邱永紅,邱仕勇,姜宇飛
1.株洲九方裝備驅(qū)動技術有限公司 湖南株洲 412001
2.株洲九方裝備股份有限公司 湖南株洲 412001
深圳地鐵5號線國產(chǎn)化齒輪箱(以下簡稱深5國產(chǎn)化齒輪箱)是中車株洲電力機車有限公司(以下簡稱中車株機)2010年地鐵齒輪箱國產(chǎn)化項目的產(chǎn)品,共組裝8列車,其余齒輪箱為福伊特與安捷達提供的進口齒輪箱。目前已進入輪對大修年限,經(jīng)過我公司十幾年的現(xiàn)場運行跟蹤及與客戶的溝通了解,國產(chǎn)化齒輪箱在線運行情況漏油嚴重,約60%存在不同程度的漏油;同時20%進口齒輪箱也存在漏油現(xiàn)象。通過與中車株機維保部、深圳地鐵公司深入技術溝通后,最后確定由我公司進行試修。
本文以深5國產(chǎn)化齒輪箱檢修為例,針對系統(tǒng)解決檢修齒輪箱漏油、異響等問題,提供一種具有實際參考價值的檢修技術方案。
經(jīng)過現(xiàn)場調(diào)查與用戶交流,深5國產(chǎn)化齒輪箱運行過程中主要存在或發(fā)生過以下問題(見圖1~圖8):小齒輪端蓋與齒輪箱結(jié)合面、齒輪箱大齒輪動密封處、合箱面、下箱體觀察蓋與油位鏡等多處滲油,潤滑油發(fā)黑,小齒輪軸軸承燒損,以及定位銷斷裂等。
圖1 小齒輪端蓋與齒輪箱結(jié)合面滲油
圖2 齒輪箱大齒輪動密封滲油
圖3 合箱面滲油
圖4 下箱體觀察蓋滲油
圖5 油位鏡處滲油
圖7 小齒輪軸軸承燒損
圖8 定位銷斷裂
(1)漏油問題 小齒輪端蓋結(jié)構如圖9所示,大齒輪動密封結(jié)構如圖10所示,結(jié)合面上有O形密封圈,組裝時端蓋與箱體結(jié)合面之間涂樂泰密封膠,端蓋、擋油環(huán)與箱體由回油孔聯(lián)接。
圖9 小齒輪端蓋結(jié)構示意
圖10 大齒輪動密封結(jié)構示意
根據(jù)理論分析以及檢修拆解檢查、技術分析,確定了造成小齒輪端蓋、大齒輪動密封處、合箱面、觀察蓋及油位鏡漏油的主要原因如下。
1)結(jié)合面密封膠涂抹不均勻、存在凸點或緊固螺栓受力不均而導致結(jié)合面未完全貼合,未達到密封效果。
2)端蓋處O形密封圈壓縮量過小或安裝時被箱體刮傷,造成O形密封圈失效。
3)理論上大齒輪端蓋處回油孔被軸承堵塞50%,造成回油不通暢。
(2)油發(fā)黑問題 針對問題進行分析,認為造成該問題的原因如下。
1)齒輪箱內(nèi)清潔度較差。
2)齒輪箱內(nèi)有異物,齒輪和軸承異常磨損。
3)軸承定位銷斷裂,軸承外圈與齒輪箱相對滑動,安裝面有磨損。
4)輸出軸軸承外圈與齒輪箱安裝孔間隙過大,有周向轉(zhuǎn)動而造成安裝孔磨損。
(3)小齒輪軸承燒損、定位銷斷裂問題 前期用戶與中車株機反饋出現(xiàn)過小齒輪軸承燒損、定位銷斷裂問題。經(jīng)過拆解檢查和結(jié)構分析,確定小齒輪軸承燒損是由于端面螺紋孔攻螺紋深度不滿足圖樣要求,壓蓋螺栓未擰入到位,螺栓支撐面未與壓蓋貼合,因而預緊力未作用在壓蓋上,螺栓在使用過程中發(fā)生疲勞斷裂,造成軸承竄動、燒損,小齒輪軸抱死。經(jīng)前期故障檢修分析,確認軸承定位原使用的是彈性圓柱銷為空心銷,承受載荷較小,車輛運行時軸承外圈有周向轉(zhuǎn)動的趨勢,空心銷容易發(fā)生斷裂而導致定位銷斷裂。
深5國產(chǎn)化齒輪箱檢修原則上必須原拆原裝,軸承、緊固件和密封圈等標準件必換,檢修報廢更換的零部件性能需符合原設計功能要求、圖樣要求或者檢修技術文件的要求。
根據(jù)深5國產(chǎn)化齒輪箱存在的問題,最終確定了檢修工藝流程為:外觀狀態(tài)檢查→例行試驗→齒輪箱拆解→零部件清洗→零部件檢修→齒輪箱組裝→例行跑合試驗→齒輪箱油漆、精整[1]。
重點針對密封結(jié)構、結(jié)合面平面度、回油路軸承堵塞、小齒輪端面螺紋孔深度、軸承彈性銷是否全部更換為圓柱銷以及物料清洗等方面進行檢查、處理。同時對齒輪箱齒輪、箱體等檢修關鍵零部件的探傷、檢查須嚴格按要求執(zhí)行,不合格須進行評審、更換。
深5國產(chǎn)化齒輪箱檢修作業(yè)所需主要設備及其應用工序見表1[2]。
表1 齒輪箱檢修設備清單
設備的主要技術參數(shù)可以根據(jù)具體工藝要求進行選擇。
對漏油齒輪箱拆解檢查,進行分析后,有針對性地制定了檢測要求及檢修方案。
(1)齒輪箱結(jié)合面檢修 前期深5國產(chǎn)化齒輪箱完成拆解后,使用三維掃描檢查平面度與三坐標對齒輪箱箱體結(jié)合平面進行綜合檢查評判(見圖11),驗證結(jié)合平面平行度是否超差。
圖11 結(jié)合平面三維掃描
對超差的結(jié)合平面進行修磨(見圖12),將結(jié)合平面上凸點、磕碰傷痕及過渡處尖角毛刺用砂紙或細銼打磨、修平,同時檢查結(jié)合平面螺紋孔深度(見圖13),對深度不夠的螺紋孔進行攻螺紋處理。該方案可以有效地保證齒輪箱結(jié)合面完全貼合,避免齒輪箱出現(xiàn)因結(jié)合面存在間隙而造成齒輪漏油的情況。
圖12 結(jié)合平面修磨
圖13 結(jié)合面螺紋深度檢查
(2)O形密封結(jié)構及安裝檢修 對齒輪箱O形圈密封結(jié)構設計進行了測量、分析,發(fā)現(xiàn)前期深5國產(chǎn)化齒輪箱O形密封圈壓縮量與進口齒輪箱壓縮量一致。但將其與《GB/T 3452.1—2005液壓氣動用O形橡膠密封圈第1部分:尺寸系列及公差》《GB/T 3452.3—2005液壓氣動用O形密封圈 溝槽尺寸》的國標要求以及機械設計手冊中O形密封圈密封要求進行對比,壓縮量明顯偏小,未達到國標要求。
對觀察蓋安裝孔、襯套安裝孔檢查發(fā)現(xiàn),孔口部分未倒角或倒角過小,容易導致安裝觀察蓋與襯套時將O形密封圈刮傷、切壞。
根據(jù)分析結(jié)果,將觀察蓋、軸承襯套和外端蓋等溝槽尺寸按照現(xiàn)行國家標準進行尺寸修改及返工(變更圖樣見圖14),調(diào)整O形密封圈規(guī)格,在不影響齒輪箱結(jié)構的前提下,增大O形密封圈的壓縮量,保證齒輪箱O形密封圈達到更好的密封效果[3]。同時使用砂紙或細銼對齒輪箱觀察蓋安裝孔、襯套安裝孔的孔口進行倒角處理(見圖15)。在齒輪箱組裝時,在O形密封圈和齒輪箱安裝孔上涂潤滑油,避免組裝時O形密封圈被刮傷、切壞而造成O形密封圈失效。
圖14 變更圖樣
圖15 箱體倒角處理
(3)油路檢修 對齒輪箱進行了油路檢查,發(fā)現(xiàn)部分輸出軸一側(cè)回油孔堵塞程度比理論分析的情況更加嚴重,油路失效,導致油路聯(lián)通面積過小(見圖16),回油不及時,從而造成輸出軸迷宮處漏油。
圖16 油路孔寬度嚴重偏小
針對此情況,在不影響齒輪箱結(jié)構的前提下,將齒輪箱箱體上的回油孔按圓周方向呈方形孔口擴孔,增大回油路聯(lián)通面積。
(4)清潔度控制 對齒輪箱箱體、端蓋和壓蓋等零部件使用超聲波清洗機進行清洗(見圖17),徹底清除箱體及各零件內(nèi)部油污和異物,規(guī)范操作工藝流程,嚴格把關,防止任何異物進入齒輪箱內(nèi)部;組裝時再用德邦2755清洗劑對內(nèi)腔及安裝孔等部位進行清洗(見圖18);跑合試驗時采用濾油機過濾后的清潔潤滑油進行跑合、沖洗。
圖18 箱體組裝清潔示意
(5)圓柱銷與小齒輪端面螺紋孔的控制 為徹底避免圓柱銷斷裂的情況再次發(fā)生,全面檢查所有齒輪箱是否更換了實心圓柱銷,并按要求全部進行更換;對因小齒輪端面螺紋孔深度不夠?qū)е碌妮S承燒壞問題,將小齒輪端面螺紋孔全部進行深度測量,對深度不合格的進行返工處理。
首列深5國產(chǎn)化齒輪箱試修例行試驗過程中,出現(xiàn)了一個齒輪箱疑似異響的情況。我公司技術人員與中車株機維保部技術人員現(xiàn)場確認,該齒輪箱內(nèi)部的“沙沙”聲,不同于齒輪、軸承異響時的聲音。經(jīng)過試驗、拆解、檢查,根據(jù)檢查結(jié)果和齒輪箱振動分析報告,以及針對不同轉(zhuǎn)速、時間、油量及油品多次的工藝驗證情況分析確定,齒輪箱內(nèi)部“沙沙”聲為潤滑油的甩油聲。該“沙沙”聲對油的黏度反應明顯,當齒輪箱跑合30min后油溫升高,聲音也隨著油溫不斷升高而降低,并很快消失。通過后續(xù)運行跟蹤再未發(fā)現(xiàn)該問題,也進一步驗證了齒輪箱開始例行試驗時出現(xiàn)的“沙沙”聲就是潤滑油的甩油聲。
2021年試修了一列深5國產(chǎn)化齒輪箱并交付運行,目前已運行13個月,運行里程約15萬km。從運行跟蹤效果看,整體運行情況良好,未發(fā)現(xiàn)一個齒輪箱滲油、漏油及異響等異常情況,運行噪聲低,齒輪箱和軸承潤滑良好,完全達到齒輪箱的檢修要求。用戶已委托我公司2023年完成后續(xù)7列車的檢修。
本文簡述了地鐵齒輪箱檢修工藝流程,重點針對檢修地鐵齒輪箱漏油、異響等問題進行研究、分析,提出了有效的、可實施的檢修方案,已在深圳5號線國產(chǎn)化地鐵齒輪箱檢修項目上應用,為完善齒輪箱檢修工藝提供了實用性借鑒。