楊柳,雷波,但霞,石凱,劉茵萊,崔文青,熊鑫
(四川長寧天然氣開發(fā)有限責任公司,四川 成都 610100)
油氣管道作為國家重要的基礎設施,關系到國家能源安全和社會穩(wěn)定。工業(yè)泵機組是油氣管道站場的關鍵設備,電機作為其中的動力源,電機運行狀態(tài)對整個油氣管路具有重要作用。電機產(chǎn)生振動,會使繞組絕緣和軸承壽命縮短,又容易使附件等疲勞,地腳螺絲松動或斷掉。電機的故障診斷技術非常重要,它是確保電機正常、可靠運轉的基礎,通過開展泵組的遠程監(jiān)測,實現(xiàn)狀態(tài)監(jiān)測、故障診斷和故障預測,消除設備隱患和安全運行風險,指導現(xiàn)場預知性維修,節(jié)約大量的維修成本。
根據(jù)現(xiàn)場關鍵機泵運行過程中基于振動信號的故障統(tǒng)計,電機出現(xiàn)故障數(shù)量占比達到30%以上,見圖1。通過對電機故障種類進行統(tǒng)計分析,電機機械原因占比高達93%,其中電機軸承故障占比44%,其次分別為支撐剛度低、松動、軟腳、不平衡、不對中,見圖2。
圖1 電機與泵故障占比
圖2 電機故障種類
轉子不平衡是指轉子受材料質量、加工、裝配以及運行中多重因素的影響,其質量中心和旋轉中心之間存在一定量的偏心距,使得轉子在工作時形成周期性的離心力干擾,在軸承上產(chǎn)生動載荷,從而引起機器振動的現(xiàn)象。比較常見的電機不平衡包括:轉子質量不平衡、轉子熱態(tài)不平衡、轉子部件脫落。
不平衡主要征兆與信號特征如下:
(1)一倍頻振幅突出,并且占通頻振幅總量的80%以上;
(2)振動以徑向為主,剛性基礎水平方向幅值大于垂直方向;
(3)雙通道測量,水平垂直兩方向,一倍頻相位差90°左右。
基礎松動、底座剛度不足、地腳螺栓緊力不足均會導致支撐剛度降低。
2.2.1 基礎松動主要征兆與信號特征
(1)一倍頻振幅突出;
(2)振動以徑向為主,一般垂直方向幅值相對較大;
(3)雙通道測量,水平垂直兩方向,一倍頻相位差0 或180°左右。
2.2.2 底座支撐剛度不足主要征兆與信號特征
(1)一倍頻振幅突出;
(2)振動以徑向為主,水平方向遠大于垂直方向;
(3)電機底腳垂直方向振動遠大于軸承座垂直方向。
2.2.3 地腳螺栓緊力不足主要征兆與信號特征
(1)一倍頻振幅突出;
(2)振動以徑向為主,一般水平方向大于垂直方向;
(3)電機底腳垂直方向振動幅值一般差別較大;
(4)雙通道測量,水平垂直兩方向,一倍頻相位差0 或180°左右。
電機4 個底腳沒有處于底座支撐的同一個平面,就會出現(xiàn)軟腳;如果在這個時候收緊螺栓,就會導致電機定子變形,以及產(chǎn)生附加應力。
電機比較常見的軟腳工況,是2 對角軟腳或單一軟腳。對角型軟腳往往表明一個短腳,腳平但不共面;單一軟腳常因彎曲或傾斜的腳而造成。底腳螺栓松開,電機底腳向上移動,一般向上位移超過0.05mm 時,表示存在軟腳工況,見圖3。
圖3 電機軟腳示意圖
圖4 電機驅動水平測點頻譜
圖5 電機驅動垂直測點頻譜
軟腳主要征兆與信號特征如下:
(1)一倍頻振幅突出,或100Hz 幅值明顯;
(2)振動以徑向為主,水平方向幅值遠大于垂直方向;
(3)電機底腳垂直方向振動幅值一般差別較大;
(4)雙通道測量,水平垂直兩方向,一倍頻相位差0 或180°左右。
絕大部分電機都有100Hz(2 倍線頻)分量,只要整體振動烈度在允許范圍內即可。
轉子與轉子之間的連接對中超出正常范圍。引起不對中的原因包括:初始對中超差;管道應力;基礎變形;聯(lián)軸器螺栓松動或膜片變形。
不對中主要征兆與信號特征如下:
(1)一倍頻和2 倍頻幅值明顯;
(2)振動以徑向為主;
現(xiàn)場大部分關鍵泵使用撓性聯(lián)軸器,一般0.2mm 以下的偏差,對振動無明顯影響。
軸承故障占比最高,但是軸承故障相對容易分析判斷,所以本部分主要對引起一倍頻的故障進行案例分析。通過對32 個電機故障案例進行篩選,選取其中軟腳、支撐剛度不足、松動3 類故障。
3.1.1 振動情況
某離心泵機組,設備組成:電機+膜片聯(lián)軸器+雙吸離心泵。三相異步電機(表1)2019 年5 月29 日停機,停機前,電機振動基本在3.5mm/s 以下,5 月31 日,電機保養(yǎng)并更換軸承。6 月11 日,開機后電機水平方向振動最大值達到8.0mm/s,后緩慢降低至6.0~6.5mm/s 之間,電機離線測試詳細參數(shù)(表2)。
表1 電機參數(shù)
表2 電機振動參數(shù)
3.1.2 振動分析
電機水平方向振動幅值遠大于垂直方向;頻譜中工頻分量占主導。
圖6 為機泵示意圖,標號 1 ~4 分別為電機底腳處垂直測點,標號5 和6 分別為電機驅動、非驅動軸承座垂直方向測點。與標號對應的數(shù)值為測點振動速度值。電機底腳振動幅值大,并且不同底腳之間差異較大;底腳垂直方向振動遠大于軸承座垂直方向。
圖6 電機底腳測點示意圖
6 月11 日15:14,現(xiàn)場松開聯(lián)軸器單試電機,電機水平方向振動從6.0mm/s 降至3.4mm/s;17:04,進一步松開電機底腳連接螺栓,電機振動值降低至1.78mm/s,見圖7。通過電機單試,排除了電機本體故障。
圖7 單試電機振動變化
圖8 整改前后電機振動趨勢對比
3.1.3 診斷結論及措施
診斷結論:電機在保養(yǎng)回裝后,出現(xiàn)了較明顯的軟腳情況,導致電機開機振動增大。
整改措施:現(xiàn)場通過增、減墊片對電機底座找平,找正。
效果:整改后開機,電機水平方向振動幅值降低至3.5mm/s,見圖3-5。整改后的電機離線振動參數(shù)(表3)。
表3 電機振動參數(shù)(整改)
3.2.1 振動情況
從案例一整改后的振動情況看,電機水平方向振動幅值3.5mm/s 左右,針對案例一中的振動現(xiàn)象做進一步分析。
3.2.2 振動分析
通過細化電機底腳與底座支撐測點位置,進一步分析電機底腳振動。圖9 為電機底腳與底板支撐連接示意圖,標號A ~D 為垂直向測點位置。
圖9 電機底腳與底板支撐連接示意圖
圖10 電機底腳與底板支撐連接示意圖
通過表4 可以看出,電機低腳找平后,標號為1 的底腳在A ~D 測點位置振動幅值均出現(xiàn)降低。從振動幅值大小分布看,底座支撐振動呈現(xiàn)中間大,兩側小。
表4 電機底腳振動參數(shù)(前/后)
3.2.3 診斷結論及措施
診斷結論:(1)底座支撐剛度低;(2)墊片與電機底腳接觸面積直接影響支撐剛度。
整改措施,如圖11 所示:(1)增大墊片面積,使其余電機地腳接觸面積達到80%以上;(2)在底座支撐中間位置增加縱向筋板,提高支撐剛度。
圖11 電機底腳與底板支撐連接示意圖
圖12 電機非驅水平測點頻譜
圖13 電機非驅垂直測點頻譜
圖14 電機水平與垂直波形對比
3.3.1 振動情況
某離心泵機組,設備組成:電機+膜片聯(lián)軸器+單級離心泵。三相異步電參數(shù)(表5)。電機振動值偏大,電機離線測試詳細參數(shù)(表6)。
表5 電機參數(shù)
表6 電機振動參數(shù)
3.3.2 振動分析
電機水平方向、垂直方向振動幅值相對較大;頻譜中工頻分量占主導;電機驅動端水平與垂直一倍頻相位差170°。
圖15 為機泵示意圖,標號1~4 分別為電機底腳處垂直測點/底座垂直方向測點。與標號對應的數(shù)值為測點振動速度值。電機底腳振動幅值大,并且電機底腳與底座幅值差較大,存在相對運動。
圖15 電機底腳測點示意圖
3.3.3 診斷結論及措施
診斷結論:電機底腳螺栓緊力不足,導致電機存在松動。
整改措施:增大底腳螺栓緊力。
效果:電機水平方向振動幅值降低至1.5mm/s 以下。
本文通過總結現(xiàn)場電機振動故障,發(fā)現(xiàn)電機機械類故障占到電機振動異常的90%以上,并總結了不平衡、支撐剛度低、基礎松動、軟腳、不對中5 種電機故障振動特征。通過案例詳細介紹了軟腳、支撐剛度低、底座松動3 種工頻振動故障分析過程,保證了設備安全運行。