王路飛
(汾西礦業(yè)集團(tuán)正新煤焦有限責(zé)任公司和善煤礦,山西 沁源 046500)
山西某礦20203 綜采工作面回采2#煤層,煤厚3.21 m、埋深215 m、傾角2°~10°,煤層中部夾雜1~2 層炭質(zhì)泥巖夾矸,厚度合計(jì)0.15~0.35 m。20203綜采工作面設(shè)計(jì)推進(jìn)長(zhǎng)度1 680 m,采面斜長(zhǎng)200 m,采面采用U 型通風(fēng)方式,供風(fēng)量為1 580 m3/min,回采巷道均為矩形斷面,凈寬×凈高=4.9 m×2.6 m。
20203 綜采工作面在開切眼前方0~200 m 范圍內(nèi)為復(fù)合頂板,頂板由1~2 m 厚泥巖、0.3 m 厚不穩(wěn)定煤層組成。由于復(fù)合頂板承載能力低、采面在復(fù)合頂板下回采時(shí),在采動(dòng)影響下容易出現(xiàn)垮落、離層等情況,采面頻繁出現(xiàn)冒頂、片幫等問題。
在20203 綜采工作面回采期間,對(duì)采面頂板進(jìn)行跟蹤觀測(cè),發(fā)現(xiàn)采面煤壁片幫、頂板冒頂有一定順序,采面片幫后煤壁對(duì)頂板支撐效果降低,加之頂板自身強(qiáng)度及承載能力偏低,導(dǎo)致局部冒頂事故發(fā)生;液壓支架移架后,受頂板冒頂影響導(dǎo)致直接頂梁無法接頂,支架支柱阻力無法有效控制頂板變形,進(jìn)一步導(dǎo)致頂板冒落影響擴(kuò)大[1-3]。煤壁片幫是導(dǎo)致頂板冒落的主要誘因之一,復(fù)合頂板承載能力差、軟弱且破碎,一般失去煤壁支撐容易導(dǎo)致冒頂事故。因此,解決冒頂事故、強(qiáng)化頂板時(shí),需提高煤壁穩(wěn)定性,只有避免煤壁片幫才可給采面頂板足夠的而支撐作用力,確保頂板穩(wěn)定。
影響復(fù)合頂板穩(wěn)定的因素主要為煤壁片幫、頂板巖體自身穩(wěn)定性,煤壁片幫與采高、煤體強(qiáng)度密切相關(guān)。通過FLAC 軟件分析煤體強(qiáng)度對(duì)煤壁片幫影響,具體構(gòu)建的模擬方案技術(shù)參數(shù),如表1 所示。方案1—方案4 條件下煤體強(qiáng)度呈逐漸增加趨勢(shì),方案5 與方案1 的煤體強(qiáng)度保持一致,但是方案5 的頂板強(qiáng)度較方案1 時(shí)提高50%。在模擬模型上界面施加3.1 MPa豎向應(yīng)力,具體不同模擬方案得到的采面圍巖塑性區(qū)分布情況,如圖1 所示,圍巖破壞深度統(tǒng)計(jì)結(jié)果,如表2 所示。
表1 模擬參數(shù)及方案
表2 不同模擬方案圍巖破碎深度統(tǒng)計(jì)結(jié)果
從圖1 及表2 得知,隨著煤體強(qiáng)度增加,煤體及頂板塑性區(qū)分布范圍呈明顯降低,圍巖穩(wěn)定性改善效果較為顯著;隨著頂板強(qiáng)度增加(對(duì)比方案1 及方案5),煤壁及頂板破壞深度均未呈現(xiàn)明顯變化。數(shù)值模擬結(jié)果與現(xiàn)場(chǎng)觀測(cè)結(jié)果一致,提高采面頂板穩(wěn)定的關(guān)鍵在于實(shí)現(xiàn)采面煤壁穩(wěn)定。20203 綜采工作面采高為3.21 m,通過降低采高來提高煤壁、頂板穩(wěn)定性,會(huì)存在煤炭資源浪費(fèi)、采收率低以及經(jīng)濟(jì)成本偏高等問題。為此提出采用注漿技術(shù)手段實(shí)現(xiàn)復(fù)合頂板區(qū)域內(nèi)超前深孔注漿,提高復(fù)合頂板影響范圍內(nèi)煤體強(qiáng)度,為給20203 綜采工作面回采創(chuàng)造穩(wěn)定環(huán)境。
從上文分析得出,提高煤體強(qiáng)度是實(shí)現(xiàn)頂板高效管理的關(guān)鍵,因此注漿鉆孔應(yīng)盡量布置在煤壁中,提升煤體強(qiáng)度,同時(shí)布置的注漿鉆孔應(yīng)兼顧頂板穩(wěn)定性,通過注漿充填復(fù)合頂板裂隙,提高頂板穩(wěn)定性及整體強(qiáng)度,以便達(dá)到更好的頂板管理效果[4-7]。
20203 綜采工作面回采范圍內(nèi)2# 煤層傾角較小、為近水平煤層,可在采面回采巷道內(nèi)布置鉆場(chǎng)提前對(duì)煤體進(jìn)行加固,采面進(jìn)風(fēng)巷及回風(fēng)巷內(nèi)鉆場(chǎng)布置方式相同,具體布置,如圖2 所示。
圖2 注漿鉆孔布置示意圖
注漿孔開孔均靠近巷道頂板,其中下排鉆孔開孔距巷道底板1.5 m、鉆孔仰角5°,鉆孔孔深100 m、孔間距10 m,鉆孔終孔位于煤層與頂板交界位置,下排鉆孔主要起到提高煤體強(qiáng)度目的;上排鉆孔開孔與巷道底板間距為2.5 m、鉆孔仰角6°,鉆孔孔深100 m、孔間距10 m,鉆孔終孔位于煤層頂板上,上排鉆孔主要起到提高煤層上覆復(fù)合頂板穩(wěn)定性及承載能力目的。超前注漿鉆孔孔徑統(tǒng)一均為88 mm。
通過對(duì)20203 綜采工作面回采期間礦壓監(jiān)測(cè)分析發(fā)現(xiàn),回采引起的超前支承壓力影響范圍約為55 m,支承壓力峰值位于采前前方8m 位置,其中采面前方20 m 范圍為劇烈影響區(qū)。依據(jù)采面礦壓顯現(xiàn)情況以及煤體內(nèi)裂隙發(fā)育情況,對(duì)采面煤體可注性進(jìn)行分析,具體結(jié)果,如表3 所示。
表3 煤體可注性分析結(jié)果
綜合表2 結(jié)果以及20203 綜采工作面現(xiàn)場(chǎng)情況,認(rèn)為將超前深孔注漿鉆孔布置在采面前方20~55 m范圍內(nèi)較為合理。采面前方20~55 m 范圍不會(huì)給采面回采以及超前支護(hù)工作開展帶來影響,時(shí)煤體內(nèi)裂隙發(fā)育,可在一定程度提高注漿效果。
注漿材料選用超細(xì)水泥類材料,注漿材料水灰比控制在0.5∶1 且充分混合攪拌后,漿液在前1 h 內(nèi)有較好的流動(dòng)性,隨后開始固結(jié);3 h 后漿液完全失去流動(dòng)性;10 h 后漿液完成固結(jié),且固結(jié)強(qiáng)度可達(dá)到12 MPa以上。在20203 綜采工作面選用的細(xì)水泥類材料具有流通性好、細(xì)度高(可注性強(qiáng))以及膠結(jié)強(qiáng)度高等優(yōu)點(diǎn),具體優(yōu)勢(shì)為:
1)注漿材料流動(dòng)性好。注漿材料在注漿孔、裂隙中充分流動(dòng),膠結(jié)時(shí)間長(zhǎng),可滿足深孔長(zhǎng)時(shí)間注漿需要,同時(shí)注漿材料滲透性較好,有效擴(kuò)展范圍可達(dá)到8 m 以上。
2)細(xì)度高(可注性強(qiáng))。注漿材料顆粒粒徑在5.5 μm,注漿材料細(xì)度高,可在煤體及頂板細(xì)小裂隙中擴(kuò)散,從而可較好的充填煤巖體裂隙。
3)膠結(jié)強(qiáng)度高。注漿材料膠結(jié)8 h、2 d、4 d、7 d 后強(qiáng)度即可達(dá)到12、18、24、34 MPa,注漿材料早期強(qiáng)度增長(zhǎng)速度快、膠結(jié)強(qiáng)度高,可實(shí)現(xiàn)煤巖體有效加固,顯著復(fù)合頂板范圍內(nèi)煤巖體穩(wěn)定性。
20203 綜采工作面(未超前注漿)在開切眼前方50 m 范圍內(nèi)回采時(shí),曾多次出現(xiàn)片幫、漏頂情況,其中片幫最大深度達(dá)到1.8 m、漏頂最大高度為1.3 m,片幫及漏頂嚴(yán)重影響采面生產(chǎn),雖然采用掛網(wǎng)、打玻璃鋼錨桿等措施治理片幫、強(qiáng)化頂板管理,但是效果不佳,采面推進(jìn)速度僅為2.4 m/d。
在20203 綜采工作面開切眼前方50~200 m 范圍內(nèi)采用注漿對(duì)煤體及頂板進(jìn)行加固,具體超前采面20~55 m 內(nèi)布置超前深孔注漿孔,可實(shí)現(xiàn)復(fù)合頂板影響范圍內(nèi)煤體以及頂板加固。采面在注漿加固區(qū)內(nèi)回采時(shí),煤壁及頂板基本保持穩(wěn)定,僅局部位置出現(xiàn)小范圍片幫、漏頂情況,其中片幫最大深度控制在500 mm,期間未有冒頂征兆或者冒頂問題發(fā)生,頂板控制取得較為顯著效果。20203 綜采工作面在復(fù)合頂板區(qū)域內(nèi)回采時(shí)推進(jìn)速度保持4.8 m/d,實(shí)現(xiàn)了安全快速回采。
依據(jù)20203 綜采工作面現(xiàn)場(chǎng)地質(zhì)條件,通過現(xiàn)場(chǎng)分析以及數(shù)值模擬分析發(fā)現(xiàn),導(dǎo)致采面頂板冒頂?shù)闹饕T因是煤壁片幫。為此,提出采用深孔注漿方式提高煤體、復(fù)合頂板穩(wěn)定性及強(qiáng)度,布置的超前深孔注漿鉆孔可兼顧煤體、頂板加固,同時(shí)將在超前采面20~55 m 范圍注漿,充分利用超前支承壓力對(duì)煤體及頂板裂隙發(fā)育影響,提高注漿可注性及注漿效果。
現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用后,采面在超前深孔注漿加固區(qū)域內(nèi)回采時(shí),煤壁大范圍片幫問題得以有效解決,基本不出現(xiàn)頂板冒落問題,提高了復(fù)合頂板管理效果為采面安全高效回采創(chuàng)造良好條件。