吳永興
中國(guó)石油集團(tuán)長(zhǎng)城鉆探工程有限公司井下作業(yè)分公司 遼寧 盤(pán)錦 124107
連續(xù)油管技術(shù)具有帶壓作業(yè)、起下速度快、安全可靠、作業(yè)效率高等一系列優(yōu)點(diǎn),廣泛應(yīng)用于油氣田修井、鉆井、完井、測(cè)井等作業(yè),已成為油氣田開(kāi)發(fā)過(guò)程中不可或缺的關(guān)鍵技術(shù)之一。但在作業(yè)過(guò)程中,經(jīng)常發(fā)生連續(xù)油管遇卡的情況,一旦處理不當(dāng)就可能造成更大的經(jīng)濟(jì)損失。
連續(xù)油管在井內(nèi)遇卡的原因有很多,常見(jiàn)的如:(1)砂埋砂卡:一般由于地層出砂,引起生產(chǎn)管柱砂堵或壓裂管柱沉砂,需要進(jìn)行連續(xù)油管沖砂。往往由于砂柱較高,砂堵嚴(yán)重或水平段較長(zhǎng),沖砂過(guò)程中突然停泵等原因都有可能造成連續(xù)油管砂埋砂卡。(2)井下落物卡:(3)鉆磨作業(yè)過(guò)程中遇卡:鉆屑未能及時(shí)返出,沉積后形成鉆屑床,減小環(huán)空空間,造成連續(xù)油管卡等;(4)套管或油管破損卡:由于各種原因?qū)е碌木畠?nèi)油管或套管破損、斷裂等,導(dǎo)致連續(xù)油管進(jìn)入管內(nèi)作業(yè)時(shí)被卡;(5)稠油或高凝油粘卡[1];(6)其它原因造成的卡阻。
連續(xù)油管作業(yè)過(guò)程中遇卡后,常規(guī)的處理措施一般有大力上提解卡、泵車(chē)大排量注入補(bǔ)液、注入氮?dú)饣蛞旱?、投球嘗試斷開(kāi)丟手、安全載荷內(nèi)反復(fù)上提下放等措施。在常規(guī)處理措施均無(wú)效的情況下,可根據(jù)遇卡類(lèi)型,嘗試采用穿芯打撈工藝和環(huán)空負(fù)壓解卡方法進(jìn)行處理。穿芯打撈連續(xù)油管工藝是借鑒測(cè)井電纜穿芯打撈做法,優(yōu)點(diǎn)是能很好地保持連續(xù)油管的完整性,有效地避免連續(xù)油管從上部被拉斷而造成的井下復(fù)雜事故和工程風(fēng)險(xiǎn),而且打撈成功率比較高[2]。環(huán)空負(fù)壓解卡即從環(huán)空下入外徑較小的毛細(xì)管(或毛細(xì)連續(xù)油管,下同),氣舉誘噴、降低環(huán)空液面,依靠地層能量使砂橋松動(dòng),促使連續(xù)油管解卡。該環(huán)空負(fù)壓解卡工藝的優(yōu)點(diǎn)是施工周期短、投入少、見(jiàn)效快、損失小,是處理連續(xù)油管砂卡比較有效的做法。本文分析了“穿芯打撈”和“環(huán)空負(fù)壓解卡打撈”解除連續(xù)油管卡阻的典型案例,總結(jié)了兩種方法的應(yīng)用程序。兩種處理措施均比較典型,具有代表性。
曙頁(yè)X井是遼河油田一口水平井,完鉆井深4134m,采用Φ139.7mm*10.54mm套管完井;人工井底4116.25m,水平段長(zhǎng)度767.4m(具體見(jiàn)圖1)。
圖1 曙頁(yè)X井井身結(jié)構(gòu)及管柱示意圖
該井經(jīng)過(guò)前期的壓裂試氣施工,井內(nèi)使用12個(gè)可溶橋塞分段坐封,壓裂完成后放噴返排率13%,放噴效果不理想。結(jié)合前期壓裂過(guò)程中出現(xiàn)的一些砂堵情況及返排過(guò)程中始終無(wú)油無(wú)砂無(wú)氣,分析懷疑井筒內(nèi)有砂堵或部分橋塞溶解不完全導(dǎo)致堵塞情況,計(jì)劃實(shí)施連續(xù)油管沖砂作業(yè)。
下連續(xù)油管( 2 〞 連續(xù)油管+ 接頭+Φ73mm*0.86m馬達(dá)頭總成+Φ73mm*1.51m水力振蕩器+Φ73mm*0.2m噴頭)反復(fù)沖砂最大下入深度至4097.66m,遇阻。上提連續(xù)油管至3996.21m,遇卡。打入3%KCL溶液16m3,出砂1.0m3無(wú)油無(wú)氣。之后,從連續(xù)油管泵入氮?dú)舛稳饪?,打入純?8.5%氮?dú)?2000m3,累注99500m3,解卡不成功。采用連續(xù)油管活動(dòng)解卡,上提負(fù)荷35T,反復(fù)活動(dòng),未解開(kāi)。最終,在井口剪斷連續(xù)油管,坐入防噴器中,安裝防噴管及壓力表檢測(cè)壓力13MPa,后放壓至0。
(1)打撈過(guò)程中井控安全問(wèn)題
由于該井井口壓力13MPa,為確保打撈過(guò)程中井控安全,專(zhuān)門(mén)設(shè)計(jì)了防噴旋轉(zhuǎn)密封頭。該裝置是專(zhuān)門(mén)針對(duì)穿芯打撈作業(yè)工藝及沖洗返排而設(shè)計(jì)的井口防噴裝置,該裝置結(jié)合了修井水龍頭、修井提升裝置、連續(xù)油管防噴盒的功能,既能轉(zhuǎn)動(dòng)又能密封(具體見(jiàn)圖2)。該裝置設(shè)計(jì)三級(jí)液壓密封、一級(jí)輔助自密封、兩處壓力變化監(jiān)測(cè),可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)施工情況靈活運(yùn)用。連續(xù)油管在穿芯管內(nèi)的動(dòng)密封,即通過(guò)該裝置來(lái)實(shí)現(xiàn),同時(shí)在該裝置上引出連接泵,實(shí)現(xiàn)了連續(xù)正反沖洗功能,確保了整個(gè)打撈過(guò)程中井控的安全。
圖2 防噴旋轉(zhuǎn)密封頭示意圖
(2)穿芯打撈管柱下入深度問(wèn)題
該井井型復(fù)雜,井深結(jié)構(gòu)剖面圖成“M”型,上下井斜角相差12°(如圖3所示);而穿芯解卡深度4007.86m、連續(xù)油管卡鉆長(zhǎng)度長(zhǎng)達(dá)600m;穿芯打撈管柱是否能夠順利下入到預(yù)定深度無(wú)法預(yù)知,國(guó)內(nèi)已實(shí)施的同類(lèi)穿芯打撈連續(xù)油管工藝,穿芯打撈管柱下入深度不超過(guò)4000m。另外,該井漏失嚴(yán)重,在前期作業(yè)過(guò)程中已遇到該問(wèn)題,在下入穿芯打撈管柱的過(guò)程中,多次循環(huán)洗井,均發(fā)生較為嚴(yán)重的漏失。
圖3 曙頁(yè)×井井身結(jié)構(gòu)及管柱示意圖
針對(duì)該井的復(fù)雜情況,通過(guò)采用Φ89mm平式倒角油管和Φ89mm普通平式油管相結(jié)合,利用清水、鹽水進(jìn)行反復(fù)循環(huán)洗井,順利下入到4007.86m,為穿芯打撈解卡創(chuàng)造了良好的基礎(chǔ)。采用輔助式帶壓作業(yè)機(jī)進(jìn)行打撈,設(shè)備占地面積小、解卡能力強(qiáng)、地面井口附近操作易于進(jìn)行,也降低了井控風(fēng)險(xiǎn)。
最終,該井采用穿芯打撈工藝,期間通過(guò)不斷活動(dòng)穿芯打撈管柱和連續(xù)油管,經(jīng)過(guò)多天的努力,順利實(shí)現(xiàn)解卡。
大吉平×井,人工井底3 3 5 1 m,A 靶點(diǎn)2188m,水平段長(zhǎng)度1205m,見(jiàn)砂點(diǎn)2167m; 30°點(diǎn):1809 m;60°點(diǎn):1990 m(如圖4)。
圖4 大吉平×井井身結(jié)構(gòu)及管柱示意圖
該井前期進(jìn)行壓裂試氣施工,井內(nèi)采用14個(gè)可溶橋塞分段坐封,壓裂完成后放噴返液率6%,放噴效果不理想。結(jié)合前期壓裂過(guò)程中出現(xiàn)三次砂堵情況及返排過(guò)程中帶有少量膠皮返出,懷疑井筒內(nèi)有砂堵或部分橋塞溶解不完全導(dǎo)致堵塞情況,計(jì)劃實(shí)施連續(xù)油管鉆塞、沖砂作業(yè)。
首次下鉆磨管柱至2275m遇阻無(wú)法通過(guò)。更換沖砂工具實(shí)施連續(xù)油管沖砂作業(yè)過(guò)程中,在多個(gè)深度處均出現(xiàn)遇阻現(xiàn)象。最深沖砂洗井至3356m后上提,在2678m處遇卡,遇卡后采取正注胍膠基液、大力上提解卡、制氮車(chē)正注氮?dú)庖约皦毫衍?chē)正注和環(huán)空反擠等解卡措施均未成功。
綜合分析多種有效處理措施的優(yōu)缺點(diǎn),最終采用下入毛細(xì)管環(huán)空負(fù)壓解卡。
作業(yè)難點(diǎn):從環(huán)空下入毛細(xì)管,井口密封困難;井筒內(nèi)有砂堵或部分橋塞溶解不完全導(dǎo)致毛細(xì)管難以下入;下入毛細(xì)管過(guò)程中和井內(nèi)連續(xù)油管有纏繞的風(fēng)險(xiǎn),會(huì)造成二次風(fēng)險(xiǎn),使該井問(wèn)題復(fù)雜化。
處理措施:設(shè)計(jì)制作毛細(xì)連續(xù)油管井口法蘭、三通及配件;從環(huán)空下入Φ15mm的毛細(xì)連續(xù)油管,氣舉誘噴,降低環(huán)空液面;依靠注入氮?dú)庋a(bǔ)充地層能量,增強(qiáng)返排流速使砂橋松動(dòng),促使連續(xù)油管解卡。
取得效果:在井口變徑法蘭處安裝毛細(xì)連續(xù)油管導(dǎo)入三通,安裝毛細(xì)連續(xù)油管注入頭,牽引導(dǎo)入毛細(xì)連續(xù)油管。由毛細(xì)連續(xù)油管注入氮?dú)?,套管環(huán)空降液面。氮?dú)鈿馀e,舉通,套管放噴,上提毛細(xì)連續(xù)油管至井口。井內(nèi)連續(xù)油管正注洗井液,正注氮?dú)饨⒀h(huán),充分循環(huán)洗井,上提下放活動(dòng)連續(xù)油管,解卡成功。最終,該井歷時(shí)三天,連續(xù)油管解卡成功。氮?dú)鈿馀e誘噴成功,順利交井。
(1)針對(duì)曙頁(yè)×井成功研發(fā)耐壓70MPa的井口密封裝置,在帶壓作業(yè)機(jī)的配合下,解決了套管和穿芯油管,穿芯油管和連續(xù)油管,連續(xù)油管內(nèi)部三個(gè)通道的防噴、循環(huán)問(wèn)題。通過(guò)該井的成功實(shí)踐,創(chuàng)造了同類(lèi)型工藝井型最復(fù)雜、穿芯打撈最深(4007.86m)記錄,為解決此類(lèi)復(fù)雜水平井連續(xù)油管遇卡后打撈難題進(jìn)行了有益的探索。
(2)文中曙頁(yè)×井連續(xù)油管順利解除卡阻的成功案例,進(jìn)一步驗(yàn)證了穿芯打撈連續(xù)油管工藝是一種有效的處理措施,但穿芯打撈管柱即使能夠下入到遇卡位置,也還需要綜合采取其它常規(guī)的手段和措施才可能實(shí)現(xiàn)成功解卡。穿芯打撈工藝雖然不需要采用大修設(shè)備,具有可操作性強(qiáng)、風(fēng)險(xiǎn)小、不會(huì)造成二次事故等優(yōu)點(diǎn),但同時(shí)作業(yè)效率相對(duì)較低,占井周期長(zhǎng),作業(yè)成本高。
(3)采用環(huán)空負(fù)壓解卡方法有利于處理連續(xù)油管砂埋砂卡等復(fù)雜情況,通過(guò)從環(huán)空下入毛細(xì)連續(xù)油管,氣舉誘噴,降低環(huán)空液面,依靠地層能量使砂橋松動(dòng),促使連續(xù)油管解卡成功,具有施工周期短、投入少、見(jiàn)效快、損失小的優(yōu)勢(shì),對(duì)同類(lèi)問(wèn)題的處理具有參考價(jià)值。
(4)兩口井前期井況基本類(lèi)似,均為連續(xù)油管沖砂施工過(guò)程中出現(xiàn)了遇卡事故,分別采取了不同的解卡處理措施,最后都取得了成功。兩個(gè)典型案例,進(jìn)一步豐富了連續(xù)油管遇卡事故的處理措施,具有重要參考價(jià)值,值得借鑒。