梁 浩 朱光羽
(1.廣州市淞吉節(jié)能科技有限公司,廣東 廣州 510006;2.廣東工業(yè)大學(xué)材料與能源學(xué)院,廣東 廣州 510006)
當(dāng)今社會(huì)大規(guī)模使用的天然氣、石油、煤等能源都屬于不可再生能源,如果對(duì)不可再生能源開發(fā)過(guò)度,極易產(chǎn)生能源危機(jī),還會(huì)加速污染環(huán)境[1]。大氣中NOx以及SOx排放的主要來(lái)源是燃煤電廠和工業(yè)、民用鍋爐[2],這些排放物造成酸雨污染問(wèn)題日益嚴(yán)重。燃煤不但是CO2生成的主要來(lái)源,而且排放CO2的同時(shí)也在大氣中排放了很多粉塵,降低了空氣質(zhì)量[3-4]。數(shù)據(jù)顯示,燃燒煤所排放的污染物占據(jù)我國(guó)大氣中煙塵含量的70%以上,二氧化硫含量占比為85%,二氧化碳含量占比為80%[5]。
我國(guó)是一個(gè)發(fā)展中國(guó)家,但不能一味追求國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,還要保護(hù)好環(huán)境,使經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)持續(xù)進(jìn)行。而解決此問(wèn)題的主要手段就是廣泛采用節(jié)能技術(shù),實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排,如此不但能降低生產(chǎn)能耗,還可以顯著減少污染氣體排放,一舉兩得[6-7]。
某糧油廠是耗能大戶,主要生產(chǎn)食用植物油(大豆油)、飼料大豆粕、大豆磷脂產(chǎn)品,日處理大豆3000 t,精煉食用植物油600 t。該企業(yè)在生產(chǎn)過(guò)程需消耗大量蒸汽,由于煤炭?jī)r(jià)格上漲,廠用蒸汽成本持續(xù)上升,噸豆蒸汽費(fèi)用上漲的幅度比較大,基本達(dá)到每噸上漲20~30元,對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生了較大壓力,亟待解決。
采用廢汽余熱回收技術(shù)是解決此問(wèn)題的有效手段[8]。公司領(lǐng)導(dǎo)層高度重視節(jié)能減排工作的開展與實(shí)施,特邀請(qǐng)我單位相關(guān)技術(shù)人員對(duì)企業(yè)壓榨車間蒸脫(DT)工序的設(shè)備用能情況進(jìn)行深入分析,探索較為合理和有效的余熱回收方法,為企業(yè)挖掘節(jié)能潛力,以便更大限度地降低企業(yè)綜合能耗。
蒸脫(DT)工序原理如圖1所示。
圖1 蒸脫(DT)工序原理圖
從圖1中不難看出,此工序消耗了大量蒸汽,可以回收大量的廢汽余熱,有較大的節(jié)能空間。
蒸脫(DT)工序的廢汽熱量回用現(xiàn)狀如圖2所示。
圖2 蒸脫(DT)工序廢汽熱量回用現(xiàn)狀
由圖2不難看出,目前廢汽回收系統(tǒng)中廢氣冷卻器的設(shè)置是不合理的,它采用冷卻水將溫度為72.6 ℃的廢汽進(jìn)行冷卻后全部排掉,顯然沒(méi)有回收這部分廢汽余熱。經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)了解,這部分廢汽的流量高達(dá)每小時(shí)3萬(wàn)m3以上,蘊(yùn)含著大量的余熱,應(yīng)該對(duì)其加以回收,產(chǎn)生高壓蒸汽供給生產(chǎn)之用,來(lái)實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排的效果。
眾所周知,蒸汽所攜帶的熱量遠(yuǎn)高于熱水,因此余熱回收一般以產(chǎn)生蒸汽為主要目的。但由圖2不難看出進(jìn)入廢汽冷卻器的廢汽溫度只有72.6 ℃,顯然在常壓下是難以產(chǎn)生蒸汽的(水在常壓下變成蒸汽的飽和溫度是100 ℃),這也是本次余熱回收的技術(shù)難點(diǎn)。因此,本文采用了真空加熱的方式來(lái)回收廢汽余熱,其原理介紹如下:
水蒸氣具有壓力升高,飽和溫度也相應(yīng)提高的物理特性,如表1所示。
表1 水蒸氣飽和溫度和飽和壓力的對(duì)應(yīng)關(guān)系
例如,將廢汽冷卻器的壓力設(shè)置為7 kPa(真空狀態(tài)),此時(shí)水的飽和溫度為39 ℃。當(dāng)廢汽冷卻器的冷卻水進(jìn)水溫度為40 ℃時(shí),可以吸收廢汽余熱全部變?yōu)?0 ℃的蒸汽。也就是說(shuō),廢汽冷卻器的冷卻水一側(cè)處于7 kPa的真空狀態(tài),而廢汽一側(cè)處于高于大氣壓的正壓狀態(tài)。經(jīng)過(guò)廢汽冷卻器后,廢汽放熱溫度由72.6 ℃下降到47.4 ℃,而冷卻水吸熱由40 ℃的液態(tài)水變?yōu)?0 ℃的低壓蒸汽,實(shí)現(xiàn)了回收廢汽余熱來(lái)產(chǎn)生蒸汽的目的。所以,本文提出的廢汽冷卻器余熱回收方案如圖3所示。
圖3 廢汽冷卻器余熱回收方案
如圖3所示,首先啟動(dòng)真空泵,將廢汽冷卻器的水側(cè)抽成真空狀態(tài),然后關(guān)閉真空泵。40 ℃的冷水經(jīng)過(guò)廢汽冷卻器變成40 ℃的低壓蒸汽,再經(jīng)過(guò)電動(dòng)加壓泵,升壓后變成120 ℃的蒸汽供給其他設(shè)備使用,這樣不但回收了廢汽的余熱,而且提高了蒸汽的用能品味,可謂一舉兩得。
經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試,以圖2(改造前)方式運(yùn)行時(shí),廢汽冷卻器的運(yùn)行參數(shù)如圖4所示。
圖4 廢汽冷卻器運(yùn)行參數(shù)圖
測(cè)試數(shù)據(jù)如表2所示。
表2 實(shí)驗(yàn)與數(shù)據(jù)處理結(jié)果
由于企業(yè)是24 h連續(xù)運(yùn)行,每年按8000 h計(jì)算,那么每年可以節(jié)約蒸汽量:1.215×0.8=0.972萬(wàn)t,為方便計(jì)算,按1萬(wàn)t每年計(jì)算。
根據(jù)產(chǎn)品樣本,電動(dòng)壓縮泵壓縮1 t蒸汽需要110 kW·h電,按0.7元/(kW·h)計(jì)算,推算出蒸汽壓縮成本約77元。
目前采用集中供熱方式,每噸蒸汽價(jià)格大概為250元,也就是說(shuō)回收1 t蒸汽可為企業(yè)節(jié)約:250-77=173元。保守考慮,本文按150元計(jì)算。
每年可以回收1萬(wàn)t蒸汽,每噸蒸汽價(jià)格150元,那么每年的經(jīng)濟(jì)效益為:1×150=150萬(wàn)元。改造總投資300萬(wàn)元,回收期為:300÷150×12=24個(gè)月,大約2年時(shí)間。
本文在對(duì)糧油廠進(jìn)行實(shí)地考察、測(cè)試和數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上,對(duì)其蒸脫(DT)工序廢汽熱量回用進(jìn)行了節(jié)能方案計(jì)算和分析。廢汽余熱回收主要采用真空蒸發(fā)技術(shù)和蒸汽電動(dòng)加壓技術(shù),將40 ℃的冷卻水變?yōu)?20 ℃的蒸汽加以回用。經(jīng)過(guò)初步測(cè)算,每年可節(jié)約蒸汽費(fèi)用150萬(wàn)元,節(jié)能改造投資基本上兩年左右可以回收,這對(duì)實(shí)際生產(chǎn)設(shè)計(jì)具有一定的指導(dǎo)意義。