于海林,曾招芬
(天津忠旺鋁業(yè)有限公司,天津 301729)
某公司近期生產(chǎn)的5182 鋁合金罐車料,部分產(chǎn)品表面出現(xiàn)了起皮缺陷,嚴(yán)重影響了產(chǎn)品質(zhì)量。針對該問題展開調(diào)查研究,分析其發(fā)生原因并采取措施,以實現(xiàn)5182鋁合金罐車料產(chǎn)品的穩(wěn)定供貨。
經(jīng)查閱相關(guān)文獻(xiàn),吳永喜[1-2]等認(rèn)為高鎂鋁合金熱軋帶材表面起皮主要是由生產(chǎn)過程中的機械損傷以及鑄錠Mg 偏析造成的,通過減少帶材與設(shè)備的直接接觸、調(diào)整鑄錠的加熱溫度和時間來減少Mg析出等措施,消除了帶材表面起皮缺陷。這些研究具有借鑒作用,我們首先排查熱軋過程,反復(fù)確認(rèn)熱軋時未出現(xiàn)鑄錠機械傷,軋機導(dǎo)路也無鋁屑等異物壓入的情況,鑄錠加熱溫度和保溫時間均正常。于是推斷問題可能在鑄錠本身上,需要深入分析其發(fā)生原因。
起皮樣品如圖1 所示,缺陷與軋制方向平行,金屬局部表面脫層,呈舌頭狀。撕開起皮,發(fā)現(xiàn)皮下基底新鮮,并有多條橫向微裂紋,坑底整體較為平坦,且無軋輥壓過紋路,這些特點與金屬壓入或非金屬壓入特征不符,也與鑄錠輥道機械傷造成的起皮特征不符。
圖1 缺陷樣品的宏觀形貌
在起皮鋁板上查找尚未爆裂翻起但已經(jīng)出現(xiàn)表面脫層的位置,標(biāo)記好區(qū)域,鋸切小塊,把脫層缺陷1/2 縱剖,然后超聲波清洗干凈。對潔凈的樣品進行金相制樣,鑲嵌、磨平、拋光后再次超聲波清洗,確保清潔。隨后掃描電鏡分析,結(jié)果如圖2和圖3所示。觀察掃描電鏡形貌發(fā)現(xiàn),金屬基體表層下方深度約118 μm 處有明顯的夾渣壓潰流線帶,其分布已經(jīng)超過了視場。
圖2 樣品縱截面的掃描電鏡形貌
圖3 夾渣壓潰帶的局部細(xì)節(jié)放大
對圖4的視場做能譜面掃描,確認(rèn)夾渣帶的主要成分,推斷其屬性,具體如圖5和圖6所示。
圖4 夾渣帶的掃描電鏡型貌
圖5 夾渣帶的能譜面掃分析
圖6 夾渣帶的面總譜圖分析
從掃描電鏡的能譜面掃描結(jié)果上可以看出,白色框線區(qū)域內(nèi)Al、Mg、O 三元素分布嚴(yán)重不均勻,而Mn、Cl 兩元素分較均衡。夾渣壓潰流線帶與基體相比,Al 元素不足、Mg 元素富集、O 元素富集,這三個特征元素的分布趨勢與夾渣形貌走向完全一致,說明夾渣的主要屬性就是鋁鎂氧化物。
熔鑄車間生產(chǎn)5182 鋁合金罐車料,所采用的鋁水過濾方式比較簡單,為40ppi 的單級陶瓷過濾板過濾。由于5182 鋁合金罐車料的訂單起伏較大,廢料有時不夠用,有時積壓呆滯。車間現(xiàn)場為處理某段時間積壓的各等級廢料,有新訂單時,就大比例添加廢料,甚至超過了配料容許上限。根據(jù)文獻(xiàn)介紹,劉旺[3]等認(rèn)為5182鋁合金熔體氧化夾渣多且復(fù)雜。當(dāng)爐內(nèi)精煉、在線除氣與過濾能力沒有明顯提升時,鑄錠夾渣隱患很大。鑒于5182 鋁合金罐車料的訂單起伏較大,現(xiàn)場廢料不準(zhǔn)許呆滯,短期內(nèi)大比例添加廢料有良好經(jīng)濟效益,故只能強化爐內(nèi)精煉效果,并提高在線過濾精度,同時加強流槽等鋁水導(dǎo)路的清潔管理,杜絕鑄錠夾渣隱患。具體措施如下:(1)熔煉爐內(nèi)增加Ar 氣噴粉精煉,用Ar 氣做載體,將精煉劑均勻吹入鋁水內(nèi)部,不留死角,精煉時間40 min,精煉完畢后扒渣并靜置30 min,此舉從熔煉爐源頭上改善鋁水質(zhì)量,降低保溫爐內(nèi)Ar-Cl 混合氣精煉機的負(fù)擔(dān)。(2)提高保溫爐內(nèi)Ar-Cl 混合氣的精煉效果,將STARS 精煉機的轉(zhuǎn)速由250 r/min,提高到350 r/min。提速后的精煉氣泡呈大面積彌散分布狀,鋁水不再沸騰上拋,較原來的小面積噴泉上拋狀有很大改觀。原來的噴泉上拋狀,易造成鋁水與空氣頻繁接觸,產(chǎn)生二次氧化。(3)將40ppi 單級陶瓷板過濾,改為40ppi+60ppi的雙級陶瓷板過濾,以提高鋁水過濾精度,保證熔體質(zhì)量。根據(jù)文獻(xiàn)介紹,鄭超[4]等認(rèn)為,雙級陶瓷板過濾具有成本低廉效果顯著的特點,可明顯改善熔體質(zhì)量。熔鑄采取以上系列措施后,新生產(chǎn)的5182 鋁合金鑄錠熱軋表現(xiàn)良好,沒有再出現(xiàn)類似的起皮缺陷。
對以上所有過程還原,推測其復(fù)雜的發(fā)生機理如下:生產(chǎn)5182 鋁合金罐車料時,由于訂單起伏較大,現(xiàn)場廢料時有積壓。當(dāng)高鎂合金大量添加廢料時,熔體粘稠,鋁鎂氧化夾渣含量劇增,而相應(yīng)的爐內(nèi)精煉、在線除氣與過濾能力,卻沒有顯著提升,鋁水質(zhì)量堪憂,夾渣隱患增大。根據(jù)相關(guān)文獻(xiàn)的介紹[5-6],陶瓷過濾板對夾渣攔截有一定的概率性。單級低目數(shù)的陶瓷板攔截吸附效能較差,鋁水內(nèi)部數(shù)量眾多的氧化夾渣通過過濾板時,聚集吸附在其內(nèi)部通道中。當(dāng)鋁水流速較高、過濾板通道內(nèi)吸附的夾渣接近飽和時,這些夾渣就極易脫附、穿透過濾板進入結(jié)晶器,最終凝固在鑄錠內(nèi)部。熱軋劇烈變形時,夾渣薄弱部位微裂紋萌生、擴展,最終形成起皮缺陷。當(dāng)改進熔鑄精煉和過濾工藝后,熔體質(zhì)量顯著改善,鑄錠夾渣隱患降低,新生產(chǎn)的5182鋁合金鑄錠熱軋表現(xiàn)良好,問題消除。
(1)5182 鋁合金罐車料熱軋表面的這種典型起皮缺陷,是由鑄錠局部氧化夾渣導(dǎo)致的。
(2)生產(chǎn)實踐表明,高鎂鋁合金采用爐內(nèi)強化精煉,并結(jié)合雙級陶瓷板過濾,能有效改善熔體質(zhì)量,杜絕夾渣隱患,防止熱軋起皮缺陷發(fā)生。