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      一起110 kV 金屬氧化物避雷器故障帶電檢測診斷分析

      2023-09-26 01:51:54楊凱迪
      農(nóng)村電氣化 2023年9期
      關(guān)鍵詞:阻性閥片避雷器

      吳 雯,楊凱迪

      (國網(wǎng)江蘇省電力有限公司常州供電分公司,江蘇 常州 213000)

      金屬氧化物避雷器(以下簡稱避雷器)是變電站中重要的電氣設(shè)備。避雷器一般與被保護(hù)設(shè)備并聯(lián)使用。當(dāng)變電站或輸電線路中出現(xiàn)雷電過電壓、操作過電壓時,避雷器立即動作,限制過電壓幅值,從而保護(hù)設(shè)備絕緣,所以避雷器運(yùn)行的可靠性直接影響電網(wǎng)的穩(wěn)定運(yùn)行[1-2]。

      受制造工藝及長期運(yùn)行影響,避雷器往往會出現(xiàn)閥片老化、內(nèi)部受潮、絕緣性能老化等異常狀況,導(dǎo)致避雷器出現(xiàn)本體絕緣電阻下降、泄漏電流增大、本體發(fā)熱等現(xiàn)象,通過紅外測溫技術(shù)、避雷器阻性及全電流帶電測量可有效發(fā)現(xiàn)這類缺陷征兆[3-5]。目前,隨著帶電測量技術(shù)與設(shè)備狀態(tài)評價相結(jié)合的管理模式被全面推廣應(yīng)用,在避雷器加速劣化前期便采取針對性的防范或檢修措施,有效避免了避雷器故障對電網(wǎng)造成的影響[6]。

      本文針對一起帶電檢測中發(fā)現(xiàn)的避雷器發(fā)熱故障進(jìn)行診斷分析,結(jié)合紅外測溫、阻性及全電流帶電測量初步判斷發(fā)熱故障原因。并在停電檢修的環(huán)節(jié)中,對故障避雷器進(jìn)行絕緣電阻試驗(yàn)、直流泄漏試驗(yàn)、運(yùn)行電壓下的交流泄漏試驗(yàn),輔以內(nèi)部解體檢查照片及現(xiàn)象進(jìn)行驗(yàn)證,對發(fā)熱原因進(jìn)行分析,提出針對性的防范及日常運(yùn)維措施。

      1 故障發(fā)現(xiàn)過程

      2022 年3 月,變電檢修中心變電修試人員對某220 kV 變電站站內(nèi)一次設(shè)備開展年度紅外檢測工作時,發(fā)現(xiàn)110 kV 某7601 線線路避雷器C 相溫度異常,如圖1 所示。

      圖1 110 kV 某7601 線線路避雷器C 相紅外圖

      避雷器C 相與相鄰相比較,主要表現(xiàn)為整體性發(fā)熱,下節(jié)發(fā)熱溫度最高為22.3 °C,最低為20.1 °C,溫差達(dá)2.2 °C,如表1 所示。根據(jù)DLT 664-2016《帶電設(shè)備紅外診斷應(yīng)用規(guī)范》中附錄I 電壓致熱型設(shè)備缺陷診斷判定為緊急缺陷?,F(xiàn)場初步檢查避雷器C 相外觀整體完好無破損,查看三相避雷器的泄漏電流表,發(fā)現(xiàn)C 相泄漏電流表計(jì)讀數(shù)異常偏大,指針已偏離正常綠值工作域,初步判斷避雷器C 相內(nèi)部存在缺陷。該避雷器型號為Y10W-102/266,出廠日期為2018 年8 月,安裝日期為2018 年8 月。

      表1 本次110 kV 某7601 線線路避雷器溫度分布 °C

      在紅外檢測發(fā)現(xiàn)異常后,為進(jìn)一步確認(rèn)避雷器內(nèi)部是否存在受潮缺陷,檢修人員對110 kV 某7601 線線路避雷器三相進(jìn)行了阻性及全電流帶電測量,數(shù)據(jù)如表2 所示。

      表2 阻性及全電流帶電測量現(xiàn)場數(shù)據(jù)

      從臺賬記錄中找尋到2021 年3 月該條線路避雷器阻性及全電流帶電測量數(shù)據(jù)進(jìn)行對比分析,如表3 所示。

      表3 阻性及全電流帶電測量歷史數(shù)據(jù)

      對比表1 和表2 數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn),本次帶電測量環(huán)境條件與去年相似。根據(jù) Q/GDW 1168-2013《輸變電設(shè)備狀態(tài)檢修試驗(yàn)規(guī)程》,對比測試數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn),阻性電流占全電流比值約73.2%,正常情況下,阻性電流只占很小一部分,約10%~20%,電流C 相避雷器全電流初值差為91.3%,阻性電流初值差為1 020.4%,遠(yuǎn)超規(guī)程規(guī)定的阻性電流初值差 ≤ 50% 、且 全電流 ≤ 20% 的 規(guī) 定。綜合上 述 避 雷器帶電檢測以及紅外測溫結(jié)果,推測避雷器內(nèi)部存在閥片老化或者受潮等原因造成的性能劣化,考慮到故障前一周期帶電檢測和停電試驗(yàn)數(shù)據(jù)合格,所以判斷內(nèi)部閥片受潮導(dǎo)致缺陷的概率更大。

      2 停電試驗(yàn)及解體檢查

      考慮到缺陷緊急,轄區(qū)主管部門匯報(bào)調(diào)度后申請對110 kV 某7601 線線路停電,并對缺陷避雷器C 相開展診斷性電氣試驗(yàn)和返廠解體檢查。

      對避雷器C 相進(jìn)行工頻參考電流下的工頻參考電壓試驗(yàn)。將阻性電流升至1 mA,測得工頻參考電壓58.63kV,與額定電壓102kV相比下降超過50%,甚至低于C相承受的相電壓不符合規(guī)程規(guī)定的工頻參考電壓數(shù)值不得低于避雷器額定電壓值。再次說明進(jìn)行帶電檢測后至設(shè)備停電期間,該相避雷器整體劣化發(fā)展迅速,趨勢明顯。

      對避雷器C 相進(jìn)行直流1 mA 電壓(U1mA)及0.75U1mA下泄漏電流試驗(yàn)。數(shù)據(jù)如表4 所示。

      表4 直流1 mA 電壓(U1 mA)及0.75U1 mA 下泄漏電流數(shù)據(jù)

      直流試驗(yàn)中,直流1 mA 參考電壓105.1 kV,與初值(148 kV)降低近30%;0.75U1mA參考電流336 μA,遠(yuǎn)超規(guī)程:U1mA與初值差不超過±5%;I泄漏與初值差相比 ≤ 30% 或 ≤ 50 A 的要求。

      對避雷器C 相進(jìn)行現(xiàn)場解體并測量各節(jié)閥片組絕緣電阻。檢查發(fā)現(xiàn)頂部防爆膜處存在明顯受潮氧化痕跡,密封圈壓縮不到位,如圖2 所示。避雷器在運(yùn)行過程中,伴隨著環(huán)境溫度發(fā)生高低變化,避雷器腔內(nèi)氣體會收縮與瓷套外部空氣形成正、負(fù)壓差形成呼吸作用。此時,若密封圈壓縮不到位,外部濕氣便會進(jìn)入避雷器內(nèi)腔,使得泄漏電流增加旁路后數(shù)值顯著增大,絕緣電阻減小。

      圖2 防爆膜、密封圈圖

      檢查閥片組,發(fā)現(xiàn)片間同樣存在深色氧化痕跡,以上部最為明顯,如圖3 所示。隨即在對其進(jìn)行絕緣電阻測試,發(fā)現(xiàn)上部2 節(jié)閥片絕緣電阻嚴(yán)重降低,第1 節(jié)甚至接近為0,此位置靠近防爆膜處。對閥片位置進(jìn)行編號,具體測試數(shù)據(jù)如表5 所示。

      表5 閥片組對應(yīng)絕緣電阻測試值

      圖3 閥片組局部圖

      3 原因分析

      綜合110 kV 某7601 線線路避雷器C 相避雷器帶電檢測、停電試驗(yàn)和解體檢查情況,可判斷異常的原因:

      由于避雷器先期裝配環(huán)節(jié)頂部蓋板緊固問題導(dǎo)致密封圈存在壓縮不到位的現(xiàn)象造成密封不良。由于水氣從頂部進(jìn)入,閥片受潮,導(dǎo)致上部第1、2 節(jié)閥片絕緣電阻嚴(yán)重降低,電壓主要由中下部閥片承受,導(dǎo)致下節(jié)溫度升高,驗(yàn)證了紅外測溫?cái)?shù)據(jù)的正確性。

      水氣的進(jìn)入同時導(dǎo)致避雷器內(nèi)部絕緣下降,導(dǎo)致鋁夾板與瓷壁間放電,揮發(fā)物黏附芯體與瓷壁表面,進(jìn)一步使泄漏電流增加,導(dǎo)致避雷器帶電檢測數(shù)據(jù)不合格。

      4 結(jié)束語

      設(shè)備制造廠家應(yīng)加強(qiáng)人員培訓(xùn),改善設(shè)備制造工藝,提升產(chǎn)品質(zhì)量,避免再次出現(xiàn)類似問題。

      規(guī)范開展避雷器帶電檢測工作,每年雷電頻發(fā)季節(jié)前完成一次檢測,強(qiáng)化試驗(yàn)數(shù)據(jù)分析研判,利用紅外精確測溫綜合評估避雷器運(yùn)行狀態(tài)。

      加強(qiáng)新入網(wǎng)避雷器質(zhì)量管控,重點(diǎn)檢查避雷器頂部密封情況,嚴(yán)格把關(guān)避雷器交接試驗(yàn),確保新安裝避雷器無異常。

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