呂真星
山西鋪龍灣煤業(yè)有限責(zé)任公司 山西 大同 037000
為提高重介旋流器工作效率,部分學(xué)者對(duì)重介旋流器工作參數(shù)、結(jié)構(gòu)進(jìn)行改造并針對(duì)性提出增強(qiáng)重介旋流器穩(wěn)定性及分選精度方案;部分學(xué)者提出減少旋流器介質(zhì)循環(huán)量、調(diào)整旋流器入介口尺寸以及提升入料壓力等措施提高分選精度;部分學(xué)者提出增加混料泵葉輪通道以及改造混料筒結(jié)構(gòu)等方式解決重介旋流器穩(wěn)定性偏低問(wèn)題,或者對(duì)重介旋流器溢流管、底流管及堆體角度等改造,解決精煤、中煤產(chǎn)品夾矸偏高問(wèn)題。對(duì)于降耗方面,研究主要集中在提升脫介能力,如采用新型弧形篩、改造回收工藝或者采用新型弧形篩等。上述研究成果為提高選煤廠重介分選系統(tǒng)工作效率以及運(yùn)行可靠性等提供了寶貴借鑒經(jīng)驗(yàn)。鋪龍灣選煤廠大塊原煤(粒徑 200~50 mm)采用淺槽排矸,50~0.3 mm 原煤采用重介旋流器分選,粒徑 0.3 mm 以內(nèi)原煤浮選,得到的尾煤通過(guò)壓濾機(jī)處理,全廠可實(shí)現(xiàn)洗水閉路循環(huán)。選煤廠生產(chǎn)期間重介分選系統(tǒng)面臨介質(zhì)回收系統(tǒng)工作效率偏低、跑介量偏高等問(wèn)題。本文分析重介分選系統(tǒng)存在問(wèn)題,并提出改進(jìn)措施,以期在一定程度提升選煤廠生產(chǎn)效率。
選煤廠重介分選系統(tǒng)為重介旋流器,預(yù)分選裝置是重介旋流器進(jìn)行預(yù)先處理的主要設(shè)備,介質(zhì)液、原煤混合,實(shí)現(xiàn)分選原煤浸潤(rùn)以及預(yù)分選。在洗選時(shí)原煤經(jīng)預(yù)分選系統(tǒng)處理,常出現(xiàn)物料堵塞情況,影響分選精度、穩(wěn)定性;同時(shí)浸潤(rùn)桶磨損較大,需頻繁更換浸潤(rùn)筒。由于浸潤(rùn)桶上浸潤(rùn)管安裝高度較高,拆除時(shí)操作空間受限,浸潤(rùn)筒更換難度大,因此需要對(duì)預(yù)分選系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化,避免物料堵塞、減少浸潤(rùn)桶磨損及提升重介系統(tǒng)運(yùn)行可靠性。
重介分選系統(tǒng)中高頻篩主要用以精煤等脫水,選煤廠使用的高頻篩篩板為復(fù)合篩板,在篩板兩側(cè)使用硬木壓篩,篩上物容易通過(guò)篩框(壓篩木)與篩網(wǎng)間縫隙進(jìn)入篩下水,增加跑粗,同時(shí)增大煤泥水處理系統(tǒng)負(fù)載。煤泥水中大粒徑煤泥分選難度大,藥劑消耗量高,統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)浮選精煤產(chǎn)率為 7.6%、浮選藥劑消耗量為 0.96 kg/t。高頻篩篩板容易堵塞,現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用時(shí)需頻繁更換篩網(wǎng),增加生產(chǎn)成本并影響生產(chǎn)效率。
為解決重介分選系統(tǒng)堵塞,需增加預(yù)分選系統(tǒng)處理能力,預(yù)分選系統(tǒng)處理能力影響因素包括有浸潤(rùn)管管路設(shè)置方式、原煤給料方式以及介質(zhì)液進(jìn)料方向等。
2.1.1 原煤給料方式優(yōu)化
預(yù)分選結(jié)構(gòu)有內(nèi)、外旋流區(qū)兩個(gè)運(yùn)動(dòng)區(qū)域,若落入內(nèi)旋流區(qū)則無(wú)法起到分選作用;若落入到外旋流區(qū)則可起到相應(yīng)的分選效果,同時(shí)降低湍流及入料口短路影響,若在外旋流區(qū)給料,則可明顯提高預(yù)分選系統(tǒng)處理能力。因此在預(yù)分選系統(tǒng)浸潤(rùn)筒前增設(shè)分料盤,分散入料并使得入料落點(diǎn)集中在浸潤(rùn)筒外旋流區(qū)域,提高預(yù)處理效果。
2.1.2 管路系統(tǒng)優(yōu)化
重介分選系統(tǒng)有大合介、小合介兩個(gè)管路并沿切線方向?yàn)橹亟樾髌魈峁┙橘|(zhì)液。分選效果與介質(zhì)液提供的離心力密切相關(guān)。離心力可通過(guò)式(1)計(jì)算:
式中:Fc為離心力,N;m為入料顆粒質(zhì)量,kg;R為旋流器直徑,mm;Vt為介質(zhì)液切向速度;K為修正系統(tǒng),無(wú)量綱;H為給料壓力,MPa;g為重力加速度,m/s2。
結(jié)合式(1)、式(2)得知,給料壓力越大,則預(yù)分選效果越好。大合介、小合介管路流量分別為1000m3/h、400m3/h,介質(zhì)泵揚(yáng)程分別為45m、55m,同時(shí)受管路磨阻損失沿程損失等影響,出口壓力往往在0.2MPa以內(nèi),從而引起介質(zhì)液切向速度過(guò)低、給介量偏少。為提高介質(zhì)液出口壓力并節(jié)省優(yōu)化改造成本,將介質(zhì)液連接口由大合介管路改為小合介管路,提高介質(zhì)液出口壓力;將浸潤(rùn)管加工成2個(gè)部分并通過(guò)法蘭連接,既方便維修又能解決浸潤(rùn)管堵塞后拆卸困難問(wèn)題。
2.1.3 介質(zhì)液給液優(yōu)化
預(yù)分選處理能力與介質(zhì)液切向速度、軸向速度相關(guān)。介質(zhì)液軸向速度越大,則原煤與介質(zhì)液混合效果越好,入料流量越大則旋流器處理效能越大。在保持介質(zhì)液出口壓力不變情況下,介質(zhì)液切向及軸向速度分配與介質(zhì)液進(jìn)入角度密切相關(guān)。具體介質(zhì)液進(jìn)入浸潤(rùn)筒最佳角度可通過(guò)式(3)計(jì)算:
式中:θ為介質(zhì)液進(jìn)入浸潤(rùn)筒最佳角度,(°);h為入口與底流口間距離,m。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況,取h=0.835m、H=0.264MPa,將上述參數(shù)帶入式(3),即可求得θ=5°。重介系統(tǒng)原有介質(zhì)液進(jìn)入浸潤(rùn)筒內(nèi)角度為 0°,現(xiàn)將介質(zhì)液進(jìn)入浸潤(rùn)筒內(nèi)角度優(yōu)化為 5°。圖 1 為在相同條件下入料角度 分別為 0°、5°時(shí)介質(zhì)液切向速度分布示意圖。
從圖1中看出,隨著與浸潤(rùn)筒壁間距增加,介質(zhì)液切向速度呈現(xiàn)先增加后降低趨勢(shì),在主要分選區(qū)位置(外旋流區(qū)),5°入料角度的切向速度要明顯高于0°入料角度。因此,將介質(zhì)液進(jìn)入到浸潤(rùn)筒角度由0°優(yōu)化至5°,從而達(dá)到提高重介系統(tǒng)分選效果目的。
圖1 入料角度分別為 0°、5°時(shí)切向速度分布示意圖
2.1.4 增強(qiáng)耐磨
浸潤(rùn)筒在高速運(yùn)動(dòng)介質(zhì)液作用下磨損嚴(yán)重,同時(shí)為提升分選效果,小介質(zhì)泵接入到預(yù)分選結(jié)構(gòu),會(huì)進(jìn)一步增大入料壓力,加速浸潤(rùn)筒磨損。經(jīng)過(guò)技術(shù)調(diào)研,決定在浸潤(rùn)筒表面粘貼一層耐磨陶瓷片作為保護(hù)層,提高浸潤(rùn)筒使用時(shí)限。
2.1.5 高頻篩的優(yōu)化
為解決原有高頻篩與篩框(壓篩木)與篩網(wǎng)間縫隙跑粗、使用時(shí)限短等問(wèn)題,優(yōu)化焊接篩板。提升開(kāi)孔率、降低灰分、改善性能,使用篩條背寬1~1.2 mm、開(kāi)孔率增幅超過(guò) 100%并增強(qiáng)使用壽命。篩板邊用聚氨酯材料包邊,鍥子由硬木改為高分子聚乙烯材質(zhì),從而使得側(cè)邊篩框與篩板緊密接觸,解決高頻篩使用時(shí)面臨的跑粗問(wèn)題。為增強(qiáng)高頻篩脫水效果,增加高頻篩出料端高度,將出料端原有0°改為 -2°出料,使得出料端有一定坡度。將壓篩篩板由原本的平板式改為擋水式,增加物料在弧形篩上時(shí)間、提升脫水效果。
對(duì)選煤廠重介分選系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化后,可避免物料堵塞問(wèn)題且增強(qiáng)物料處理能力。當(dāng)采用的浸潤(rùn)管壓力為 0.28 MPa 時(shí),重介旋流器處理能力達(dá)到316.45 t/h,精煤污染率、中煤損失率以及矸石損失率分別為1.5%、2%及 0.5%,重介分選系統(tǒng)工作效率得以顯著提升。具體優(yōu)化前后統(tǒng)計(jì)結(jié)果見(jiàn)表1。
表1 優(yōu)化前后處理效果
(1)通過(guò)增設(shè)分料盤,改善原煤入料方式使得物料落料點(diǎn)集中在浸潤(rùn)筒外旋流區(qū),提高分選效果;將浸潤(rùn)管接口直接接入到小合介管路,提高浸潤(rùn)管路入介壓力;將浸潤(rùn)管改為兩端并通過(guò)法蘭連接,降低后續(xù)維護(hù)難度及工作量;將原有的介質(zhì)液進(jìn)入到浸潤(rùn)筒角度由 0°優(yōu)化至 5°,提高系統(tǒng)分選效果;在浸潤(rùn)筒內(nèi)側(cè)粘貼耐磨陶瓷,降低浸潤(rùn)筒磨損程度。優(yōu)化高頻篩,提高篩分以及脫水效果。
(2)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用后,重介分選系統(tǒng)工作效率及可靠性等均得以顯著提升,入選原煤處理能力增至316t/h,精煤回收率提升0.5%,同時(shí)電能消耗以及中煤損失等均明顯降低,現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用取得顯著優(yōu)化效果。