楊東方
(潞安礦業(yè)集團<有限>責任公司古城煤礦,山西 長治 046100)
均壓通風技術是一種合理、高效的通風管理技術,在煤礦井下通風調節(jié)控制中得到廣泛的應用,尤其是在煤礦生產過程中,已被廣泛地用于礦井瓦斯的防治和防火管理。對工作面進、回風巷的氣流進行了有效的控制,使工作面壓力差保持在合理范圍內,從而對工作面的采空區(qū)進行了有效的控制。對采空區(qū)煤層進行抑制,防止煤層發(fā)生自燃,避免煤層上隅角積累CO,保證了綜采工作面的安全。潞安化學公司某礦具有120×104t/a 的產能,經調研分析,該礦瓦斯級別為高瓦斯礦井,以3煤層為重點,其自燃程度為一級,自然點火時間59d,為易燃性煤層。煤礦采氣方式為抽吸,主要為主斜、副豎井,而在東側為回風。在礦井自然發(fā)火監(jiān)控中,采用JSG-8 型束管式監(jiān)控,以人工監(jiān)控為輔,采用阻化劑、注水、注漿等措施進行控制。當前,由于受地質條件的制約,3605 綜采工作面采空區(qū)在回采時會出現(xiàn)局部的有底煤的情況[1]。在采空區(qū)煤層中,由于煤層的存在,煤層中的煤層會發(fā)生自燃,在煤層上隅角處,CO噴發(fā)量較大,嚴重時可能發(fā)生超限。
3605綜放工作面位于3603號回采工作面的南側,位于東翼帶-175m 的運輸大巷的北側,東翼為軌道運輸大巷及煤柱,延伸至四采區(qū)保護煤柱,西側至三采區(qū)鐵路下部。由于候村的滑移作用,對3605 工作面造成較大影響,導致3605 綜放工作面3#煤的賦存不穩(wěn)。對采區(qū)運輸巷和回風巷掘進過程中的實際數(shù)據(jù)和開采面10915 和10807 鉆孔數(shù)據(jù)進行了分析,研究發(fā)現(xiàn),該礦區(qū)的煤層具有非均質性的特征,煤層厚度分布在0.1~10.2m 之間,平均厚度為4.6m。煤層頂為中度砂體,平均厚度12.5m,頂板較硬,且具有5~7 的硬度。煤體底板為8m 厚度的砂質粘土巖石,其堅硬系數(shù)為2~3。采場上煤層的礦體特征見表1。3605綜放區(qū)在施工中,一些頂板和底板出現(xiàn)了明顯的起伏,造成了回風巷和運輸巷的高煤層,高度甚至達到10.2m,并有拋底煤的可能。工作面的縱向長度為502~698m,坡長160m,可開采儲量58×104t。采場采取了向長臂式后撤開采方法,全崩塌開采方法進行頂板管理。采用U 形通風方式,3605膠帶巷為進風巷、3605輔運巷為回風巷,隧道截面呈半圓形弧形[2]。
表1 工作面頂?shù)装鍘r性
在3605綜采工作面2021年5月12~15日組織生產過程中,煤層上隅角CO發(fā)生異常噴發(fā)。經現(xiàn)場人員檢查和觀察,發(fā)現(xiàn)CO的濃度在(1.2~3)×10-5之間,并有連續(xù)的噴流,CO感應器發(fā)生四次報警。經現(xiàn)場勘查和分析,分析結果表明,CO 的異常爆發(fā)是采空區(qū)的漏氣引起的,煤體發(fā)生氧化、自燃,CO 流入工作面,導致上隅角處CO的反沖,給工作面帶來了很大的沖擊。
在原U 型通風系統(tǒng)的基礎上,通過加裝調整裝置的方式,對采場進風巷進行了調整,利用采場進風流量進行均勻通風。根據(jù)采場的要求,采場設計的通風能力為1041m3/min,按照采場實際工作條件,設計了1621m3/min 的通風系統(tǒng)。均勻壓力通風系統(tǒng)主要是為了降低進風巷的排風率,進而對采空區(qū)進行漏風率的調控,減少進風巷和回風巷間的風壓差值,以避免采空區(qū)內煤燃燒引起CO進入采場。
3605 的進風量是1621m3/min,在使用均勻的氣壓下,3605 的進風巷的氣壓是281Pa;回風巷氣流為1648m3/min,氣壓為320Pa。在3605進風巷采用均勻壓力通風后,空氣流量是1190m3/min,壓力是382Pa;回風巷氣流為1208m3/min,氣壓413Pa。圖1 所示為工作面的均勻通風系統(tǒng)。
圖1 均壓后的通風系統(tǒng)示意
(1)采用均壓通風以后,3605 工作面進風巷和回風巷的風流量差異為27m3/mm 和18m3/mm,降低了9m3/mm。
(2)3605 工作面回風巷和回風巷的壓力差異為39Pa 和31Pa,壓力差異減小8Pa,壓強差異更為均衡。采場進風巷壓強提升101Pa、回風巷壓力提升93Pa,工作面壓力得到了明顯的改善。
(3)現(xiàn)場監(jiān)測及管束監(jiān)測顯示,上隅角CO 濃度降低至(4~6)×10-6,較均勻通風時降低幅度較大[3]。
在3605 工作面上隅角CO 濃度超標的情況下,對3605 工作面進行了表面治理。在現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)多處搬縫、塌陷區(qū)后,立即組織工人進行了搬縫及塌陷區(qū)的填筑,并派人進行現(xiàn)場驗收,防止地表的氣流通過搬縫、塌陷區(qū)進入采空區(qū)。在填埋場完成后,地面工作人員會定期對地面進行巡視,如果發(fā)現(xiàn)有新的裂縫和塌陷,就會立即進行填筑。
在3605 工作面采用均勻壓力通風時,根據(jù)現(xiàn)場的具體情況,采取了如下的防火措施:
(1)采用3605 綜采工作面上、下順槽的管線,將管線連接到注漿站點,實現(xiàn)對采空區(qū)的持續(xù)注漿,同時可以對注漿數(shù)據(jù)進行記錄,便于日后排查。
(2)對3605綜采工作面封閉墻體進行了現(xiàn)場檢查,對存在的漏風部位采用注漿加固或噴漿加固方法。
(3)為了保證采空區(qū)的殘煤得到充分的覆蓋,防止煤層發(fā)生自燃和氧化,必須加大噴淋次數(shù)和噴淋時間。
(4)配套建立監(jiān)控體系,采用與工作面相連的密閉墻墻上、下隅角、工作面上、下隅角埋設管道,并對密閉墻和采空區(qū)的瓦斯采樣進行了分析,以確定密閉墻內的瓦斯指數(shù)和采空區(qū)是否有自燃、氧化等問題。根據(jù)《3605 綜采工作面防滅火設計及安全技術措施》的規(guī)定,礦井通風處每日派專人采樣、分析密閉墻、采空區(qū)的瓦斯,以消除自燃發(fā)生的安全隱患。
(1)在3605工作面采用了均壓措施以后,當監(jiān)控系統(tǒng)監(jiān)測到上隅角、回風巷等回風區(qū)存在CO 濃度大于2.4×10-5、CO濃度大于1.5%、CH4濃度大于0.8%、漏風量大于16m3/min等情況,導致工作面通風不暢或停電,應采取增阻措施,使回風巷內進、回風巷間風壓差增大,防止非正常噴出或超限的危險氣體。同時,要立即停止工作,并由班組長或安檢員帶領員工撤離到空氣流通區(qū)域等安全地帶,并將情況匯報給計劃和通風部,在完成工作和保證通風系統(tǒng)的穩(wěn)定后,方可進入。
(2)對3605工作面采取了均勻通風措施,通風部每天都要派瓦斯員對進、回風巷的調整設備進行檢查,一旦發(fā)現(xiàn)有問題,立即進行處理,以保證設備的完好和通風的可靠性。
(3)在工作面開采過程中,由于大塊的矸石、鐵器等會對設備造成損害,在出煤過程中,安排煤礦工人看守設備,避免由于設備損壞而使工作面的風量增加,從而使采空區(qū)殘留煤氧化、自燃。
(4)各班組安排專職檢查人員執(zhí)行常態(tài)化的檢測工作,實時觀測上隅角和回風巷CO濃度,如有異常,應及時報告調度和通風部門,并及時采取相應的措施[4]。
3605 工作面采用均勻通風、搬縫封堵等多種防火技術,并采取相應的防護手段,工作面風壓降低至9m3/min,工作面壓強明顯增加,壓力差由39Pa 降至31Pa,工作面上隅角CO濃度降低至(4~6)×10-6,大大減輕了現(xiàn)場的消防工作壓力。
在3605綜放工作面上,在回采期間,煤層上隅角處存在CO 異常噴發(fā)和濃度超標的問題。為了解決這一問題,采取了均勻通風技術,并通過維護調整設施,加固密封墻,并進行地面移縫的回填法,使采空區(qū)的漏風率小于8m3/min;另外,對采空區(qū)進力行黃色泥漿灌注,增加采空區(qū)殘留煤層的使用次數(shù)和使用時間,利用JSG-8 光束監(jiān)控和現(xiàn)場測量等方法進行了有效的防火控制,有效控制了采空區(qū)漏風引起的殘余煤體的燃燒。工作面上隅角及回風巷CO 濃度降低至(4~6)×10-6,對CO的異常爆發(fā)和超限起到了很好的抑制作用,同時也能減輕工作面的消防工作量,提升了工作面得到安全性。