潘冠宇,馬 技,池 亮
(中國石油寧夏石化公司,寧夏銀川 750026)
連續(xù)重整為煉油廠關(guān)鍵產(chǎn)氫裝置,寧夏石化公司采用美國UOP 第三代超低壓連續(xù)重整工藝(圖1)。催化劑經(jīng)過四合一反應(yīng)器反應(yīng)后,通過提升氣送至再生器,再生后再次提升至反應(yīng)器,從而形成閉路循環(huán)。
圖1 UOP 重整簡易流程圖
催化劑顆粒在反應(yīng)-再生系統(tǒng)中循環(huán)移動,由于提升高度達70 m,同時催化劑顆粒之間、顆粒與器壁之間會發(fā)生摩擦和碰撞,從而產(chǎn)生少量的催化劑碎片和粉末。這些粉塵由裝置設(shè)置的粉塵淘析系統(tǒng)來完成粉塵的分離和收集。對于60×104t/a 的連續(xù)重整裝置而言,催化劑磨損量為2~4 kg/d,年損耗量在1.3 t 左右。但是當(dāng)淘析系統(tǒng)操作不正常時,產(chǎn)生的催化劑粉塵和碎劑不能全部淘析出系統(tǒng),造成部分催化劑粉塵和少量的碎劑在系統(tǒng)內(nèi)循環(huán)并逐漸累積,將會對裝置的安全、平穩(wěn)運轉(zhuǎn)帶來嚴重的威脅[1-2],甚至引發(fā)事故。同時如淘析氣量過大會導(dǎo)致淘析出的催化劑完整顆粒過多,從而造成浪費,生產(chǎn)成本大幅增加。那么提升氣和淘析氣是否存在交互作用也需要驗證,故如何找尋一種分析手段,既保證裝置穩(wěn)定運行又節(jié)約生產(chǎn)成本,是目前迫切需要解決的問題。
Box-Behnken 中心組合設(shè)計通過二次多項式或更高次項的模型擬合,能同時進行線性、兩因素相互作用考察,從而更直觀、準確的優(yōu)化得到最佳工藝條件[3],本研究首次采用Box-Behnken 響應(yīng)面分析法,以淘析氣量和提升氣量為考察因素,對重整催化劑粉塵工藝進行優(yōu)化,制定工藝參數(shù)。保證穩(wěn)定生產(chǎn)的情況下,減少催化劑消耗,為企業(yè)創(chuàng)造更高效益。
寧夏石化公司60×104t/a 連續(xù)重整以90%常壓石腦油和10%柴油加氫石腦油為原料,采用UOP 公司的R-234 催化劑。由于處于裝置檢修周期末期,期間裝置生產(chǎn)正常,反應(yīng)溫度、壓力穩(wěn)定。催化劑卸出顆粒量最高達12.5 kg/d,同時催化劑粉塵中完整顆粒比例達到60%。
(1)裝置生產(chǎn)不穩(wěn)定,反應(yīng)溫度、壓力大幅波動,造成催化劑的破碎增加。
(2)提升高度為70 m,需要較大的提升氣量,而提升氣量過大,催化劑之間及催化劑與器壁之間的碰撞加劇,催化劑粉塵量增加。偶國富等[4]研究表明:提升氣量對催化劑粉塵的產(chǎn)生有直接的影響。
(3)淘析氣量過大,完整催化劑顆粒被吹出,造成完整顆粒隨著催化劑粉塵被回收,形成大量資源浪費,提高了企業(yè)運行成本。
(1)提升氣量單因素試驗:固定淘析氣量為1 340 m3/h,選擇提升氣量分別為220、215、210 m3/h測定其催化劑吹出粉塵量的顆粒含量及粉塵量。
(2)淘析氣量單因素試驗:固定提升氣量為220 m3/h,選擇淘析氣量分別為1 420、1 400、1 380、1 360、1 340、1 320 m3/h 測定其催化劑吹出粉塵量的顆粒含量及粉塵量。
(3)統(tǒng)計方法:應(yīng)用Box-Benhnken 模型篩選出提升氣量和淘析氣量的最佳組合。
(1)淘析氣單因素試驗結(jié)果:不同淘析氣量對催化劑粉塵的影響見表1,隨著淘析氣量的減少,催化劑粉塵中粉塵量變化不大,而完整顆粒隨之減少。同時淘析氣量在1 320~1 340 m3/h 時催化劑顆粒含量下降不明顯??赡艿脑蚴翘晕鰵饬吭? 340 m3/h 時,不足以將催化劑完整顆粒吹出。
表1 淘析氣量所對應(yīng)卸出催化劑中顆粒及粉塵的含量分布
(2)提升氣量單因素試驗結(jié)果:不同提升氣量對催化劑粉塵的影響見表2,隨著提升氣量的降低,卸出催化劑粉塵量也隨之減少。在提升氣量為210 m3/h 時,催化劑粉塵量最低為2.19 kg。
表2 提升氣量所對應(yīng)卸出催化劑中顆粒及粉塵的含量分布
交互作用的響應(yīng)曲面圖能直觀的反映各因素對響應(yīng)值的影響,在所選的范圍內(nèi)分析響應(yīng)面的最優(yōu)值存在及各個因素對評價值的影響大小。故根據(jù)設(shè)計中心設(shè)計了淘析氣量和提升氣量的實際運行數(shù)據(jù)所對應(yīng)卸出催化劑中顆粒及粉塵量的分布,見表3,利用分析軟件對生產(chǎn)數(shù)據(jù)進行分析,從而建立響應(yīng)曲面模型(圖2)。
表3 淘析氣量和提升氣量所對應(yīng)卸出催化劑中顆粒及粉塵的含量分布
圖2 淘析氣量和提升氣量對催化劑粉塵量的響應(yīng)曲面譜圖
響應(yīng)曲面模型進行平方和分析見表4:P 值是檢驗回歸系數(shù)顯著水平的一項指標,當(dāng)P<0.050 0 表現(xiàn)為顯著,P<0.010 0 表現(xiàn)為高度顯著。由表4 可知,模型P<0.010 0,表明模型高度顯著。本試驗?zāi)P蚏2=92%,說明有92%的粉塵量變異分布在試驗研究的雙因素中,其模型方程有較好的擬合度,試驗誤差較小,可用該回歸方程代替真實結(jié)果進行分析。模型中的一次項A(淘析氣量)(P=0.049 7)為顯著,而B(提升氣量)(P<0.000 1)為高度顯著,說明提升氣量對催化劑粉塵量影響高度顯著;交互項AB,P=0.068 7 不顯著,說明淘析氣量和提升氣量的交互影響不顯著。此結(jié)果表明提升氣量對催化劑粉塵量影響較為明顯,而淘析氣量對催化劑粉塵量具有一定影響。同時依據(jù)F 值A(chǔ)=5.613 5、B=62.514 3 和AB=4.626 4,可知影響因子的影響次序為:提升氣量>淘析氣量>兩者交互影響。
表4 催化劑粉塵量的響應(yīng)曲面分析
同樣模擬了淘析氣量和提升氣量對催化劑顆粒含量影響的響應(yīng)曲面模型(圖3)。對模型進行分析具體數(shù)據(jù)見表5,值得一提的是:模型P<0.000 1,說明模型顯著,并且高度適用。模型中的一次項A(淘析氣量)(P<0.000 1)顯著,而B(提升氣量)(P=0.324 7)表現(xiàn)不顯著,在顆粒含量上AB 沒有交互影響。
表5 催化劑顆粒含量響應(yīng)曲面分析
圖3 淘析氣量和提升氣量對催化劑顆粒含量的響應(yīng)曲面譜圖
利用響應(yīng)面軟件對條件進行優(yōu)化,模型得出當(dāng)淘析氣量和提升氣量分別為1 340 m3/h 和211 m3/h 時,計算出催化劑顆粒及粉塵的預(yù)測值。為了驗證模型的準確性,調(diào)節(jié)淘析氣量、提升氣量進行了三組驗證試驗,其結(jié)果見表6。試驗值與軟件優(yōu)化預(yù)測值基本一致,表明模型有較好的可靠性,同時由模型模擬出顆粒及粉塵量對淘析氣量和提升氣量的計算公式。
表6 催化劑顆粒及粉塵量分析
本研究旨在保證裝置正常運行的情況下,減少催化劑粉塵的產(chǎn)生并吹出催化劑完整顆粒。工藝的最佳條件在淘析氣量為1 340 m3/h、提升氣量為211 m3/h時,催化劑粉塵量達到最小值,為7.7 kg。同時獲得回歸方程,利用回歸方程可以計算出不同工況下最佳淘析氣量和提升氣量組合,從而降低催化劑粉塵產(chǎn)生量,減少貴金屬催化劑消耗,具有較大經(jīng)濟效益。