侯寶珍,李治明
(中國石化海南煉油化工有限公司,海南 儋州 578101)
某煉化公司甲基叔丁基醚(MTBE)裝置設計生產(chǎn)能力為10×104t/a,催化劑采用大孔強酸性陽離子交換樹脂,設計使用壽命為混相反應器1年,催化蒸餾塔2年。自2006年9月裝置首次開工以來,醚化反應器經(jīng)過長期的操作經(jīng)驗摸索,運行周期長達18~24個月,基本與催化蒸餾塔催化劑運行時間持平,兩個設備實現(xiàn)了換劑頻次同步。2020年2月,MTBE裝置催化劑運行時間已達2年,出現(xiàn)了產(chǎn)品純度降低及MTBE轉(zhuǎn)化率低等情況,原計劃2020年3月進行停工換劑,但受疫情影響,公司通過工藝調(diào)整來優(yōu)化裝置運行,以提高產(chǎn)品質(zhì)量及異丁烯轉(zhuǎn)化率,推遲換劑時間。
MTBE裝置主要包括混相反應器、催化蒸餾塔、甲醇萃取塔及甲醇回收塔?;煜喾磻魇敲鸦磻闹饕獔鏊?,經(jīng)過反應后,殘余的異丁烯與甲醇進入催化蒸餾塔進一步完成醚化反應,生成的MTBE產(chǎn)品從塔底餾出,實現(xiàn)異丁烯的深度轉(zhuǎn)化?;煜喾磻?催化蒸餾系統(tǒng)流程簡圖如圖1。
圖1 混相反應-催化蒸餾系統(tǒng)
C4餾分中的異丁烯和工業(yè)甲醇,以大孔強酸性陽離子交換樹脂為催化劑,在一定溫度及壓力下合成甲基叔丁基醚[1],反應方程式如(1)。
(1)
除以上反應外,在反應條件下還存在原料中水分與異丁烯反應生成叔丁醇(TBA)、異丁烯自聚生成低聚物(DIB)、醇縮合生成二甲醚(DME)等副反應。
2.1.1 MTBE質(zhì)量分數(shù)下降
甲基叔丁基醚裝置2017年底檢修換劑,2018年2月開工,MTBE產(chǎn)品質(zhì)量基本維持在99%以上(工藝指標為≥98.5%)。自2020年2月24日開始,MTBE純度下降,2月26日出現(xiàn)了不合格產(chǎn)品,如表1所示。
表1 MTBE質(zhì)量分數(shù)
2.1.2 異丁烯轉(zhuǎn)化率下降
以醚化反應器出口組成計算異丁烯轉(zhuǎn)化率。在醚化催化劑運行前期和中期,異丁烯轉(zhuǎn)化率均在94%以上,后期通過調(diào)整操作,異丁烯轉(zhuǎn)化率也高于設計指標90%,如表2所示。異丁烯轉(zhuǎn)化率于2020年3月13至15日呈下降趨勢,經(jīng)過調(diào)整后好轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)化率于5月21至23日再次下降。
2.2.1 反應溫度的影響
MTBE合成反應是可逆放熱反應[2],主要在混相反應器中進行。反應物料在反應器內(nèi)部分汽化,吸收一部分反應熱,從而達到溫度控制的目的。研究表明[3],當現(xiàn)有工況下生成MTBE反應趨近平衡時,升高溫度不利于提高異丁烯轉(zhuǎn)化率,但是當反應遠未達到平衡時,升高溫度能提高轉(zhuǎn)化率。新裝填的催化劑,活性較高,反應能較快達到平衡狀態(tài),因此提高反應溫度,對轉(zhuǎn)化率不利;而催化劑運行到后期,由于活性降低,反應遠未達到平衡狀態(tài),此時提高反應溫度,可提高異丁烯的轉(zhuǎn)化率[1]。因此,催化劑運行前期及中期,為了保證較高的異丁烯轉(zhuǎn)化率,但又不使反應溫度過高,反應床層溫度會控制到55~60 ℃ 之間,催化劑運行后期則應適當提高床層溫度。
2.2.2 反應壓力的影響
混相反應器的操作壓力是反應物料在反應器出口溫度的飽和蒸氣壓,因此控制好反應壓力,也就控制了反應溫度。催化劑使用前期和中期,活性較高,反應溫度略低,反應也能很快達到平衡,滿足生產(chǎn)要求,因此塔壓可以控制的偏低一些。但是催化劑運行后期,催化劑活性低,適當提高反應溫度有利于提高異丁烯轉(zhuǎn)化率。故通過提高反應壓力,間接提高反應溫度,彌補催化劑活性降低對異丁烯轉(zhuǎn)化率的影響。
2.2.3 醇烯比的影響
MTBE裝置進料醇烯比是指進料中甲醇和異丁烯的物質(zhì)的量比。MTBE的合成反應中,甲醇和異丁烯是等物質(zhì)的量反應的,即1∶1消耗[4]。醇烯比過高時,甲醇過多,不僅容易生產(chǎn)二甲醚,影響產(chǎn)品質(zhì)量,而且反應殘留的甲醇也會相應增加;醇烯比過小,甲醇過少,異丁烯容易發(fā)生自聚反應生成異丁烯二聚物,此類物質(zhì)會堵塞催化劑反應孔道,使催化劑失活,造成異丁烯轉(zhuǎn)化率降低,產(chǎn)品純度下降。
2.2.4 原料中C5組分的影響
C5組分基本不參與MTBE的合成反應[5],但對于C4組分來講是重組分,其沸點高于C4和甲醇形成的共沸物沸點,因此C5組分最終會進入MTBE產(chǎn)品組分中,影響MTBE產(chǎn)品的質(zhì)量。另外,C5的沸點比MTBE要低,因此C5不容易隨產(chǎn)品排出塔外,C5會在塔中累積。當累積量過大時,就會改變催化蒸餾塔的物料平衡和熱平衡,引起靈敏板溫度波動,影響催化蒸餾塔的分離效果。此時只能降低塔底蒸汽量,降低靈敏板溫度,將C5隨MTBE從塔底甩出,最終造成MTBE產(chǎn)品中不僅C5含量多,未分離的C4含量也會增多。2020年2月24至28日,原料中C5含量、MTBE中C5含量、MTBE中C4含量及MTBE純度趨勢變化,如圖2所示。
2.2.5 進料量大幅度調(diào)整的影響
混相反應器內(nèi)醚化催化劑運行到后期,活性降低,反應程度降低,塔的操作彈性變小。此時,若進料量大幅調(diào)整,或是異丁烯含量大幅變化,C4和甲醇在進入反應器前不能夠充分混合預熱,會導致床層溫度下降,反應不充分,反應放熱量減小,床層溫度再次下降,形成惡性循環(huán)。最終進入催化蒸餾塔內(nèi)未反應的異丁烯和甲醇較多,再加上催化蒸餾塔反應段的反應能力有限,異丁烯和甲醇如果反應不完全,過多的甲醇就會落入塔底,引起靈敏板溫度變高[6],既影響塔的平穩(wěn)操作,又影響產(chǎn)品質(zhì)量。
較高的進料預熱溫度可以提高反應溫度和反應速度。催化劑運行后期,適當提高進料溫度,可以有效提高異丁烯的轉(zhuǎn)化率。甲基叔丁基醚裝置2020年3月初,溫度基本控制在31~34 ℃。2020年3月14-15日,異丁烯轉(zhuǎn)化率下降。為提高異丁烯轉(zhuǎn)化率,3月16日將預熱溫度提高至 40 ℃ 左右,反應器床層溫度提升至 64 ℃ 以上,異丁烯轉(zhuǎn)化率有所好轉(zhuǎn)。如表3所示。
表3 預熱溫度與轉(zhuǎn)化率
催化劑使用后期,提高反應器壓力,能夠有效提高床層溫度,提高異丁烯轉(zhuǎn)化率。2018年2月?lián)Q劑以來到2020年5月,反應器壓力控制在0.58~0.62 MPa。5月22日,異丁烯轉(zhuǎn)化率下降,5月23日降至89.5%,此時將反應器出口稍關(guān),壓力由 0.62 MPa 提至 0.65 MPa,異丁烯轉(zhuǎn)化率于5月25日達93.04%,后續(xù)轉(zhuǎn)化率均在93%以上,如表4所示和圖3所示。
表4 反應器壓力變化、床層溫度及異丁烯轉(zhuǎn)化
圖3 反應器壓力調(diào)整
甲基叔丁基醚的甲醇進料有兩路,一路是和C4一起到反應器,另一路作為補充甲醇注入催化蒸餾塔,供催化蒸餾塔反應段反應。甲醇適當過量,可以有效提高異丁烯轉(zhuǎn)化率,因此甲基叔丁基醚裝置在生產(chǎn)中醇烯比的控制指標在1.05~1.20之間。催化劑使用前期和中期,活性較高,反應器進料醇烯比一般按照1.15控制,催化蒸餾塔補充甲醇量按0.2~0.25 t/h 控制。當反應器內(nèi)樹脂催化劑使用超過設計時間(1年)后,催化劑活性降低,物料在反應器內(nèi)進行的反應相比于前期減少,而在催化蒸餾塔內(nèi)的進一步深度轉(zhuǎn)化相對來說會增加,因此應及時調(diào)整反應器甲醇進料和催化蒸餾塔的補充甲醇加注量配比,反應器進料醇烯比適當降低至1.10,催化蒸餾塔的補充甲醇量提高至0.45~0.55 t/h。一方面可以在防止反應器內(nèi)甲醇過多的同時保證反應器足夠的溫度和壓力,另一方面能夠為催化蒸餾塔反應段異丁烯的合成提供足夠的甲醇。
甲基叔丁基醚裝置的C4原料來源于催化裂化液化氣,因此控制好催化液化氣中的C5含量也就從源頭降低了原料中的C5含量。另外,氣分裝置的脫戊烷塔要控制合適的底溫和回流比,嚴禁將塔底大量的碳五帶至塔頂。原料中C5含量要按廠控指標要求控制在≤0.5%(質(zhì)量分數(shù))以內(nèi)。
催化劑反應后期,要盡量控制進料量平穩(wěn),提降量時要小幅度、緩慢調(diào)整,拉長提降負荷的時間,讓C4和甲醇在進入反應器前能夠充分混合預熱。另外,裝置適當降低負荷,能夠提高異丁烯的轉(zhuǎn)化率,提高裝置的平穩(wěn)率,催化劑運行后期,盡量控制裝置不要超負荷運行。
通過一系列優(yōu)化操作后,反應器異丁烯轉(zhuǎn)化率有明顯提高,優(yōu)化效果較好。除5月23日異丁烯轉(zhuǎn)化率低于90%以外,異丁烯轉(zhuǎn)化率維持在93%以上。如圖4所示。
圖4 異丁烯轉(zhuǎn)化率趨勢圖
自3月14日優(yōu)化調(diào)整以來,MTBE純度始終保持在控制值98.8%以上,高于廠控指標98.5%,產(chǎn)品合格率達到100%。如圖5所示。
圖5 MTBE純度趨勢圖
裝置催化劑由計劃的3月份換劑一直維持生產(chǎn)到7月20日,延長使用時間120天。此期間,裝置沒有大幅度波動,異丁烯轉(zhuǎn)化率維持在93%以上,MTBE產(chǎn)品純度控制在指標98.5%以上,為企業(yè)的創(chuàng)效作出了實質(zhì)性貢獻。
MTBE裝置反應器催化劑運行后期,通過提高反應進料溫度、提高操作壓力、控制合適的醇烯比、嚴格控制原料中C5含量、穩(wěn)定裝置進料量等手段,有效提高了異丁烯的轉(zhuǎn)化率和MTBE純度,延長了反應器催化劑使用時間,為企業(yè)創(chuàng)造了較好的經(jīng)濟效益。