李 巍
(西山煤電馬蘭礦通風(fēng)區(qū)通風(fēng)二隊(duì),山西 古交 030205)
一直以來,煤礦安全生產(chǎn)備受企業(yè)和操作人員的關(guān)注。瓦斯超標(biāo)、透水事故、機(jī)械故障等均是威脅煤礦安全生產(chǎn)的因素;其中,瓦斯超標(biāo)極易導(dǎo)致綜采工作面發(fā)生爆炸事故,危害巨大。在實(shí)際生產(chǎn)中,通常主要采用兩項(xiàng)舉措保證工作面的瓦斯?jié)舛葷M足《煤炭安全規(guī)程》的具體指標(biāo),其為瓦斯治理和有效的通風(fēng)系統(tǒng)[1]。但是,隨著工作面的推進(jìn),工作面瓦斯的涌出量存在增大的情況,而且還表現(xiàn)為通風(fēng)阻力增大、風(fēng)量不足等問題,為保證生產(chǎn)的安全性需要對原通風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化[1]。本文將結(jié)合實(shí)際生產(chǎn)對綜采工作面通風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化,并對多個(gè)優(yōu)化方案進(jìn)行對比。具體闡述如下:
濟(jì)寧一號礦井設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為8 Mt/a,該礦井采用綜合開采方式生產(chǎn),配套有斜井和立井。鑒于該礦井屬于高瓦斯礦井,尤其得保證綜采工作面的通風(fēng)效率,避免瓦斯爆炸事故發(fā)生。目前,綜采工作面在水平穿口和回風(fēng)聯(lián)巷中分別配套有一臺通風(fēng)機(jī),通風(fēng)機(jī)的具體型號為K45-6-No19 型。
為了充分掌握該礦井的通風(fēng)現(xiàn)狀,需要對其通風(fēng)風(fēng)量、風(fēng)阻等參數(shù)進(jìn)行測定,根據(jù)煤礦通風(fēng)系統(tǒng)的實(shí)際情況及巷道的布置情況,重點(diǎn)對該礦井一采區(qū)和三采區(qū)的阻力進(jìn)行測定,并分為進(jìn)風(fēng)段、回風(fēng)段和用風(fēng)段,測定結(jié)果如表1 所示:
表1 煤礦各測段通風(fēng)風(fēng)量及阻力的測定結(jié)果
分析表1 中通風(fēng)阻力的測定結(jié)果可知,該煤礦一采區(qū)用風(fēng)段的阻力值較小,會導(dǎo)致該區(qū)域在正常生產(chǎn)過程中存在需風(fēng)量大于供風(fēng)量的情況;同時(shí),在三采區(qū)的回風(fēng)段的通風(fēng)阻力相對較大,從而造成了三采區(qū)風(fēng)能的浪費(fèi)。
結(jié)合煤礦實(shí)際生產(chǎn)需求,一采區(qū)的主要用風(fēng)地點(diǎn)包括有正在生產(chǎn)的兩個(gè)綜采工作面、10103 回順掘進(jìn)和運(yùn)順掘進(jìn)、回風(fēng)下山掘進(jìn)、皮帶下山掘進(jìn)、軌道下山掘進(jìn)、炸藥庫、充電硐室、井下變電所等;三采區(qū)的主要用風(fēng)地點(diǎn)包括有30304 采煤工作面、35203 運(yùn)順掘進(jìn)、35203 回順掘進(jìn)、30305 運(yùn)順掘進(jìn)、消防硐室以及井下變電所等。
參照《礦井風(fēng)量計(jì)算方法》得出,該煤礦一采區(qū)所需的進(jìn)風(fēng)量為5 592 m3/min,三采區(qū)的所需進(jìn)風(fēng)量為2 754 m3/min。兩個(gè)采區(qū)的進(jìn)風(fēng)總量為8 346 m3/min;考慮1.1 倍的余量系數(shù),為兩采區(qū)所配套的通風(fēng)機(jī)的風(fēng)量為9 181 m3/min。
2.1.1 通風(fēng)系統(tǒng)優(yōu)化方案一
結(jié)合該煤礦量采區(qū)的風(fēng)阻測定和風(fēng)量計(jì)算結(jié)果,對該煤礦通風(fēng)系統(tǒng)優(yōu)化方案一的總思路為:保持兩個(gè)采區(qū)進(jìn)風(fēng)井和回風(fēng)井不變的基礎(chǔ)上,實(shí)現(xiàn)“三進(jìn)兩回”的通風(fēng)方式[2],采取如下措施對當(dāng)前通風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化:
1)通過永久風(fēng)門將相鄰聯(lián)絡(luò)巷隔斷,從而實(shí)現(xiàn)了相鄰聯(lián)絡(luò)巷風(fēng)流的阻斷;
2)將運(yùn)輸順槽掘進(jìn)時(shí)用于回風(fēng)的立眼進(jìn)行封堵處理;
3)將綜采工作面中的集中巷和回風(fēng)順槽通道打通,兩個(gè)打通的巷道強(qiáng)化對綜采工作面的通風(fēng)能力。
4)密閉隔斷兩個(gè)采區(qū)集中回風(fēng)巷聯(lián)絡(luò)巷,將30305運(yùn)順掘進(jìn)巷該為用于三采區(qū)集中回巷。
基于優(yōu)化方案一的通風(fēng)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)如圖1 所示:
圖1 優(yōu)化方案一的通風(fēng)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)
2.1.2 通風(fēng)系統(tǒng)優(yōu)化方案二
結(jié)合該煤礦量采區(qū)的風(fēng)阻測定和風(fēng)量計(jì)算結(jié)果,對該煤礦通風(fēng)系統(tǒng)優(yōu)化方案二的總思路為:將三采區(qū)回風(fēng)井變更為進(jìn)風(fēng)井,總體上采用“四進(jìn)一回”的通風(fēng)方式[3],具體改造措施如下:
1)將三采區(qū)的回風(fēng)井變更為進(jìn)風(fēng)井的基礎(chǔ)上,對整個(gè)采區(qū)的通風(fēng)線路進(jìn)行改造,具體如下:新鮮風(fēng)流通過進(jìn)風(fēng)平硐、回風(fēng)平硐以及主斜井等通道達(dá)到綜采工作面的各用風(fēng)地點(diǎn);用過的新鮮風(fēng)流最終通過水平回巷排出。
2)針對一采區(qū)的供風(fēng)需求,優(yōu)化改造后主要通過軌道運(yùn)輸巷實(shí)現(xiàn)其功能。
3)針對三采區(qū)的回風(fēng)需求,優(yōu)化改造后主要通過回風(fēng)巷實(shí)現(xiàn)其功能。
基于優(yōu)化方案二的通風(fēng)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)如圖2 所示。
圖2 優(yōu)化方案二的通風(fēng)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)
兩種優(yōu)化方案的優(yōu)劣勢對比如表2 所示。
表2 通風(fēng)系統(tǒng)優(yōu)化方案優(yōu)劣勢對比
礦井兩采區(qū)所配套通風(fēng)機(jī)的風(fēng)量要求>153 m3/s。根據(jù)方案一和方案二優(yōu)化方案,對于方案一需要在一采區(qū)和三采區(qū)均配置通風(fēng)機(jī),而對于方案二僅在一采區(qū)配置通風(fēng)機(jī)。其中,基于方案一中一采區(qū)配置通風(fēng)機(jī)的風(fēng)量為110m3/s,三采區(qū)配置通風(fēng)機(jī)的風(fēng)量為43 m3/s;基于方案二中一采區(qū)配置通風(fēng)機(jī)的風(fēng)量為153 m3/s。
根據(jù)礦井對兩種優(yōu)化方案下改造的通風(fēng)系統(tǒng)通過測算軟件對改造后的通風(fēng)阻力等參數(shù)進(jìn)行測算。測算結(jié)果如表3 所示。
表3 兩種優(yōu)化方案對應(yīng)通風(fēng)機(jī)工況點(diǎn)
如表3 所示,改造后兩種優(yōu)化改造方案所配套選型的通風(fēng)機(jī)均可在其工況點(diǎn)穩(wěn)定運(yùn)行,通風(fēng)能力滿足煤礦生產(chǎn)的通風(fēng)需求[4]。
但是,采用方案二通風(fēng)機(jī)僅布置在一采區(qū),其主通風(fēng)巷道的通風(fēng)壓力較大,尤其是對于主回風(fēng)巷經(jīng)過測算可知在其回風(fēng)巷內(nèi)的通風(fēng)風(fēng)速為8.37 m/s;大于《煤炭安全規(guī)程》中規(guī)定要求巷道內(nèi)的風(fēng)流風(fēng)速8 m/s。因此,為保證風(fēng)速在合理范圍之內(nèi),需要對主回風(fēng)巷道進(jìn)行拓寬,其開采成本較高;而對于方案一,僅需重新布置通風(fēng)設(shè)施即可。因此,方案一比方案二成本低。
同時(shí),方案二三采區(qū)的通風(fēng)系統(tǒng)是借助一采區(qū)實(shí)現(xiàn)的,對后期煤礦的持續(xù)開采存在隱患;也就是說保留三采區(qū)獨(dú)立通風(fēng)是十分有必要的。
綜上所述,選用方案一對該煤礦通風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化,結(jié)合實(shí)際工況設(shè)計(jì)的一采區(qū)和三采區(qū)通風(fēng)機(jī)的運(yùn)行參數(shù)如表4 所示:
表4 方案一通風(fēng)機(jī)運(yùn)行參數(shù)
將優(yōu)化方案一按照相關(guān)規(guī)范在煤礦中進(jìn)行實(shí)施后,對其改造后的通風(fēng)效果總結(jié)如下:
1)自該煤礦采用方案一進(jìn)行改造后,煤礦所屬的兩個(gè)綜采工作面的通風(fēng)阻力均明顯下降;同時(shí),對應(yīng)通風(fēng)機(jī)的負(fù)荷也降低從而電能消耗也降低,每年節(jié)約電費(fèi)11 萬元。
2)礦井的通風(fēng)能力明顯增強(qiáng),總進(jìn)風(fēng)量可達(dá)11 141 m3/min。
3)經(jīng)核算可知,改造后一采區(qū)的等積孔面積為5.84 m2,三采區(qū)的等積孔面積為2.40 m2,整個(gè)礦井的通風(fēng)難易程度為容易,對應(yīng)的通風(fēng)效率高達(dá)91.2%。
通風(fēng)系統(tǒng)是煤礦生產(chǎn)必不可少的分系統(tǒng),隨著工作面的不斷推進(jìn)和生產(chǎn)能力的不斷提升,煤礦通風(fēng)系統(tǒng)主要面臨著風(fēng)量不足、風(fēng)阻增大等問題,影響著煤礦的安全生產(chǎn)[5]。因此,對煤礦通風(fēng)系統(tǒng)的優(yōu)化需結(jié)合實(shí)際生產(chǎn)進(jìn)行。本文對濟(jì)寧一號煤礦一采區(qū)和三采區(qū)的通風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化,不僅達(dá)到了節(jié)約通風(fēng)機(jī)電能費(fèi)用的目的,而且整個(gè)煤礦改造后的通風(fēng)效率高達(dá)91.2%,通風(fēng)能力得到明顯提升。