汪良軍,王松茂,楊 超
(廣東水電二局股份有限公司,廣州 511340)
隨著城市現(xiàn)代化發(fā)展步伐加快,地下空間(基坑、隧道等)的開發(fā)正向大規(guī)模、大深度方向發(fā)展,尤其在長三角、珠三角等典型軟土分布廣泛地區(qū),受限于軟土地層高含水率、高壓縮性、抗剪強度低、自穩(wěn)性差等特性,其地下連續(xù)墻設(shè)計成槽深度往往超過40 m,最深達150 m[1]。
韓江榕江練江水系連通后續(xù)優(yōu)化工程GX14#工作井地下連續(xù)墻設(shè)計成槽深度為88.5 m,刷新了廣東省水利防滲墻施工記錄,針對富水深厚軟土地層超深地下連續(xù)墻施工設(shè)備選型、成槽工藝、護壁泥漿性能、垂直度控制、超長鋼筋籠分節(jié)連接、銑削接頭處理、水下砼配合比設(shè)計及澆筑等關(guān)鍵技術(shù)開展攻關(guān)研究,歸納總結(jié)成果,為今后同類工程施工提供參考,助推區(qū)域工程建設(shè)高質(zhì)量快速發(fā)展[2]。
韓江榕江練江水系連通后續(xù)優(yōu)化工程GX13#~GX16#工作井分布于榕江南岸,以沖積平原地貌為主,零星分布殘丘,總體上地形平坦。該段區(qū)間為單線Φ6 600盾構(gòu)隧洞長約4.57 km,沿線布置GX13#、GX16#兩座永久工作井和GX14#、GX15#兩座臨時工作井。其中GX14#工作井圍護結(jié)構(gòu)地下連續(xù)墻成槽深度達88.5 m,為工程全線最深,兼顧盾構(gòu)始發(fā)及接收功能。工作井為外徑24 m圓形豎井,開挖深度為38.5 m,采用地下連續(xù)墻+砼內(nèi)襯墻支護方案,地下連續(xù)墻厚1 m,Ⅰ序槽段長6.868 m,采用三銑成槽,Ⅱ序槽段長2.8 m,采用一銑成槽,槽段連接采用銑削接頭,其套銑長度為307 mm。槽段劃分及銑削接頭大樣見圖1。
圖1 地下連續(xù)墻槽段劃分及銑削接頭大樣示意
根據(jù)鉆孔揭露,地下連續(xù)墻穿越地層以淤泥質(zhì)土、中粗砂和黏性土為主,淤泥質(zhì)土壓縮性高、自穩(wěn)能力差;砂層透水性好、水量豐富;黏性土土質(zhì)較均勻、可塑狀為主、局部硬塑;下覆基巖為花崗巖,埋深達82.4~89.7 m。工程區(qū)域地下水類型主要為第四系松散沉積物孔隙性潛水,潛水水位埋藏較淺,一般為0.5~2.5 m;下部砂層為主要含水層,微承壓,與榕江連通,水位與江水相近。
GX14#工作井地下連續(xù)墻成槽深度大,軟土透水地層厚,基坑開挖深度達38.5 m,為保證豎井開挖襯砌、盾構(gòu)掘進施工,地下連續(xù)墻的垂直度、墻體質(zhì)量、防滲效果成為施工控制的重點。本工程地下連續(xù)墻施工主要解決如下技術(shù)難題。
1)墻體0~30 m范圍主要地層為流塑~軟塑狀淤泥質(zhì)土、可塑狀黏性土,30~88.5 m范圍主要地層為中密~密實狀中粗砂、可塑~硬塑狀黏性土、全~強風化巖層,上、下地層特性差異大,需選擇合適的成槽設(shè)備和工藝,以適應(yīng)不同地層,加快成槽工效。
2)為控制墻體不侵入二襯結(jié)構(gòu)線內(nèi),避免相鄰槽段墻身傾斜錯位過大導致滲漏等問題,墻體垂直度要求高(不大于1/450),需采取可靠措施保證成槽垂直度滿足要求。
3)墻體穿越強透水性中粗砂層厚度大,地下水位高,基坑開挖滲漏風險大,必須保證槽段接頭防滲質(zhì)量,選擇合適的接頭形式和接縫清洗工藝至關(guān)重要。
4)地下連續(xù)墻鋼筋籠長88 m,重約69 t,分2節(jié)吊裝,需選擇合適的接籠工藝,保證鋼筋連接質(zhì)量,提高鋼筋籠安裝效率。
5)Ⅰ序槽段水下混凝土澆筑設(shè)計方量達598.9 m3以上,澆筑深度達88.5 m,水下混凝土的性能和澆筑方法的可靠性是保證墻體質(zhì)量的關(guān)鍵。
1)設(shè)備選型分析
成槽是地下連續(xù)墻施工關(guān)鍵工序,其持續(xù)時間占到槽段施工時間一半以上,成槽設(shè)備選型至關(guān)重要,常用設(shè)備有沖擊式鉆機、旋挖鉆機、液壓抓斗、雙輪銑槽機等,主要從地層特性、成槽深度、垂直度控制、套銑接頭、成槽工效和質(zhì)量等方面綜合考慮,選擇最適用的施工設(shè)備[3],設(shè)備選型分析見表1。
表1 成槽設(shè)備選型分析
2)成槽工藝
本工作井地下連續(xù)墻要求嵌入井底(開挖面以下)地層和全風化層總深度≥7.5 m,且嵌入全風化層≥3.5 m,根據(jù)表1分析結(jié)果,成槽施工采用“抓銑結(jié)合”工藝,上部淤泥質(zhì)土、黏性土等軟土層采用液壓抓斗施工,成槽速度快,工效高;下部密實中粗砂層、全風化巖層以及接頭套銑砼等部位,采用雙輪銑槽機施工,地層擾動較小,垂直度控制精度高,成槽質(zhì)量好[5]。
3)工效分析
Ⅰ序槽段長6.868 m,三銑成槽,第1刀及第2刀上部采用液壓抓斗施工,下部采用雙輪銑槽機施工,中間第3刀從上至下均采用雙輪銑槽機施工。Ⅱ序槽段長2.8 m,一銑成槽,雙輪銑槽機從上至下銑削土體及套銑接頭處砼。GX14#工作井地下連續(xù)墻成槽施工工效分析見表2。
從表2數(shù)據(jù)分析,Ⅰ序槽液壓抓斗單刀(2.8 m)挖槽平均速度為6.03 m/h,雙輪銑槽機單刀(2.8 m)銑槽平均速度為4.01 m/h,完成一幅Ⅰ序槽段(3刀)平均用時為55 h;Ⅱ序槽銑槽和套銑平均速度為2.23 m/h,完成一幅Ⅱ序槽段(1刀)平均用時為39.9 h。由此得知,Ⅰ序槽采用“抓銑結(jié)合”工藝能夠顯著提高成槽速度。
護壁泥漿性能控制是成槽質(zhì)量的關(guān)鍵,它關(guān)系著槽壁穩(wěn)定、成槽速度、砼澆筑質(zhì)量、銑齒磨損等。針對本工作井地層特性,采用新型復合納基膨潤土泥漿,配比見表3,主要優(yōu)點有:
表3 新型復合納基膨潤土泥漿配比
1)含聚合物分子作用,土粒、砂粒更容易被聚合物吸附成大顆粒,加快其沉淀,有利于泥漿凈化。
2)化學性能穩(wěn)定,微小顆粒懸浮能力強,利于反循環(huán)吸出槽段進行處理,能有效減少槽底沉渣。
3)密度低,新配泥漿比重為1.03~1.06 g/cm3,與混凝土的密度差大,水下混凝土澆筑過程中利于混凝土在槽內(nèi)擴散,保證墻體質(zhì)量。
槽內(nèi)混凝土充盈系數(shù)(≥1.0)大小直接體現(xiàn)護壁泥漿性能的優(yōu)劣,充盈系數(shù)接近1.0,說明槽壁穩(wěn)定,坍塌量少,泥漿護壁效果好,反之則不然。經(jīng)統(tǒng)計,GX14#工作井地下連續(xù)墻混凝土充盈系數(shù)在1.000~1.032之間,平均值為1.023,取得了很好的泥漿護壁效果。
成槽垂直度是超深地下連續(xù)墻施工質(zhì)量的控制要點,垂直度偏差過大會導致鋼筋籠下放刮碰槽壁引起坍塌、墻身侵入內(nèi)襯結(jié)構(gòu)線、相鄰槽段墻身接頭錯位引起滲漏等問題,影響墻體質(zhì)量和后續(xù)豎井開挖及內(nèi)襯結(jié)構(gòu)施工,主要采取如下控制措施。
1)開槽定位控制
① 刀架校核:設(shè)備組裝完成后,使用全站儀校核刀架垂直度。
② 刀位測放:按設(shè)計槽段長度劃分刀位,準確測放刀位線,在導墻頂做好標記和編號。
③ 定位開槽:設(shè)備就位后調(diào)整刀架姿態(tài),兩端刀位線處各設(shè)置一根橫跨導墻的移動式導向界限桿,緩慢下放刀架入槽,慢速銑削,待刀架入槽深度滿足糾偏系統(tǒng)使用時,采用正常速度銑削,確保開槽精準定位。
2)銑進速度及垂直度動態(tài)管理
① 本工作井地下連續(xù)墻平均抓槽深度約為45 m,銑槽深度約為43.5 m,成槽施工過程中,密切關(guān)注地層的變化,臨近密實中粗砂層、巖層時,及時調(diào)整刀架姿態(tài)和銑輪轉(zhuǎn)速,防止刀架抖動過大,影響成槽垂直度。在抓銑結(jié)合和巖面起伏部位銑進時,均應(yīng)慢速銑削,并根據(jù)刀架抖動幅度,及時調(diào)整銑削速度。軟土地層中常用銑輪轉(zhuǎn)速見表4。
表4 軟土地基中常用銑輪轉(zhuǎn)速
② 成槽施工過程中對槽壁垂直度進行動態(tài)管理,做到隨偏隨糾。利用超聲成孔檢測儀每隔5~10 m槽深進行一次垂直度檢測,將其與成槽設(shè)備測斜儀測量成果進行對比,及時作出糾偏響應(yīng),使槽壁垂直度始終處于可控狀態(tài)。成槽設(shè)備測斜儀檢測結(jié)果與超聲成孔檢測結(jié)果如圖2、圖3所示。
圖2 成槽設(shè)備測斜儀檢測結(jié)果示意
圖3 超聲成孔檢測結(jié)果示意
3)Ⅱ序槽開槽位預處理[6]
地下連續(xù)墻施工分兩序跳槽施工,先施工Ⅰ序槽,后施工Ⅱ序槽,Ⅱ序槽開槽銑進時,由于兩端Ⅰ序槽砼齡期不同存在強度差異,且兩幅槽墻身砼頂高程有偏差,左、右銑輪傳動油壓差異較大,極易引起刀架偏位,影響成槽垂直度控制。為解決Ⅱ序槽開槽偏位的問題,在Ⅰ序槽澆筑砼時,在槽段兩端下設(shè)接頭插板,準確預留Ⅱ序槽開槽位。接頭插板長5 m,寬1.0 m,內(nèi)側(cè)厚0.35 m,外側(cè)厚0.17 m,采用厚度為12 mm的鋼板拼裝焊接而成,接頭插板結(jié)構(gòu)示意見圖4。
圖4 接頭插板結(jié)構(gòu)示意
本工作井16幅地下連續(xù)墻槽壁垂直度實測值在1/909~1/560之間,平均值為1/683,滿足設(shè)計要求。
1)本工作井地下連續(xù)墻鋼筋籠最大外型尺寸為長88 m×寬5.768 m×高0.85 m,籠重約69 t,一次整體吊裝施工難度大、安全風險高,分兩節(jié)制作安裝[7],鋼筋籠主筋連接是吊裝施工的關(guān)鍵環(huán)節(jié),傳統(tǒng)方法有焊接法、直螺紋套筒連接法等。采用焊接法作業(yè)時間長,槽壁有坍塌的風險,且立焊質(zhì)量較難保證;采用直螺紋套筒連接法施工時,鋼筋端頭螺紋出露1/2套筒長度,削弱了駁接區(qū)域鋼筋的連接強度,部分主筋上下端頭存在軸線偏差,易造成鋼筋無法對接[8]。
2)為解決上述連接方法的不足,研制了一種自鎖直螺紋套筒連接結(jié)構(gòu)(見圖5),能夠達到鋼筋籠快速裝配對接,保證對接質(zhì)量,其組成包括連接內(nèi)套Ⅰ、連接內(nèi)套Ⅱ、連接外套以及固定螺母,連接內(nèi)套內(nèi)、外側(cè)及連接外套內(nèi)側(cè)均設(shè)有螺紋,連接外套將縱向筋兩端頭的連接內(nèi)套相連,承受各種荷載。固定螺母是用于防止連接外套松動而設(shè)置的固定件。
圖5 鋼筋自鎖直螺紋套筒連接件示意
3)自鎖直螺紋套筒連接方法:在上、下鋼筋籠主筋已滾軋好螺紋的一端,分別安裝連接內(nèi)套Ⅰ和連接內(nèi)套Ⅱ,并加以緊固,而后將固定螺母和連接外套先后旋入連接內(nèi)套Ⅱ;當連接外套旋入后端面與連接內(nèi)套Ⅱ旋入后端面齊平時,將兩個連接內(nèi)套的旋入后端面緊貼、對齊,再使用連接外套連接連接內(nèi)套Ⅰ,最后使用固定螺母鎖定,完成鋼筋連接操作。
4)鋼筋籠分節(jié)制作時,先將上、下籠駁接區(qū)域主筋使用自鎖直螺紋套筒連接鎖定,待籠成型制作完成后,將自鎖直螺紋套筒解鎖,而后再將固定螺母和連接外套先后旋入連接內(nèi)套Ⅱ,使得連接外套旋入后端面與連接內(nèi)套Ⅱ旋入后端面齊平或略高[9]。
5)本工作井地下連續(xù)墻鋼筋籠主筋對接全部采用自鎖直螺紋套筒連接,完成單根Ф32 mm鋼筋連接用時8 min,比焊接法節(jié)省用時22 min,完成一幅Ⅰ序槽鋼筋籠100個接頭的連接僅需2 h,大大縮短了對接時間,接頭質(zhì)量檢測全部合格,為盡快開倉澆筑水下砼創(chuàng)造了有利條件[10]。
地下連續(xù)墻單元槽段接頭兼顧傳力及防滲作用,是地下連續(xù)墻的薄弱部位,目前接頭處理多采用刷壁器沿接縫處上下反復刷洗,以達到清理接縫夾泥的目的,但是存在刷壁質(zhì)量較差、效率低、工序繁瑣等不足,比較適用淺槽接縫的處理。對于本工程超深地下連續(xù)墻來說,由于豎井開挖深度大,接縫承受地下水壓高,采用這種方法處理存在較大的滲漏風險。
針對刷壁器工藝中的缺陷和本工程地下連續(xù)墻防滲要求,專門設(shè)計制作一種接頭沖洗裝置(見圖6)[11]。實施過程利用已有設(shè)備資源,槽底清理與刷壁兩工序同步進行,大大縮短了接縫清洗時間,對所有接頭形式的地下連續(xù)墻均適用,且施工槽深不受限制,最大限度降低了施工成本。
圖6 接頭沖洗裝置大樣圖及其安裝示意
通過多組試驗比對,當泵送壓力調(diào)整至0.8~1.0 MPa、流量為45~75 L/min的工況條件下,槽底泥漿性能參數(shù)指標接近最優(yōu),接頭沖洗效果最佳,且形成的高壓水流對地下墻體本身不會產(chǎn)生負作用[11]。
工作井開挖后,地下連續(xù)墻16處接頭砼膠結(jié)良好,未出現(xiàn)夾泥、滲漏等情況(見圖7),證明接頭沖洗處理工藝質(zhì)量可靠[12]。
圖7 連續(xù)墻鑿毛后接頭處砼膠結(jié)照片示意
4.6.1水下砼配合比設(shè)計
1)砼性能要求
水下混凝土強度等級為C30W6,設(shè)計坍落度為180~220 mm,擴展度為500~550 mm,保坍時間要求3 h內(nèi)無坍落度及擴展度損失,初凝時間為8~10 h。要求流動性、黏聚性、保坍性、保水性、包裹性良好,無離析、無抓底。
2)原材料
采用P.O42.5R水泥;細骨料采用中砂(人工砂),細度模數(shù)為2.7;粗骨料采用5~20 mm碎石;摻合料為F類Ⅱ級粉煤灰;減水劑采用GRT-HPC緩凝型聚羧酸高性能減水劑;拌合用水為市政自來水。
3)基準配合比設(shè)計
① 確定配制強度:根據(jù)《水工混凝土施工規(guī)范》《水工混凝土試驗規(guī)程》進行配制強度計算。水下免振混凝土設(shè)計和普通混凝土不同,根據(jù)施工經(jīng)驗,考慮水下成型與空氣中成型試件抗壓強度差值,來保證混凝土的強度,混凝土的配制強度采用下式確定:
fcu,0=fcu,k+tσ+ΔR=30+1.645×4.5+5.0=42.4 MPa。
② 確定水膠比:根據(jù)設(shè)計、規(guī)范要求以及施工經(jīng)驗,初取水膠比為W/B=0.39。
③ 用水量初選:通過試配,取用水量mwo=220 kg。外加劑減水率為25%,則摻外加劑砼初取用水量mwo=217×(1-0.25)=163 kg。
④ 膠凝材料用量:mbo=mwo/W/B=163/0.39=418 kg;粉煤灰用量:摻量βf= 15%,則mfo=418×0.15=63 kg;水泥用量:mco=mbo-mfo=418-63=355 kg。
⑤ 減水劑用量:根據(jù)試驗和拌合物性能,選擇摻量為2.0%,mjo=418×0.020=8.36 kg。
⑥ 砂、石料用量:初選取砂率為βs=47.0%,含氣量選2.0%,按下列聯(lián)立方程式計算砂石用量:
Vs,g=1-(mwo/ρwo+mco/ρco+σ);mso=Vs,g*βs*ρs;mgo=Vs,g*(1-βs)*ρg。
即:砂料mso=825 kg,石料mgo=945 kg。
每立方砼材料重量比的初步確定:水泥∶水∶砂∶碎石∶粉煤灰∶外加劑=355 kg∶163 kg∶825 kg∶945 kg∶63 kg∶8.36 kg=1∶0.46∶2.32∶2.66∶0.18∶0.024。
⑦ 按初步配合比,取25 L砼的材料用量進行試拌,經(jīng)測定,流動性、粘聚性、保水性良好,符合要求;經(jīng)試配后測定濕表觀密度為2 340 kg/m3,強度滿足要求,工作性能不需調(diào)整。
4.6.2水下砼澆筑控制要點
1)水下砼采用直升導管法澆筑,Ⅰ序槽布置兩根導管,導管間距不大于4 m,Ⅱ序槽布置1根導管,導管直徑為250 mm,考慮槽深較大,導管管節(jié)優(yōu)先選用法蘭盤接頭,其接頭抗拔和密封性能優(yōu)于快速接頭。
2)首幅地下連續(xù)墻水下砼澆筑前,按規(guī)范要求對導管進行水密性試驗,導管壁及接頭處不能出現(xiàn)滲漏。
3)開始灌注時,導管底端到孔底的距離宜為0.3~0.5 m;為保證導管底端一次性埋入水下混凝土的深度,打開混凝土儲料斗隔水栓的同時,加快砼罐車放料速度,增加首罐砼量,確保首罐混凝土能埋住導管底1 m以上。
4)混凝土供應(yīng)及灌注須連續(xù)進行,不得中斷。間歇時間一般控制在15 min內(nèi),特殊情況下不得超過30 min。
5)混凝土灌注的上升速度按不小于2 m/h控制。隨著混凝土灌注面的上升,適時提升和拆卸導管,導管底端埋入混凝土面以下2~6 m。
6)在水下混凝土灌注過程中,設(shè)專人測量導管埋深,填寫好水下混凝土灌注記錄表,混凝土灌注高度超設(shè)計高度0.5 m以上。
4.6.3墻身澆筑質(zhì)量效果
1)墻體質(zhì)量檢測
按設(shè)計要求對GX14#工作井6幅地下連續(xù)墻墻身采用聲波透射法無損檢測,其中Ⅰ類墻5幅,占總檢測數(shù)的83.3%,Ⅱ類墻1幅,占總檢測數(shù)的16.7%,滿足設(shè)計和規(guī)范要求。
2)墻體外觀質(zhì)量
GX14#工作井已于2023年7月8日順利開挖至基底,經(jīng)現(xiàn)場查看,未出現(xiàn)墻體侵入內(nèi)襯結(jié)構(gòu)界限,所有接縫處砼膠結(jié)良好,未出現(xiàn)明顯錯臺,墻體和槽段接頭及建基面均未出現(xiàn)滲漏,外觀質(zhì)量良好(見圖8所示)。
圖8 基坑開挖后墻體照片示意
韓江榕江練江水系連通后續(xù)優(yōu)化工程GX14#工作井超深地下連續(xù)墻施工已按要求安全順利完成,取得了滿意的效果,通過實踐,得出如下結(jié)論。
1)富水深厚軟土地層超深地下連續(xù)墻施工采用“抓銑結(jié)合“成槽工藝,并運用新型復合納基膨潤土泥漿護壁,成槽速度快,槽壁穩(wěn)定,成槽質(zhì)量好,上部地層抓槽深度宜控制在45 m左右。
2)通過Ⅰ序槽導向開槽,Ⅰ序槽砼澆筑預插Ⅱ序槽導向裝置,保證了槽段定位準確,成槽過程中采用超聲測斜儀每隔5~10 m槽深檢測槽壁垂直度,及時糾偏,確保了槽孔垂直度滿足要求。
3)超長鋼筋籠分兩節(jié)吊裝接籠,上、下節(jié)鋼筋籠主筋采用自鎖直螺紋套筒對接技術(shù),接籠速度快,接頭質(zhì)量好。
4)槽段接頭采用銑削接頭,通過在銑輪刀架下端安裝高壓沖洗裝置,槽壁清洗速度快,效果好。
5)提出了超深地下連續(xù)墻水下混凝土施工配合比及澆筑控制要點,保證了墻體質(zhì)量。