周洋,伏文,劉建軍,劉松松
(1.華電電力科學(xué)研究院有限公司山東分院,山東 濟南 250002;2.魯信天地人環(huán)境科技(安徽)集團有限公司北京分公司,北京 102600;3.華電國際電力股份有限公司十里泉發(fā)電廠,山東 棗莊 277103;4.華電淄博熱電有限公司,山東 淄博 255054)
隨著超超臨界高參數(shù)發(fā)電機組大量投入運行,近年來連續(xù)發(fā)生的水冷發(fā)電機定子線棒腐蝕問題越來越普遍[1-4]。定子線棒空心導(dǎo)線運行中發(fā)生腐蝕,同時腐蝕產(chǎn)物的沉積會進一步使發(fā)電機線圈局部過熱,甚至造成線圈燒損,給機組的安全運行帶來嚴重危害。目前,發(fā)電機內(nèi)冷水系統(tǒng)基本經(jīng)凈化、堿化或加藥處理,其降低了定子線棒的腐蝕速率,但腐蝕問題依然存在,腐蝕產(chǎn)物會不斷累計沉積。因此,定期清除發(fā)電機定子線棒的腐蝕沉積物顯得尤為關(guān)鍵[5-9]。
目前,有物理法和化學(xué)法[10-12]去除定子線棒腐蝕沉積物。物理法主要通過正反向沖洗,其一般只能清除一些異物顆?;蚴杷沙练e物,對致密的腐蝕沉積物無明顯效果;化學(xué)法主要通過化學(xué)試劑與腐蝕沉積物發(fā)生化學(xué)反應(yīng)去除。此外,空心導(dǎo)線壁厚只有1~2 mm,若化學(xué)清洗的腐蝕速率較高,很容易形成銅導(dǎo)線的明顯腐蝕坑,嚴重時還會造成穿孔。因此,化學(xué)清洗工藝的選擇是化學(xué)清洗的關(guān)鍵。
某機組的發(fā)電機為東方發(fā)電機廠生產(chǎn),發(fā)電機型號為QFSN-660-2-22,冷卻方式為“水氫氫”(定子繞組水內(nèi)冷、轉(zhuǎn)子繞組氫內(nèi)冷、定子鐵芯氫冷)。運行人員調(diào)取運行曲線,2021年11月至2022年3月期間,在保持定子冷卻水進水壓力0.22 MPa不變情況下,進水流量從95 t/h逐步下降至92 t/h,且各定子線棒的最大出水溫差呈升高趨勢。查閱機組投產(chǎn)調(diào)試報告,該機組投產(chǎn)初期定子冷卻水壓力為0.22 MPa時,其對應(yīng)的進水流量約104 t/h,現(xiàn)今比投產(chǎn)初期流量減少了約12 t/h。運行人員采取定冷水反沖洗操作后,流量未見明顯回升。
綜合分析該機組發(fā)電機定子線棒內(nèi)表面存在沉積堵塞問題,按《防止電力生產(chǎn)事故的二十五項重點要求》中第10部分“防止發(fā)電機損壞事故”的要求,擬對機組發(fā)電機定子線棒進行化學(xué)清洗。現(xiàn)以該機組發(fā)電機定子冷卻水系統(tǒng)為研究對象,提出了水內(nèi)冷發(fā)電機定子線棒化學(xué)清洗工藝技術(shù)特點,可供行業(yè)內(nèi)同類型發(fā)電機定子線棒的化學(xué)清洗參考借鑒。
(1)酸洗工藝條件
NLF-010固體酸:1%~2%;紫銅酸洗緩蝕劑:200~600 mg/L;溫度:35~50 ℃;時間:4~6 h;清洗后進行除鹽水沖洗,沖洗至pH值大于5.0。
(2)活化工藝條件
氫氧化鈉:pH值為12.5,活化1~2 h;活化后進行除鹽水沖洗,沖洗至pH值小于10.0。
(3)預(yù)膜工藝條件
MBT:pH值為10.0,預(yù)膜20~24 h;預(yù)膜后進行除鹽水沖洗,沖洗至pH值小于8.0、銅含量小于20 μg/L、電導(dǎo)率小于1.0 μS/cm。
(1)檢查管道、閥門、水箱、冷卻器等部位,確認無漏點;檢查定子冷卻水系統(tǒng)所有濾網(wǎng),確認無破損;落實反沖洗濾網(wǎng)材質(zhì)均為不銹鋼。
(2)離子交換器的進出口加裝堵板,隔離內(nèi)冷水管路上的pH表、電導(dǎo)率表和壓力開關(guān)。
(3)系統(tǒng)壓力表和流量表正常投運,清洗完畢后對流量表和壓力表管路進行水沖洗。
清洗工作按照水沖洗、酸洗、酸洗后水沖洗、活化、活化后水沖洗、預(yù)膜、預(yù)膜后水沖洗的步驟進行,清洗過程如表1所示。
表1 發(fā)電機定子冷卻水系統(tǒng)清洗過程記錄
除鹽水沖洗配藥箱至水清無雜質(zhì);4月17日21:00系統(tǒng)水溫度35℃左右,在配藥箱內(nèi)配制含緩蝕劑的清洗液500 L。
當(dāng)系統(tǒng)檢查正常后,定子冷卻水箱控制1/2水位,22:00用加藥泵將濃的清洗液加入內(nèi)冷水系統(tǒng),循環(huán)均勻后化驗酸濃度為1.24%,20 min后檢查流量發(fā)現(xiàn)已出現(xiàn)明顯上升,如圖1所示;清洗過程中進行正反向切換,每30 min測量一次酸濃度,每60 min化驗一次銅含量。
圖1 加藥后系統(tǒng)流量、壓力和調(diào)閥開度變化
從圖1可明顯看出,在進水壓力調(diào)閥開度不變的情況下,定冷水壓力明顯下降、流量明顯上升。
4月18日4:00,測得酸濃度和銅離子含量均穩(wěn)定,殘留酸濃度為1.09%,銅離子濃度為4629 μg/L,且流量和壓力恢復(fù)到正常運行時參數(shù),如圖2所示。
圖2 清洗結(jié)束時流量和壓力情況
從圖2可知,清洗結(jié)束時發(fā)電機進水側(cè)壓力0.22 MPa(對應(yīng)DCS畫面上0.38 MPa)時,定冷水流量為107.1 t/h,判定達到酸洗終點,將酸洗液迅速排空。
當(dāng)酸液排完后,向水箱內(nèi)上水至2/3處,開啟內(nèi)冷水泵沖洗系統(tǒng);20 min后,關(guān)閉內(nèi)冷水泵,打開所有對外排水門,將水排盡。按上述沖洗方式反復(fù)沖洗7次,其中5次正向循環(huán)沖洗、2次反向循環(huán)沖洗,第8次上水后測得水質(zhì)pH值為5.6,水質(zhì)合格,結(jié)束沖洗。
4月19日17:30,配活化液500 L,用加藥泵注入系統(tǒng),測系統(tǒng)水pH值為12.6,正反向各活化1.5 h。
21:20停內(nèi)冷水泵,排放活化液,排放完畢后向水箱內(nèi)上水至2/3處,開啟內(nèi)冷水泵,沖洗系統(tǒng)。20 min后,關(guān)閉內(nèi)冷水泵,打開所有對外排水門,將水排盡。按上述沖洗方式共反復(fù)沖洗5次,其中3次正向循環(huán)沖洗、2次反向循環(huán)沖洗,第6次上水后測得水質(zhì)pH值為9.9,水質(zhì)合格,結(jié)束沖洗。
4月20日9:30,配預(yù)膜原液500 L,9:40加入配置好的預(yù)膜原液,使系統(tǒng)溶液(預(yù)膜液,以下同)的pH值為10.0,預(yù)膜24 h后排放。
4月21日9:45停內(nèi)冷水泵,排放預(yù)膜液,排放完畢后上水至水箱2/3處,開啟內(nèi)冷水泵,沖洗系統(tǒng)。20 min后,關(guān)閉內(nèi)冷水泵,打開所有對外排水門,將水排盡。按上述沖洗方式共反復(fù)沖洗3次,其中1次正向循環(huán)沖洗、2次反向循環(huán)沖洗,17:55投入在線pH表和電導(dǎo)率表,開始進行邊補邊排的沖洗方式,19:55時測得系統(tǒng)水銅離子含量為19.24 μg/L、pH值為7.9、SC值為0.685 μS/cm(除鹽水補水SC在0.4 μS/cm左右),水質(zhì)合格,整個清洗預(yù)膜工作結(jié)束。
清洗工作于2021年4月17日22:00開始,于4月21日20:00順利結(jié)束,酸洗結(jié)束時銅離子濃度為4629 μg/L,折算成氧化銅腐蝕沉積物大約為14.1 g。清洗工作結(jié)束后,技術(shù)人員對清洗前后定子冷卻水的壓力、流量參數(shù)進行了比較,如圖3所示。在同一壓力0.38 MPa時,清洗前流量為72.3 t/h,清洗后流量為107.1 t/h,比較發(fā)現(xiàn)定子冷卻水壓力設(shè)定不變的情況下,其流量已恢復(fù)至正常水平,清洗效果達到了預(yù)期要求。
圖3 清洗前后同壓力下流量比較
發(fā)電機定子線棒堵塞的原因主要包括:
(1)銅線棒腐蝕并產(chǎn)生過飽和析出。分析內(nèi)冷水系統(tǒng)運行中存在長期pH值過低的情況,從而發(fā)生了銅線棒的腐蝕,進而溶解的銅離子會在較高的定子線棒溫度區(qū)域發(fā)生飽和析出。建議加強內(nèi)冷水pH值監(jiān)督,如調(diào)節(jié)小混床混合樹脂比例、增加內(nèi)冷水堿化處理裝置等,確保內(nèi)冷水pH值維持在8.0以上。
(2)停機時維護保養(yǎng)不到位發(fā)生腐蝕。建議長期停備的機組,在停機保養(yǎng)時做好空心導(dǎo)線的充氮保護措施,同時盡量吹出導(dǎo)線內(nèi)存留的除鹽水;短期停備的機組,停機后繼續(xù)保持定子冷卻水系統(tǒng)正常充水運行。
本次化學(xué)清洗工藝效果明顯,內(nèi)冷水系統(tǒng)流量和壓力等參數(shù)均恢復(fù)至發(fā)電機投產(chǎn)時水平;化學(xué)清洗解決了發(fā)電機定子線棒溫差大、流量分布不均的問題。此外,通過本次化學(xué)清洗發(fā)現(xiàn),發(fā)電機汽端出水管頂部的防虹吸管閥門開度能對內(nèi)冷水流量產(chǎn)生較大的影響,建議通過試驗調(diào)整找到合適的閥門開度,在保證能破除虹吸的前提下,盡量減小閥門開度使發(fā)電機汽端出水側(cè)保持負壓狀態(tài),降低內(nèi)冷水管路的阻力,從而最大限度地降低發(fā)電機勵磁端進水的壓力。