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      循環(huán)水系統(tǒng)鐵離子濃度升高的原因分析及對策

      2024-01-27 07:01:50楊可珍宋肖盼孫振宇荊素偉
      氮肥與合成氣 2023年12期
      關(guān)鍵詞:總鐵凝液夾套

      楊可珍,宋肖盼,孫振宇,荊素偉

      (河南心興化學(xué)材料有限公司, 河南新鄉(xiāng) 453731)

      樹脂車間循環(huán)水系統(tǒng)日常運行過程中鐵離子濃度持續(xù)升高,對水質(zhì)進(jìn)行調(diào)整處理后,短時間可以控制鐵離子濃度,但時間一長鐵離子濃度反復(fù)升高,該問題始終無法完全解決。為此,技術(shù)人員結(jié)合裝置對交替使用循環(huán)水降溫、蒸汽升溫的換熱設(shè)備反應(yīng)釜進(jìn)行了深入調(diào)查,對主要換熱設(shè)備循環(huán)水進(jìn)回水導(dǎo)淋口進(jìn)行了連續(xù)水質(zhì)監(jiān)測分析,初步確認(rèn)循環(huán)水中鐵離子濃度持續(xù)升高的原因。

      1 循環(huán)水系統(tǒng)鐵離子濃度高的原因分析

      循環(huán)水系統(tǒng)管道、設(shè)備腐蝕, 或是補水中帶有鐵,常使循環(huán)水中鐵離子濃度增加[1]。針對樹脂裝置循環(huán)水中鐵離子濃度升高的問題進(jìn)行調(diào)查分析,對循環(huán)水系統(tǒng)內(nèi)部各換熱設(shè)備(冷凝器、反應(yīng)釜)進(jìn)行了系統(tǒng)的調(diào)查。生產(chǎn)系統(tǒng)蒸汽及循環(huán)水流程見圖1。

      圖1 生產(chǎn)系統(tǒng)蒸汽及循環(huán)水流程

      回循環(huán)水站的水共有3路:(1) 離心泵降溫循環(huán)回水,直接通過回水總管回循環(huán)水站;(2) 樹脂裝置換熱器循環(huán)回水通過回水總管回循環(huán)水站;(3) 樹脂各反應(yīng)釜冷凝液、泵類伴熱及現(xiàn)場管線伴熱回收至凝夜罐后送至循環(huán)水站。

      對3路回水主要導(dǎo)淋進(jìn)行取樣分析發(fā)現(xiàn):(1) 離心泵進(jìn)出口鐵離子濃度無明顯變化;(2) 樹脂回水總管鐵離子濃度增加不明顯;(3) 凝液罐出口管處鐵離子濃度增加較大。

      經(jīng)多次對比發(fā)現(xiàn)泵類伴熱回水的鐵離子濃度最高,主要原因為氣溫較低時需要對泵類伴熱,防止物料黏稠造成泵損壞;反應(yīng)釜凝液回水至凝液罐處取樣分析結(jié)果較高,樹脂車間循環(huán)水系統(tǒng)供水裝置的冷卻對象為反應(yīng)釜和換熱器,凝液伴熱對象為泵類及罐區(qū)。

      反應(yīng)釜通過調(diào)節(jié)循環(huán)水及蒸汽對釜內(nèi)的溫度進(jìn)行控制,反應(yīng)過程中保溫,反應(yīng)釜的冷凝液會滯留,滯留時間隨生產(chǎn)工況有所變化。為了解間歇運行工藝是否存在對金屬基體的腐蝕,對樹脂車間反應(yīng)釜(R201/301)的夾套水中的鐵離子濃度按照4 h-1的頻率進(jìn)行跟蹤采樣分析,同時分析凝液回收罐中的鐵離子濃度,使用的儀器為哈希DR900,試劑為ferrover@鐵試劑[2]。

      2 數(shù)據(jù)收集

      對不同階段反應(yīng)釜夾套內(nèi)水進(jìn)行取樣分析,結(jié)果見表1、表2。

      表1 不同狀態(tài)下反應(yīng)釜出口鐵離子濃度

      表2 循環(huán)水運行時水樣分析

      由表1、由表2可以看出:流動狀態(tài)下,鐵離子濃度較小,鐵離子濃度隨著滯留時間的增長而增大;不同介質(zhì)鐵離子濃度也不相同,冷凝液滯留導(dǎo)致鐵離子濃度的增長遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于循環(huán)水滯留;隨著滯留時間的增長,鐵離子濃度也增加;反應(yīng)釜停歇時,夾套內(nèi)水中總鐵和Fe2+濃度都急劇上升。在長時間停歇后第1組和第2組夾套水樣之間有明顯差異(見圖2、圖3)。

      圖2 第1組夾套水

      圖3 第2組夾套水

      3 數(shù)據(jù)分析

      反應(yīng)釜冷凝液停歇10 h左右的第1組夾套水已經(jīng)呈現(xiàn)紅褐色,其總鐵質(zhì)量濃度達(dá)到了165.72 mg/L,而在換熱器投入運行后采集的第19組夾套水水體顏色基本恢復(fù)到了正常狀態(tài),總鐵離子質(zhì)量濃度為7.172 mg/L。結(jié)合照片及數(shù)據(jù),說明循環(huán)水滯留時金屬基體開始腐蝕。

      冷卻水中含有溶解氧及各種電解質(zhì),其電位差會產(chǎn)生電化學(xué)反應(yīng),從而產(chǎn)生金屬腐蝕,反應(yīng)式為:

      (1)

      (2)

      這就導(dǎo)致了換熱器內(nèi)滯留水的Fe2+濃度升高。Fe2+繼續(xù)被氧化,反應(yīng)式為:

      (3)

      系統(tǒng)內(nèi)的Fe2+逐漸被氧化成Fe3+,所以系統(tǒng)中的鐵離子由Fe2+和Fe3+組成,并非單一的Fe2+。

      循環(huán)水中僅在第1組水樣中發(fā)現(xiàn)Fe2+,說明Fe2+與空氣接觸很容易被氧化成Fe3+。夾套滯留水及循環(huán)水中總鐵濃度變化曲線見圖4、圖5(由于夾套水總鐵濃度變化較大,為使曲線清晰易于觀察,將滯留水中總鐵離子濃度數(shù)據(jù)開四次方后得到的數(shù)據(jù)繪制成夾套水總鐵濃度變化曲線)。

      圖4 夾套滯留水中總鐵濃度變化曲線

      圖5 循環(huán)水中總鐵濃度變化曲線

      由圖4可以看出:滯留時夾套水總鐵濃度先上升,換熱器投入運行初期總鐵濃度大幅度下降,隨后近似平穩(wěn)。由圖5可以看出:夾套換熱器正常運行及停歇滯留時,循環(huán)水總鐵濃度無大的波動,在夾套換熱器停歇后投入運行時,夾套水總鐵濃度下降,循環(huán)水總鐵濃度上升。由此可見,停歇換熱器投入運行時,滯留的夾套水中的高濃度鐵離子進(jìn)入循環(huán)水系統(tǒng),導(dǎo)致循環(huán)水中總鐵濃度升高。

      整理樹脂車間循環(huán)水日常分析資料中(分析頻率1 d-1)的鐵離子濃度數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn):鐵離子濃度成典型的階梯狀上升,顯而易見,鐵離子濃度上升是外部帶入的,間歇運行換熱器從停歇狀態(tài)向運行狀態(tài)轉(zhuǎn)換的過程中,將夾套內(nèi)的滯留水(含高濃度鐵離子)帶入循環(huán)水系統(tǒng),所以導(dǎo)致循環(huán)水系統(tǒng)鐵離子濃度升高。

      一般監(jiān)控系統(tǒng)腐蝕傾向發(fā)展趨勢,現(xiàn)場普遍采用監(jiān)測換熱器、掛片, 同時配合循環(huán)水中總鐵濃度來判斷腐蝕的程度[3],當(dāng)循環(huán)水中的鐵離子質(zhì)量濃度達(dá)到1.5~2.0 mg/L甚至更高時,在水中成溶解狀態(tài)的Fe3+很容易析出,形成Fe(OH)3沉積,反應(yīng)式為:

      (4)

      沉積物附著在金屬基體上,例如在掛片的迎水側(cè)(見圖6)。沉積物逐步長大,發(fā)展形成沉積性附著物,附著物下循環(huán)水滯留,進(jìn)而產(chǎn)生附著物下腐蝕。

      圖6 測試掛片腐蝕情況

      4 解決措施

      樹脂裝置循環(huán)水系統(tǒng)鐵離子濃度升高是由換熱器間歇運行所致的,凝液在管道內(nèi)滯留時間較長,管道設(shè)備腐蝕。鐵離子濃度持續(xù)增加存在以下危害:

      (1) 循環(huán)水滯留會快速發(fā)生電化學(xué)腐蝕。

      (2) 高濃度的鐵離子易沉積,進(jìn)而導(dǎo)致整個循環(huán)水系統(tǒng)發(fā)生沉積物下腐蝕,導(dǎo)致整個循環(huán)系統(tǒng)不可逆的損壞,持續(xù)沉積電化學(xué)腐蝕導(dǎo)致管道及設(shè)備損傷,從而降低冷凝系統(tǒng)的效率。

      針對鐵離子的沉積可以采取以下措施:

      (1) 杜絕換熱器間歇運行,換熱器需要停歇時,微開循環(huán)水進(jìn)出口閥,保證換熱器內(nèi)循環(huán)水處于流動狀態(tài)。

      (2) 換熱器停歇后投運時,將換熱器內(nèi)滯留的含高濃度鐵離子的循環(huán)水通過管道排放至廢水回收單元,待置換后再恢復(fù)正常流程[4]。

      5 結(jié)語

      分析總結(jié)得出了精細(xì)化工生產(chǎn)循環(huán)冷卻水系統(tǒng)可能造成總鐵濃度上升的主要因素為凝液滯留時間過長。該分析對控制系統(tǒng)腐蝕及改善循環(huán)水水質(zhì)提供參考,在實際工作中對化工間歇生產(chǎn)換熱設(shè)備循環(huán)冷卻水系統(tǒng)中總鐵濃度升高的原因分析具有一定參考價值。

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