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      LF 精煉爐快速脫硫工藝研究

      2024-01-07 13:45:04王飛宇
      山西冶金 2023年11期
      關(guān)鍵詞:精煉爐造渣煉鋼廠

      王飛宇

      (天津市新天鋼聯(lián)合特鋼有限公司,天津 301500)

      0 引言

      如今,鋼鐵企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈,在同質(zhì)化日益嚴(yán)重的情況下,最大限度挖掘自身潛力、不斷降低噸鋼成本,才能提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。對(duì)于鋼鐵企業(yè)來(lái)講,在自身生產(chǎn)工藝、設(shè)備等條件沒(méi)有大的變化的基礎(chǔ)上,加快生產(chǎn)節(jié)奏,提高單位時(shí)間內(nèi)的產(chǎn)鋼量,可明顯降低工序成本,提高企業(yè)盈利能力。天津市新天鋼聯(lián)合特鋼有限公司煉鋼廠(以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)合特鋼煉鋼廠”)為實(shí)現(xiàn)公司提產(chǎn)降本要求,通過(guò)各種方式縮短冶煉周期,加快生產(chǎn)節(jié)奏,提高冶煉效率,增強(qiáng)企業(yè)盈利能力。但隨著生產(chǎn)節(jié)奏的加快,LF 精煉爐脫硫率明顯降低。

      鋼中的硫含量升高,會(huì)使鋼的熱加工性能變壞,造成鋼的“熱脆”。Mn 在鋼液凝固過(guò)程中,促進(jìn)低熔點(diǎn)的枝狀FeS 形成。這種低熔點(diǎn)化合物加劇了連鑄小方坯的內(nèi)裂及小方坯熱軋時(shí)的晶間裂紋,影響鑄坯質(zhì)量,制約著連鑄拉速的提高。目前,連鑄高拉速已成為各大鋼廠追求的目標(biāo),提高連鑄拉速不僅可以在相同的人力、工藝和設(shè)備基礎(chǔ)上提高鋼產(chǎn)量,而且可以在相同年產(chǎn)能和爐機(jī)匹配要求下,減少鑄機(jī)流數(shù),從而降低投資成本、生產(chǎn)成本和維護(hù)成本,給企業(yè)帶來(lái)顯著的效益[1]。因此,聯(lián)合特鋼煉鋼廠開(kāi)始對(duì)快節(jié)奏生產(chǎn)條件下LF 精煉爐脫硫工藝進(jìn)行針對(duì)性的研究,并取得了良好的效果。

      1 LF 精煉爐基本設(shè)備技術(shù)參數(shù)

      聯(lián)合特鋼煉鋼廠120 t LF 精煉爐主要技術(shù)參數(shù)如表1 所示。

      表1 120 t LF 精煉爐主要技術(shù)參數(shù)

      2 基本工藝操作流程

      120 t LF 精煉爐基本工藝操作流程為:進(jìn)站坐包→接底吹氬管破渣殼→測(cè)溫→進(jìn)加熱位→加熱、造渣→調(diào)整成份→測(cè)溫取樣→調(diào)整溫度(精調(diào)成份)→吊包位→測(cè)溫取樣→軟吹→吊包。

      3 實(shí)際生產(chǎn)情況

      聯(lián)合特鋼煉鋼廠為響應(yīng)公司提產(chǎn)降本要求,同時(shí)開(kāi)展了轉(zhuǎn)爐高效冶煉攻關(guān)和連鑄高拉速攻關(guān)工作。通過(guò)開(kāi)展工藝優(yōu)化改進(jìn),在現(xiàn)有裝備條件下,轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)節(jié)奏明顯提高,自然月產(chǎn)量穩(wěn)步提高。但是,隨著LF精煉爐冶煉節(jié)奏加快,脫硫率明顯降低,成品w(S)≥0.025%爐數(shù)占總爐數(shù)的比例接近50%。

      從圖1、圖2 可以看出,除2 月份為冬季錯(cuò)峰限產(chǎn)外,其他月份產(chǎn)量逐步提高。隨著煉鋼廠產(chǎn)量逐月增加,LF 精煉爐冶煉時(shí)間隨之明顯下降,生產(chǎn)節(jié)奏加快,相應(yīng)處理時(shí)間縮短。

      圖1 1—5 月份煉鋼產(chǎn)量情況

      圖2 1—5 月份精煉冶煉時(shí)間

      由于鋼種限制,工藝未要求進(jìn)行深脫硫處理。因此,要求成品w(S)控制在0.025%以下,即可滿足連鑄高拉速生產(chǎn)需求。對(duì)1—5 月份成品w(S)≤0.025%以下的爐數(shù)占比進(jìn)行統(tǒng)計(jì),如圖3 所示。

      圖3 1—5 月份成品w(S)≤0.025%以下?tīng)t數(shù)占比

      由圖3 可以看出,隨著LF 精煉爐處理時(shí)間縮短,成品w(S)低于0.025%的占比明顯降低,隨之連鑄生產(chǎn)事故增加,鑄坯質(zhì)量明顯下降。

      4 問(wèn)題分析

      為適應(yīng)高拉速生產(chǎn)需求,提高鑄坯質(zhì)量,降低連鑄生產(chǎn)事故,解決因產(chǎn)量提高、冶煉時(shí)間縮短而引起的脫硫率降低的問(wèn)題,聯(lián)合特鋼結(jié)合脫硫動(dòng)力學(xué)及熱力學(xué)條件,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際生產(chǎn)情況進(jìn)行深入分析。

      4.1 進(jìn)站溫度較低

      脫硫反應(yīng)是吸熱反應(yīng),鋼水溫度提高有利于脫硫反應(yīng)進(jìn)行。同時(shí),鋼水溫度升高,可以顯著提高渣料熔化速度,增加渣鋼界面反應(yīng),改善脫硫動(dòng)力學(xué)條件。原工藝要求轉(zhuǎn)爐控制LF 精煉爐進(jìn)站溫度≥1 550 ℃,不能滿足快節(jié)奏生產(chǎn)條件下的脫硫要求。因此,要求轉(zhuǎn)爐提高供LF 精煉爐鋼水溫度,為脫硫創(chuàng)造良好條件。

      4.2 爐渣組分不理想

      1—5 月份LF 精煉爐渣樣統(tǒng)計(jì)結(jié)果如表2 所示。

      表2 1—5 月份LF 精煉爐爐渣結(jié)果統(tǒng)計(jì)

      對(duì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,爐渣組分不理想主要是以下原因?qū)е拢?/p>

      1)爐渣FeO 含量偏高。統(tǒng)計(jì)平均值渣中FeO 含量接近1%,不利于脫硫反應(yīng)進(jìn)行,應(yīng)加強(qiáng)脫氧工作。

      2)爐渣組分不理想,堿度R、曼內(nèi)斯曼指數(shù)(MI)偏低。一般認(rèn)為,爐渣堿度≥2.5、曼內(nèi)斯曼指數(shù)控制在0.25 以上時(shí),爐渣脫硫效果比較理想。

      4.3 造渣制度不完善

      目前,生產(chǎn)工藝LF 精煉爐造渣料全部在精煉冶煉過(guò)程加入,由于生產(chǎn)節(jié)奏加快,冶煉時(shí)間縮短,脫硫爐次造渣料加入量較大,明顯出現(xiàn)熔化不均勻、成渣速度慢的情況,從而影響脫硫效率。

      4.4 底吹攪拌偏弱

      脫硫反應(yīng)是緩慢的擴(kuò)散過(guò)程,加強(qiáng)攪拌、增強(qiáng)鋼液與爐渣的接觸面積是提高脫硫效率的最有效措施。LF 精煉過(guò)程中氬氣攪拌為鋼水脫硫提供良好的動(dòng)力學(xué)條件,可以促進(jìn)鋼渣界面反應(yīng),使生成的CaS 進(jìn)入渣中,從而達(dá)到脫硫的目的。脫硫時(shí)鋼水?dāng)嚢枘芤话愦笥? 000 W/t,鋼水?dāng)嚢枘堞?的計(jì)算公式為[1]:

      式中:QAr為吹氬量,m3/min;T1為鋼水溫度,K;Tn為氬氣溫度,K;H0為吹氬深度,m;p 為氬氣壓力,Pa;Wg為鋼水質(zhì)量,t。

      計(jì)算可得,聯(lián)合特鋼煉鋼廠鋼水?dāng)嚢枘転?400 W/t。雖然達(dá)到了脫硫?qū)τ跀嚢枘艿淖畹鸵?,但由于冶煉時(shí)間縮短,為了加快脫硫速度,應(yīng)提高脫硫攪拌能,進(jìn)而提高脫硫效率。

      5 生產(chǎn)工藝改進(jìn)

      根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況及相關(guān)理論分析,聯(lián)合特鋼煉鋼廠決定從精煉爐快速成渣、渣系改造、強(qiáng)化脫氧工藝和增強(qiáng)氬氣攪拌等方面進(jìn)行LF 精煉爐快速脫硫工藝改進(jìn)。

      5.1 快速成渣工藝改進(jìn)

      1)提高進(jìn)站溫度。較高的鋼水溫度是渣料熔化、渣鋼反應(yīng)和脫硫反應(yīng)等各類物理化學(xué)反應(yīng)的前提條件,因此,要求轉(zhuǎn)爐控制LF 精煉爐進(jìn)站溫度≥1 560 ℃,為精煉快速脫硫工藝創(chuàng)造良好的條件。

      2)更改頂渣加入方式。原工藝造渣料全部在LF精煉爐冶煉過(guò)程加入,為加快LF 精煉爐成渣速度,現(xiàn)將部分渣料改為在轉(zhuǎn)爐出鋼過(guò)程加入。此方式不僅可以緩解LF 精煉爐造渣負(fù)擔(dān),而且可以利用轉(zhuǎn)爐出鋼鋼流的攪拌促進(jìn)渣料熔化?,F(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況看,進(jìn)站后頂渣熔化良好,不存在渣層嚴(yán)重結(jié)殼的情況。

      5.2 渣系組分改造

      針對(duì)精煉爐渣堿度及曼內(nèi)斯曼指數(shù)偏低的問(wèn)題,開(kāi)展渣系組分改造工作。轉(zhuǎn)爐加入部分頂渣料可以在較短的冶煉時(shí)間內(nèi)通過(guò)提高精煉爐的石灰加入量來(lái)提高爐渣堿度,工藝要求脫硫爐次在原渣料加入基礎(chǔ)上每噸鋼增加1.2 kg 渣料。同時(shí),脫硫爐次配加精煉渣(成分如表3 所示),提高爐渣Al2O3含量,使曼內(nèi)斯曼指數(shù)達(dá)到0.25 以上。

      調(diào)整后,LF 精煉爐渣成分如表4 所示。經(jīng)過(guò)一系列調(diào)整,爐渣堿度達(dá)到3.0 以上,曼內(nèi)斯曼指數(shù)達(dá)到0.30 以上,可以滿足快速脫硫要求。

      5.3 強(qiáng)化脫氧工藝

      原LF 精煉冶煉過(guò)程脫氧方式為渣面加入碳化硅、電石等脫氧劑,由于冶煉時(shí)間短,個(gè)別爐次脫氧不完全,渣中w(FeO)達(dá)到了1.0%以上。為了強(qiáng)化鋼水脫氧,根據(jù)目前快節(jié)奏的生產(chǎn)實(shí)際情況,在原有擴(kuò)散脫氧的基礎(chǔ)上,輔助采用喂絲機(jī)喂鋁線的方式增強(qiáng)鋼水沉淀脫氧,迅速降低鋼水氧位,達(dá)到脫硫工藝要求。

      5.4 增強(qiáng)底吹攪拌效果

      為達(dá)到迅速脫硫的目的,對(duì)LF 精煉爐各個(gè)冶煉階段的氬氣流量進(jìn)行調(diào)整,調(diào)整情況如表5 所示。

      表5 氬氣流量調(diào)整前后對(duì)比表

      通過(guò)調(diào)高各個(gè)階段的氬氣流量,促進(jìn)鋼渣界面反應(yīng),強(qiáng)化脫硫動(dòng)力學(xué)條件,實(shí)現(xiàn)快速脫硫。同時(shí),減少送電次數(shù),延長(zhǎng)停電后的氬氣強(qiáng)攪拌時(shí)間,進(jìn)一步強(qiáng)化底吹攪拌效果。

      6 工藝效果

      采用一系列工藝調(diào)整后,聯(lián)合特鋼煉鋼廠LF 精煉爐脫硫效率明顯提高,在LF 精煉爐平均冶煉周期28.6 min 的情況下,w(S)≤0.025%爐次達(dá)到90%以上,對(duì)連鑄生產(chǎn)穩(wěn)定順行提供了可靠保障。

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