*章小園
(上海藍科石化環(huán)??萍脊煞萦邢薰?上海 201803)
在膜分離技術的發(fā)展與應用上,碳化硅陶瓷膜因具有滲透通量高、反沖洗效果好、易化學清洗且清洗周期長等特征,在能源、化工、冶金、石化、造紙、印刷、煙草和制藥等領域顯示出巨大的應用前景[1]。由于國內碳化硅陶瓷膜的技術研究起步較晚,目前仍然存在生產工藝不成熟、應用行業(yè)不全面等問題,制約了碳化硅平板膜的進一步市場化應用。葉世威等[2]采用死端過濾的方法利用碳化硅陶瓷膜處理含油廢水,研究了跨膜壓差和溫度對膜通量的影響。代小元等[3]采用錯流過濾的方法,研究了碳化硅陶瓷膜在工業(yè)廢水處理中的工藝特性,討論了過濾時間、操作壓力對膜通量和濾液的影響,并研究了反沖洗次數對污染后膜通量恢復程度的影響。國內外的學者對碳化硅陶瓷膜的制備和性能研究相對成熟,在含油污水處理領域應用相對較廣,但對其用于煤化工污水處理的經驗積累相對較少。本試驗研究采用浸沒式工藝,針對煤化工污水廠達標排水和清凈廢水,選用碳化硅平板膜進行超濾過濾,通過對不同通量的試驗,研究膜通量與跨膜壓差(TMP)變化的關系、不同水質來源對膜通量的影響、產水處理效果及清洗恢復效果,給煤化工行業(yè)碳化硅平板膜的工程化應用提供設計參考。
南京某化工企業(yè)主要由60萬噸/年MTO裝置和其優(yōu)化項目10萬噸/年丁二烯裝置組成,主要產品為乙烯、丙烯、丁二烯,副產品為乙烷、丙烷、LPG、粗苯等。生產污水處理系統(tǒng)來水為MTO裝置和丁二烯裝置污水,生產污水處理工藝為:調節(jié)→換熱→氣浮→LDB生化→高密澄清→BAF→外排。清凈廢水處理系統(tǒng)來水為循環(huán)水站排污水和脫鹽水站排水,清凈廢水處理工藝為:調節(jié)→BAF→外排。本試驗原料均取自兩個系列BAF的產水,如表1所示。
表1 試驗原料水質指標
本試驗研究選用一款丹麥進口的碳化硅平板膜作為超濾膜元件,膜元件參數如表2所示。
表2 膜元件參數
對BAF產水進行浸沒式超濾過濾,采用抽吸真空的方法運行產水,控制抽吸壓力-60kPa,每周期運行產水時間40min,反洗時間1min,每組實驗運行3個產水周期,每組實驗結束后即進行化學清洗,如圖1所示。生產污水運行通量分別采用100LMH、150LMH和200LMH,清凈廢水運行通量分別采用200LMH、300LMH和400LMH。
圖1 浸沒式超濾流程圖
①產水。原料經離心泵輸送至膜池內,碳化硅平板膜元件浸沒在水中,膜元件出水管道與產水泵相連,產水泵抽吸產生負壓,原水在負壓作用下透過膜元件輸送至產水池,懸浮物等雜質被截留在膜表面,產水同時進行曝氣擦洗,產水周期40min。
②反洗。隨著過濾時間增加,膜表面污染物增多導致跨膜壓差(TMP)升高,當達到設定壓差或設定運行時間,通過反洗泵將產水池內清水反向清洗膜元件,反洗通量750L/(m2·h),同時在膜池內曝氣,將污染物從膜元件上脫離,實現膜元件再生,反洗時間持續(xù)1min。
③恢復性清洗。當膜系統(tǒng)運行達到一定周期,膜受到污染產生堵塞,采用恢復性藥劑對膜進行清洗,首先配置1%氫氧化鈉溶液+0.1%次氯酸鈉溶液,浸泡輔助氣擦洗,持續(xù)時間2h,然后再配置1%鹽酸溶液,浸泡輔助氣擦洗,持續(xù)時間2h。
反洗恢復率A=(TMP-TMPn)/(TMP-TMP0)×100%(1)
式中,A:反洗回復率,%;
TMP:設計最大跨膜壓差,kPa;
TMPn:第n次反洗后初始跨膜壓差,kPa;
TMP0:新膜初始跨膜壓差,kPa。
(1)跨膜壓差(TMP)與通量的關系。通過對生產污水不同過濾通量的實驗,圖2生產污水運行曲線數據可以看出,采用碳化硅平板膜對生產污水系列進行超濾,當通量在100LMH工況下,整個產水周期TMP沒有明顯變化,第三個產水周期TMP才開始緩慢上升,最大TMP為15kPa,遠低于膜元件設計值;當通量在150LMH工況下,產水周期內TMP上升明顯,每個周期初始TMP0分別為5kPa、4kPa和6kPa,每個產水周期跨膜壓差升高ΔTMP為10kPa、24kPa和26kPa,最大TMP為32kPa,第一次反洗恢復率為100%,第二次反洗恢復率為96.4%;當通量在200LMH工況下,產水周期內TMP上升較快,第三個周期TMP最大達到54kPa,已經接近設計值60kPa。每個周期初始TMP0分別為4kPa、8kPa和20kPa,每個產水周期跨膜壓差升高ΔTMP為17kPa、32kPa和34kPa,第一次反洗恢復率為92.8%,第二次反洗恢復率為71.4%。
圖2 生產污水運行曲線
清凈廢水運行曲線圖3與生產污水運行曲線趨勢相同,當通量在200LMH工況下,膜元件的TMP變化不明顯;當通量在300LMH工況下,每個周期初始TMP0分別為4kPa、8kPa和12kPa,每個產水周期跨膜壓差升高ΔTMP為10kPa、12kPa和16kPa,最大TMP為28kPa,第一次反洗恢復率為92.8%,第二次反洗恢復率為89.3%;當通量在400LMH工況下,每個周期初始TMP0分別為4kPa、12kPa和24kPa,每個產水周期跨膜壓差升高ΔTMP為18kPa、28kPa和34kPa,第一次反洗恢復率為85.7%,第二次反洗恢復率為64.3%。
圖3 清凈廢水運行曲線
實驗表明,對不同進水水質,膜元件運行通量越大,TMP上升就越快,并且在運行時產生的污堵越嚴重,膜元件污染趨勢加劇,化學清洗周期變短。當生產污水系列通量100LMH或清凈廢水系列通量200LMH時,系統(tǒng)TMP變化不明顯,說明膜元件未產生污堵,系統(tǒng)可保持較長時間穩(wěn)定運行。當生產污水系列通量150LMH或清凈廢水系列通量300LMH時,TMP明顯上升,但最大TMP仍處于設計較低值,說明膜元件產生的污堵較輕。經過反洗后,TMP基本能得到恢復,但隨著反洗次數的增加,恢復率逐漸降低,說明在該通量下,膜元件產生的污堵主要為膜外泥餅層污堵,能通過反洗基本恢復,但多個運行周期后,需要進行化學清洗進行徹底恢復。當生產污水系列通量200LMH或清凈廢水通量400LMH時,初始跨膜壓差TMP0隨反洗周期增加,呈現加速上升的趨勢,并且在第三個產水周期TMP均已升到50kPa以上,說明在該通量下,膜元件除了形成膜外泥餅層污堵外,部分小分子物質或細微顆粒已經入侵膜孔,發(fā)生膜內吸附進而堵塞膜孔,產生了膜內的孔徑污堵,造成反洗不可逆污染[4],需要頻繁進行化學清洗進行徹底恢復,無法長周期穩(wěn)定運行。
(2)廢水來源與通量的關系。生產污水主要為各工藝裝置的排水,水質成分復雜,污染因子多,經過污水處理工藝處理后,雖然達到我國污水綜合排放標準(GB 8978—1996)的要求,但殘存的不可生化COD等污染因子仍然較多,會對膜造成嚴重的污堵。清凈廢水主要是循環(huán)排污水和反滲透濃水等,主要為工業(yè)生產水經過濃縮的高鹽廢水,污染成分較簡單。從圖4不同水質200LMH通量運行曲線可以看出,在通量均為200LMH的工況下,清凈廢水運行TMP無明顯變化,生產污水運行的TMP急劇上升,第三個運行周期,TMP就上升到54kPa,并且反洗恢復率逐次降低,以上情況表示,清凈廢水對膜的污堵較輕,生產污水對膜的污堵更嚴重,說明廢水來源是影響膜元件通量的重要指標。
圖4 不同水質200LMH通量運行曲線
(3)產水濁度與通量的關系。從表3不同工況下進出水濁度可以看出,在不同水質,不同通量下產水濁度波動范圍在0.37~0.8NTU之間,產水基本穩(wěn)定。生產污水在通量為100LMH時,濁度由5.87NTU降至0.51NTU,濁度去除率為91.3%,在150LMH和200LMH通量下,濁度去除率分別為87.3%和86.2%,隨著通量的提高,濁度去除率逐步下降。清凈廢水在200LMH、300LMH和400LMH通量下,濁度去除率分別為94.3%、92.2%和86%,趨勢和生產污水相同。即相同水質條件下,產水濁度隨通量的升高而升高。
表3 不同工況下進出水濁度
(4)COD、總油和石油類過濾效果,如表4所示。以生產污水系列為研究對象,在實驗運行過程中,隨機取樣進行了化驗分析,分析結果顯示,對生產污水系列的出水,經過碳化硅平板膜后,CODCr由43mg/L降至17mg/L,去除率達到60.5%;總油從1.35mg/L降至0.26mg/L,去除率達到80.7%,石油類從0.39mg/L降至0.08mg/L,去除率達到79.5%。
表4 COD、總油和石油類處理效果
(5)化學清洗效果。膜污染是任何膜分離過程都不可避免的問題。因此,膜通量都會隨著運行時間的延長而下降。污染膜的清洗恢復性是考察膜濾過程可行性的重要指標之一。盡管周期脈沖反沖洗可以減緩膜污染,但也僅僅是減緩而已,膜芯污染仍然不可避免。因此,運行一定時間后,就需要對膜芯進行清洗,如表5所示。有效的膜清洗方法對于膜應用可行性至關重要。
表5 周期運行清洗恢復效果
本試驗每組試驗運行結束后,對膜元件采用1%氫氧化鈉溶液+0.1%次氯酸鈉溶液,浸泡輔助氣擦洗,持續(xù)時間2h,然后再用1%鹽酸,浸泡輔助氣擦洗,持續(xù)時間2h,以膜初始運行時的壓差值作為判斷清洗效果標準。清洗結果表明,膜元件清洗后初始壓差均在4~6kPa,清洗恢復程度接近100%,清洗效果良好。
(1)采用碳化硅平板膜作為MTO和丁二烯的生產污水和清凈廢水的超濾處理時,隨著通量的增加,跨膜壓差(TMP)均逐漸升高。根據水質來源不同,運行通量差異較大,相同操作條件下,清凈廢水系列的通量幾乎是MTO和丁二烯的生產污水系列運行通量的兩倍。
(2)對于生產污水和清凈廢水采用碳化硅平板膜進行超濾處理,產水濁度受來水水質影響較小,產水濁度穩(wěn)定,波動范圍在0.3~0.82NTU之間。在相同水質條件下,隨著膜通量的升高,產水濁度有升高的趨勢。
(3)對于MTO和丁二烯的生產污水經過膜元件超濾后,COD、總油和石油類分別下降了60.5%、80.7%和79.5%。
(4)采用1% HCl、1% NaOH和0.1% NaClO溶液對膜元件有較好的清洗效果,膜元件清洗恢復程度接近100%。