賈進義,劉 鵬,丁全勇
(三角輪胎股份有限公司,山東 威海 264200)
近年來,轎車輪胎的硫化工藝向高溫高壓方向發(fā)展。輪胎硫化過程中外部模具和內(nèi)部膠囊同時向胎坯傳遞熱量,使胎坯內(nèi)的橡膠發(fā)生化學(xué)反應(yīng),橡膠大分子相互交聯(lián)成三維網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)[1-7]。在硫化過程中,硫化膠囊負(fù)責(zé)將過熱水或過飽和蒸汽等硫化介質(zhì)的熱量從內(nèi)部傳遞給胎坯,硫化膠囊的導(dǎo)熱系數(shù)越大,輪胎硫化效率越高,同時硫化膠囊還需具有良好的物理性能,以保證其使用次數(shù)[8-10]。
本工作研究碳納米管在轎車輪胎高導(dǎo)熱硫化膠囊中的應(yīng)用。
丁基橡膠(IIR),牌號IIR268,美國埃克森美孚公司產(chǎn)品;氯丁橡膠(CR),山納合成橡膠有限責(zé)任公司產(chǎn)品;炭黑N330,上??ú┨鼗び邢薰井a(chǎn)品;乙炔炭黑,焦作市和興化學(xué)工業(yè)有限公司產(chǎn)品;碳納米管,山東大展納米材料有限公司產(chǎn)品;防護蠟RW227,江蘇銳巴新材料科技有限公司產(chǎn)品;蓖麻油,通遼市通化蓖麻化工有限公司產(chǎn)品;硫化樹脂SP-1045,萊茵化學(xué)(青島)有限公司產(chǎn)品。
生產(chǎn)配方(用量/份):IIR 100,CR 4.5,炭黑N330 31,乙炔炭黑 27,防護蠟RW227 2,蓖麻油 6,氧化鋅 5.5,硫化樹脂SP-1045 8.5。
試驗配方:采用6份碳納米管替代部分乙炔炭黑,其他組分和用量同生產(chǎn)配方。
XM-250型密煉機和XK-660型開煉機,大連橡塑機械有限公司產(chǎn)品;MDR2000E型無轉(zhuǎn)子硫化儀、MV2000型門尼粘度儀和T2000電子拉力機,美國阿爾法科技有限公司產(chǎn)品;TPS2200型導(dǎo)熱系數(shù)儀,瑞典HOT DISK AB公司產(chǎn)品;GT-7017-ELU型熱氧老化箱,中國臺灣高鐵檢測儀器有限公司產(chǎn)品;Squirrel 2020型硫化測溫儀,英國Grant公司產(chǎn)品。
膠料采用兩段混煉工藝,一段和二段混煉均在XM-250型密煉機中和XK-660型開煉機上進行。一段混煉初始轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速為25 r·min-1,壓砣壓力為0.8 MPa,混煉工藝為:生膠→壓壓砣(45 s)→炭黑N330和1/3乙炔炭黑→壓壓砣(85 s)→剩余2/3乙炔炭黑→壓壓砣(85 s)→蓖麻油→壓壓砣(100 s)→提壓砣,保持15 s(轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速為20 r·min-1)→壓壓砣(100 s)→排膠(170 ℃)至開煉機→持續(xù)混煉4 min→下片;二段混煉轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速為20 r·min-1,壓砣初始壓力為0.7 MPa,混煉工藝為:一段混煉膠→壓壓砣(45 s)→碳納米管→壓壓砣(60 s)→氧化鋅、防護蠟RW227→壓壓砣(60 s,壓砣壓力調(diào)至0.6 MPa)→提壓砣,保持15 s→壓壓砣(60 s)→提壓砣,保持15 s→壓壓砣(60 s)→排膠(140 ℃)至開煉機→持續(xù)混煉至膠料溫度≤105℃(輥筒溫度為65 ℃)→2/3硫化樹脂SP-1045→持續(xù)混煉3 min→剩余1/3硫化樹脂SP-1045→持續(xù)混煉3 min(左、右割刀各不少于3次)→下片。
為了確保試驗結(jié)果的準(zhǔn)確性,除碳納米管外的物料均采用相同批次,試驗配方和生產(chǎn)配方的膠料在同班次同機臺生產(chǎn);膠囊硫化工藝條件相同。
膠料各項性能均按相應(yīng)國家標(biāo)準(zhǔn)進行測試。
膠料性能如表1所示。
表1 膠料性能
從表1可見,與生產(chǎn)配方膠料相比,試驗配方膠料的門尼粘度顯著提高,門尼焦燒時間縮短約1.5 min,密度相當(dāng),邵爾A型硬度、定伸應(yīng)力和撕裂強度(最小值)明顯增大,拉伸強度略有增大,拉斷伸長率顯著減小,拉斷永久變形增大,導(dǎo)熱系數(shù)增大約33%。綜上所述,試驗配方膠料的加工難度較生產(chǎn)配方膠料可能增大,硫化膠囊生產(chǎn)過程中需注意防止膠料焦燒,提高硫化機注射壓力,保證膠料良好的流動性。
硫化膠囊的使用性能與膠料老化后的物理性能直接相關(guān),老化后膠料的物理性能如表2所示。
表2 老化后膠料的物理性能
從表2可見,與生產(chǎn)配方膠料相比,老化后試驗配方膠料的邵爾A型硬度、100%定伸應(yīng)力和撕裂強度(最小值)增大,拉伸強度相當(dāng),拉斷伸長率和拉斷永久變形明顯減小,導(dǎo)熱系數(shù)增大約32%。綜上所述,試驗配方硫化膠囊在使用后期的永久變形更小,更不易撕裂,理論上較生產(chǎn)配方硫化膠囊更耐用,硫化效率也更高。
與生產(chǎn)配方膠料相比,試驗配方膠料的一段混煉工藝性能相當(dāng),膠料不散碎、不脫輥,下片后膠料表面光滑;二段混煉時升溫速率略大,混煉時間短,因此采用低壓砣壓力和轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速混煉后,膠料下片良好。試驗配方硫化膠囊制作過程中的注射壓力、硫化溫度、硫化時間等均與生產(chǎn)配方硫化膠囊相同,成品外觀及斷面良好,未見氣泡等缺陷,生產(chǎn)過程工藝性能良好。
使用試驗配方和生產(chǎn)配方硫化膠囊在同一工廠相同機臺和班次硫化205/65R16輪胎,測試硫化膠囊上表面(輪胎上胎圈內(nèi)側(cè))、中表面(輪胎氣密層中部表面)、下表面(輪胎下胎圈內(nèi)表面)在硫化過程中的溫度變化,結(jié)果分別如圖1—3所示。
圖1 硫化膠囊上表面溫度變化
圖2 硫化膠囊中表面溫度變化
圖3 硫化膠囊下表面溫度變化
從圖1—3可以看出,試驗配方硫化膠囊上表面、中表面、下表面的起始溫度較生產(chǎn)配方硫化膠囊高,升溫快。試驗配方硫化膠囊上表面、中表面和下表面最高硫化溫度分別為175,180和181 ℃,比生產(chǎn)配方硫化膠囊最高硫化溫度(上表面、中表面和下表面分別為171,173和174 ℃)分別高4,7和7 ℃。在整個硫化過程中,試驗配方硫化膠囊上表面、中表面和下表面的硫化溫度均比生產(chǎn)配方硫化膠囊高。
綜上可知,試驗配方硫化膠囊的導(dǎo)熱系數(shù)更大,熱傳導(dǎo)效率高,輪胎達到合適硫化程度所需硫化時間更短。根據(jù)時溫等效原理計算,試驗配方和生產(chǎn)配方硫化膠囊硫化相同硫化程度的205/65R16輪胎所需時間分別為10.8和11.4 min??梢?,試驗配方硫化膠囊的最佳硫化時間比生產(chǎn)配方硫化膠囊縮短0.6 min,硫化效率提升約5.5%。對于年產(chǎn)能1 000萬條輪胎的工廠,若全部使用試驗配方硫化膠囊硫化輪胎,輪胎年產(chǎn)量可提升約50萬條。
使用試驗配方和生產(chǎn)配方硫化膠囊(各20個)在相同機臺硫化185/60R15輪胎的平均使用次數(shù)分別為432和398。可見,試驗配方硫化膠囊比生產(chǎn)配方硫化膠囊使用次數(shù)多34次,提升約8.5%。
硫化膠囊配方中采用6份碳納米管等量代替部分乙炔炭黑后,膠料的綜合物理性能良好,導(dǎo)熱系數(shù)增大,生產(chǎn)工藝性能良好,硫化膠囊的使用次數(shù)增多,輪胎硫化時間縮短,硫化效率提高,生產(chǎn)成本降低,能夠給企業(yè)帶來較好的經(jīng)濟效益。