曹 榮,衡世權(quán)
(華電電力科學(xué)研究院有限公司,浙江 杭州 310030)
當(dāng)前,在供給側(cè)改革力度不斷加大,煤價不斷飆升,市場競爭日趨激烈的形勢下,節(jié)能減排對于企業(yè)運營的意義在不斷增強。對企業(yè)來說,進一步提高蒸汽動力系統(tǒng)的循環(huán)效率,意味著節(jié)能降耗和環(huán)保的雙重收益[1]。
隨著經(jīng)濟的迅猛發(fā)展,缺水現(xiàn)象和水質(zhì)惡化問題越來越突出。因此節(jié)約用水,搞好水處理,提高工業(yè)用水的利用率至關(guān)重要,對工業(yè)用水的處理,其核心問題就是要選擇采用優(yōu)質(zhì)安全的水處理藥劑,提高水資源使用的可重復(fù)性和高效性[2-3]。因而對水處理藥劑的研究和應(yīng)用一直是當(dāng)前水處理工作的熱點。全面認(rèn)識和用好水處理藥劑,也是工業(yè)企業(yè)負(fù)責(zé)水處理的技術(shù)人員及操作人員最為關(guān)心的內(nèi)容。目前無論國際還是國內(nèi),利用最新爐水處理技術(shù)對傳統(tǒng)處理工況進行改進和替代的趨勢日漸加快。高效水處理藥劑能使鍋爐、汽輪機等設(shè)備結(jié)垢積鹽的腐蝕產(chǎn)物及硅酸鹽、鈣鎂鹽在線剝離,實現(xiàn)機組高效率運行,可以有效應(yīng)對防腐防結(jié)垢,優(yōu)化水汽品質(zhì)指標(biāo),實現(xiàn)節(jié)能減排。某化工廠現(xiàn)有2 臺蒸發(fā)量為75 t/h 的循環(huán)流化床鍋爐、2 臺蒸發(fā)量為130 t/h 的循環(huán)流化床鍋爐和1 臺蒸發(fā)量為260 t/h 的循環(huán)流化床鍋爐,主要生產(chǎn)電能、蒸汽、甲醇醋酐等產(chǎn)品。
在額定蒸發(fā)量75 t/h 的鍋爐進行試驗,其鍋爐實際蒸發(fā)量50 t/h,平均補水量為50 t/h。為了保持爐水水質(zhì)穩(wěn)定正常,提高爐水水質(zhì)合格率,同時解決爐內(nèi)腐蝕和結(jié)垢的問題,提出采用新型藥劑替代磷酸三鈉,使?fàn)t水磷酸根指標(biāo)趨于零,最終達(dá)到無磷排放。另外,提高爐水的濃縮倍數(shù),可以使鍋爐排污率降低,減少污水排放,節(jié)水的同時節(jié)約熱能[4-6]。
主要儀器設(shè)備見表1。
表1 監(jiān)測主要儀器設(shè)備
在試驗前,采用原藥劑的情況下選取鍋爐連續(xù)運行一周的數(shù)據(jù),以便后續(xù)對比使用。加入多胺成膜藥劑后對系統(tǒng)進行調(diào)試,同時對鍋爐定排連排進行調(diào)整,加快系統(tǒng)中鐵銹污垢物的排放,排污率由高到低進行調(diào)整并逐漸趨于正常。
通過選取試驗前一周的數(shù)據(jù)和調(diào)試穩(wěn)定后10 d的數(shù)據(jù)進行對比分析,由圖1 可以得出,pH 值總體由10.5 左右向下偏移至9.5 左右,滿足技術(shù)要求。
圖1 試驗前后爐水pH 值趨勢圖
根據(jù)GB/T12145—2106 指標(biāo)要求,磷酸根質(zhì)量濃度控制在2~10 mg/L,采用多胺成膜藥劑后,磷酸根質(zhì)量濃度從14 mg/L 左右控制到1 mg/L 以內(nèi),隨著時間延長會逐漸降低至零。
如圖2 所示,截止試驗?zāi)┢诹姿岣|(zhì)量濃度已降低至1 mg/L 以下,剩余爐內(nèi)殘留磷酸根會最終置換完全。因為鍋爐之前的運行環(huán)境因素,爐內(nèi)附著的磷酸根需要隨著時間推移不斷的排出,最終將實現(xiàn)無磷。
圖2 試驗前后爐水磷酸根含量趨勢圖
根據(jù)GB/T12145—2106 相關(guān)指標(biāo)爐水電導(dǎo)率該壓力等級未明確說明,一般控制在100 μS/cm,如圖3,試驗期間電導(dǎo)率大幅降低,由試驗前的100 μs/cm 以上下降并穩(wěn)定在40 μS/cm 之內(nèi)。
圖3 試驗前后爐水電導(dǎo)率趨勢圖
根據(jù)GB/T12145—2106 相關(guān)指標(biāo),爐水二氧化硅在該壓力等級雖然未明確說明,但是高級別壓力等級的指標(biāo)控制在2 mg/L 以內(nèi),根據(jù)圖4 所示,加入多胺成膜藥劑后,爐水中二氧化硅的質(zhì)量濃度穩(wěn)定在1 mg/L 左右,己滿足5.0~10 MPa 的鍋爐爐水二氧化硅控制指標(biāo)。
圖4 試驗前后爐水二氧化硅含量趨勢圖
通過上述試驗前后4 組數(shù)據(jù)曲線對比分析,可以清楚地得出水汽指標(biāo)數(shù)據(jù)變化情況。爐水及蒸汽指標(biāo)的變化幅度比較小,并逐步趨于平緩,將更有利于實際水質(zhì)控制。具體表現(xiàn)在,pH 從10.5 左右控制到9.5左右,磷酸根最為明顯,從14 mg/L 左右控制到1 mg/L以下,電導(dǎo)率從150 μS/cm 左右控制到40 μS/cm以下。
采用鍋爐汽水品質(zhì)化驗分析數(shù)據(jù)作為計算分析依據(jù),以試驗前的歷史數(shù)據(jù)作為基礎(chǔ),對鍋爐汽水品質(zhì)統(tǒng)計分析結(jié)果見表2。
表2 試驗前后汽水品質(zhì)統(tǒng)計分析結(jié)果
從試用前和試用穩(wěn)定期的汽水品質(zhì)統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)對比可見:主蒸汽電導(dǎo)率及硅基本無變化,pH 值有所提升;爐水pH、硅基本無變化,電導(dǎo)率下降明顯,且磷酸根穩(wěn)定在1 mg/L 以下??傮w來說,試用穩(wěn)定期的汽水品質(zhì)要優(yōu)于試用前。
本次試用的多胺成膜藥劑分為在鍋爐給水加氨處加入,藥劑基本性能參數(shù)如表3 所示。
表3 多胺成膜藥劑基本性能參數(shù)
多胺成膜藥劑在各種不同成分的協(xié)同作用下,可以代替?zhèn)鹘y(tǒng)的氨水、磷酸三鈉等化學(xué)藥劑,不僅可以提高防腐蝕防結(jié)垢性能,還能夠提高汽水循環(huán)效率,與傳統(tǒng)工藝相比具有較明顯優(yōu)勢。不含氨成分的特性,使其在調(diào)節(jié)pH 值時避免了由氨所引起的對水汽系統(tǒng)中銅及銅合金設(shè)備的腐蝕。藥劑可以與鐵原子以配位鍵的形式相互吸附,多胺在金屬表面形成保護膜,隔絕溶解氧、二氧化碳等腐蝕性雜質(zhì)對水冷壁等金屬的侵害,保護膜不僅可以抑制電化學(xué)腐蝕過程,還能抑制流動加速腐蝕的能力。藥劑具有最佳的液汽分配比,通過對除氧器下降管投藥,使整個汽水循環(huán)系統(tǒng)pH 值維持在最佳范圍,并形成連續(xù)均勻的保護膜,對系統(tǒng)提供整體全面的保護。
藥劑由全揮發(fā)性有機物組成,其投加不會對爐水中電導(dǎo)率指標(biāo)產(chǎn)生明顯影響。因此與傳統(tǒng)磷酸鹽處理工況相比,爐水的濃縮倍率將會提高,故而鍋爐排污率會降低,節(jié)水的同時節(jié)能,提高鍋爐熱效率。
多胺成膜藥劑的使用,給工業(yè)企業(yè)將會帶來技術(shù)上和經(jīng)濟上收益。技術(shù)性方面通過改善水汽質(zhì)量指標(biāo),降低化學(xué)專業(yè)工作量;經(jīng)濟性方面,減少鍋爐排污量,鍋爐平均連續(xù)排污率由前幾年的2.5%降至1%以下,節(jié)約除鹽水量和熱量,從而提高系統(tǒng)熱效率。綜上所述,多胺成膜藥劑在實現(xiàn)水汽指標(biāo)進一步優(yōu)化的基礎(chǔ)上,鍋爐排污率得到顯著降低。在長時間使用后,能滿足《火力發(fā)電機組及蒸汽動力設(shè)備水汽質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB12145—2016)及該化工廠水汽品質(zhì)控制要求,還能保證鍋爐長期經(jīng)濟安全穩(wěn)定運行。