中國石油遼河油田S6儲(chǔ)氣庫通過提高壓縮機(jī)入口壓力,避免了先降壓進(jìn)入壓縮機(jī),再升壓進(jìn)入注氣管網(wǎng)的流程,充分利用管網(wǎng)壓力達(dá)到降本增效的目的。但是在生產(chǎn)運(yùn)行中,壓縮機(jī)撬內(nèi)三級(jí)出口管線、壓縮機(jī)撬外過濾分離器出口匯管及閥門振動(dòng)程度嚴(yán)重超標(biāo),最大振動(dòng)值達(dá)到了49.5 mm/s,造成較大安全生產(chǎn)隱患,可能導(dǎo)致注氣系統(tǒng)停產(chǎn)、天然氣泄漏、工藝線路斷裂等事故。通過對(duì)S6 儲(chǔ)氣庫注氣工藝系統(tǒng)振動(dòng)檢測(cè)與數(shù)據(jù)分析,利用氣流脈動(dòng)與機(jī)械振動(dòng)分析軟件、建立壓縮機(jī)組及注氣工藝管網(wǎng)力學(xué)模型、使用有限元數(shù)值模擬系統(tǒng)受力等技術(shù),解決了S6 儲(chǔ)氣庫注氣工藝系統(tǒng)振動(dòng)嚴(yán)重超標(biāo)的問題,避免生產(chǎn)運(yùn)行中出現(xiàn)安全事故,同時(shí)為其他儲(chǔ)氣庫注、采系統(tǒng)振動(dòng)問題治理提供了技術(shù)支撐。
1)確定振動(dòng)原因。利用氣流脈動(dòng)與機(jī)械振動(dòng)分析軟件,建立壓縮機(jī)組及注氣工藝管網(wǎng)力學(xué)模型(圖1)。根據(jù)API 618《石油化工和天然氣工業(yè)用往復(fù)式壓縮機(jī)》和ISO 20816《機(jī)械振動(dòng)——機(jī)器振動(dòng)的測(cè)量和評(píng)定——往復(fù)式壓縮機(jī)系統(tǒng)》標(biāo)準(zhǔn)對(duì)振動(dòng)的要求,通過調(diào)整壓縮機(jī)、管線、閥門和壓力緩沖罐的合理受力閾限值,以及使用有限元數(shù)值模擬系統(tǒng)受力情況,計(jì)算得到系統(tǒng)各個(gè)節(jié)點(diǎn)在頻域里的脈動(dòng)不平衡力和壓縮機(jī)組在載荷作用下的響應(yīng)值,確定了注氣工藝系統(tǒng)振動(dòng)產(chǎn)生的原因。
圖1 壓縮機(jī)組撬內(nèi)系統(tǒng)機(jī)械振動(dòng)分析模型圖
2)制訂減振工藝措施。根據(jù)注氣工藝系統(tǒng)振動(dòng)原因,利用建立的注氣全系統(tǒng)模型進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)(圖2),對(duì)照API 618 和ISO 20816 標(biāo)準(zhǔn)制訂了減振工藝。例如針對(duì)壓縮機(jī)組撬外過濾分離器出口管線,在過濾分離器出口法蘭增設(shè)孔板,孔板產(chǎn)生的壓降為2.34 kPa,壓縮機(jī)組產(chǎn)生的總壓降可從110.2 kPa 下降到50.8 kPa,小于API618 標(biāo)準(zhǔn)允許值63.8 kPa。
圖2 模擬分析增設(shè)孔板法蘭減振示意圖
3)振動(dòng)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)工藝管線限位措施。通過排查整個(gè)注氣系統(tǒng),檢驗(yàn)建立振動(dòng)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn),并對(duì)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的振動(dòng)情況進(jìn)行分析研究(圖3),采取了工藝管線限位措施,有效解決了撬外注氣工藝管線振動(dòng)超標(biāo)問題。例如針對(duì)壓縮機(jī)組撬內(nèi)末級(jí)除油器進(jìn)口管線,采用型鋼加固管廊支撐,水平回流管彎頭處增設(shè)管卡,最大振動(dòng)值從31.2 mm/s 降到15.3 mm/s,與此前增壓注氣生產(chǎn)時(shí)振動(dòng)值相當(dāng),達(dá)到安全運(yùn)行效果。
圖3 模擬分析增設(shè)軸向限位支撐減振示意圖
治理后的注氣工藝系統(tǒng)在2022—2023年注氣期安全平穩(wěn)運(yùn)行,達(dá)到以下效果:
1)關(guān)鍵檢測(cè)點(diǎn)振動(dòng)值下降明顯,振動(dòng)值超高部位得到有效治理。
2)撬外過濾分離器至壓縮機(jī)組廠房之間的架空管線處,振動(dòng)測(cè)量值低于7 mm/s;撬內(nèi)壓縮機(jī)大部分管線和三級(jí)空冷器出口至末級(jí)除油器管線處,振動(dòng)測(cè)量值低于19 mm/s ,滿足國際標(biāo)準(zhǔn)API 618 和ISO 20816 的要求。
3)通過此次振動(dòng)治理改造,基本解決了S6 儲(chǔ)氣庫注氣工藝系統(tǒng)管網(wǎng)振動(dòng)超標(biāo)問題,同時(shí)可為國內(nèi)其他儲(chǔ)氣庫壓縮機(jī)注氣模式相關(guān)問題治理提供借鑒方法。
本方法的成功應(yīng)用,同等注氣量可以減少壓縮機(jī)投用數(shù)量,節(jié)約電量、潤滑油和損耗,每個(gè)注氣期較治理前節(jié)省成本超過800 萬元,經(jīng)濟(jì)效益顯著,應(yīng)用前景廣闊。