李芳溪 胡 濤 汪 峰 鄒惠芬 厲 虹
(1.沈陽建筑大學市政與環(huán)境工程學院,遼寧 沈陽 110168;2.杭州三花微通道換熱器有限公司,浙江 杭州 310018;3.三花新能源熱管理科技(杭州)有限公司,浙江 杭州 310018)
對制冷空調(diào)設備來說,振動和噪聲是關系到設備性能的兩個主要因素。設備的振動主要來源是壓縮機和風機,壓縮機因其振幅較大,且與換熱器間通過管路連接,除了由振動引發(fā)噪聲以外,還可能由于振動過程產(chǎn)生過大的、管路無法長期承受的應力和位移,導致管路泄漏和斷裂,從而造成設備停機,引發(fā)更嚴重的后果,如何解決這一隱患成為行業(yè)內(nèi)工程技術人員需要面對的問題。通常在產(chǎn)品開發(fā)過程中,設計人員會結合經(jīng)驗完成對管路走向、彎曲半徑、彎曲位置等布置,并在樣機組裝完成后由測試人員根據(jù)設備工況進行壓縮機管路振動應力等型式試驗進行驗證。上述設計流程對設計人員的經(jīng)驗水平要求極高,一旦發(fā)生疏漏,便成為產(chǎn)品快速開發(fā)的阻礙,也會增加相關成本。
楊靖[1]使用ANSYS對管路進行模態(tài)分析,對壓縮機和管路整體進行諧響應分析,完成了對空調(diào)外機壓縮機管路的設計優(yōu)化。盧劍偉等[2]比較有限元分析和單體振動測試結果,得知了壓縮機的振動特性,通過假定的壓縮機激勵完成了整體有限元分析和管路優(yōu)化。金濤等[3]開發(fā)了順序為三維設計、多種有限元分析、管路優(yōu)化、樣機測試、管路再優(yōu)化的管路設計流程。楊元濤[4]綜合實驗測試與分析結果,使用VC++開發(fā)了綜合多個軟件的壓縮機管路振動分析程序。劉曉明等[5]通過管路應力測試進一步驗證了有限元分析用于管路振動優(yōu)化的有效性??紫閺姷萚6]對管道內(nèi)部氣柱模型進行有限元模態(tài)分析,驗證了管路長度和支撐數(shù)目對優(yōu)化的影響。雷朋飛等[7]使用Solidworks作為有限元分析軟件,在熱泵系統(tǒng)中完成了振動測試布點的優(yōu)化。李政等[8]結合ODS測試與諧響應分析,優(yōu)化了壓縮機單體設計,同時得出了該系列滾動轉子壓縮機殼體表面的振動分布規(guī)律。
本研究以雙系統(tǒng)冷水機作為優(yōu)化對象,使用Solidworks和ANSYS完成了壓縮機吸、排氣管路振動的仿真、分析和優(yōu)化。
壓縮機吸排氣管路產(chǎn)生振動有兩個主要原因,一是管內(nèi)介質流動產(chǎn)生的脈動壓力,二是壓縮機的機械振動傳遞到管路上。
小型制冷設備中一般使用渦旋式壓縮機或滾動轉子式壓縮機,制冷劑在管路中以氣態(tài)或氣液混合狀態(tài)存在,且液態(tài)所占比例較小,故而由介質流動產(chǎn)生的脈動壓力不作為主要因素,在實際分析中可以忽略。作為本文分析對象的設備中使用了帶有氣液分離器的轉子壓縮機,其高速旋轉產(chǎn)生的機械振動具有一定規(guī)律。
綜合對比:切向振動>徑向振動>軸向振動。
切向振動:有距離氣液分離器越遠,切向振動越劇烈的趨勢;相位相近的點在壓縮機振動中會幾乎同時達到最大振幅。
徑向振動:上端振動>下端振動>中間振動。
壓縮機管路振動優(yōu)化設計流程如圖1所示。
圖1 壓縮機管路振動的優(yōu)化設計流程
對壓縮機管路按照圖1的流程進行設計和優(yōu)化:用三維建模軟件建立壓縮機及吸排氣管路的裝配體模型;用仿真分析軟件分別對進氣、排氣管路進行模態(tài)分析;將管路模態(tài)頻率與壓縮機工作頻率對比,判斷是否優(yōu)化管路并重新進行模態(tài)分析;將壓縮機與吸排氣管路整體進行諧響應分析;判斷最大應力是否可接受,根據(jù)是否優(yōu)化管路并重新進行模態(tài)分析;按流程重復優(yōu)化和分析過程直到獲得滿意結果。
為簡化設備的管路設計和裝配制造過程,建模中暫不考慮配重塊和減振膠的應用。
對壓縮機吸排氣管路根據(jù)經(jīng)驗用Solidworks連接。為提高有限元分析計算速度,需要對模型進行簡化處理,包括將壓縮機頂部凸起、壓縮機自帶的氣液分離器、壓縮機上的附件等進行簡化,刪除管路上的傳感器等零件。
壓縮機管路的初始設計模型及簡化結果如圖2所示。
圖2 壓縮機管路初始設計模型及簡化結果
進行模態(tài)分析的目的主要是排除共振的風險,模態(tài)分析是進行其他動力學分析的前提[9]。分析前將吸氣管路、排氣管路分別創(chuàng)建成組件形式便于選擇分組。將管路設置為管道單元,兩端和支架處進行約束,得出分析結果。其中,兩個系統(tǒng)的吸氣管路為對稱關系,僅取一組分析。
管路模態(tài)分析結果如表1所示。
表1 管路模態(tài)分析結果 單位:Hz
在排氣管2第一次模態(tài)分析中,第5階和第6階模態(tài)的頻率接近壓縮機的工作頻率60 Hz,故考慮在管路中增加支架。經(jīng)過多次嘗試,在冷凝器端的倒數(shù)第二個直段上增加支架,可以改善模態(tài)分析的結果,且支架在該位置便于利用現(xiàn)有結構進行安裝。
在本研究的雙系統(tǒng)冷水機中,兩個系統(tǒng)的吸氣管共用一個板式換熱器作為蒸發(fā)器,板式換熱器與設備底座連接,兩個系統(tǒng)各自連接一套冷凝器,冷凝器與設備框架連接。將管路設置為流道,壓縮機設置為殼單元,橡膠底腳設置為實體單元。壓縮機管路系統(tǒng)中連接冷凝器、蒸發(fā)器、設備框架和底座的單元,即吸、排氣管末端、橡膠底腳底部、支架位置設置為固定約束,橡膠底腳側面設置為只有垂直方向自由。
壓縮機管路振動分析通常涉及3種材質,即鋼、銅和橡膠,材料振動分析主要參數(shù)如表2所示。
表2 材料振動分析主要參數(shù)
需要提前確定壓縮機激勵。該品牌壓縮機廠商提供了壓縮機工作頻率60 Hz、吸排氣溫度都接近實際工況的狀態(tài)下,壓縮機上兩點的振動加速度和振幅情況。根據(jù)壓縮機的振動數(shù)據(jù),可以用簡化模型反推出一個合適的假定值作為壓縮機激勵,該假定值只對當前模型有效。
具備以上條件后,可以開始壓縮機組件的諧響應分析。輸入反推出的壓縮機激勵假定值,結果中將等效應力作為判斷設計是否合格的主要依據(jù),總變形作為參考依據(jù)判斷是否出現(xiàn)干涉、由振動導致接觸噪聲等其他影響。
系統(tǒng)1的等效應力最大值8.15 MPa遠小于銅管屈服強度和疲勞強度,總變形最大值0.32 mm對設備無其他影響,故認為系統(tǒng)1設計合格;系統(tǒng)2的等效應力23.67 MPa遠小于銅管屈服強度,是疲勞強度的55%,總變形最大值0.87 mm不確定影響,但應力與變形相比系統(tǒng)1均較大,故認為存在優(yōu)化空間。
根據(jù)出現(xiàn)最大值的位置,對系統(tǒng)2吸氣管的折彎進行調(diào)整,遠離管路兩端的固定約束位置。再次進行模態(tài)分析,前6階均未發(fā)現(xiàn)異常,繼續(xù)進行諧響應分析,等效應力最大值為15.91 MPa,降低了32.8%,總變形最大值0.56 mm,降低了35.6%,可以認為該優(yōu)化有效。
將優(yōu)化后的管路設計應用到樣機搭建中,并在焓差實驗室運行壓縮機的過程中貼片測試,應力結果雖然與諧響應分析結果存在最大36%的誤差,但管路各位置的應力分布趨勢基本一致,考慮到試驗設備誤差、模型簡化誤差、假設激勵誤差等因素,認為使用該優(yōu)化方案可行。