馮波
(上海大屯能源股份有限公司鋁板帶廠,江蘇 徐州 221600)
近年來,再生鋁行業(yè)呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的趨勢,作為降本增效的有力手段之一,大部分熔鑄企業(yè)鋁廢料的使用比例也在逐年增加。鋁廢料中的鋸屑、銑屑等體積較小的屑狀薄料,在普通的熔煉爐中加入后若直接見到明火,燒損較大,造成不必要的經(jīng)濟(jì)損失,常見爐型及熔煉工藝下通常綜合燒損可達(dá)到8%以上。
為降低鋁屑廢料的燒損,熔鑄企業(yè)通常會配置雙室爐或感應(yīng)爐,由于感應(yīng)爐單次熔化量通常小于5t,對于鋁屑使用量較大的企業(yè),雙室爐是相對合理的選擇。由于各個鋁熔鑄企業(yè)使用的鋁廢料存在差異,各類爐型燃燒系統(tǒng)也不盡相同,行業(yè)內(nèi)使用雙室爐的鋁廢料燒損也不盡相同。
雙室爐的主體包括主爐膛、副爐膛、泵區(qū)(旋渦加料井)3 個區(qū)域。3 個區(qū)域各自相對獨立,為滿足鋁液在3 個區(qū)域之間的循環(huán)流動,相鄰的每2 個區(qū)域之間設(shè)有通道連接。鋁液流動的動力由機(jī)械泵提供。主爐膛設(shè)有一對蓄熱式燃?xì)鉄?,用于提供熱量,主、副爐膛之間采用隔墻隔開,在隔墻上部設(shè)有煙氣流通的通道,高溫?zé)煔馔ㄟ^該通道可進(jìn)入副爐膛。泵區(qū)內(nèi)安裝有機(jī)械泵。爐料通過爐門或漩渦井加入爐內(nèi),爐內(nèi)使用天然氣介質(zhì)燃燒進(jìn)行熔化。鋁壓塊料及薄料可從雙室爐的副室爐門口加入爐內(nèi),在副室的爐門口設(shè)有熱橋,剛?cè)霠t的鋁廢料放置在熱橋上,通過爐氣進(jìn)行預(yù)熱烘干后,再推入副室的鋁液熔池。鋸屑、銑屑、車屑等碎屑鋁廢料通過傳送帶送至雙室爐漩渦井,以均勻的速度在漩渦的作用下被立即卷吸到鋁液中,并被帶入爐內(nèi),在不與爐內(nèi)火苗直接接觸且隔絕空氣的情況下實現(xiàn)浸沒式熔化。鋁壓塊料或薄料也可以經(jīng)過破碎后,從旋渦加料井加入。
主副爐門升降均采用液壓驅(qū)動,通過鏈輪、鏈條來實現(xiàn),運行平穩(wěn)。爐門采用液壓壓緊,爐門壓緊時具有一定的傾斜角度。下部設(shè)有導(dǎo)渣板,可方便地將鋁渣導(dǎo)入渣箱。
爐門四周設(shè)有可調(diào)整的密封裝置,兩側(cè)及上部采用軟密封(硅酸鋁纖維盤根),考慮到鋁渣的影響,下部采用硬密封(正確的清理爐門區(qū)域是很重要的,它保證了密封部件和爐門的壽命,改善了爐門的密封性)。爐門框由耐熱鑄鐵制成,并固定在爐子鋼結(jié)構(gòu)上。
爐門提升極限位置均有行程控制并與燃燒系統(tǒng)相連鎖,當(dāng)爐門提起,燒嘴主火焰自動調(diào)整到小火狀態(tài);爐門關(guān)閉,火焰大小自動控制。
雙室爐燃燒系統(tǒng)采用的是蓄熱式燃燒。蓄熱式燃燒系統(tǒng)的一個完整控制系統(tǒng)包括2 個主槍及天然氣管路,并由各種控制開關(guān)、壓力開關(guān)、檢測儀器等組成。當(dāng)一個燒嘴工作時,另一個燒嘴起排煙作用,相互交替進(jìn)行,高溫?zé)煔庠跓煜虏康男顭嵯渲羞M(jìn)行熱量交換后通過煙道管路排出,排煙溫度極限設(shè)置在230℃左右,將冷空氣預(yù)熱到700℃以上,最大限度將燃燒熱能留在爐內(nèi),進(jìn)而收獲降耗節(jié)能的目的。兩個燒嘴的切換動作由PLC控制系統(tǒng)決定,在本燃燒控制系統(tǒng)中設(shè)有3 種切換模式。3 種切換模式分別為定周期切換、等溫差切換、定溫強(qiáng)制切換。本燃燒控制系統(tǒng)有以下突出特點:
(1)采用了爐壓連續(xù)控制技術(shù),使?fàn)t壓按設(shè)定值自動有效控制。(2)鋁液溫度采用串級控制技術(shù),控溫精度達(dá)±30℃,可同時兼顧熔化及保溫需要。(3)采用了小槍點火然后切換大槍點火方式。(4)先進(jìn)的雙火檢監(jiān)測,強(qiáng)調(diào)安全燃燒理念。(5)采用了可編程控器和觸摸屏通訊的方式完成各工作狀況單動聯(lián)動、聯(lián)鎖保護(hù)、時序控制功能,操作界面簡單明了。(6)采用高可靠氣動角行程蝶閥進(jìn)行空、煙氣切換,使用壽命可達(dá)100 萬次以上,并配有高可靠閥位位置開關(guān),確保切換安全。(7)采用了定周期切換、等溫差切換、定溫強(qiáng)制保護(hù)切換等多套并行切換方式,使系統(tǒng)運行最佳化。(8)系統(tǒng)運行各穩(wěn)壓閥、調(diào)壓閥、電磁閥、壓力開關(guān)等主要元器件全部選用歐洲可靠產(chǎn)品,增強(qiáng)設(shè)備運行可靠性。
鋁水溫度是影響鋁屑熔化效率的關(guān)鍵因素,從熔化效率的角度考慮,鋁水溫度越高越好,但實際生產(chǎn)過程中,還需考慮鋁水溫度過高對熔體質(zhì)量的影響,本次研究將在700 ~760℃的熔化溫度范圍內(nèi),通過根據(jù)生產(chǎn)實際情況,不斷進(jìn)行摸索,選擇、壓縮到最佳的鋁水溫度控制范圍,并保持控制的精度。
雙室爐分主室和副室,因副室鋁水不直接接觸燃?xì)饣鹧?,以主室鋁水的傳導(dǎo)熱進(jìn)行保溫,生產(chǎn)過程中,主要以主室鋁水溫度為控制依據(jù)。通過多個爐次的生產(chǎn)數(shù)據(jù),得出以下結(jié)論。
(1)加料過程中鋁水溫度低于720℃,鋁水流動性變差,鋁屑在漩渦井處很容易堵塞。
(2)鋁水溫度高于750℃,雙室爐排煙風(fēng)機(jī)和高溫循環(huán)風(fēng)機(jī)很容易出現(xiàn)故障,溫度長時間超過葉輪設(shè)計容易造成葉輪變形,動平衡不穩(wěn),且由于升溫過程的控制誤差,很容易導(dǎo)致局部鋁水溫度超過760℃發(fā)生熔體過燒。
(3)未連續(xù)加料時,鋁水溫度控制在700℃以上即可,長期高溫將增加生產(chǎn)成本,且導(dǎo)致熔體氫含量增加影響產(chǎn)品質(zhì)量。
綜上,最終雙室爐鋁水溫度控制范圍如表1 所示。
表1 雙室爐鋁水溫度控制范圍
影響鋁屑加料速度的因素主要有鋁屑的品質(zhì)、輸送帶運行狀態(tài)、漩渦井狀態(tài)、鋁水溫度等,針對優(yōu)化鋁屑加料速度,針對各種因素實施了各項技術(shù)措施,對機(jī)械泵葉輪的方向進(jìn)行了反復(fù)設(shè)計優(yōu)化,確保減小阻力使流量最大化,同時為了加快鋁液循環(huán),增大了原有電機(jī)和變頻器的功率,對三檔位的控制頻率進(jìn)行了調(diào)整。為適應(yīng)電機(jī)在高溫環(huán)境中的使用壽命,對原有電機(jī)新增加了獨立散熱風(fēng)機(jī)并進(jìn)行了聯(lián)鎖,確保了設(shè)備穩(wěn)定可靠運行。
2.2.1 嚴(yán)格控制鋁屑的形態(tài)、水油含量
通過破碎機(jī)對鋁屑、鋁切邊卷(直徑﹤0.8m,長度小于1.6m,厚度﹤2mm)、鋁型材(長度﹤1.6m,厚度﹤2mm)、鋁打包塊(體積﹤0.8m×0.8m×0.8m,厚度﹤2mm)等鋁廢料進(jìn)行破碎處理物料,處理后要求材料散開,不能有團(tuán)裝料。由于車銑加工時刀片狀態(tài)和車銑工藝的不同,鋁屑廢料的形態(tài)也不盡相同。往雙室爐添加的鋁屑廢料最理想的狀態(tài)是密度大、體積小、水油含量低。為保證鋁屑廢料品質(zhì),多次調(diào)整廢料采購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),最終滿足雙室爐加料要求。
2.2.2 將鐵質(zhì)鏈板機(jī)技術(shù)改造為皮帶輸送帶
雙室爐初始設(shè)計配置了封閉式鐵質(zhì)鏈板機(jī),使用時很容易出現(xiàn)卡塞故障,維護(hù)極其不便,經(jīng)常導(dǎo)致加料暫停,極大的影響生產(chǎn)加料效率。通過調(diào)研和論證,最終更改為皮帶輸送帶,有效解決了容易卡塞的問題。同時因皮帶為開放式運行,方便維保人員對皮帶輸送帶定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng),防止皮帶出現(xiàn)跑偏、磨損等情況發(fā)生,有效保障了加料效率和設(shè)備使用成本。
2.2.3 保持漩渦井通暢狀態(tài)
漩渦井是雙室爐的核心構(gòu)件之一,是讓鋁屑進(jìn)入爐內(nèi)的入口,保持漩渦井通暢是保證加料效率的關(guān)鍵所在,且鋁屑在氧氣的存在下會發(fā)生燃燒反應(yīng),漩渦井一旦發(fā)生堵塞,不但需要加料停止,還可能有爆燃、爆炸等危險情況發(fā)生。
2.2.4 保持鋁水溫度符合要求,低于要求范圍及時停止加料
鋁水溫度是影響鋁屑熔化效率的關(guān)鍵因素,通過研究和摸索,鋁屑加料時最佳的鋁水溫度控制范圍是720~750℃,并通過充分?jǐn)嚢韬腿斯y溫復(fù)核等手段保持溫度控制偏差不超過5℃。加料過程中鋁水溫度低于要求時,化料能力下降嚴(yán)重,極易發(fā)生堵料,需及時中止加料,等待鋁水升溫符合要求后再恢復(fù)加料。
鋁屑中水油含量將直接影響到加料效率及燒損,主要通過加強(qiáng)廢料入廠檢驗、檢測,不符合要求的及時反饋處理,確保水油含量符合要求。
目前,大多數(shù)企業(yè)使用的鋁屑主要來源于新能源汽車輪轂加工廠車削過程產(chǎn)生的碎屑,里邊殘留了車刀潤滑冷卻時噴淋的油和水,一般情況下,輪轂廠家在裝袋前已進(jìn)行了甩干,但未能百分百去除。
為準(zhǔn)確測量鋁屑中的水油含量,因地制宜使用鋼板設(shè)計制作了烘烤箱,來料鋁屑隨機(jī)取樣后放置到烘烤箱中,再使用叉車叉運到爐內(nèi)進(jìn)行烘烤,在爐內(nèi)約760℃爐氣溫度烘烤5 ~10min 后進(jìn)行前后重量對比計算,得出水油含量。通過多次檢測,結(jié)合加料過程中漩渦井狀態(tài),雙室爐添加鋁屑的水油含量需嚴(yán)格控制在2%以下。
鋁水在爐內(nèi)長時間停留、鋁水排空、廢料品質(zhì)低、廢料量過大等都會在漩渦井及主副室通道上積渣,由于各處通道正常狀態(tài)下都浸沒在鋁水中,給清理工作造成很大困難。前期主要使用叉車用長桿釬子進(jìn)行疏通主副室通道,人工使用渣鏟或釬子清理漩渦井,但效果不佳。
受到爐內(nèi)鋁水人工噴粉精煉的啟發(fā),最終決定采用氬氣噴粉的方式對各處通道進(jìn)行了疏通,噴出的4AB 精煉劑由于有升溫和除渣功效,同時,適當(dāng)提高鋁液的溫度,熔化一部分殘留鋁渣,目前,各處通道的疏通獲得了良好的效果。
由于鋁屑在漩渦井處容易堵塞,可能發(fā)生爆燃或爆炸事故,加料過程中安排專人對漩渦井需實時不間斷的進(jìn)行監(jiān)控,但在發(fā)生故障時,人員如果在現(xiàn)場容易發(fā)生安全事故。所以,在漩渦井增加高溫攝像頭實時遠(yuǎn)程在漩渦井觀察區(qū)觀察井內(nèi)情況,為確保漩渦井出現(xiàn)堵塞后能第一時間停機(jī),后期增加了火焰檢測裝置,研究設(shè)計了安全聯(lián)鎖裝置,在漩渦井觀察區(qū)域設(shè)置了一鍵急停按鈕,漩渦井有堵塞等異常情況時,盯崗人員可第一時間拍下急停按鈕,中止加料,確保加料安全。
本次研究最終確定雙室爐鋁水溫度控制范圍是720~750℃,在這個溫度范圍下,雙室爐加料效率和熔化效率均較高,熔體無過燒風(fēng)險,排煙風(fēng)機(jī)故障率也較低。
通過充分?jǐn)嚢韬腿斯y溫復(fù)核等技術(shù)措施的實施,雙室爐內(nèi)鋁水溫度得到了精準(zhǔn)控制,偏差≤5℃。
通過研究和控制鋁屑的品質(zhì)、輸送帶運行狀態(tài)、漩渦井狀態(tài)、鋁水溫度等,雙室爐鋁屑加料速度得到全面提升,可穩(wěn)定控制在3 ~5t/h。
通過嚴(yán)格執(zhí)行取樣烘烤檢測水油含量的技術(shù)措施,雙室爐添加鋁屑的水油含量可嚴(yán)格控制在2%以下,確保每車都取檢合格,不合格嚴(yán)格做退貨處理,對降低鋁屑燒損起到了關(guān)鍵性的作用,同時也是安全生產(chǎn)的保障。
通過采用氬氣噴粉的方式對各處通道進(jìn)行疏通,雙室爐漩渦井及主副室各處通道的疏通獲得了良好的效果,減少了積渣,對加料效率提升和降低燒損均起到了較好的作用。
通過設(shè)計了安全聯(lián)鎖裝置,在漩渦井觀察區(qū)域設(shè)置一鍵急停按鈕,漩渦井有堵塞等異常情況時,盯崗人員可第一時間拍下急停按鈕,中止加料。通過充分發(fā)揮一鍵急停聯(lián)鎖的作用,可以避免因漩渦井加料堵塞造成雙室爐爆燃及爆炸事故,有效確保了雙室爐的生產(chǎn)安全。
通過以上研究和分析,最終確定以下措施對優(yōu)化雙室爐生產(chǎn)工藝、提高雙室爐生產(chǎn)效率以及保障生產(chǎn)安全是積極有效的:將雙室爐鋁水溫度控制范圍在720 ~750℃,雙室爐生產(chǎn)效率較高,熔體無過燒風(fēng)險;嚴(yán)格控制鋁屑的水油含量在2%以下,是降低鋁屑燒損和保障生產(chǎn)安全的有力措施;保持漩渦井通暢,及時進(jìn)行有效清理是保證加料效率的關(guān)鍵所在;鑒于漩渦井加料存在較大的安全風(fēng)險,建議各個生產(chǎn)企業(yè)合理安排人員盯崗,同時,可在必要的位置增加緊急停車按鈕以及高溫攝像頭等設(shè)施,使生產(chǎn)安全可控。