構(gòu)送料氣缸前推時,如果壓接處有已組裝好物料,就會被搬運機構(gòu)定位銷推出設備。
當計時達到設定時間時,觸發(fā)組裝機構(gòu)中的壓入氣缸伸出,帶動整個組裝機構(gòu)下降,組裝機構(gòu)下降的同時,新的計時開始。此時組裝機構(gòu)將搬運機構(gòu)上部的定位銷釘壓到搬運機構(gòu)上部滑座內(nèi),確保物料被壓住,無移位。
當組裝機構(gòu)下壓計時到達設定時間時,搬運機構(gòu)中的機避讓氣缸縮回,將定位銷子拉到下部,避讓供料機構(gòu)中的供料凸輪,同時新的計時開始。
當搬運機構(gòu)避讓計時達到時,搬運機構(gòu)送料氣缸縮回,帶動整個搬運機構(gòu)后撤,同時新的計時開始。
當搬運機構(gòu)后撤計時達到設定時間時,同時觸發(fā)避讓氣缸伸出及供料機構(gòu)中的供料氣缸伸出,當供料機構(gòu)中的供料氣缸伸出,同時新的計時開始。供料機構(gòu)中的供料氣缸伸出,帶動供料凸輪伸出,供料舌頭在復位彈簧的作用下后退,鋼珠受重力作用,會沿著組裝機構(gòu)內(nèi)部預留的通道,落到平面軸承支架上的鋼珠槽上。
當供料氣缸伸出計時達到設定時間時,供料機構(gòu)中的供料氣缸縮回,同時新的計時開始。供料機構(gòu)中的供料氣缸縮回,帶動供料凸輪縮回,擠壓供料舌頭前進,迫使相互接觸的鋼珠分離,同時新的計時開始。
當供料氣缸縮回計時達到設定時間時,組裝機構(gòu)中的壓入氣缸縮回,帶動整個組裝機構(gòu)上升,組裝機構(gòu)上升,同時新的計時開始。此時組裝機構(gòu)將供料機構(gòu)及料斗內(nèi)的物料整個抬升一定高度積蓄勢能。
當組裝氣缸縮回計時達到設定時間時,程序會控制組裝氣缸伸出,此時整個組裝機構(gòu)中的壓入平板,會在氣缸和重力的作用下快速下降,快速砸到6 顆鋼珠上,迫使鋼珠進入軸承支架上的鋼珠槽內(nèi),同時新的計時開始了。
當組裝氣缸伸出計時達到設定時間時,程序控制組裝機構(gòu)中的壓入氣缸縮回,帶動整個組裝機構(gòu)上升,組裝機構(gòu)上升,此時整個循環(huán)結(jié)束。
PLC邏輯運算指令如圖8、圖9所示[3]。
圖8 PLC邏輯運算指令
圖9 PLC邏輯運算指令
根據(jù)上文設計原理,軸承自動裝鋼珠裝置進行制作、驗證。該工裝共開發(fā)2套,組裝效率由人工單個組裝的6 S/PCS降至4 S/PCS,效率大大提升,同時員工操作難度大大減少,勞動強度明顯減輕。裝置運行可靠,各硬件匹配良好,產(chǎn)品產(chǎn)出質(zhì)量穩(wěn)定、可靠,滿足設計要求。
軸承自動裝鋼珠裝置使用前必須接入壓縮空氣,氣壓調(diào)整在0.5 kPa左右。接入AC 220 V電源,手動投放軸承料斗內(nèi)中,在投入軸承支架,測試單個運行點檢,監(jiān)測無異常即可用于生產(chǎn)工作。使用完畢后,需將治具妥善保存不能磕碰避免損壞。
軸承自動裝鋼珠裝置實現(xiàn)了軸承支架自動上料,自動組裝,自動排料功能,解放員工由原先的手動組裝軸承的工作,變成只需要人工投料設備自動組裝的工作,設備操作簡單,運行可靠具有良好的推廣性。通過以上軟硬件的設計,不僅大大降低了軸承組裝的人力投入成本及勞動強度,同時對家電行業(yè)軸承自動組裝自動化推進具有較高的指導意義。