滿建泰
(中鐵十六局集團(tuán)有限公司,北京 100018)
隨著我國城市化快速發(fā)展,地下箱涵與地鐵線路交叉施工的情況頻繁出現(xiàn),在地下箱涵上穿既有地鐵線路常采用頂進(jìn)施工。
在箱涵頂進(jìn)應(yīng)用方面,最早可追溯至1957年德國奧芬堡市的2.5m×2.4m 鋼筋混凝土箱涵下穿既有鐵路線的頂進(jìn)施工,至20 世紀(jì)末,波士頓25m×12m 的3 座當(dāng)時世界上截面和施工難度最大的預(yù)制箱涵頂進(jìn)就位,標(biāo)志著箱涵頂進(jìn)技術(shù)的應(yīng)用在歐美國家達(dá)到頂峰。另外,日本也于1970 年代開始了對箱涵頂進(jìn)施工的研究,并相繼研發(fā)了FJ(front jacking)、URT(Under Railway Tunneling)等工法,其中FJ 工法在47m×19.8m×7.33m 的大斷面箱涵頂進(jìn)施工中得到成功應(yīng)用。我國箱涵頂進(jìn)技術(shù)的應(yīng)用與研究起步于20 世紀(jì)60 年代初期,經(jīng)過60 余年的發(fā)展,已成功克服單倉箱涵下穿既有管線、雙倉箱涵下穿河床等施工難題,并在箱涵應(yīng)力、支護(hù)變形、既有管線沉降等不同工況下因箱涵頂進(jìn)引起的各類變形規(guī)律進(jìn)行了理論分析研究。但是針對上穿既有地鐵線路的兩個近接地下箱涵先后頂進(jìn)施工的工程實(shí)例及相關(guān)研究鮮有報道,因此,本文以近接箱涵頂進(jìn)為研究對象開展相關(guān)研究以期為后續(xù)類似工程的施工提供經(jīng)驗(yàn)借鑒。
北京某地下箱涵總長996m,其中40m 長度范圍內(nèi)的箱涵需穿越既有地鐵線的雙線盾構(gòu)區(qū)間,穿越既有地鐵線路的上下行線隧洞投影的長度為21m,箱涵底板與既有地鐵線隧洞頂部的凈距離為3.96m,為防止明挖基坑、地下水對既有地鐵線路結(jié)構(gòu)造成上浮,40m 長度范圍內(nèi)采用預(yù)制箱涵頂進(jìn)施工方案,先后頂進(jìn)的地下箱涵間距500mm,箱涵與既有地鐵線路位置關(guān)系如圖1 所示。
圖1 箱涵與既有地鐵線路位置關(guān)系圖
施工場地地處潮白河沖積洪積扇中下部,整體地形較平坦,表層0.50~5.30m 以粘質(zhì)粉土素填土、粉質(zhì)粘土素填土及房渣土等人工堆積而成,其下為新近沉積的粉質(zhì)粘土、重粉質(zhì)粘土,粘質(zhì)粉土、砂質(zhì)粉土及重粉質(zhì)粘土、粘土;粉砂、細(xì)砂及粘質(zhì)粉土、砂質(zhì)粉土。場地內(nèi)不良地質(zhì)主要為地震液化,液化土層:粘質(zhì)粉土、砂質(zhì)粉土②1 層及粉砂、細(xì)砂③層,其液化等級為輕微~中等,局部嚴(yán)重。
施工場地地下主要為第一層潛水和第二層承壓水,潛水普遍分布于場區(qū)內(nèi),水位標(biāo)高為8.48~11.59m。主要存于粘質(zhì)粉土、砂質(zhì)粉土②1層,粉砂、細(xì)砂③層,細(xì)砂、粉砂④1 層,細(xì)砂、中砂④層和中砂、細(xì)砂⑤層中,該層地下水受周邊大量在建工程的降水影響,穩(wěn)定水位在本工程范圍內(nèi)存在較大幅度的下降,對本工程有利。
1)土體加固可能存在盲區(qū) 頂進(jìn)施工段范圍內(nèi)的地層主要為粘質(zhì)粉土和砂質(zhì)粉土,易液化,在頂進(jìn)過程中,因注漿加固可能存在盲區(qū)而發(fā)生土體流動對箱涵產(chǎn)生擠壓。
2)既有地鐵線路保護(hù)要求高 既有線路長期變形控制值為:豎向上浮預(yù)警值為1.4mm、報警值為1.6mm、控制值為2mm;橫向變形預(yù)警值為1.4mm、報警值為1.6mm、控制值為2mm;變形速率小于0.2mm/h。施工中對既有線路土體產(chǎn)生的擾動影響范圍大,頂進(jìn)過程持續(xù)時間較長。
預(yù)制箱涵時,以一側(cè)后頂進(jìn)箱涵為例進(jìn)行說明,如圖2 所示,分別在先頂進(jìn)和后頂進(jìn)箱涵底板臨近的一側(cè)預(yù)埋1#、2#錳板,為防止頂進(jìn)過程中巨大的摩擦力使錳板脫落,在錳板上焊錨筋與箱體底板連接牢固。
圖2 箱涵錳板預(yù)埋示意圖
在后頂進(jìn)箱涵預(yù)埋的2#猛板上均勻焊接工字鋼,工字鋼長度為2 個箱涵間距,在工字鋼的另一端同樣焊接一塊3#錳板,尺寸同先頂進(jìn)箱涵底板預(yù)埋的1#錳板一樣。
頂進(jìn)過程中在1#和3#錳板上涂抹潤滑劑,借此為來弱化后頂進(jìn)箱涵因2 塊錳板相互摩擦而產(chǎn)生的摩阻力,使近接箱涵在頂進(jìn)過程中始終保持固定的間距,保證后頂進(jìn)箱涵在頂進(jìn)過程中不會發(fā)生偏移。箱涵頂進(jìn)施工示意圖如圖3 所示。
圖3 箱涵頂進(jìn)施工示意圖
施工工藝為:施工準(zhǔn)備→工作坑施工→箱涵預(yù)制→預(yù)埋錳板→制作滑動裝置→頂進(jìn)施工。
施工前必須對既有線隧道破裂角范圍的土體采取袖閥管注漿工藝進(jìn)行加固,加固厚度1 960mm,以增強(qiáng)土體的自穩(wěn)能力和固結(jié)性,減少頂進(jìn)過程中對隧道結(jié)構(gòu)的擾動,注漿加固達(dá)到強(qiáng)度值后進(jìn)行工作坑施工,然后進(jìn)行后頂進(jìn)箱涵的預(yù)制,頂進(jìn)前在箱身的前后口兩側(cè)設(shè)置高程觀測點(diǎn),在中間設(shè)置中心線偏差觀測點(diǎn),用于高程和位移觀測。
頂進(jìn)時,為避免土方開挖卸載對既有地鐵線的影響,在40m 的頂進(jìn)長度內(nèi)采用單個353mm×295mm×1 430mm 鋼錠進(jìn)行補(bǔ)充差重,通過對后頂進(jìn)的箱涵結(jié)構(gòu)和開挖的土體進(jìn)行荷載計算確定鋼錠的配重量。
箱涵頂進(jìn)開挖的土方重量為
其中,M1為開挖的土方重(t);V1為開挖土方的體積(m3);ρ為土密度(t/m3)。
箱涵結(jié)構(gòu)重量為
其中,M2為箱涵結(jié)構(gòu)重(t);V2為箱涵體積(m3);ρ為箱涵密度(t/m3)。
需補(bǔ)充的鋼錠重量為
在箱涵底板上共均勻布置1 484 個單重為1.03t 的鋼錠。
頂進(jìn)過程中,用全站儀和水平儀進(jìn)行跟蹤測量,每頂進(jìn)一次測量一次,方向測量隨時進(jìn)行,根據(jù)方向調(diào)整好頂鎬頂力,隨時糾偏。糾偏方法以調(diào)節(jié)兩側(cè)頂力為主。為防止頂桿過長失穩(wěn),應(yīng)將頂鐵用高強(qiáng)螺栓連接,每4m 頂柱安裝1 個頂梁,并用挖出的土方進(jìn)行碾壓覆蓋,再依次頂進(jìn)施工,直至頂進(jìn)到位,以提高橫向穩(wěn)定性。頂進(jìn)作業(yè)允許偏差見表1 所示。
表1 箱涵頂進(jìn)允許偏差表 (單位:mm)
箱涵頂進(jìn)進(jìn)行到后期,由于前方邊坡未進(jìn)行處理,造成阻力減小,前方刃角處很容易產(chǎn)生側(cè)向塌方,此時應(yīng)盡量減少吃土量,但也不能超挖。刃角前方少挖,挖出一鎬的距離頂一鎬。
1)箱涵“抬頭” 預(yù)防措施 控制平整度及坡度,保持頂進(jìn)力水平,并在上方設(shè)置管棚,避免出現(xiàn)抬頭現(xiàn)象。
2)箱涵“扎頭” 預(yù)防措施 先對地基進(jìn)行注漿加固,增加地基的承載力,預(yù)留刃角吃土頂進(jìn),底部預(yù)留20cm 土體進(jìn)行人工基底清平。
3)開挖掌子面及側(cè)壁質(zhì)量控制 掌子面按照1∶1 坡度開挖。將每一頂程長度嚴(yán)控在0.5m 以內(nèi),減少側(cè)壁暴露時間。
1)后頂進(jìn)箱涵抬頭和扎頭處理措施 當(dāng)箱身“抬頭”量不大時,可將箱身前開挖面挖到與箱底面平或稍做超挖;“抬頭”量較大時,則需多超挖一些,在頂進(jìn)中逐步調(diào)整。增加箱身后端平衡壓重的辦法,改變箱身前端土壤受力狀態(tài),達(dá)到糾正“扎頭”的目的,但應(yīng)注意增加重量后要逐步卸載,否則會出現(xiàn)“抬頭”現(xiàn)象。頂進(jìn)完成后,利用注漿孔對基底進(jìn)行注漿,填充基底空隙。
2)開挖掌子面及側(cè)壁坍塌處理措施 立即停止施工作業(yè),同時安全撤退所有施工人員至安全區(qū)。事故現(xiàn)場周圍應(yīng)設(shè)警戒線。坍塌事故發(fā)生時,應(yīng)對現(xiàn)場進(jìn)行聲像資料的收集。發(fā)生后立即組織搶險人員在半小時內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場。立即采用地面回填及暗涵內(nèi)部回填粘性土的措施,并分層碾壓密實(shí),減小掌子面坍塌卸載對地鐵的影響。
3)頂力不足處理措施 遇到頂力不足,頂進(jìn)作業(yè)無法繼續(xù)時可采用注減阻黃油的技術(shù)來減小頂進(jìn)時箱涵底與土層摩擦形成的阻力。注減阻黃油施工遵循同步注漿與沿途注漿相結(jié)合“先注后頂、隨頂隨注、及時補(bǔ)漿”的原則。
采用本技術(shù)的后頂進(jìn)箱涵施工日期內(nèi),中線偏差和高程偏差監(jiān)測數(shù)據(jù)如圖4 所示。
圖4 監(jiān)測數(shù)據(jù)
由監(jiān)測數(shù)據(jù)可以看出,采用本技術(shù)施工的后頂進(jìn)箱涵,在開始進(jìn)行頂進(jìn)作業(yè)時,中線偏差和高程偏差均達(dá)到峰值但仍在可控范圍內(nèi),這是由于剛開始作業(yè)時設(shè)備和作業(yè)人員未完全調(diào)整至最佳狀態(tài)所至,通過調(diào)整偏差值在施工過程中均趨于平穩(wěn)。
為更好地預(yù)測偏差變化情況,對偏差值曲線進(jìn)行擬合得到方程式(4)、式(5),回歸方程決定系數(shù)均大于85,分別為中線偏差R2=0.9473、高程偏差R2=0.9795,說明曲線擬合良好,回歸方程可靠。
地下箱涵頂進(jìn)前,既有地鐵線右線已累計上浮位移0.6mm,左線已累計上浮位移0.3mm。運(yùn)營單位要求當(dāng)變形達(dá)到報警值1.6mm 時,必須立即停止頂進(jìn),頂進(jìn)過程中沿地鐵行進(jìn)方向每隔5m 設(shè)置一個自動化監(jiān)測點(diǎn)。如表2 監(jiān)測點(diǎn)數(shù)據(jù)所示,頂進(jìn)過程結(jié)束后既有地鐵線路左線累計上浮最大位移1.06mm、右線累計上浮最大位移1.25mm,均未達(dá)到預(yù)警值,地鐵線路變形是安全可控的。
表2 既有地鐵線上浮監(jiān)測數(shù)據(jù)分析
1)工期效益 分別對先頂進(jìn)箱涵兩側(cè)的2 個后頂進(jìn)箱涵采用未預(yù)埋錳板的傳統(tǒng)施工方法和本技術(shù)進(jìn)行施工,傳統(tǒng)施工方法40m 頂進(jìn)距離用時16 天完工;采用本技術(shù)40m 頂近距離用時10 天完工,工期僅為傳統(tǒng)施工方法的63%。
2)經(jīng)濟(jì)效益 與傳統(tǒng)施工方法相比,本技術(shù)每天在中線偏差糾偏方面所節(jié)省的機(jī)械臺班費(fèi)、人工費(fèi)、管理費(fèi)等各類費(fèi)用可降低30%。
3)技術(shù)效益 “近接箱涵頂進(jìn)施工”克服了后頂進(jìn)箱涵因土壓力作用造成兩個箱涵碰撞的問題,可為后續(xù)類似工程的施工提供經(jīng)驗(yàn)借鑒。
1)該技術(shù)采用事先預(yù)埋錳板、施工中涂抹潤滑劑等措施,節(jié)省了工期、降低了成本,填補(bǔ)了國內(nèi)該領(lǐng)域技術(shù)空白。
2)該技術(shù)對既有線隧洞破裂角范圍的土體采取預(yù)注漿加固和在箱涵底板設(shè)置配重的措施,降低了既有地鐵線上浮的風(fēng)險,同時減少了地下箱涵下沉的可能性。
3)該技術(shù)很好地穩(wěn)定了箱體頂進(jìn)姿態(tài),保證了箱涵結(jié)構(gòu)的間距,避免發(fā)生碰撞,為近接箱涵頂進(jìn)施工技術(shù)開了先河,大大提升了近接箱涵頂進(jìn)施工的水平。