張成治
(南京萬(wàn)德斯環(huán)??萍脊煞萦邢薰荆K 南京 210000)
洛陽(yáng)市某垃圾焚燒廠2022年9月投產(chǎn)運(yùn)行,生活垃圾平均日處理量1 200 t,配套滲濾液系統(tǒng)處理規(guī)模480 m3/d,按雙線并列設(shè)計(jì)運(yùn)行。
采用“預(yù)處理+厭氧+MBR+納濾+反滲透+高壓反滲透濃液減量”的組合工藝,產(chǎn)水符合GB/T 19923—2005《城市污水再生利用工業(yè)用水水質(zhì)》中敞開(kāi)式循環(huán)冷卻水系統(tǒng)補(bǔ)充水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)和GB 18918—2002《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》的一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn)。
本項(xiàng)目處理規(guī)模為480 m3/d,處理垃圾滲濾液和垃圾卸料區(qū)、污水溝道間沖洗混合水。主要設(shè)計(jì)指標(biāo)如表1所示。
表1 設(shè)計(jì)進(jìn)出水水質(zhì)
焚燒發(fā)電廠垃圾滲濾液是一種含有高濃度有機(jī)物、高濃度氨氮的廢水[1]。針對(duì)水質(zhì)和水量變化大、污染物質(zhì)成分復(fù)雜、排放標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格等特點(diǎn),采用厭氧和好氧結(jié)合的生物處理技術(shù)以及納濾和反滲透組合的膜深度處理技術(shù)使水質(zhì)達(dá)標(biāo),工藝流程如圖1所示。
圖1 工藝流程圖
預(yù)處理包括自清洗籃式過(guò)濾器、初沉池和調(diào)節(jié)池。垃圾滲濾液處理系統(tǒng)中調(diào)節(jié)池具有均質(zhì)均量的作用,對(duì)滲濾液系統(tǒng)也起到了緩沖作用[2]。設(shè)置自清洗籃式過(guò)濾器1臺(tái),精度1 mm。設(shè)置豎流式池1座,尺寸6.5 m×6.5 m×12.0 m,表面負(fù)荷為1.18 m3/(m2·h)。設(shè)置調(diào)節(jié)池2座,總水力停留時(shí)間10 d,可單獨(dú)運(yùn)行,調(diào)節(jié)池底部設(shè)置穿孔管曝氣系統(tǒng),用于均勻攪拌和預(yù)充氧。經(jīng)過(guò)過(guò)濾和初沉后,多數(shù)大顆粒物和比重較重的顆粒物被攔截去除,確保了后續(xù)系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。
厭氧罐按照雙線并聯(lián)設(shè)計(jì),采用上流式厭氧污泥床反應(yīng)器。厭氧罐共2座,單座罐體尺寸φ12 m×H22 m,有效容積2 260 m3,停留時(shí)間約9.4 d,有機(jī)物去除率高達(dá)75%~90%,容積負(fù)荷率達(dá)到6kgCOD/(m3·d),反應(yīng)器內(nèi)上升流速在0.5~1.0 m/h,出水CODcr含量基本維持在6 000~15 000 mg/L。厭氧反應(yīng)器產(chǎn)生的沼氣經(jīng)過(guò)增壓后進(jìn)入垃圾焚燒發(fā)電系統(tǒng),沼氣系統(tǒng)設(shè)計(jì)處理量600 m3/h,設(shè)置1套內(nèi)燃式火炬進(jìn)行應(yīng)急燃燒。沼氣產(chǎn)率系數(shù)0.35~0.75 Nm3/kg COD。厭氧反應(yīng)出水進(jìn)入沉淀池,防止污泥流失,影響反應(yīng)效果。
厭氧出水設(shè)置循環(huán)管路,管路上設(shè)置管道式蒸汽水射器,可根據(jù)出口水溫調(diào)節(jié)加熱蒸汽閥門(mén)開(kāi)度,能高效調(diào)節(jié)系統(tǒng)水溫,確保厭氧溫度保持在33~35 ℃。由于滲濾液原水硬度高,易造成厭氧系統(tǒng)管道、設(shè)備結(jié)垢,對(duì)厭氧系統(tǒng)采用罐頂八邊形循環(huán)管道布水系統(tǒng),罐內(nèi)采用可拆卸式多點(diǎn)軟管布水管,方便布水管結(jié)垢后清理或更換,能夠有效減緩結(jié)垢以及在結(jié)垢后快速更換管道,確保系統(tǒng)高效運(yùn)行。
對(duì)于垃圾滲濾液處理,采用外置式MBR工藝要優(yōu)于內(nèi)置式,主要因?yàn)闈B濾液水質(zhì)復(fù)雜,有機(jī)物、鹽分以及各種雜質(zhì)較多,容易堵膜造成出水水質(zhì)較差,不利于系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。外置式超濾系統(tǒng)可降低后續(xù)納濾/反滲透系統(tǒng)的處理難度。
生化系統(tǒng)按照雙線并聯(lián)設(shè)計(jì)。各工藝段設(shè)計(jì)停留時(shí)間分別為一級(jí)A池2.7 d、二級(jí)A池1.8 d、一級(jí)O池7.9 d、二級(jí)O池2.1 d,系統(tǒng)總水力停留時(shí)間為14.5 d。曝氣系統(tǒng)采用多孔射流曝氣器,單個(gè)噴嘴空氣流量為0.9~1.2 m3/min,氣水比為3:1~4:1,硝化溶解氧含設(shè)計(jì)為2.0~3.5 mg/L,MLSS設(shè)計(jì)為10~15 g/L,pH為7~8。本項(xiàng)目設(shè)計(jì)厭氧超越管線用來(lái)補(bǔ)充碳源,具體補(bǔ)充量根據(jù)厭氧出水碳氮比進(jìn)行調(diào)節(jié)。
原水氨氮和總氮均較高且排放標(biāo)準(zhǔn)要求又特別嚴(yán)格,回流比對(duì)總氮的去除影響較大,但較大的回流比也會(huì)影響總氮的去除效率[3]。為控制總氮脫除效果,系統(tǒng)設(shè)計(jì)24倍的總回流比。其中超濾回流9倍,分別回流至一級(jí)反硝化和二級(jí)反硝化,硝化液內(nèi)回流15倍,由兩臺(tái)150 m3/h的硝化液回流泵回流至一級(jí)反硝化。通過(guò)調(diào)節(jié)實(shí)際回流量來(lái)控制總氮脫除率,回流泵進(jìn)口管道可設(shè)置集水擋氣渠,確保管道從底部吸水,避免將大量空氣引入反硝化池內(nèi),影響脫氮效果。為保證夏季系統(tǒng)正常運(yùn)行,需要考慮系統(tǒng)降溫。單線設(shè)置240 m3/h冷卻降溫系統(tǒng),對(duì)系統(tǒng)溫度進(jìn)行連續(xù)監(jiān)測(cè),當(dāng)溫度升高超過(guò)40 ℃,開(kāi)啟冷卻系統(tǒng),降低運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。
外置式超濾分兩套,單套設(shè)計(jì)進(jìn)水量為240 m3/d,設(shè)計(jì)通量為65~100 L/(m2·h),單套設(shè)計(jì)6支8寸膜元件,循環(huán)泵流量為270 m3/h。
納濾反滲透系統(tǒng)處理超濾清液,脫除鹽分和有機(jī)物,使產(chǎn)水最終達(dá)標(biāo)回用。清液得率為60%~64%。清液達(dá)到水質(zhì)要求后作為循環(huán)冷卻水補(bǔ)充水輸送至冷卻塔,納濾和反滲透濃水收集后進(jìn)入濃液減量化系統(tǒng)進(jìn)一步濃縮。
納濾系統(tǒng)設(shè)置兩套,單套處理規(guī)模為240 m3/d,設(shè)計(jì)通量為14~16 L/(m2·h),單套系統(tǒng)設(shè)計(jì)18支膜元件,膜面積37 m2,產(chǎn)水回收率范圍為80%~85%。反滲透系統(tǒng)設(shè)置兩套,單套處理規(guī)模為204 m3/d,設(shè)計(jì)通量為10~12 L/(m2·h),單套設(shè)計(jì)18支膜元件,采用海水淡化膜,膜面積34.4 m2,產(chǎn)水回收率范圍為70%~75%。
濃液減量系統(tǒng)主要處理納濾和反滲透的混合濃液,采用經(jīng)過(guò)DTRO進(jìn)一步濃縮后,清液與反滲透清液混合后達(dá)標(biāo)回用,濃縮液回噴焚燒爐。
DTRO減量系統(tǒng)設(shè)置兩套,單套處理規(guī)模為87m3/d,設(shè)計(jì)通量約為10 L/(m2·h),單套系統(tǒng)設(shè)計(jì)22支膜柱,膜柱采用海淡膜片,單支膜面積9.4 m2,壓力等級(jí)9 MPa(90 bar),清液產(chǎn)率為50%。最終總清液產(chǎn)量393 m3/d,濃縮液產(chǎn)量87 m3/d,總的清液產(chǎn)率約82%。
初沉污泥、厭氧和好氧生化污泥經(jīng)收集后進(jìn)入污泥池混合,污泥池設(shè)置穿孔管系統(tǒng)進(jìn)行空氣攪拌,防止污泥厭氧。混合污泥大部分為生化污泥,含水率在98%~99%,通過(guò)螺桿泵輸送至污泥脫水機(jī)。脫水機(jī)采用臥螺離心脫水機(jī),它對(duì)于粒度細(xì)、比重小的垃圾滲濾液污泥特別適用,設(shè)計(jì)處理量為10 m3/h,可連續(xù)不間斷運(yùn)行,脫水后含水率不高于80%。脫水污泥經(jīng)干污泥輸送泵輸送至焚燒爐處理,濾液回流至生化系統(tǒng)。
滲濾液處理系統(tǒng)經(jīng)過(guò)三個(gè)月工藝調(diào)試及連續(xù)試運(yùn)行,整個(gè)系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,最終產(chǎn)水符合回用標(biāo)準(zhǔn),各階段進(jìn)出水指標(biāo)基本符合設(shè)計(jì)要求,指標(biāo)平均值如表2所示。
表2 工藝主要污染物去除效果
實(shí)際工程運(yùn)行中的直接運(yùn)行成本主要包括電費(fèi)、藥劑費(fèi)、膜更換費(fèi)、人工費(fèi)、日常設(shè)備維修費(fèi)用。
(1)電費(fèi):主要設(shè)備運(yùn)行功率為967 kW·h,總耗電量18 850 kW·h/d,電費(fèi)按0.65元/(kW·h)計(jì),每天電費(fèi)為12 252.5元,折合噸水成本為25.53元。
(2)藥劑費(fèi):藥劑費(fèi)包括系統(tǒng)投加的藥劑以及實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)藥劑的花費(fèi),每日為926元,折合噸水成本為1.93元。
(3)膜更換費(fèi):膜更換費(fèi)按照超濾、納濾、反滲透和DTRO膜元件更換周期3年計(jì),噸水更換費(fèi)用為2.01元。
(4)人工費(fèi):人員以6人計(jì),包括1名站長(zhǎng)、1名工程師、4名操作人員。每年以504 000元計(jì)算,噸水處理成本為3.18元。
(5)日常設(shè)備維修費(fèi)用:按照每年平均300 000元來(lái)計(jì)算,噸水處理成本為1.89元。
處理焚燒廠滲濾液的運(yùn)營(yíng)成本合計(jì)為34.54元/m3。
(1)采用“預(yù)處理+厭氧+MBR+納濾+反滲透+高壓反滲透濃液減量”的組合工藝,COD去除率為99.9%,氨氮去除率為99.7%,總氮去除率為99.3%,出水達(dá)標(biāo)回用。
(2)厭氧系統(tǒng)采用UASB反應(yīng)器,有較強(qiáng)的抗垃圾滲濾液水質(zhì)沖擊的能力,采用罐頂八邊形循環(huán)管道布水系統(tǒng)和罐內(nèi)可拆卸式多點(diǎn)軟管布水系統(tǒng),可有效緩解厭氧系統(tǒng)布水系統(tǒng)易結(jié)垢和污垢難清理的問(wèn)題。
(3)以“預(yù)處理+厭氧+MBR+納濾+反滲透+高壓反滲透濃液減量”的組合工藝處理垃圾焚燒廠滲濾液,運(yùn)營(yíng)成本合計(jì)為34.54元/m3。