王 斌,武 丹
(陜西萊特邁思光電材料有限公司,陜西西安 710038)
某產(chǎn)線壓縮空氣系統(tǒng)由1 臺永磁變頻螺桿空氣壓縮機(jī)、1 臺1 m3儲氣罐、1 臺冷凍式干燥機(jī)、1 臺微熱型吸附式干燥機(jī)組成,整套系統(tǒng)設(shè)備位于鋼構(gòu)廠房樓頂,有簡易雨棚遮擋,系統(tǒng)設(shè)備參數(shù)見表1。壓縮空氣在產(chǎn)線端用于設(shè)備腔室吹掃,同時(shí)為各類氣動閥提供動力,用氣要求壓力≥0.6 MPa,用氣量500 L/min。壓縮空氣系統(tǒng)運(yùn)行以來,為產(chǎn)線很好地提供了動力氣源保障。但空壓機(jī)一直存在著頻繁啟停的現(xiàn)象,在運(yùn)行約11 000 h 后,空壓機(jī)頻繁無規(guī)律地出現(xiàn)“風(fēng)機(jī)過載”報(bào)警,導(dǎo)致空壓機(jī)停機(jī),經(jīng)多次進(jìn)行維保、檢修均未得到有效改善。
表1 壓縮空氣系統(tǒng)氣源設(shè)備主要參數(shù)
對故障的徹底排查處理,異?,F(xiàn)象已全部消除。通過對壓縮空氣系統(tǒng)設(shè)備架構(gòu)的改造,明確現(xiàn)有設(shè)備的實(shí)際用氣需求,提高了現(xiàn)有產(chǎn)線運(yùn)行的可靠性與穩(wěn)定性,為后續(xù)擴(kuò)建產(chǎn)線提供了有力支撐,并在節(jié)能降耗方面取得了明顯效果。
“風(fēng)機(jī)過載”報(bào)警異?,F(xiàn)象在2 個月內(nèi)共發(fā)生12 次,每次停機(jī)后復(fù)位故障,空壓機(jī)又能正常啟動運(yùn)行。先后對該空壓機(jī)進(jìn)行了全面保養(yǎng)、徹底清理冷卻器積塵,協(xié)同廠商檢查測溫裝置、風(fēng)機(jī)性能、控制電路等,異?,F(xiàn)象均未消失。由于該異常的出現(xiàn)無規(guī)律可循,于是在現(xiàn)場以“蹲點(diǎn)”的方式捕捉異常出現(xiàn)時(shí)的設(shè)備狀態(tài),發(fā)現(xiàn)散熱風(fēng)機(jī)運(yùn)行時(shí),交流接觸器偶然發(fā)生頻繁吸合、斷開的現(xiàn)象,進(jìn)而發(fā)現(xiàn)風(fēng)機(jī)過載報(bào)警現(xiàn)象恰好發(fā)生在接觸器頻繁吸合、斷開的過程中,但并非每次出現(xiàn)接觸器頻繁吸合、斷開現(xiàn)象都會發(fā)生“風(fēng)機(jī)過載”報(bào)警。
接觸器的每次吸合對于風(fēng)機(jī)來說都是一次重新啟動,啟動電流遠(yuǎn)大于正常運(yùn)行電流。當(dāng)接觸器頻繁吸合、斷開時(shí),恰好在某一個時(shí)間點(diǎn)與散熱風(fēng)機(jī)電流互感器的監(jiān)測頻率重疊,控制器認(rèn)為風(fēng)機(jī)在運(yùn)行中出現(xiàn)大電流,于是發(fā)出了“風(fēng)機(jī)過載”的假報(bào)警。
接觸器頻繁吸合、斷開現(xiàn)象有3 個可能原因:①接觸器自身存在異常;②接觸器線圈電壓過低;③控制信號不穩(wěn)定。針對上述可能原因進(jìn)行逐一排除,重點(diǎn)檢查控制器對接觸器控制電路的參數(shù)及性能,二次電路變壓器輸出電壓221 V 正常,各線路連接牢固。更換新的交流接觸器后開機(jī)運(yùn)行,故障現(xiàn)象未得到有效改善。
將接觸器控制回路中串接的急停按鈕觸點(diǎn)進(jìn)行跨接后,發(fā)現(xiàn)該異?,F(xiàn)象得到改善,但半個月后又再次出現(xiàn)。而整個控制回路中的觸點(diǎn)共有兩組,一組是急停開關(guān)的常閉觸點(diǎn),另一組是控制器內(nèi)的繼電器觸點(diǎn)。由此分析,接觸器控制信號不穩(wěn)定與空壓機(jī)運(yùn)行時(shí)的振動有很大關(guān)系,空壓機(jī)運(yùn)行中會產(chǎn)生的強(qiáng)烈振動,誘發(fā)其控制回路觸點(diǎn)偶發(fā)性地出現(xiàn)顫動??諌簷C(jī)機(jī)身以焊接的形式安裝在槽鋼底座上,整套設(shè)備又位于鋼構(gòu)車間樓頂,所以運(yùn)行時(shí)的振動比較強(qiáng)烈。
由于產(chǎn)線運(yùn)行無法隨時(shí)停機(jī)改造,結(jié)合散熱風(fēng)機(jī)啟動運(yùn)行時(shí)間僅十余秒,所以選用熱過載繼電器暫時(shí)替代電流互感器對風(fēng)機(jī)進(jìn)行保護(hù),利用熱過載繼電器的電流時(shí)間特性避開了互感器監(jiān)測的靈敏性,使空壓機(jī)可以持續(xù)運(yùn)行。
在后續(xù)的整套系統(tǒng)改造中,在空壓機(jī)與底座之間加裝了1 cm厚的橡膠減振墊,并恢復(fù)風(fēng)機(jī)電流互感器監(jiān)測線路。開機(jī)運(yùn)行數(shù)月,再未出現(xiàn)風(fēng)機(jī)過載的報(bào)警停機(jī)現(xiàn)象,至此,該異常原因已明了。
經(jīng)現(xiàn)場監(jiān)測,該空壓機(jī)1 個啟停周期約5 min,其中加載運(yùn)行時(shí)長約4 min20 s,停機(jī)時(shí)長約40 s,每小時(shí)啟停頻次達(dá)到12 次以上。經(jīng)分析論證,此異?,F(xiàn)象是系統(tǒng)硬件與實(shí)際用氣量匹配不當(dāng)造成的。
產(chǎn)線設(shè)備要求壓縮空氣壓力≥0.6 MPa,壓縮空氣流量為500 L/min,折合成大氣壓(以0.1 MPa 為基準(zhǔn))狀態(tài)流量約為3.0 m3/min。由于輸氣管線至車間入口長度約80 m,考慮壓力損失,結(jié)合空壓機(jī)參數(shù)性能,將壓力下限設(shè)定為0.65 MPa,上限設(shè)定為0.77 MPa,空壓機(jī)額定排氣量為5.85~6.35 m3/min,為便于分析,此處按6 m3/min 計(jì)算。微熱型吸附式干燥機(jī)再生用氣量為空壓機(jī)排氣量的10%,約0.6 m3/min,故標(biāo)定總用氣量為3.6 m3/min,空壓機(jī)額定排氣量大于標(biāo)定用氣量約2.4 m3/min?,F(xiàn)場配套的緩沖儲氣罐容積為1 m3,顯然較小。綜上所述,空壓機(jī)排氣量選用過大,在壓力下限時(shí)空壓機(jī)啟動,但很快就突破了產(chǎn)用氣平衡點(diǎn)達(dá)到壓力上限,空壓機(jī)進(jìn)入待機(jī)狀態(tài)。緩沖儲氣罐選用過小,加之管線過長,有效儲氣量僅能短時(shí)支撐產(chǎn)線用氣,所以空壓機(jī)待機(jī)后系統(tǒng)壓力快速降至下限,空壓機(jī)再次啟動。如此循環(huán)往復(fù),造成空壓機(jī)頻繁啟停。
在后續(xù)的系統(tǒng)改造中,擴(kuò)充了儲氣罐容量,使得空壓機(jī)啟停周期有效延長,再未出現(xiàn)頻繁啟?,F(xiàn)象,空壓機(jī)運(yùn)行工況得到很大改善。
在原有位置增設(shè)空壓機(jī)房,改善現(xiàn)有空壓機(jī)運(yùn)行環(huán)境;新增1 臺儲氣罐,改善當(dāng)前空壓機(jī)運(yùn)行工況;新增1 臺空壓機(jī),實(shí)現(xiàn)1用1 備交替使用,保障產(chǎn)線不間斷供氣,并為2 年內(nèi)擴(kuò)建1 條同規(guī)格產(chǎn)線預(yù)留用氣需求。
2.2.1 新增空壓機(jī)
產(chǎn)線設(shè)備對壓縮空氣壓力要求≥0.6 MPa,故新增空壓機(jī)為1 臺相同等級的低壓永磁變頻螺桿空壓機(jī)。現(xiàn)有產(chǎn)線標(biāo)定壓縮空氣需求量為3.0 m3/min,壓縮空氣凈化再生用氣量為0.6 m3/min,考慮2 年內(nèi)產(chǎn)線擴(kuò)大一倍及保留10%排氣裕量,故從空壓機(jī)排氣量上選用一臺排氣量≥7.26 m3/min 的空壓機(jī)?,F(xiàn)有永磁變頻螺桿空壓機(jī)調(diào)頻范圍為80~150 Hz,供氣量及壓力滿足需求,但排氣量起點(diǎn)高、壓力波動較大,同時(shí)有啟動噪聲及振動大的現(xiàn)象,所以選用了頻率控制下限更低、調(diào)頻范圍更寬的空壓機(jī)。
隨著企業(yè)規(guī)模不斷發(fā)展,產(chǎn)線規(guī)模逐步擴(kuò)大,明確單產(chǎn)線實(shí)際用氣量與設(shè)備標(biāo)定用氣量差異很有必要,故從綜合控制上選用空壓機(jī)應(yīng)具備數(shù)據(jù)分析功能,空壓機(jī)能在運(yùn)行中對負(fù)載率、產(chǎn)氣量等參數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。
綜上,選定某品牌37 kW 永磁變頻螺桿空壓機(jī),額定排氣壓力范圍0.40~1.3 MPa,額定排氣量范圍1.49~7.89 m3/min,控制頻率范圍28~130 Hz,控制器具有運(yùn)行參數(shù)統(tǒng)計(jì)功能。
2.2.2 新增儲氣罐
為改善原有空壓機(jī)頻繁啟停的異?,F(xiàn)象,重新進(jìn)行儲氣罐容積選型。原空壓機(jī)一個啟停周期待機(jī)時(shí)長為40 s,改善目標(biāo)為待機(jī)時(shí)長≥2 min,按照以下公式進(jìn)行計(jì)算:
式中,V 為儲氣罐容積,P 為本地大氣壓常壓,K 為壓縮空氣實(shí)際消耗量3.6 m3/min,T 為儲氣罐有效供氣時(shí)長2 min,P2為空壓機(jī)排氣壓力上限0.77 MPa,P1為空壓機(jī)排氣壓力下限0.65 MPa,由此可計(jì)算得出系統(tǒng)需儲氣罐總?cè)萘繛?.8 m3,由于原系統(tǒng)已有1 m3緩沖儲氣罐,故新增儲氣罐容量選擇5 m3。
針對現(xiàn)有系統(tǒng)布局進(jìn)行確定新增儲氣罐安裝位置及材料選型,由于現(xiàn)有系統(tǒng)管線較長,且氣源設(shè)備位于鋼構(gòu)廠房樓頂,考慮供氣壓力穩(wěn)定性與設(shè)施安全性,將新增儲氣罐安裝于靠近產(chǎn)線端的地面位置,用于存儲凈化后的成品壓縮空氣,并起到一定的緩沖作用。因此,常規(guī)的碳鋼材料儲氣罐顯然不符合該方案的要求,本文選用不銹鋼(06Cr19Ni10)材料儲氣罐,罐體配套有壓力表、安全閥、排污閥,儲氣罐出口管道配套精密管道過濾器,罐體安裝于預(yù)制混凝土基座上。
綜上,新增儲氣罐選型為I 類5 m3,設(shè)計(jì)壓力0.84 MPa 的不銹鋼儲氣罐。
2.2.3 機(jī)房配套
由于原系統(tǒng)設(shè)備位于鋼構(gòu)廠房樓頂,且原有壓縮空氣凈化設(shè)備、電氣配套線路、輸氣管路不做大的變動,所以決定空壓機(jī)房以簡易板房形式搭建。為便于后期維修保養(yǎng)作業(yè),確保每臺空壓機(jī)四周距離墻面有效距離≥1 m,機(jī)房整體長寬高尺寸定為5.5 m×3.2 m×3.8 m??諌簷C(jī)房整體底座采用12#鍍鋅槽鋼焊接,通過混凝土與樓面結(jié)合,并在機(jī)房整體底座上預(yù)制兩臺空壓機(jī)安裝基座,基座上安裝1 cm 厚橡膠減振墊。機(jī)房主體架構(gòu)采用60 mm 方鋼搭建,墻體采用5 cm 厚隔熱巖棉彩鋼板鋪設(shè),有效減弱夏季夕曬與冬季嚴(yán)寒等極端天氣對空壓機(jī)運(yùn)行產(chǎn)生的影響。機(jī)房中線對立墻面水平高度1 m 位置各設(shè)置600 mm×900 mm進(jìn)風(fēng)口1 個,進(jìn)風(fēng)口外側(cè)安裝百葉窗遮擋雨水進(jìn)入室內(nèi),進(jìn)風(fēng)口內(nèi)鑲嵌工業(yè)防塵過濾無紡布,避免惡劣天氣揚(yáng)塵或柳絮飛蟲等進(jìn)入空壓機(jī)空氣過濾器內(nèi)造成塞堵。空壓機(jī)冷卻器上方設(shè)置通徑導(dǎo)熱通道,高效排出空壓機(jī)散熱,通道口徑尺寸與空壓機(jī)散熱器尺寸保持一致,垂直向上延伸1 m 后直角彎轉(zhuǎn)向室外,室外通道口位置設(shè)置直插式風(fēng)閥,室內(nèi)導(dǎo)熱通道外側(cè)鋪設(shè)保溫隔熱棉,避免對機(jī)房室溫造成不必要溫升。2 臺空壓機(jī)分別配置獨(dú)立電源,并掛接計(jì)量電表用于能耗分析,機(jī)房排風(fēng)通道側(cè)配置獨(dú)立排風(fēng)扇1 臺,以應(yīng)對夏季極端高溫天氣。
壓縮空氣系統(tǒng)改造整體結(jié)構(gòu)如圖1 所示。
圖1 壓縮空氣系統(tǒng)改造整體結(jié)構(gòu)
2.3.1 系統(tǒng)泄漏率測試
工程案例表明,壓縮空氣系統(tǒng)若存在一個1 mm 直徑的沙眼,1 年泄漏的壓縮空氣成本約3000 元,且與供氣壓力成正比,因此不論是新系統(tǒng)還是改造后的系統(tǒng),泄漏率測試很有必要。根據(jù)工程實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),中小型壓縮空氣系統(tǒng)泄漏率一般在5%~7%之間,此處泄漏率合格標(biāo)準(zhǔn)定為S≤5%。結(jié)合實(shí)際用氣壓力情況,泄漏率測試壓力P1為0.77 MPa,壓機(jī)排氣壓力設(shè)置為0.8 MPa,空壓機(jī)停機(jī)后關(guān)閉產(chǎn)線端管路總閘,手動卸壓至0.77 MPa,保壓3 h。測試時(shí)間結(jié)束后,系統(tǒng)壓力顯示P2=0.75 MPa,可得:
故系統(tǒng)泄漏率合格。
2.3.2 原系統(tǒng)空壓機(jī)運(yùn)行測試
啟動空壓機(jī)后,待系統(tǒng)壓力上升至0.65 MPa 時(shí),逐步開啟產(chǎn)線用氣設(shè)備正常運(yùn)行,整個系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定后,使用計(jì)時(shí)器記錄空壓機(jī)啟停周期時(shí)長,一個啟停周期內(nèi)運(yùn)行時(shí)長約15 min,待機(jī)時(shí)長約4 min,每小時(shí)啟停頻次降至3~4 次,且空壓機(jī)運(yùn)行時(shí)振動明顯減弱,在長期運(yùn)行中再未發(fā)現(xiàn)散熱風(fēng)機(jī)交流接觸器頻繁吸合斷開的異?,F(xiàn)象,該空壓機(jī)運(yùn)行工況得到極大改善。
2.3.3 新空壓機(jī)運(yùn)行測試
新空壓機(jī)排氣壓力設(shè)定為0.67 MPa,整機(jī)運(yùn)行平穩(wěn),主機(jī)加載率恒定在20%~40%之間,監(jiān)測運(yùn)行510 h 后數(shù)據(jù),產(chǎn)氣量共51 240 m3,由此計(jì)算出空壓機(jī)實(shí)際排氣量為1.67 m3/min,表明當(dāng)前產(chǎn)線設(shè)備及空氣凈化設(shè)備再生用氣實(shí)際總量為1.67 m3/min,遠(yuǎn)小于各用氣設(shè)備標(biāo)定的總用氣量3.6 m3/min,同時(shí)也由此可得知原空壓機(jī)改造后的待機(jī)時(shí)長較改善目標(biāo)待機(jī)時(shí)長多出一倍的原因。所以在后續(xù)產(chǎn)線擴(kuò)大1 倍的情況下,2 臺空壓機(jī)均能滿足需求,且留有較大裕量,當(dāng)前系統(tǒng)配套的空氣凈化設(shè)備處理量也完全滿足需求,不需再做額外改造。
2.3.4 能耗指標(biāo)評估
原有空壓機(jī)在產(chǎn)線負(fù)載正常運(yùn)行的情況下,改造前每小時(shí)平均電耗為16.8 kW·h,改造后統(tǒng)計(jì)500 h 運(yùn)行電耗,每小時(shí)平均電耗為15.5 kW·h,每小時(shí)節(jié)能1.3 kW·h,效果并不理想,這主要由其自身性能決定了在減少啟動次數(shù)的情況下能耗微降。新增空壓機(jī)統(tǒng)計(jì)其運(yùn)行500 h 運(yùn)行電耗,每小時(shí)平均電耗為11.2 kW·h,相比原有系統(tǒng)每小時(shí)節(jié)電5.6 kW·h,相同工況下,按照全年運(yùn)行350 d 計(jì)算,年節(jié)電量47 040 kW·h,按平均電價(jià)按照0.75 元/kW·h 計(jì)算,全年節(jié)約能耗成本35 280 元,節(jié)能效果明顯。
在小型壓縮空氣系統(tǒng)的設(shè)備配套中,空壓機(jī)及凈化設(shè)備的技術(shù)參數(shù)與用氣負(fù)載的需求參數(shù)是緊密結(jié)合的,如果選型不當(dāng),會直接造成設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)異常,并在長期的運(yùn)行工作中不斷出現(xiàn)機(jī)械或電氣運(yùn)行異常,引發(fā)供氣不穩(wěn)定與不可靠問題,同時(shí)還會造成大量能源的浪費(fèi),增加不必要的運(yùn)行成本。隨著空氣壓縮技術(shù)的不斷發(fā)展,根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃可以考慮建立集中式空壓機(jī)站供氣,空壓機(jī)的選型可以考慮控制性能更加優(yōu)良的機(jī)型,以避免由于短期用氣需求的變化反復(fù)改造系統(tǒng)。