吳文寶
(中煤大屯煤電公司徐莊煤礦, 江蘇 徐州 221611)
跳汰機的選矸過程,首先是原煤運輸?shù)绞诌x皮帶機上,由人工進行初級篩選。然后轉(zhuǎn)運到跳汰室,在跳汰室中密度大的矸石集中到了底層,通過排矸系統(tǒng)運往矸石倉。密度小的煤塊位于上層,經(jīng)排煤系統(tǒng)運輸?shù)狡扑闄C。還有一部分碎煤碎矸石會隨著水流進入斗提機底部,最后經(jīng)過斗提機將其運輸?shù)交孛浩?,最終運輸至煤倉。
1)跳汰機有篩板電機及減速機、滾筒電機及減速機、排矸電機及減速機等設(shè)備較多,維護工作量較大。篩板、矸石斗子、外圍滾筒銷子等磨損嚴重,需要定期更換。跳汰機還須搭配斗提機工作,造成檢修工作任務(wù)繁重。檢修工稍有疏忽,檢修不到位就會造成全礦停產(chǎn)。
2)跳汰機洗選能力低,煤中含矸率(全文均為煤中矸的質(zhì)量分數(shù))在7%~9%之間,矸中含煤率(煤在矸中的質(zhì)量分數(shù),下同)在7%左右。遇到工作面斷層等矸石量較多時,無法滿足工藝需求。跳汰機洗選噪聲大,同時產(chǎn)生的污水較多,加劇了徐莊煤礦污水處理方面工作壓力。
3)跳汰機洗選首先要經(jīng)過人工揀矸工序,該工序受較大人為因素影響,如人員工作中出現(xiàn)疏忽或者高強度作業(yè)導(dǎo)致疲憊都會使人員揀矸率下降,影響洗選,從而影響煤質(zhì)。
4)每天每班至少安排4 人揀矸,造成科里人員短缺現(xiàn)象。
5)人工揀矸作業(yè)存在工人勞動強度高、噪聲大、粉塵大、工作環(huán)境惡劣等問題。
2)最近幾年工作面條件不好,矸石較多,揀矸員工工作壓力大,矸石揀出率不達標,嚴重影響煤質(zhì)。而且矸石揀出率低下容易造成矸石進入煤流系統(tǒng),經(jīng)過破碎機時,容易造成破碎機破碎不動,形成卡堵現(xiàn)象,影響生產(chǎn)。
圖1 CXR-1000 分選系統(tǒng)
1)分選精度高,矸中含煤率低于3%,煤中含矸率也低于3%,優(yōu)于手選、動篩跳汰機的排矸效率。
2)低耗,除電能外無其他消耗,設(shè)備運行全部智能化,操作簡單,穩(wěn)定性高,無需人員操作。
3)節(jié)能,物理分離,無需介質(zhì),耗電量低。
4)環(huán)保:系統(tǒng)完全干法分選,無需水、介質(zhì)介入,避免環(huán)境污染,減輕徐莊煤礦污水處理壓力。
5)運行和維護成本低。
Arrhenius模型能很好的描述蜂蜜黏度-溫度、黏度-含水量以及黏度-溫度-含水量的關(guān)系,可以通過公式μ=exp((12.779-0.205 4t)-(0.440 9-0.004 6t)·W)來大致計算出不同含水量的蜂蜜在5 ℃~25 ℃范圍內(nèi)的黏度值。
6)系統(tǒng)遠程一鍵啟動,無需任何現(xiàn)場操作。
徐莊煤礦主井提升原煤約390 t/h,振動篩篩上物約占25%,所以進入選矸系統(tǒng)約97.5 t/h。經(jīng)過對現(xiàn)場實際進行勘查,根據(jù)現(xiàn)場實際情況以及生產(chǎn)需要,選擇在跳汰機車間拆除原有的跳汰機,安裝兩臺智能干法分選機CXR-1000,單臺處理能力為150 t/h,帶寬1 000 mm,帶速0~3 m/s 可調(diào)。由于徐莊煤礦單線生產(chǎn),所以選擇兩臺并列的分選機。
3.2.1 選煤效果
徐莊煤礦智能干法分選機CXR-1000 于2021 年元月正式投入使用,應(yīng)用后的選煤效果數(shù)據(jù)統(tǒng)計如表1、表2 所示。
表1 分選后矸中帶煤率
表2 分選后煤中含矸率
通過表1 中數(shù)據(jù)可以看出,經(jīng)過五次采樣,五次采樣數(shù)據(jù)中矸中帶煤率都<3%,平均矸中帶煤率也在1.5%左右,指標較好。
通過表2 中數(shù)據(jù)可以看出,經(jīng)過五次采樣,五次采樣數(shù)據(jù)中煤中含矸率都<3%,平均煤中含矸率也在1.4%左右,指標較好。
通過表1、表2 數(shù)據(jù)可以看出,智能干法分選機CXR-1000 選煤效果較好,能夠滿足徐莊煤礦原煤分選任務(wù),保障徐莊煤礦的煤質(zhì)要求。
3.2.2 應(yīng)用過程中出現(xiàn)的問題及解決辦法。
1)徐莊煤礦智能干法分選機CXR-1000 于2021年元月正式投入使用,使用一段時間后,發(fā)現(xiàn)煤流系統(tǒng)中沫煤太多,導(dǎo)致物料分離執(zhí)行裝置的噴嘴經(jīng)常堵塞,需要工人每天疏通。經(jīng)過半年使用電磁閥損壞已達10 個左右(單臺分選機共有110 個),主要原因就是噴嘴堵塞。針對該問題,我單位經(jīng)過研究探討及調(diào)研,最終將原來的振動篩改為滾動篩,煤流中現(xiàn)在基本沒有沫煤。
2)智能干法分選機自帶的除塵系統(tǒng)除塵效果較差,物料分離執(zhí)行裝置處積聚大量煤塵,也是導(dǎo)致噴嘴堵塞的主要原因。徐莊煤礦在2022 年陸續(xù)投入使用兩臺濕式除塵器,除塵效果良好。
3)將振動篩和除塵風機更換改造完畢后,物料分離執(zhí)行裝置的噴嘴一周內(nèi)就有個別堵塞,近半年內(nèi)電磁閥損壞3 個,電磁閥損壞率降低70%左右。
1)通過直接拆除跳汰機,借用跳汰機車間并列平鋪兩臺智能干法分選機CXR-1000,能為單線生產(chǎn)多一份安全生產(chǎn)保障,減少事故造成停產(chǎn)現(xiàn)象。而且智能干法分選機CXR-1000 遠程一鍵啟動,無需任何現(xiàn)場操作。
2)將振動篩更換為滾動篩,大幅度提高篩分效果,減少智能干法分選機噴嘴堵塞現(xiàn)象,提高噴嘴電磁閥的使用壽命,減少投資成本。
徐莊煤礦人工揀矸作為徐莊煤礦的傳統(tǒng)作業(yè)環(huán)節(jié),存在工人勞動強度大、噪聲大、粉塵大、工作環(huán)境惡劣等問題,極易造成人身安全事故。徐莊煤礦采用智能干法分選機替代人工揀矸作業(yè),可降低選矸作業(yè)崗位工人數(shù),同時降低工人勞動強度,提升煤礦自動化管理水平,降低發(fā)生人身安全事故的風險。
1)節(jié)省人力成本。采用智能干法分選工藝可節(jié)省4 名揀矸工,由于工作環(huán)境惡劣,工人勞動強度大,每人每月工資不低于1 萬元。按照企業(yè)每人支出工人工資12 萬元/a 計算,采用智能干法分選機可節(jié)約人工成本48 萬元/a。
2)拆除了跳汰機、斗提機等大型設(shè)備,減少設(shè)備維護維修投資接近50 萬元/a。新增智能干法分選機維護維修投資接近30 萬元/a,綜合降低生產(chǎn)投資成本20 萬元/a。
1)采用智能干法分選工藝后,降低原煤分選后矸中帶煤4%,徐莊煤礦年產(chǎn)約169 萬t/a,篩上物約占25%,篩上物約42.25 萬t/a,即降低原煤流失約1.69萬t/a,按照煤銷售價格750 元/t 計算,折算后增加效益為1 270 萬元/a。
2)智能干法分選工藝可減少產(chǎn)生跳汰機洗選時的次生煤泥,改造前每年大約產(chǎn)生3 000 t 煤泥,現(xiàn)在每年產(chǎn)生約2 000 t 煤泥。根據(jù)改造前后的生產(chǎn)數(shù)據(jù)對比得知,從煤泥角度考慮,減少原煤流失約1 000 t/a,按照煤銷售價格750 元/t 計算,折算后增加效益為75 萬元/a。
智能干法分選機CXR-1000 替代人工撿矸作業(yè)和跳汰機濕式分選產(chǎn)生的綜合經(jīng)濟效益分析,見表3。
表3 智能干法分選機綜合經(jīng)濟效益分析
從表3 可以看出,徐莊煤礦原煤采用智能干法分選機CXR-1000 總計產(chǎn)生1 413 萬元/a 的經(jīng)濟效益,投資回收期短且經(jīng)濟效益顯著。
智能干法分選機CXR-1000 遠程一鍵啟動,可以對煤與矸石及雜物有效識別,具有系統(tǒng)簡單、自動化程度高、分選精度準確、矸石不入水、減少泥化、減少人工、生產(chǎn)成本低等特點。保障徐莊煤礦原煤分選處理能力,滿足礦井生產(chǎn)需要,降低生產(chǎn)成本,同時,還解放了繁重的人工撿矸作業(yè),改善了工作環(huán)境,減少了安全隱患,提升了徐莊煤礦選煤系統(tǒng)自動化水平;每年增加效益1 413 萬元,有非常顯著的社會效益和經(jīng)濟效益。
智能干法分選機CXR-1000 在徐莊煤礦應(yīng)用過程中,存在一個比較鮮明的問題是噴嘴易堵塞,導(dǎo)致電磁閥易損壞。我們在應(yīng)用過程中進行了改造升級,將振動篩改造為滾動篩,將原有的除塵風機進行升級改造。大大降低了噴嘴堵塞率,提高了電磁閥的使用壽命。我們直接使用礦內(nèi)壓風系統(tǒng),減少了單獨空壓機的維修維護成本。我們保留了手選皮帶,留有一人進行揀較大雜物,減少較大雜物進入分選系統(tǒng)干擾分選效果。由于徐莊煤礦是單線生產(chǎn),我們使用了兩臺分選機并列生產(chǎn),單臺一旦出現(xiàn)問題也不會造成全礦停產(chǎn)現(xiàn)象。這樣減少事故影響時間,減少一定的經(jīng)濟損失。