史俊彪
(太原市熱力集團(tuán)有限責(zé)任公司, 山西 太原 030000)
本次系統(tǒng)改造采用PLC 控制芯片型號為ATMEGA128、顯示器、控制臺、TLV5618D/A 轉(zhuǎn)換器。ATMEGA128 單片機(jī)是RISC 結(jié)構(gòu),具有較高的運(yùn)輸處理速度,并且該單片機(jī)具有兩個獨(dú)立定時器和計數(shù)器[2],能夠滿足鍋爐的多樣化控制需求;顯示器控制模塊為OCMJ2X8C,能夠顯示數(shù)字符號、字母以及中文字形,具有三種接口模式(8 位/4 位微處理器接口、串行接口),與PLC 控制芯片接口相匹配;TLV5618D/A轉(zhuǎn)換器是八路10 位轉(zhuǎn)接器,能夠滿足本次系統(tǒng)設(shè)計需求。其余硬件沿用以前控制系統(tǒng)硬件,其中包括熱力傳感器、壓力傳感器等[1]。
在燃燒系統(tǒng)的控制當(dāng)中,一共有四個測點,分別為鍋爐蒸汽生產(chǎn)量、爐膛溫度、煙氣含氧量以及爐膛負(fù)壓,其中鍋爐蒸汽生產(chǎn)量主要利用渦街流量計(檢測范圍為4~17 800 m3/h,電信號為0~5 V)進(jìn)行監(jiān)測;爐膛溫度采用S 型熱電偶(檢測范圍為0~1 200 ℃,電信號0~5 V)進(jìn)行監(jiān)測;煙氣含氧量主要利用氧化鋯傳感器(檢測范圍為0~25%,電信號為0~5 V)監(jiān)測;爐膛負(fù)壓采用1151 壓力傳感器監(jiān)測(檢測范圍為-0.3~0.3 kPa%,電信號為0~5 V)。在各傳感器采集信息后直接將電信號傳輸?shù)紸TMEGA128芯片當(dāng)中,由各傳感器內(nèi)部的D/A 轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號。
鍋爐控制主要包含有三個部分,分別為給煤系統(tǒng)、引風(fēng)系統(tǒng)和鼓風(fēng)系統(tǒng)。在實現(xiàn)信號傳輸過程中,主要在ATMEGA128 輸出端口外接入兩個TLV5618D/A轉(zhuǎn)換器,進(jìn)而實現(xiàn)電信號的模擬輸出。TLV5618D/A 轉(zhuǎn)換器為單一I/O 周期,外部時鐘對其進(jìn)行控制。在實際控制過程中,TLV5618 D/A 讀入命令字符是在16個時鐘周期內(nèi)下降沿開始,在讀入16 位數(shù)據(jù)后進(jìn)入轉(zhuǎn)換周期,直至再次出現(xiàn)時鐘下降沿。
主控制程序是自動化控制系統(tǒng)的關(guān)鍵,本次研究的系統(tǒng)軟件設(shè)計環(huán)境為AVR 單片機(jī)專用環(huán)境WINAVR。整體控制方向是在程序控制時鐘周期內(nèi),ATMEGA128 單片機(jī)將采集到的各類信號進(jìn)行轉(zhuǎn)換分析,與預(yù)設(shè)值相比較根據(jù)差值大小查找提前設(shè)置的模糊控制表計算出執(zhí)行機(jī)構(gòu)調(diào)節(jié)量,之后輸出數(shù)字信號經(jīng)由TLV5618D/A 轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)換為電信號,傳遞給給煤系統(tǒng)、引風(fēng)系統(tǒng)和鼓風(fēng)系統(tǒng)??刂七壿嫵绦蛉缦拢?/p>
1)在開啟系統(tǒng)后,系統(tǒng)首先進(jìn)行自檢,如果正常則進(jìn)行系統(tǒng)初始化,反之發(fā)出聲光報警,顯示器中顯示路徑故障;
2)在系統(tǒng)初始化完成后,鍋爐點火啟動,之后由傳感器采集鍋爐爐膛壓力、出水溫度、煙氣含氧量等相關(guān)信息;
3)將采集到的電信號傳輸至ATMEGA128 單片機(jī)中,經(jīng)由內(nèi)部D/A 轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號,與預(yù)設(shè)模糊PID 算法范圍比較,如果超出范圍,則取限定范圍的上限值或下限值,否則取用原值;
4)將經(jīng)過模糊算法所得到數(shù)值進(jìn)行計算,獲取到具體設(shè)備調(diào)控量,而后經(jīng)過TLV5618D/A 轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)換為電信號傳輸給執(zhí)行機(jī)構(gòu);
5)執(zhí)行機(jī)構(gòu)完成后,系統(tǒng)在一個時鐘周期后再次重復(fù)上述步驟。
本次所設(shè)計的系統(tǒng)主要應(yīng)用在某工業(yè)企業(yè)2 號燃煤鍋爐中,該鍋爐主要用于生產(chǎn)蒸汽,額定蒸汽生產(chǎn)量為2.5 t/h,共有四種運(yùn)行工況(1 t/h,1.5 t/h,2 t/h、2.5 t/h),蒸汽溫度為226 ℃。本次改造于2022 年6 月7 日—6 月16 日進(jìn)行,本節(jié)對改造前后鍋爐節(jié)能效果以及經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行分析研究,研究所燃燒的煤熱值、力度、灰分等均一致,為同一批次入場的燃煤。
3.1.1 爐渣、飛灰可燃物含量檢測分析
改造前后,分別對燃燒后的爐渣以及飛灰進(jìn)行檢測,每種工況下00:00—00:30、8:00—8:30、16:00—16:30 時段取樣,連續(xù)三日取樣作為一組數(shù)據(jù)計算平均值,每種工況取兩組數(shù)據(jù),共計8 組數(shù)據(jù),分別為#I-1、#I-2、#II-1、#II-2、#III-1、#III-2、#IV-1、#IV-2。經(jīng)過計算分析可得結(jié)果如圖1、圖2 所示。
圖1 改造前后不同工況下爐渣可燃物比例情況
圖2 改造前后不同工況下飛灰可燃物比例情況
由圖1、圖2 可知,在改造之前,四種工況下2 號鍋爐所產(chǎn)生的爐渣內(nèi)部可燃物質(zhì)量占比均在12.1%以上,四種工況鍋爐爐渣可燃物質(zhì)量占比平均為12.9%;改造完成后,爐渣內(nèi)部可燃物質(zhì)量占比有了極大的下降,平均為1.78%,下降11.12%。從飛灰角度來看,改造前四種工況下鍋爐飛灰內(nèi)部可燃物質(zhì)量占比在12.7%以上,經(jīng)過改造后飛灰內(nèi)部的可燃物平均質(zhì)量占比下降了11.78%,這也表明在自動控制系統(tǒng)改良后,燃煤燃燒更加充分,改造效果良好。
3.1.2 空預(yù)器出口處煙氣氧氣含量
空預(yù)器出口煙氣氧氣含量主要由氧化鋯傳感器監(jiān)測,經(jīng)過調(diào)取自動化系統(tǒng)存儲數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn),不同工況下每日空預(yù)器出口煙氣氧氣質(zhì)量占比均值結(jié)果如圖3 所示:
圖3 改造前后不同工況下每日空預(yù)器出口煙氣氧氣含量均值情況
由圖3 可知,在改造之前,空預(yù)器出口處煙氣φ(O2)最低為#I-2(1.5 t/h 蒸汽量工況下的第二批次)工況下,為10.73%,改造前整體平均值為11.09%。經(jīng)過改造后,空預(yù)器出口處煙氣φ(O2)降低至6.42%,降低量為4.67%,具有明顯的效果??疹A(yù)器出口煙氣氧氣含量與鼓風(fēng)機(jī)頻率和引風(fēng)機(jī)頻率有著直接的關(guān)系,鼓風(fēng)機(jī)頻率越大,鍋爐內(nèi)部含氧量越高,燃煤燃燒越充分,但同時引風(fēng)機(jī)頻率也需要相應(yīng)增大,此時尾氣中的含氧量也會增大,此種情況下風(fēng)機(jī)的能耗比相對較高。而經(jīng)過自動控制系統(tǒng)改造,系統(tǒng)能夠根據(jù)鍋爐爐膛內(nèi)部壓力值、蒸汽流量以及尾氣含氧量對鼓風(fēng)機(jī)和引風(fēng)機(jī)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整,在確保燃煤充分燃燒的條件下盡可能降低風(fēng)機(jī)頻率,提高能源利用效率。
某工業(yè)企業(yè)2 號燃煤鍋爐在生產(chǎn)過程中主要在2.5 t/h 的條件下運(yùn)行,本次經(jīng)濟(jì)性分析在常規(guī)狀態(tài)下進(jìn)行。改造前,該鍋爐在2.5 t/h 工況下燃煤消耗量為276 kg/h,改造完成后在同樣工況下該鍋爐燃煤消耗量為259 kg/h,消耗量降低6.2%。該鍋爐為不間斷使用,只有在年度保養(yǎng)時停機(jī)維護(hù),停機(jī)維護(hù)時間為15 d,以一年365 d 計算,某工業(yè)企業(yè)2 號燃煤鍋爐每年實際使用時間為350 d×24 h/d=8 400 h,因此燃煤節(jié)約量為(276~259)kg/h×8 400 h=142 800 kg。該企業(yè)在2022 年全年平均燃料煤價為1 103.26 元/t,以此為基準(zhǔn),在改造完成后該企業(yè)每年煤價能夠降低157 545.528 元,具有良好的經(jīng)濟(jì)效益。
從電能角度來看,2 號燃煤鍋爐電能消耗主要集中在鼓風(fēng)機(jī)和引風(fēng)機(jī)方面,經(jīng)過改造前后對比分析,可知該燃煤鍋爐風(fēng)機(jī)能耗情況如表1 所示。
表1 2 號燃煤鍋爐改造前后電能消耗情況
由表1 可知,改造完成后鼓風(fēng)機(jī)、引風(fēng)機(jī)能耗均有大幅度降低,特別是引風(fēng)機(jī)節(jié)能率達(dá)到了24.82%。該工業(yè)企業(yè)所在區(qū)域工業(yè)電價為0.75 元/h,以一年工作8 400 h 計算,每年電費(fèi)能夠降低102 564元。
由此可見,在改造完成后,某工業(yè)企業(yè)2 號燃煤鍋爐全年正常使用狀態(tài)下能夠降低26 萬余元。
1)以某工業(yè)企業(yè)2 號燃煤鍋爐為例,確立以PLC為核心的鍋爐自動控制系統(tǒng),并對模擬量輸入電路、模擬量輸出電路進(jìn)行設(shè)計。
2)對自動控制系統(tǒng)軟件程序進(jìn)行設(shè)計,確定基于模糊PID 算法控制的軟件程序邏輯。
3)對2 號燃煤鍋爐的改造效能和經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行分析,研究發(fā)現(xiàn),改造完成后燃煤燃燒更加充分,風(fēng)機(jī)運(yùn)行效率也有極大提升;綜合耗電、燃煤消耗,改造完成后
2 號燃煤鍋爐正常使用情況下,全年能夠節(jié)約26 萬元。