吳建偉,沈春林,朱楊建,沈雪梅,唐 演,張 磊
(1.南通市通呂運(yùn)河水利工程管理所,江蘇 南通 226000;2.南通市九圩港水利工程管理所,江蘇 南通 226000)
豎井貫流泵為臥式泵的一種,機(jī)組由水泵、電機(jī)、齒輪箱及附屬輔助設(shè)備組成。機(jī)組在運(yùn)行過程中,導(dǎo)軸承出現(xiàn)的泄漏、潤滑油液的乳化現(xiàn)象是困擾運(yùn)管人員的一個(gè)突出問題。導(dǎo)軸承密封完好、潤滑良好是保障機(jī)組安全、穩(wěn)定運(yùn)行的重要因素。九圩港泵站、通呂泵站分別配備5 臺套、3 臺套豎井貫流泵,導(dǎo)軸承結(jié)構(gòu)基本一致,本文以九圩港泵站、通呂泵站導(dǎo)軸承油液乳化和潤滑油泄漏為例進(jìn)行探究,對通呂泵站導(dǎo)軸承系統(tǒng)針對性地實(shí)施技術(shù)改造,為泵站安全、穩(wěn)定運(yùn)行提供了可靠保障。
九圩港提水泵站是南通市第一座大型泵站,也是南通市規(guī)模最大的泵站。該泵站位于九圩港閘西側(cè),南距入江口約1.3km,為引江提水單向泵站。泵站設(shè)計(jì)流量為150m3/s,安裝豎井貫流泵5 臺套,型號為:3250ZGB30-1.96,單機(jī)流量為30m3/s,總流量150m3/s,配套電機(jī)功率為1250kW,總裝機(jī)容量為6250kW。工程于2015 年3 月開工,2018 年4 月主體工程完工,2018 年5 月底投入試運(yùn)行,自2018年投入運(yùn)行以來,總提水量74.9 億m3;通呂運(yùn)河水利樞紐位于通呂運(yùn)河長江口門處,距長江口約2.2km,其采用閘站結(jié)合方案,包括一座大型引水泵站和一座大型水閘。樞紐工程防洪設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)為100 年一遇,校核標(biāo)準(zhǔn)為300 年一遇,區(qū)域除澇標(biāo)準(zhǔn)20 年一遇。工程等別為Ⅱ等,規(guī)模為大(2)型,于2018 年10月29 日動工建設(shè),2019 年5 月30 日通過水下工程驗(yàn)收,2019 年7 月開閘放水,2020 年6 月通過完工驗(yàn)收。泵站布置型式為堤身式塊基型,采用豎井雙側(cè)進(jìn)水,平直管出水流道,快速閘門斷流。進(jìn)水側(cè)設(shè)擋洪門(檢修門)一道,采用自動控制的卷揚(yáng)啟閉機(jī)啟閉。出水流道末端設(shè)快速工作閘門(帶小拍門)、事故閘門(兼檢修門)各一道,自動控制液壓啟閉機(jī)啟閉。泵站采用3 臺套豎井貫流泵機(jī)組,型號為:3300ZGB33.3-1.98,單機(jī)流量33.3m3/s,總流量100m3/s,配套1600kW 臥式異步交流電動機(jī),總裝機(jī)容量4800kW。自2020 年投入運(yùn)行以來,總提水量45.5 億m3。
1.2.1 導(dǎo)軸承的作用
導(dǎo)軸承是豎井貫流泵的重要組件,起著承受水泵轉(zhuǎn)子重量及水泵運(yùn)行時(shí)產(chǎn)生的徑向力,穩(wěn)定葉輪轉(zhuǎn)動的作用[1],水泵轉(zhuǎn)子采用端支梁支撐方式,導(dǎo)軸承及其支座具有足夠強(qiáng)度和剛度以承受最大徑向載荷以避免異常振動。導(dǎo)軸承采用球面微動支座,以增加其自動調(diào)心功能,使軸瓦受力均衡,泵軸軸頸運(yùn)行線速度符合形成油膜的最小線速度。
1.2.2 導(dǎo)軸承的原設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)
導(dǎo)軸承由軸承體(對分件)、軸瓦(對分件)、密封組件(防沙圈、骨架密封圈、O 形圈)、端蓋、儲油腔、管接頭、油管、油溫傳感器、瓦溫傳感器等部件組成。導(dǎo)軸承的軸瓦與軸承座為分體式結(jié)構(gòu),安裝在導(dǎo)葉體輪轂內(nèi),導(dǎo)軸承殼采用ZG270-500 材料,導(dǎo)軸承瓦采用巴氏合金材料制作,巴氏合金瓦具有耐磨性能好、性能穩(wěn)定、使用壽命長等特點(diǎn)。導(dǎo)軸承用L-HM46 抗磨液壓油潤滑,軸瓦內(nèi)設(shè)有油槽,保證潤滑油進(jìn)入軸承與軸間的接觸配合面并形成有效的油膜[2],潤滑油采用高位油箱外部供油,并可定期更換潤滑油。軸承設(shè)出油孔,出油孔設(shè)閘閥進(jìn)行控制,以便檢測水導(dǎo)軸承的注油情況及間接觀察水導(dǎo)軸承磨損情況。其浸沒在水下,穿軸端必須采用可靠的動密封裝置,為此,采用三道骨架密封圈(NOK 品牌)加一道防沙圈密封以防止水進(jìn)入軸承內(nèi)而產(chǎn)生燒瓦現(xiàn)象,防止油漏出而污染水源。導(dǎo)軸承和油腔處各設(shè)一個(gè)溫度傳感器,以檢測軸瓦和潤滑油的運(yùn)行溫度,運(yùn)行時(shí)導(dǎo)軸承軸瓦溫度≤75℃,潤滑油溫度≤65℃,測溫元件采用Pt100 型,三線制接線。
油潤滑導(dǎo)軸承承載力高,可靠性高,適用于長年連續(xù)運(yùn)行的泵站[3]。但油導(dǎo)軸承結(jié)構(gòu)較復(fù)雜,密封裝置易出現(xiàn)故障,主要表現(xiàn)為密封失效,造成導(dǎo)軸承浸水受損,從而出現(xiàn)油水混合現(xiàn)象,油導(dǎo)軸承極易浸水,據(jù)江蘇省江都抽水站不完全統(tǒng)計(jì):站內(nèi)所有大型泵站油軸承都浸過水,單站平均每年發(fā)生4.8次以上,10 年內(nèi)單泵最多發(fā)生18 次之多[4]。
九圩港提水泵站在2018 年6 月投入運(yùn)行后兩個(gè)月,更換2#水泵導(dǎo)軸承潤滑油時(shí),發(fā)現(xiàn)所放出來的舊潤滑油呈泥沙色似水態(tài)液體,已經(jīng)起不了潤滑作用,其余四臺機(jī)組均有不同程度的類似現(xiàn)象,后經(jīng)多次維保觀察試驗(yàn),均出現(xiàn)了乳化現(xiàn)象,表明水進(jìn)入了儲油腔導(dǎo)致油液乳化的問題。
通呂運(yùn)河水利樞紐工程的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)單位與九圩港泵站相同,在運(yùn)行過程中發(fā)現(xiàn)1#、3#高位油箱經(jīng)常需要補(bǔ)油,據(jù)統(tǒng)計(jì),每個(gè)班組補(bǔ)油竟達(dá)到10~15L 左右,反映出導(dǎo)軸承儲油腔存在油品泄漏現(xiàn)象。運(yùn)行人員測量1#~3#機(jī)組儲油腔油壓,油壓均在0.04~0.06MPa 左右,低于設(shè)計(jì)壓力0.1MPa,反映出進(jìn)油管路進(jìn)油不暢、腔內(nèi)潤滑油得不到補(bǔ)充問題。
九圩港泵站和通呂泵站導(dǎo)軸承也存在一些共性問題,在兩座大型泵站大修過程中發(fā)現(xiàn)導(dǎo)軸承的短軸、密封圈、導(dǎo)軸承瓦均存在不同程度的磨損,短軸甚至出現(xiàn)幾道較深的凹槽,密封圈磨損的幾乎不具備密封功能,導(dǎo)軸承瓦出現(xiàn)或多或少的刮痕,這些現(xiàn)象從側(cè)面反映出導(dǎo)軸承的潤滑不暢等問題。
導(dǎo)軸承密封出現(xiàn)問題,影響了泵站社會效益的充分發(fā)揮和泵站的穩(wěn)定運(yùn)行。一是導(dǎo)軸承儲油腔潤滑油發(fā)生泄漏,需人工補(bǔ)油以滿足機(jī)組正常運(yùn)行,浪費(fèi)人力,從環(huán)保角度來講,潤滑油從油腔中泄漏出,會對內(nèi)河水質(zhì)產(chǎn)生污染,不符合環(huán)保要求。二是如果水進(jìn)入導(dǎo)軸承,會導(dǎo)致導(dǎo)軸承油品乳化現(xiàn)象,降低潤滑效果,加速短軸、密封圈的磨損,嚴(yán)重時(shí)可能會產(chǎn)生燒瓦現(xiàn)象。三是若油腔內(nèi)潤滑油泄漏或軸承油品乳化現(xiàn)象嚴(yán)重,需長時(shí)間停機(jī)維修,影響了泵站社會效益的發(fā)揮。
針對導(dǎo)軸承油液泄漏、乳化等問題,通呂所聯(lián)系九圩港所、設(shè)計(jì)及制造等單位共同會商,以不改變主要結(jié)構(gòu)和尺寸,在原有的設(shè)計(jì)基礎(chǔ)上改進(jìn)優(yōu)化為改造理念,制定了改進(jìn)方案,具體通過增設(shè)排泄通道、調(diào)整油封安裝方向、加裝防轉(zhuǎn)銷等方式進(jìn)行。針對油路不暢問題,管理所組織人員分臺次對3 臺機(jī)組進(jìn)行了供油管路及通氣孔改造,以提高導(dǎo)軸承運(yùn)行可靠性。
針對導(dǎo)軸承儲油腔進(jìn)水導(dǎo)致油乳化問題,在集油腔水封與油封之間增設(shè)一道排泄通道(見圖1),同時(shí)將此項(xiàng)檢查列入巡檢點(diǎn)位。運(yùn)行人員通過對集油腔排油的觀察,可在第一時(shí)間判定水是否進(jìn)入密封組件油腔,避免導(dǎo)軸承儲油腔內(nèi)進(jìn)水產(chǎn)生油乳化現(xiàn)象。
圖1 導(dǎo)軸承改進(jìn)前后對比圖
針對導(dǎo)軸承儲油腔油品泄漏問題,通過改變油封方向解決。將第二道(中間)骨架油封方向改為向內(nèi)(見圖1),由原先的一道防油密封圈改為兩道防油封圈,確保儲油腔內(nèi)油品不泄漏,避免儲油腔內(nèi)潤滑油泄漏導(dǎo)致環(huán)境污染。
針對導(dǎo)軸承油腔內(nèi)油壓低、進(jìn)油不暢問題,通過調(diào)整進(jìn)油管尺寸及透氣孔位置、增設(shè)壓力表的方式解決。具體為:(1)將通氣管從導(dǎo)葉體側(cè)面導(dǎo)出改為從泵殼頂端導(dǎo)出,將排氣管末端移位至比高位油箱略高的位置(見圖2)。(2)增大儲油腔進(jìn)油管尺寸,由Ф12×1(外徑×壁厚,單位mm)改進(jìn)為Ф20×1.5,使導(dǎo)軸承進(jìn)油順暢,消除油壓不足的現(xiàn)象。(3)在靠近導(dǎo)軸承處安裝壓力表(見圖2),現(xiàn)場安裝完畢后做油壓試驗(yàn)(壓力保持在0.1MPa 左右)檢查導(dǎo)軸承密封性能、油路是否暢通。(4)將此項(xiàng)檢查列入運(yùn)行巡檢點(diǎn)位,在巡檢時(shí),巡檢人員密切關(guān)注儲油腔油壓是否正常。
圖2 油路改進(jìn)前后對比圖
針對密封圈、導(dǎo)軸承瓦均存在不同程度磨損的問題,通過加裝防轉(zhuǎn)銷(見圖1)的方式解決。將水泵導(dǎo)軸承上、下瓦緊固成整體,由浮動式改進(jìn)為固定式以降低軸瓦磨損。重新安裝過程中,修刮軸瓦,以導(dǎo)軸承、推力軸承油封座止口為基準(zhǔn)校核軸系同心度,油封軸頸處同心度誤差不超過0.1mm。
針對短軸、密封圈、軸瓦磨損等問題,通過定期檢查或更換潤滑油,大、中修時(shí)更換零部件的方式解決。對于九圩港泵站和通呂泵站這種長期連續(xù)運(yùn)行的機(jī)組,第一次為工作1000h,以后每工作4000h,更換一次。每個(gè)大修期間對軸承進(jìn)行一次全面檢查,檢查軸與軸瓦的工作表面、軸承間隙等,對不能滿足使用要求的零部件進(jìn)行及時(shí)修復(fù)或更換。通過上述改進(jìn)措施,導(dǎo)軸承系統(tǒng)在運(yùn)行時(shí)密封良好、供油順暢、潤滑良好,磨損問題得到有效緩解。下一步將與廠家溝通,探討是否可以通過改進(jìn)短軸材質(zhì)來解決短軸磨損問題。
通呂泵站自導(dǎo)軸承系統(tǒng)改進(jìn)后,3 臺機(jī)組運(yùn)行均超3000 臺時(shí),運(yùn)行人員通過對增設(shè)的排泄通道排油,未發(fā)現(xiàn)有水滲入,高位油箱油量保持正常狀態(tài),運(yùn)行時(shí)導(dǎo)軸承溫度正常,軸瓦溫度≤75℃,潤滑油溫度≤65℃,油腔內(nèi)壓力正常,保持在0.1MPa 左右,說明密封組件完好、潤滑良好,達(dá)到了理想的密封、潤滑效果,此改造方案可行且有效。導(dǎo)軸承密封件的使用壽命得到了延長,提高了機(jī)組運(yùn)行安全性、穩(wěn)定性,增強(qiáng)了泵站社會效益的發(fā)揮。
導(dǎo)軸承一直浸沒在水下,不能直觀地看到其運(yùn)行狀態(tài),故除了從技術(shù)層面改進(jìn)外,還需提升管理水平。運(yùn)管人員要不斷提升業(yè)務(wù)水平、責(zé)任意識,在機(jī)組運(yùn)行中,既要借助振擺監(jiān)測系統(tǒng)、溫度監(jiān)測系統(tǒng)等輔助設(shè)備實(shí)時(shí)判斷導(dǎo)軸承的狀態(tài),更要保質(zhì)保量地巡檢到每一個(gè)點(diǎn)位,將隱患發(fā)現(xiàn)在萌芽狀態(tài),確保設(shè)備運(yùn)行安全、穩(wěn)定。
下一步,將不斷積累運(yùn)行管理經(jīng)驗(yàn),借鑒別的泵站先進(jìn)做法,沿著將油潤滑導(dǎo)軸承改造為水潤滑導(dǎo)軸承[5]的思路繼續(xù)探究。本次通過更改骨架油封方向、增設(shè)排泄通道、改進(jìn)供油管路等措施,簡單便捷地解決了泵站運(yùn)行過程中出現(xiàn)的導(dǎo)軸承油腔油泄漏、油品乳化的問題,根據(jù)運(yùn)行情況說明,改造方案可行有效,此次改造對其他沿江潮汐泵站具有一定借鑒和參考價(jià)值