王 賽,管博文
(國營蕪湖機械廠,安徽 蕪湖)
某型飛機座艙蓋系統(tǒng)由座艙蓋使用操縱系統(tǒng)、座艙蓋氣/液壓系統(tǒng)和座艙蓋防冰系統(tǒng)組成,主要功能是操縱開啟或關(guān)閉座艙蓋,并可以將座艙蓋鎖定在開啟和關(guān)閉過程中任意一個位置,為進出座艙提供通道。
某型飛機在外場使用維護階段,地勤維護人員發(fā)現(xiàn)座艙蓋緩慢下掉,不能進行牢固鎖定。經(jīng)更換座艙蓋手動開啟機構(gòu)后,座艙蓋下掉故障消失,定位為座艙蓋手動開啟機構(gòu)操縱開關(guān)內(nèi)部密封失效,導(dǎo)致座艙蓋不能鎖定在任意一個位置。
根據(jù)歷史同類故障統(tǒng)計與分析,座艙蓋無法鎖定或下沉量大的主要原因是座艙蓋手動開啟機構(gòu)內(nèi)操縱開關(guān)活塞桿膠面在多次開關(guān)座艙蓋沖擊下,膠面于活塞桿根部粘接處脫膠,或膠面開裂自支桿與壓膠結(jié)合圓周處起源,逐漸擴展至活塞桿與閥口的工作面,最終導(dǎo)致系統(tǒng)內(nèi)部密封性失效,座艙蓋無法鎖定。根據(jù)座艙蓋系統(tǒng)工作原理和座艙蓋緩慢下掉故障分析[4],繪制座艙蓋緩慢下掉故障樹,具體如圖1 所示。
座艙蓋手動開啟機構(gòu)返廠后,按照“產(chǎn)品外觀檢查- 試驗臺聯(lián)調(diào)聯(lián)試- 產(chǎn)品部件試驗- 分解詳細檢查”流程,逐次確定故障底事件,具體如下。
(1) 根據(jù)更換座艙蓋手動開啟機構(gòu)故障消失現(xiàn)象,可以排除底事件X1 作動筒上下腔串油。
(2) 在不模擬座艙蓋重量條件下,通過試驗臺進行6 次座艙蓋操縱作動筒手動開、關(guān)試驗,試驗過程中,座艙蓋手動開啟機構(gòu)液壓泵無空行程現(xiàn)象,因此可排除底事件X11 活門卡滯和X12 泵腔膠圈切損。
(3) 在試驗臺上模擬座艙蓋系統(tǒng)開關(guān)過程,根據(jù)故障復(fù)現(xiàn)現(xiàn)象,初步確定座艙蓋手動開啟機構(gòu)操縱開關(guān)不密封,從試驗過程中下掉故障僅復(fù)現(xiàn)一次可排除底事件X6 活塞桿壓膠面密封處開裂。
(4) 將操縱開關(guān)從座艙蓋手動開啟機構(gòu)上拆下,對操縱開關(guān)進行密封試驗,當供壓至3.6 MPa 時,操作開關(guān)接管嘴開始出現(xiàn)滲漏,根據(jù)故障現(xiàn)象,故障原因定位在操縱開關(guān)上。
(5) 進一步分解檢查操縱開關(guān)內(nèi)活塞桿壓膠面表面質(zhì)量完好,密封位置、內(nèi)部活塞桿密封面處無異物,可排除底事件X7 活塞桿壓膠面非密封處開裂和底事件X4 異物卡滯。
(6) 進一步檢查發(fā)現(xiàn),右腔活塞桿根部周向360度均產(chǎn)生5180F 膠料與金屬脫膠,左腔約180 度產(chǎn)生脫膠[2],如圖2 所示,無法排除底事件X8 活塞桿壓膠面脫膠。
圖2 活塞桿壓膠面情況
(7) 檢查座子上膠圈無切損,可排除底事件X10 座子上膠圈切損。
(8) 測量座子與活塞之間的間隙,即軸襯與孔用彈性平擋圈之間無間隙,可排除底事件X5 操縱開關(guān)內(nèi)部間隙異常。
(9) 測量2 件彈簧,均滿足S=15.6 mm,P≥116 N 且≤128 N,可排除底事件X9 彈簧擠壓力異常。
(10) 測量2 件活塞桿壓膠面高度,滿足設(shè)計要求,可排除底事件X2 活塞桿壓膠面高度異常。
(11) 測量2 件活塞桿骨架高度差為0,均滿足設(shè)計要求,可排除底事件X3 活塞桿骨架高度差異常。
綜合以上分析,座艙蓋下沉不能鎖定底事件排查結(jié)果為活塞桿壓膠面脫膠X8。
為進一步確定故障原因,對活塞桿壓膠面進行受力和機理分析,具體如下。
3.2.1 受力分析
活塞桿壓膠面與活塞桿金屬根部脫膠,且右腔脫膠程度高于左腔脫膠程度,這與前期故障分析結(jié)果一致。在操縱開關(guān)搖臂上螺釘與氣動作動筒頂桿未接觸的狀態(tài)下,此時,操縱開關(guān)搖臂上螺釘能夠位移的主導(dǎo)因素來源于操縱開關(guān)中活塞桿移動。忽略所有摩擦力影響,假設(shè)座艙蓋操縱作動筒液壓下腔給操縱開關(guān)B 供壓Pb,座艙蓋作動筒液壓上腔給操縱開關(guān)D 供壓Pd,彈簧力分別為Ft1、Ft2,壓膠面力分別為Fj1、Fj2對該狀態(tài)下的活塞桿受力情況分析如下,內(nèi)部受力狀態(tài)如圖3 所示。
圖3 操縱開關(guān)內(nèi)部受力狀態(tài)
因此有:
座艙蓋手動開啟機構(gòu)操縱開關(guān)中彈簧為標準件,彈簧初始長度為24 mm。根據(jù)操縱開關(guān)裝配關(guān)系,裝配后為壓縮狀態(tài),彈簧長度為19 mm,彈簧壓縮量為5 mm,彈簧材料為65Si2MnWA,根據(jù)彈簧標準計算彈簧壓縮5 mm 時,k=14.6 N/mm,假設(shè)兩腔彈簧狀態(tài)無差異,則壓膠活門受彈簧壓力為Ft1=Ft2=73 N。
綜合以上,應(yīng)有:
通過以上分析,座艙蓋在開啟極限位置時,座艙蓋手動開啟機構(gòu)上液壓操縱開關(guān)內(nèi)活塞桿壓膠面始終處于受力狀態(tài)。
3.2.2 機理與仿真分析
現(xiàn)結(jié)合該型飛機操縱開關(guān)工作原理,分析兩腔活塞桿壓膠面的受力差異和開裂、脫膠原因,具體如下。
在座艙蓋鎖定狀態(tài)下,座艙蓋操縱系統(tǒng)的狀態(tài)如圖4 所示[1],此時,座艙蓋操縱作動筒上腔為低壓液壓油,座艙蓋操縱作動筒下腔為高壓液壓油(此時的高壓主要由于座艙蓋的重力產(chǎn)生)。操縱開關(guān)壓膠面開裂或脫膠的活塞桿所在腔如圖4 中標注所示。
圖4 座艙蓋操縱系統(tǒng)鎖定狀態(tài)
在座艙蓋打開,液壓鎖定情況下,兩側(cè)腔的活塞桿壓膠面(以下簡稱壓膠面)被座子閥口擠壓變形,可以被分成內(nèi)側(cè)和外側(cè),外側(cè)的橡膠被向外擠壓。壓膠面受力趨勢仿真分析[3]如圖5 所示。
圖5 壓膠面受力變形趨勢
左側(cè)腔活塞桿上側(cè)受到一個極小的液壓力,下側(cè)受到約3.3 MPa 的液壓力和彈簧壓緊力,壓膠面凹陷量較大,暫且可以認為壓膠面內(nèi)側(cè)和外側(cè)被閥口的壓緊力隔開。壓膠面內(nèi)側(cè)收到的液壓力極小,因此產(chǎn)生的彈性應(yīng)力較??;壓膠面外側(cè)受到約3.3 MPa 的液壓力,可以認為壓膠面外側(cè)被液壓力向內(nèi)擠壓,與閥口對橡膠的向外擠壓力配合,貼緊閥口,由于活塞桿外側(cè)骨架表面積較大,因此產(chǎn)生的拉應(yīng)力較小,且膠面密封情況較好。
右側(cè)腔活塞桿上側(cè)受到約3.3 MPa 的液壓力,下側(cè)受到一個極小的液壓力和彈簧壓緊力,壓膠面凹陷量較小,可以認為壓膠面內(nèi)側(cè)和外側(cè)之間橡膠可以產(chǎn)生比左側(cè)腔更大的變形。壓膠面內(nèi)側(cè)受到約3.3 MPa的液壓力,產(chǎn)生較大的彈性應(yīng)力,由于活塞桿中心桿與橡膠結(jié)合的表面積較小,產(chǎn)生的彈性應(yīng)力較大;壓膠面外側(cè)受到的液壓力極小,不會對橡膠產(chǎn)生對內(nèi)的擠壓力,密封情況較差。此時中心桿與橡膠結(jié)合面容易產(chǎn)生應(yīng)力集中,于是會產(chǎn)生脫膠,間歇性影響密封導(dǎo)致密封失效,或裂紋從應(yīng)力集中處發(fā)育,并受液壓力產(chǎn)生的彈性應(yīng)力及閥口的壓緊力拉扯呈螺旋線狀向外擴展,最終到達密封部位,使得密封失效。
3.2.3 膠面材料性能分析
該型飛機座艙蓋手動開啟機構(gòu)活塞桿膠面膠料使用的是5180F,而蘇系列飛機該膠面膠料使用的是FX-17,兩者在拉伸強度等方面存在差異,F(xiàn)X-17 膠料比5180F 膠料抗拉伸強度要高,蘇系列飛機同產(chǎn)品故障遠低于該型飛機同類產(chǎn)品。
3.2.4 故障定位結(jié)論
通過對座艙蓋手動開啟機構(gòu)在系統(tǒng)中工作原理、活塞桿膠面受力及活塞桿膠面膠料性能對比分析,可確定為操縱開關(guān)右側(cè)腔活塞桿壓膠面所受到的拉伸強度高于膠料自身拉伸強度,導(dǎo)致膠面無法承受外界的拉力而開裂脫膠。
4.1.1 加強產(chǎn)品修理過程管控
在座艙制蓋手動開啟機構(gòu)修理過程中,一是嚴格控制5180F 膠料各項性能參數(shù),確保各項參數(shù)最優(yōu);二是控制金屬壓膠件的硫化日期和裝配日期間隔,必須不大于2 個月,防止超期,壓膠面性能指標下降;三是加長對操縱開關(guān)保壓試驗時間、確保產(chǎn)品裝配的可靠性。
4.1.2 加強活塞桿膠面可靠性檢查
通過座艙蓋系統(tǒng)使用,對活塞桿膠面可靠性進行檢查,一是在座艙蓋系統(tǒng)調(diào)試環(huán)節(jié),加強對座艙蓋在長時間開啟狀態(tài)下,座艙蓋不應(yīng)下掉檢查;二是在座艙蓋手動開啟機構(gòu)使用一段時間后,飛機出廠前,再次對座艙蓋長時間開啟狀態(tài)下檢查,確保座艙蓋不出現(xiàn)下掉現(xiàn)象。
目前,結(jié)合該產(chǎn)品工作原理和修理經(jīng)驗,主要改進方向包括膠料、活塞桿及其壓膠結(jié)構(gòu)的改進。通過對結(jié)構(gòu)改進前后進行受力仿真分析,改進結(jié)構(gòu)后活塞桿壓膠面所受應(yīng)力較改進前減小,同時膠面所受應(yīng)力分散,受力云圖對比如圖6 所示。從結(jié)果能夠看出,改進后的結(jié)構(gòu)對活塞桿金屬根部受力具有改善作用。
圖6 壓膠面應(yīng)力云圖
綜上所述,座艙蓋緩慢下掉主要原因是座艙蓋手動開啟機構(gòu)上液壓操縱開關(guān)內(nèi)活塞桿壓膠面開裂,導(dǎo)致座艙蓋手動開啟機構(gòu)內(nèi)部密封失效。通過對該產(chǎn)品修理改進,外場故障較改進前明顯下降。要想從根本上解決活塞桿壓膠面開裂脫膠問題,還需通過進一步試驗及裝機驗證,不斷進行完善,提高產(chǎn)品性能可靠性。